田振林
(陜西彬長礦業(yè)集團有限公司,陜西 712000)
陜西彬長礦業(yè)集團有限公司 (以下簡稱彬長集團)煤炭資源儲量達50.3億t,根據(jù)《彬長礦區(qū)煤層氣抽采總體規(guī)劃》測算,彬長集團所屬礦井煤層氣資源量為72.90億m3。針對彬長礦區(qū)的實際情況,彬長集團以建設(shè)全國煤礦區(qū)煤層氣綜合治理與利用示范基地為目標,按照以利用促抽采、以抽采保安全、以安全增效益的思路,大力實施礦區(qū)煤層氣綜合開發(fā)利用工作,取得了很好的效果。
對濃度在8%~25%的瓦斯進行利用,要解決有爆炸危險的低濃度煤層氣的安全輸送問題、煤層氣管道的阻火技術(shù)、煤層氣濃度低、濕度較大的條件下燃氣發(fā)電機能否穩(wěn)定運行的問題。
彬長集團在大佛寺煤礦風(fēng)井廣場投資8000多萬元建成了裝機容量12000KW的低濃度煤層氣發(fā)電廠,安裝24臺500KW燃氣發(fā)電機組,年發(fā)電能力8000萬kWh,每年可消耗濃度8%以上的煤層氣折成純度為100%的煤層氣2400多萬m3,減排二氧化碳37.8萬t。截止2012年9月共發(fā)電1億多kWh,使大佛寺井田濃度在8%以上的煤層氣全部得到利用。該項目已被國家發(fā)改委確定為CDM(清潔發(fā)展機制)項目,于2009年10月28日在聯(lián)合國CDM項目執(zhí)行理事會成功注冊,減排的二氧化碳已獲得聯(lián)合國相關(guān)機構(gòu)的審核確認。
根據(jù)礦區(qū)開發(fā)建設(shè)情況,彬長集團將陸續(xù)在其它四對礦井配套建設(shè)低濃度煤層氣電廠,礦區(qū)低濃度煤層氣發(fā)電裝機容量將達到5萬kWh以上,年減排二氧化碳160萬t以上,形成低濃度瓦斯發(fā)電產(chǎn)業(yè)集群,使整個彬長礦區(qū)濃度在8%以上的煤層氣將全部用于發(fā)電。
煤礦煤層氣總排放量的83%都是通風(fēng)瓦斯,如何能夠利用好這部分資源對煤炭清潔生產(chǎn)生產(chǎn)、可持續(xù)發(fā)展,實施節(jié)能減排具有相當重要的意義。2009年開始,彬長集團和勝動集團共同在彬長大佛寺煤礦風(fēng)井廣場進行了“通風(fēng)瓦斯氧化裝置”的研制和試驗,氧化裝置每小時處理通風(fēng)瓦斯能力6萬Nm3并制取可用于發(fā)電的過熱蒸汽。該項目已經(jīng)通過了國家能源局的技術(shù)鑒定。2012年彬長集團建成全國第一座通風(fēng)瓦斯發(fā)電廠。
通風(fēng)瓦斯氧化裝置工作時,先用外部電能對氧化床加熱,創(chuàng)造一個能夠讓通風(fēng)瓦斯中的甲烷快速進行氧化反應(yīng)的高溫環(huán)境 (800℃ ~1000℃),引風(fēng)機將礦井通風(fēng)瓦斯與低濃度煤層氣混合氣體送入反應(yīng)器,在高溫下環(huán)境下混合氣體中的甲烷氧化釋放熱量,氧化裝置排氣端固體蓄熱陶瓷蓄熱,進氣端氣體進入高溫固體蓄熱陶瓷空隙內(nèi)受熱快速氧化放熱,由換向閥實現(xiàn)通風(fēng)瓦斯在反應(yīng)器內(nèi)不斷交替改變氣體的運動方向,使進氣中的甲烷在蓄熱器中央迅速氧化并產(chǎn)生大量熱量,通風(fēng)瓦斯進排氣不斷的周期換向,實現(xiàn)通風(fēng)瓦斯周期性氧化反應(yīng),氧化反應(yīng)熱量達到自動維持后,停掉外加熱電源。通風(fēng)瓦斯中的甲烷在氧化床氧化后,一部熱量維持氧化反應(yīng)的環(huán)境,多余部分的熱量通過換熱器生產(chǎn)過熱蒸汽推動蒸汽輪機發(fā)電。每臺通風(fēng)瓦斯氧化裝置每小時可產(chǎn)生2.5MPa、400℃過熱蒸汽4.14t。
彬長集團投資9800多萬元,設(shè)計安裝10臺6萬m3/h的通風(fēng)瓦斯 (乏風(fēng))氧化裝置,利用大佛寺礦井8套抽排泵站中濃度小于8%的抽排瓦斯及主通風(fēng)機中的通風(fēng)瓦斯產(chǎn)生2.5MPa、400℃的過熱蒸汽,推動裝機容量4500KW的蒸汽輪機發(fā)電,年供電3000多萬kWh,每年可減排二氧化碳56萬t。一期安裝5臺氧化裝置,已于2012年7月6日建成發(fā)電。二期5臺安裝完成后,大佛寺礦井濃度小于8%的抽排瓦斯及通風(fēng)瓦斯將全部被利用,在大佛寺礦井實現(xiàn)礦井生產(chǎn)過程中瓦斯零排放的煤礦瓦斯利用模式。該項目的建設(shè)將使大佛寺煤礦成為全國第一個煤層氣“零”排放的礦井。通風(fēng)瓦斯發(fā)電項目已被國家發(fā)改委確定為CDM項目,正向聯(lián)合國申請CDM項目注冊。
煤礦生產(chǎn)過程中煤層氣通過兩個渠道排出,一是通過抽排泵站排出,二是通過礦井主通風(fēng)機排出。將抽排系統(tǒng)中濃度在8%及以上的抽排瓦斯用于發(fā)電,將抽排系統(tǒng)中濃度小于于8%的煤層氣摻混到通風(fēng)瓦斯中和主通風(fēng)機排出的通風(fēng)煤層氣全部氧化發(fā)電利用,就使礦井生產(chǎn)過程中排出煤層氣全部進行發(fā)電利用,不直接向大氣中排放,實現(xiàn)礦井生產(chǎn)過程中煤層氣零排放。大佛寺礦井已經(jīng)實現(xiàn)了礦井生產(chǎn)過程中煤層氣“零‘排放的煤礦煤層氣利用模式,使大佛寺煤礦成為全國第一個煤層氣“零”排放的礦井 (見圖1)。
圖1 礦井生產(chǎn)過程煤層氣零排放示意圖
在此基礎(chǔ)上彬長集團編制了《陜西彬長礦區(qū)礦井瓦斯零排放項目可行性研究報告》。規(guī)劃陸續(xù)在其它四對礦井建設(shè)低濃度瓦斯發(fā)電廠和通風(fēng)瓦斯發(fā)電廠,項目全部建成后彬長礦區(qū)的抽排瓦斯及通風(fēng)瓦斯將全部被利用,實現(xiàn)彬長礦區(qū)煤炭生產(chǎn)過程中煤層氣零排放目標。
1 陜西省煤層氣十二五開發(fā)利用規(guī)劃[R].北京:國家發(fā)展和改革委員會國家能源局.2011.
2 段立強等.零排放動力循環(huán)[M].北京:機械工業(yè)出版社,2011.
3 高增麗,高振強,劉文啟,等.礦井乏風(fēng)瓦斯治理利用現(xiàn)狀與發(fā)展[J].冶金能源,2010,29(5):43-45.