巢 沖
(江西銅業(yè)集團(tuán)公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)
鼓風(fēng)爐,反射爐在火法冶煉生產(chǎn)鉛,鉍金屬的同時(shí),會(huì)有大量的煙塵、氣產(chǎn)生,其中煙塵的主要成分為含Pb、Bi 的化合物,煙氣的主要成分為SO2。含Pb、Bi化合物的煙塵通過一系列收塵裝置回收重新利用[1],車間針對(duì)SO2的吸收處理,增設(shè)了一套脫硫裝置。然而,在脫硫過程中,存在著一系列的設(shè)備,工藝方面的問題,造成了脫硫系統(tǒng)經(jīng)常非正常運(yùn)行。針對(duì)上述問題,通過對(duì)噴淋設(shè)備的改進(jìn),以及摸索完善了相關(guān)的配套設(shè)施,制定了更為科學(xué)嚴(yán)格的操作規(guī)程,保證了脫硫系統(tǒng)正常運(yùn)行,達(dá)到了良好的脫硫效果[2]。
鼓風(fēng)爐和反射爐產(chǎn)生的煙塵、氣在進(jìn)入脫硫塔之前,通過水冷、沉降、布袋收塵回收絕大部分的煙塵后,匯聚在空塔里面,再經(jīng)過動(dòng)力波的水噴淋吸收,煙塵基本回收,剩下的煙氣主要含SO2氣體。
圖1 脫硫的過程示意圖
含有SO2的氣體從脫硫塔底部進(jìn)入,由下而上流動(dòng)。脫硫塔內(nèi)部,依次設(shè)有5 層噴淋裝置,每層有18 個(gè)各種型號(hào)的噴嘴。以CaO 的水溶液為介質(zhì),對(duì)含硫煙氣進(jìn)行噴淋,高速,霧狀的噴淋液與煙氣逆向接觸,進(jìn)行著劇烈的化學(xué)反應(yīng)。其化學(xué)方程式如下:
噴淋液由脫硫塔底部匯入循環(huán)槽中,再由砂漿泵將其輸送至噴嘴反復(fù)循環(huán)噴淋。脫硫循環(huán)槽配有漿液制備槽,里面為配置好的石灰水溶液。當(dāng)脫硫槽里面的石灰被SO2消耗的從而使循環(huán)液的pH 值下降到設(shè)定數(shù)值的時(shí)候,漿液制備槽與脫硫循環(huán)槽之間的閥門將自動(dòng)打開,往脫硫槽里面補(bǔ)新鮮石灰水。當(dāng)循環(huán)液的濃度或者液位過高時(shí),將部分循環(huán)液轉(zhuǎn)入陶瓷過濾機(jī)機(jī)進(jìn)行固液分離,轉(zhuǎn)換成固態(tài)的CaSO3[3]。
煙氣經(jīng)過脫硫后,通過50m 高煙囪排入大氣。
工藝設(shè)計(jì)時(shí)為保證脫硫的效果,將脫硫塔里的噴嘴布局為“小多密廣”,即噴嘴的直徑小(分4mm和7mm 兩種),噴嘴多(每層18 個(gè)),它們?cè)谒锩娣植济芗覐V泛,此設(shè)計(jì)確保了噴淋出來的CaO 水溶液與SO2氣體充分接觸,但相應(yīng)管路的直徑很小且彎頭很多,在脫硫循環(huán)液濃度較高,或者液里面有較大的顆粒異物的情況下,細(xì)小的噴嘴和彎曲的管路極易發(fā)生堵塞,嚴(yán)重的影響了脫硫的效果[4]。
噴嘴,管路均為塑料制品,在長(zhǎng)期受到高溫,高壓的環(huán)境里,容易發(fā)生斷裂脫落。而脫落的部分又會(huì)隨著噴淋液循環(huán)到別的地方,從而引起新的堵塞。
表1 噴淋設(shè)施損耗情況
管路的堵塞,導(dǎo)致一些檢測(cè)流量,壓力的儀器長(zhǎng)期無(wú)法正常工作而損壞。脫落的物件,對(duì)噴淋塔內(nèi)部造成了沖擊損傷。而這些東西在進(jìn)入循環(huán)系統(tǒng)后,又會(huì)危害到砂漿泵、減速機(jī)的正常運(yùn)行。
由于存在著堵塞、脫落以及腐蝕等問題,要經(jīng)常打開脫硫塔,對(duì)其內(nèi)部進(jìn)行全面的檢修,更換堵塞和脫落的噴嘴和管路。耗費(fèi)大量的人力和物力,影響了鼓風(fēng)爐,反射爐的正常生產(chǎn)。
表2 2010年噴淋塔維修情況
在保證脫硫效果的前提下,每層用一個(gè)直徑12mm 的A2型號(hào)的鈦制噴嘴,代替原來的18 個(gè)24NPT1/2型噴嘴,與之相配套的,將原來的支干噴淋改為主干噴林,這樣,噴嘴的直徑變大了許多,強(qiáng)度也增大了,從源頭消除了噴頭、管道堵塞脫落的現(xiàn)象。
為了徹底將大顆粒的物體從循環(huán)系統(tǒng)中清除,在循環(huán)液回流處,增設(shè)一個(gè)截流箱,里面設(shè)置一攔網(wǎng)。所有直徑大于1cm 的物體都將在這里被攔截。定期對(duì)攔網(wǎng)進(jìn)行清理。
針對(duì)原來95%,320 目的CaO 粉在投加的時(shí)候釋放大量的熱量,易揚(yáng)灰,容易傷害操作人員。經(jīng)過對(duì)比,選擇了85%,200 目的CaO 粉作為替代品。新的CaO 在投加的時(shí)候,釋放的熱量大大的減少了,現(xiàn)場(chǎng)的CaO 粉塵也相應(yīng)少了許多,保證了人員的安全和現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的質(zhì)量,且費(fèi)用也大大的下降了[5]。
為了保證脫硫的效果,循環(huán)液的pH 值需控制在4.5~5.5 之間。在此范圍內(nèi),pH 值設(shè)置較高時(shí),脫硫效果好,循環(huán)液濃度低,但石灰利用率不高。pH 值設(shè)置較低時(shí),石灰利用率高,但脫硫效果相對(duì)而言較差,且循環(huán)液濃度也較高。綜合考慮后,采取了如下的措施:平時(shí)運(yùn)行時(shí),循環(huán)液pH 值設(shè)置較高,當(dāng)快要向陶瓷過濾機(jī)轉(zhuǎn)液進(jìn)行處理的時(shí)候,提前將pH 值降低。轉(zhuǎn)液結(jié)束后,將pH 值恢復(fù)較高值。這樣,即保證了脫硫效果,又提高了石灰的利用率。且轉(zhuǎn)出的循環(huán)液濃度較高,便于后續(xù)處理[6]。
通過上述改進(jìn)后,使得整套脫硫系統(tǒng)得以順利運(yùn)行,從而保障了鉛鉍主線得以正常進(jìn)行生產(chǎn)。
圖2 技改前一年與技改后一年生產(chǎn)正常運(yùn)行率對(duì)比
在保證整個(gè)系統(tǒng)能正常運(yùn)行的基礎(chǔ)上,脫硫效果也得到了保證,排放值達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(SO2的含量低于400mg/m3)。
表3 改進(jìn)后的煙氣脫硫效果SO2的含量(mg/m3)
通過上述一系列的改進(jìn),在提高了設(shè)備的正常運(yùn)行率,降低了成本和費(fèi)用的基礎(chǔ)上,保證了脫硫的效果達(dá)到或超過國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn),也使得在鉛鉍冶煉以及脫硫系統(tǒng)的現(xiàn)場(chǎng)工作人員有了較好的工作環(huán)境。在環(huán)保要求日益嚴(yán)格的今天,有著很現(xiàn)實(shí)的意義。而通過改進(jìn)的一系列的技術(shù),也對(duì)其它的廢氣的脫硫處理工藝有一定的借鑒意義。
[1]丁中浩,翁達(dá).固體和氣體廢棄物再生與利用[M].北京:國(guó)防工業(yè)出版社,2006:12 -14.
[2]威廉斯.采礦選礦冶金工業(yè)廢物的產(chǎn)生與處理[M].唐建文,譯.北京:冶金工業(yè)出版社,1995:34 -36.
[3]歐陽(yáng)建友.石灰-石膏濕法脫硫工藝淺談[J].科普知識(shí),2007(1):16 -17.
[4]肖文德,劉泉.二氧化硫的脫出與回收[M].北京:化學(xué)工藝出版社,2001:3 -6.
[5]蔡霞.淺談石灰石礦深加工及其綜合利用[J].金屬礦山,1993(11):33 -34.
[6]許濤,余秀麗,劉暢.淺議脫硫副產(chǎn)物的處理[J].山東山大華特環(huán)保工程有限公司,2006:6 -8.