楊曉棟,姚紅新,孫 亮,李宏飛
(天津鋼鐵集團(tuán)有限公司煉鐵廠,天津300301)
天津鋼鐵有限公司煉鐵廠共有3座高爐,2#高爐有效容積3200 m3,高爐由中冶京誠工程技術(shù)有限公司設(shè)計,高徑比H/D為2.15,屬于矮胖型高爐,風(fēng)口32個,鐵口4個,鐵口夾角為39.375°。爐底采用水冷炭磚爐底、爐缸采用陶瓷杯先進(jìn)技術(shù),爐體為全冷卻壁設(shè)計薄壁爐襯,冷卻系統(tǒng)采用軟水閉路循環(huán)冷卻,其中爐腹、爐腰及爐身下部共5段銅冷卻壁。爐頂為PW公司串罐式無鐘爐頂,及4座俄國卡魯金頂燃式熱風(fēng)爐等先進(jìn)設(shè)備,INBA法水沖渣工藝。
表1 高爐參數(shù)值
高爐具體數(shù)據(jù)見表1。
天鋼3200 m3高爐自2006年5月2日開爐投產(chǎn)到2009年底,一直處于低水平冶煉狀態(tài),各種生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不夠理想,而且爐況經(jīng)常波動,反復(fù)燒爐和洗爐,給公司帶來了很大的經(jīng)濟(jì)損失,嚴(yán)重影響了公司和煉鐵廠的正常生產(chǎn)和經(jīng)營,成為了制約鐵廠乃至公司發(fā)展的一個瓶頸。為了打破這個瓶頸,優(yōu)化3200 m3高爐生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)就顯得極為重要,但優(yōu)化指標(biāo)的同時是尋找“短板”和彌補(bǔ)“短板”的過程。在2009年,煉鐵廠3200 m3高爐進(jìn)行了一系列的改革和創(chuàng)新,并借鑒寶鋼、武鋼等先進(jìn)企業(yè)的先進(jìn)技術(shù)和管理,彌補(bǔ)了許多技術(shù)上的不足,2009年雖然指標(biāo)不好,但是進(jìn)行的工藝改進(jìn),技術(shù)的投入和管理的革新為2010年打下了堅實的基礎(chǔ)。正是這些不斷優(yōu)化,使得天鋼3200 m3高爐在2010年各項指標(biāo)獲得了質(zhì)的飛躍,同時管理技術(shù)水平更上一個臺階,更是直接解決了3200 m3高爐制約公司發(fā)展的限制性環(huán)節(jié)。但由于2011年受外圍市場影響,入爐品位從6月開始大幅度下降,渣鐵比大幅度上升,最高到450 kg/t,導(dǎo)致整體壓差升高,爐況出現(xiàn)頻繁波動現(xiàn)象,在保證爐況順行的基礎(chǔ)上適當(dāng)降低高爐強(qiáng)度,不追求高產(chǎn)。我們認(rèn)真落實煉鐵廠的工作部署,通過挖掘自身潛力,強(qiáng)化細(xì)節(jié)操作,使?fàn)t況基本維持順行,具體生產(chǎn)指標(biāo)見表2(焦比包括焦丁比)。
表2 2#高爐生產(chǎn)指標(biāo)
表2中顯示在2011年中旬開始入爐品位開行明顯,由于爐況不太適應(yīng),燃料比上行較多,經(jīng)過一系列的措施,爐況恢復(fù)穩(wěn)定,燃料比恢復(fù)正常。2012年由于市場進(jìn)一步惡化,公司要求限制產(chǎn)量,所以2012年產(chǎn)量明顯下降。品位與燃料比趨勢見圖1。
圖1 2011-01—2012-01期間入爐品位、燃料比對比
由于原燃料條件的限制,2009年年底高爐放棄中心不加焦的裝料制度,采用了中心加焦的布料方式。高爐冶煉實踐表明,高爐想要維持長期穩(wěn)定順行,必須要在開放中心的同時適當(dāng)發(fā)展邊緣。2011年下半年開始,高爐原燃料條件受鋼鐵市場影響進(jìn)一步惡化,入爐品位從58%下降到最低54.5%,渣鐵比最高上升到470 kg/t,導(dǎo)致爐況長時間波動,壁體難以穩(wěn)定,燃料比上行較多。裝料制度從表3調(diào)為表4,之后爐況漸漸適應(yīng)現(xiàn)原料條件。
表3 原裝料制度/rad
表4 調(diào)整后裝料制度/rad
爐溫趨勢判斷是高爐操作的重點,能否正確判斷爐溫發(fā)展趨勢是高爐工長的必須要求,爐溫發(fā)展趨勢管理就是把影響爐溫的各類因素,如觀察風(fēng)口的狀態(tài)變化、爐溫的現(xiàn)狀、變化趨勢以及調(diào)劑量的方向和作用效果等,進(jìn)行全方位分析和判斷,依照爐溫發(fā)展趨勢,預(yù)先調(diào)整熱量不是以當(dāng)前現(xiàn)狀調(diào)爐溫,這樣可以盡量減少爐溫的波動,達(dá)到早動少動的效果。如果不按爐溫發(fā)展趨勢進(jìn)行管理,只靠當(dāng)時的鐵水溫度來調(diào),就會發(fā)生由于滯后調(diào)節(jié)而導(dǎo)致的爐溫大熱和大涼現(xiàn)象,從而使?fàn)t況發(fā)生大的波動。由于高爐冶煉周期長,往往一個班的調(diào)整,下個班才會表現(xiàn)出來,也會造成操作上的分歧。所以對工長操作必須制定標(biāo)準(zhǔn),首先接班先對上班操作進(jìn)行分析,正確判斷爐溫趨勢,然后對本班情況進(jìn)行預(yù)判斷,制定操作方案,然后在操作中按照方案進(jìn)行調(diào)節(jié),交班時對本班操作進(jìn)行總結(jié),給下班建議,同時預(yù)判斷下班之后第1爐爐溫,并將其作為考核范圍,這樣既提高了工長的操作水平,又可以減少爐溫的大的波動。
3.3.1 加強(qiáng)焦炭管理
由于天鋼全部采用的外購焦炭,焦炭入爐粉末較多,僅憑槽下焦篩無法滿足入爐粒度要求,2010年2月我們投入了焦炭預(yù)篩分系統(tǒng),在焦炭水分得到有效控制后,通過預(yù)篩分系統(tǒng),將焦炭的大部分粉末篩下,而后在高爐槽下進(jìn)行二次篩分,有效地控制了焦炭的入爐含粉量,改善了高爐的透氣性,促進(jìn)了爐況的順行。同時對礦槽焦篩進(jìn)行大幅度改造,焦炭篩網(wǎng)間距28~25 mm,焦篩改造后效果非常明顯,使槽下小于25 mm入爐焦炭由25%降到5%以下,同時充分利用好當(dāng)前的焦炭,高爐增加對焦丁的用量,所有篩下返回的焦丁全部入爐。
3.3.2 燒結(jié)礦實行T/H值管理,對高爐入爐料進(jìn)行精細(xì)管理,確保精料入爐
通過控制下料閘門及加裝料流擋板等措施,控制燒結(jié)礦的過篩量,保證燒結(jié)礦的充分過篩效果。要求燒結(jié)礦的T/H值(小時過篩量)<120,在中控室計算機(jī)增加了實時曲線圖,并納入全員投入產(chǎn)出管理進(jìn)行考核;每天對篩分情況進(jìn)行抽查,并抓好篩網(wǎng)的清堵工作,使篩分率提高,降低了入爐料的粉末。進(jìn)一步加強(qiáng)槽下爐料篩分管理,嚴(yán)格控制篩分時間,在保證上料速度的前提下,盡量延長篩分時間,調(diào)整給料機(jī)振幅,調(diào)整料倉下料口料流棒的個數(shù),控制料流,延長篩分時間,提高篩分效果,同時杜絕合格料的流失。為保證高爐上強(qiáng)度時原燃料的篩分質(zhì)量,天鋼3200 m3高爐對篩網(wǎng)進(jìn)行了一系列的改造。燒結(jié)篩:篩網(wǎng)間距由3.5 mm改為5.5 mm,篩分粒度由4.5 mm改為6.5 mm,并且把原來的二層篩網(wǎng)改為三層篩網(wǎng)。
3.3.3 合理搭配爐料結(jié)構(gòu)
根據(jù)各種礦石價格指數(shù)采取了合理的礦架結(jié)構(gòu),保證噸鐵成本最低,同時兼顧高爐順行情況。天鋼高爐根據(jù)當(dāng)前的市場環(huán)境和自身技術(shù)條件,爐料結(jié)構(gòu)根據(jù)最優(yōu)搭配一般控制在:75%燒結(jié)礦+15%球團(tuán)礦+10%塊礦。因此,燒結(jié)礦質(zhì)量直接影響高爐生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),與高爐的優(yōu)質(zhì)、低耗、高效益密切相關(guān)。天鋼燒結(jié)廠全部生產(chǎn)高堿度燒結(jié)礦以滿足高爐配料結(jié)構(gòu)。高堿度燒結(jié)礦強(qiáng)度高、還原性好,而酸性球團(tuán)礦形狀均勻規(guī)則,粉末少、品位高、強(qiáng)度高、FeO含量低、有很好的還原性。從技術(shù)角度考慮,二者相互搭配的爐料結(jié)構(gòu)屬于最優(yōu)爐料結(jié)構(gòu)。
3200 m3高爐共有東西2個出鐵廠,4個鐵口,高爐正常生產(chǎn)時采用對角出鐵,每天鐵次控制在11~12次。鐵口深度日常生產(chǎn)控制在3200 mm,開口鉆頭用直徑55 mm,出鐵時間控制在2 h左右。由于渣比上來較多,出鐵時間明顯變長,每爐鐵下渣量明顯較多,導(dǎo)致鐵口不好維護(hù),鐵口附近壁體溫度上升較快。為此車間制定了嚴(yán)格的爐前操作標(biāo)準(zhǔn):零間隔出鐵,減少鐵口冒泥現(xiàn)象,鉆頭用直徑60 mm,控制出鐵時間在2~2.5 h,下渣時間控制在0.5 h以內(nèi),否則重疊出鐵。開口時盡量避免燒鐵口作業(yè)。
經(jīng)驗證明,鐵中硅含量每下降1%,焦比可以下降4 kg/t,由此可知低硅冶煉是降低高爐燃料消耗的有效手段,低硅冶煉的前期必須要有充足的物理熱作保證,燃料比下降后,由于原料帶入高爐的硅明顯減少,有利于低硅冶煉,3200 m3高爐長期冶煉經(jīng)驗證明,鐵水溫度長期低于1500℃,會導(dǎo)致爐缸堆積,不接受風(fēng)量,從而爐況難行,目前高爐鐵中硅控制在0.35%~0.45%,硫含量控制在0.025%~0.030%,物理熱控制在1510℃左右,全年鐵水平均一級品率達(dá)到90%以上,鐵水合格率100%。
高爐下部調(diào)劑是基礎(chǔ),風(fēng)口帶是初始煤氣流分布的起點,爐缸煤氣流對2、3次煤氣流分布起主導(dǎo)作用。2011年以前高爐采用28個直徑130 mm,4個直徑140 mm,風(fēng)口面積為0.4330 m3,風(fēng)量控制在6150 m3/min左右,實際風(fēng)速在270 m/s左右,鼓風(fēng)動能在15000 kg·m/s左右。由于市場原因,低品位礦的冶煉和公司對高爐產(chǎn)量的限制,風(fēng)口更換為27個130 mm和7個103 mm,風(fēng)口面積0.39 m3,風(fēng)量控制在5800 m3/min,實際風(fēng)速依然保持在270 m/s,鼓風(fēng)動能在 15000 kg·m/s左右,使高爐煤氣流的合理分布,保證了爐況沒有因為限制產(chǎn)量和原料條件變差而難行。
根據(jù)理論,頂壓每提高0.01 MPa,會提高冶煉強(qiáng)度2%左右,爐頂壓力提高,高爐工作空間壓力也隨之提高,煤氣流體積縮小,同時在爐內(nèi)流速降低,整體壓差損失也隨之降低,從而促進(jìn)高爐順行。天鋼3200 m3高爐在設(shè)備安全的范圍內(nèi),逐步提高爐爐頂壓力。在強(qiáng)化冶煉的過程中頂壓從225 kPa提高到235 kPa,從而提高了高爐煤氣利用率,為高爐強(qiáng)化冶煉奠定了基礎(chǔ)。
在高爐原燃料條件變差的情況下,特別是大型高爐品位低于56%,焦炭都采用外購且成分波動較大的情況下,通過加強(qiáng)入爐原燃料管理,優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu)和高爐基本操作制度,沒有經(jīng)過大的爐況波動,實現(xiàn)了高爐長期穩(wěn)定、均衡和高效化生產(chǎn),為大型高爐低品位冶煉提供了經(jīng)驗,為企業(yè)在鋼鐵市場低迷的情況下提高了競爭力。
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