韓曉順,張學(xué)坤
(天津大沽化工股份有限公司,天津 300450)
氯乙烯工業(yè)化生產(chǎn)工藝主要有電石乙炔法和平衡氧氯化法,我廠采用的是平衡氧氯化法。低溫氯化反應(yīng)是平衡氧氯化法的重要生產(chǎn)單元,EB101是該單元的關(guān)鍵設(shè)備,該反應(yīng)是汽液相非均相反應(yīng),所用催化劑為FeCl3。催化劑是由氯氣與反應(yīng)器中所裝填的鐵分布頭反應(yīng)生成,因此氯氣在整個反應(yīng)過程中處于微過量的狀態(tài)。過量的氯氣對低溫氯化反應(yīng)器、冷卻器EB101有一定的腐蝕作用,長時間的腐蝕累積會導(dǎo)致冷卻器列管發(fā)生泄漏。而且,低溫氯化反應(yīng)器對氯氣含水要求是小于10mg/kg,而我分廠供應(yīng)氯氣含水在50mg/kg左右,超過了設(shè)計要求,這也加劇了低溫氯化反應(yīng)器的腐蝕。氯氣冷卻器列管一旦發(fā)生泄漏,在氯氣和水的作用下會迅速擴大腐蝕范圍,嚴(yán)重時直接導(dǎo)致?lián)Q熱器及反應(yīng)器報廢。而且低溫氯化單元為我公司氯氣主要用戶,EB101的泄漏將嚴(yán)重影響公司的氯氣平衡,對公司效益產(chǎn)生重大影響。因此,及時發(fā)現(xiàn)冷卻器EB101發(fā)生泄漏對低溫氯化單元是十分重要的。
基于此,我們選擇了幾種不同的監(jiān)測方案,并對每個方案的可行性及優(yōu)劣進行了分析,并通過實驗結(jié)果分析確定了泄漏后及時監(jiān)測的最優(yōu)方案。
低溫氯化反應(yīng)是以液相二氯乙烷(EDC)為溶劑,乙烯和氯氣從反應(yīng)器底部通入(如圖1所示),溶解在循環(huán)的EDC液流中,在催化劑(FeCl3)的作用下反應(yīng)生成EDC,反應(yīng)式如下:
C2H4+Cl2—→C2H4Cl2(EDC)+180 kJ/mol
該反應(yīng)為放熱反應(yīng),為了保證反應(yīng)的正常進行,一般控制反應(yīng)溫度在55℃左右,反應(yīng)放出的熱量通過冷卻水在冷卻器EB101中轉(zhuǎn)移走(如圖1所示)。
圖1 低溫氯化反應(yīng)器示意圖
反應(yīng)所需的催化劑(FeCl3)是通過反應(yīng)中過量的氯氣與反應(yīng)器設(shè)備中的鐵生成的。由于催化劑FeCL3完全溶解在液相的EDC中,它隨著反應(yīng)器的出料進入到后續(xù)的生產(chǎn)過程,因此催化劑會有一定的損失。為了保證催化劑三氯化鐵在循環(huán)的EDC液流中的濃度,這就要求在連續(xù)的反應(yīng)中微過量的氯氣持續(xù)與設(shè)備發(fā)生反應(yīng)。在化學(xué)平衡的影響下,氯氣將不斷的對反應(yīng)器進行腐蝕,腐蝕到一定程度時將導(dǎo)致反應(yīng)器泄漏。另外,氯氣含水偏高也會加劇反應(yīng)器、冷卻器EB101的腐蝕,從而導(dǎo)致其泄漏。
為了防止低溫氯化反應(yīng)器及冷卻器EB101的泄漏采取了多項措施。具體包括,在設(shè)備的層次上,更換EB101材質(zhì),采用耐腐蝕性更強的銅鎳合金材料。在工藝層次上,通過在EB101上管板加鐵分布頭,提供催化劑Fe源,減少對EB101的腐蝕。雖然這些措施能在一定程度上減緩了EB101的被腐蝕速度,但是腐蝕仍然存在,而且分布頭在流動的液相中會產(chǎn)生擺動而與EB101的列管發(fā)生摩擦,在一定程度上也會造成EB101的泄漏。由于冷卻器EB101殼程所走物料為冷卻水,一旦換熱器列管發(fā)生泄漏,氯氣和水會發(fā)生劇烈反應(yīng)形成強酸進一步腐蝕設(shè)備,嚴(yán)重時會導(dǎo)致?lián)Q熱器和反應(yīng)器報廢。而且低溫氯化反應(yīng)器為公司氯氣主要用戶,EB101泄漏后將嚴(yán)重影響公司的氯氣平衡,對公司效益產(chǎn)生重大影響。因此,反應(yīng)器的發(fā)生泄漏時的即時監(jiān)測是非常重要和緊迫的。
冷卻器EB101泄漏后,由于管殼程所走物料的壓力不同會有兩種泄漏情況:第一種情況是冷卻水向列管內(nèi)泄漏;第二種情況是EDC、氯氣向冷卻水側(cè)泄漏。判斷水是否往反應(yīng)器中泄漏,則可以通過分析低溫氯化反應(yīng)器出料(EDC)的含水來判斷。判斷EDC是否往水中泄漏,則可以通過監(jiān)測循環(huán)水中的有機物(EDC)的含量的變化和冷卻水回水的pH值的變化來判斷。因此,確定了判斷冷卻器EB101列管發(fā)生泄漏的方案有以下三種:
(1)檢測反應(yīng)器出料的含水量;
(2)檢測冷卻水回水中EDC、乙烯的含量;
(3)檢測冷卻水回水的pH值。
為了分析確定檢測方案,我們通過調(diào)節(jié)冷卻水的上下水手閥來控制冷卻水的壓力與低溫氯化反應(yīng)器在幾種生產(chǎn)狀況下的控制壓力進行了對比,具體情況見表1:
表1 壓力控制
從表1的數(shù)據(jù)可看出,當(dāng)冷卻水的回水閥全開時,反應(yīng)器操作壓力在0.1~0.14MPa的情況下,管程壓力大于殼程壓力,也就意味著一旦冷卻器EB101的列管發(fā)生泄漏,EDC和氯氣會向冷卻水中泄漏;當(dāng)冷卻水上水閥全開時,管殼程的壓差有正有負(fù),也就意味著一旦發(fā)生泄漏,隨著回水閥逐漸關(guān)小,直至回水閥全關(guān),才會發(fā)生冷卻水向列管內(nèi)泄漏。而在正常生產(chǎn)情況下,回水閥是不會處于全關(guān)的狀態(tài)。而且,若反應(yīng)器頂部壓力控制低于0.1MPa時,也不能保證冷卻水壓一直高于管程壓力?;诖?,方案(1)不適用。另外,冷卻水水壓高于反應(yīng)器內(nèi)壓時,冷卻水往反應(yīng)器內(nèi)泄漏。水進入反應(yīng)器后,與反應(yīng)器內(nèi)存在的氯氣發(fā)生反應(yīng)生成氯化氫和次氯酸。它們均為是強腐蝕性酸,會加速反應(yīng)器的腐蝕,使反應(yīng)器被迅速破壞,有可能造成嚴(yán)重的事故與損失。
當(dāng)EDC、氯氣向冷卻水中泄漏時,方案(2)、(3)均可準(zhǔn)確判斷。方案(3)監(jiān)測冷卻水回水的pH值是通過在冷卻器回水管線上安裝pH計,在線實時監(jiān)控回水的pH值,一旦pH值發(fā)生大幅下降即可判斷EB101發(fā)生泄漏但方案(2)監(jiān)測循環(huán)水中EDC、乙烯的含量是通過色譜分析,測量水中EDC、乙烯的含量來確定冷卻器是否發(fā)生泄漏。采用這種監(jiān)測方法時,監(jiān)測是間歇進行的,監(jiān)測周期、取樣時間、色譜分析時間均較長,與方案(3)相比難以做到即時監(jiān)測的效果。因此,我們確定通過在線監(jiān)測冷卻器EB101回水的pH值來判斷EB101是否發(fā)生泄漏。
從表1中的數(shù)據(jù)可以看出,只要控制反應(yīng)器壓力在0.1MPa以上即可保證循環(huán)水不往EDC側(cè)泄漏。因此在實際操作過程中,要保證反應(yīng)器壓力維持在0.1MPa以上,就能從源頭上避免水向反應(yīng)器內(nèi)的泄漏發(fā)生。
通過實驗和分析可知,反應(yīng)器壓力控制在0.1MPa以上時,采用在線監(jiān)測冷卻器回水的pH值來判斷EB101是否發(fā)生泄漏是可行的。而且我分廠在2009年已實施該方案,兩年來運行情況良好。因此,通過在線實時監(jiān)測冷卻器回水的pH值將能夠及時發(fā)現(xiàn)EB101的泄漏,從而能保證低溫氯化反應(yīng)器的安全平穩(wěn)運行,確保公司效益不受嚴(yán)重影響。