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      3M6320外圓精研機(jī)萬(wàn)向傳動(dòng)鏈改造

      2013-10-11 03:10:54姚永潔錢(qián)德麗
      哈爾濱軸承 2013年3期
      關(guān)鍵詞:精研傳動(dòng)鏈萬(wàn)向節(jié)

      姚永潔,錢(qián)德麗,梁 斌

      (1.哈爾濱軸承集團(tuán)公司 行政管理部,黑龍江 哈爾濱 150036;2.哈爾濱哈軸精密軸承制造有限公司,黑龍江 哈爾濱150036;3.威海技師學(xué)院,山東 威海 264300)

      1 前言

      在精密軸承套圈生產(chǎn)過(guò)程中,其外圓精研工序質(zhì)量對(duì)后工序質(zhì)量及生產(chǎn)進(jìn)度都起到重要作用。我單位的外圓精研機(jī)在生產(chǎn)過(guò)程中萬(wàn)向傳動(dòng)部件經(jīng)常損壞,因部件不規(guī)則的傳動(dòng)所產(chǎn)生的不平穩(wěn)轉(zhuǎn)動(dòng)及振動(dòng),在很大程度上影響了套圈的加工質(zhì)量,特別是該部分的頻繁損壞使設(shè)備不能可靠地保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行。通過(guò)探索改造,解決了上述問(wèn)題,從而使外研機(jī)能更好地發(fā)揮作用。

      2 外圓精研機(jī)工作原理

      如圖1 所示,該精研機(jī)是通過(guò)一對(duì)表面呈單葉雙曲面的輥杠在同步同向旋轉(zhuǎn)時(shí)驅(qū)使架在兩杠之間的工件旋轉(zhuǎn)并軸向貫穿移動(dòng),與此同時(shí),設(shè)置在工件正上方的四塊油石在調(diào)定的壓力下壓研旋轉(zhuǎn)軸向移動(dòng)的工件表面,從而改善工件的外圓表面。

      圖1 3M6320外圓精研機(jī)工作原理示意圖

      3 萬(wàn)向傳動(dòng)部件改進(jìn)前情況

      外圓精研機(jī)傳動(dòng)鏈如下∶

      由于該機(jī)加工各種直徑套圈,須調(diào)配兩輥杠間的平行距離,很多情況下兩輥杠的間距遠(yuǎn)大于減速器兩輸出軸的間距,因此加大了輥杠軸心線(xiàn)與減速器軸心線(xiàn)的偏離度,由此也就加重了此段傳動(dòng)的負(fù)載,見(jiàn)圖2 所示。

      圖2 改進(jìn)前傳動(dòng)部件分布圖

      當(dāng)輥杠按被加工套圈外徑調(diào)定好位置后,件7的軸線(xiàn)與輥杠(或減速器)軸線(xiàn)成α角,為使輥杠在力f1的作用下旋轉(zhuǎn),需件8(減速器叉)施出f1/cosα大小的力,f2>f1,而在件6(花鍵套叉)和件8(輥杠叉)的傳遞中,為使件7在f2的作用下旋轉(zhuǎn),件8須施出f2/cosα大小的力,即f3遠(yuǎn)大于f1,且其差值隨α的增加而增加。由此得出在件7和件8的傳遞環(huán)節(jié)上,在設(shè)計(jì)中應(yīng)在結(jié)構(gòu)和材料上重點(diǎn)加強(qiáng)。此外,件6與件7存在著二者間的軸向滑動(dòng),但其工作環(huán)境難以保證二者間的良好滑動(dòng),這也加大了f1和f3的作用。

      因輥杠至減速器的空間較小,無(wú)法在原結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上加大零件尺寸以增加強(qiáng)度,且從原材料來(lái)源的便利性、經(jīng)濟(jì)性及加工性考慮,也很難用更好的原材料代替原件所用的45#鋼,故只能在改善結(jié)構(gòu)上想辦法。

      4 萬(wàn)向傳動(dòng)部分的改造

      經(jīng)反復(fù)研究,最終決定采用汽車(chē)萬(wàn)向節(jié)(此件外購(gòu),費(fèi)用約為50~60元/套)并考慮其結(jié)合尺寸及實(shí)際空間,配合制作相應(yīng)的少量零件,形成了萬(wàn)向傳動(dòng)鏈,結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖3 所示,制作的少量零件見(jiàn)圖4 所示。

      圖3 改進(jìn)后萬(wàn)向傳動(dòng)鏈布局

      圖4 萬(wàn)向傳動(dòng)鏈改進(jìn)后增加的零件

      其中,件3和件4為四點(diǎn)球面與R面接觸,因此在與輥杠成一定角度的情況下旋轉(zhuǎn)并保持平穩(wěn)結(jié)合,同時(shí)兩件之間的 4 個(gè)鋼球使件 2 在件1 中做平穩(wěn)的軸向移動(dòng),從而保證了傳動(dòng)的平穩(wěn)性。此外,將件 1 和件 2 進(jìn)行了正火處理,使材料的耐擠壓強(qiáng)度、沖擊韌性和抗疲勞強(qiáng)度等機(jī)械性能都有所提高。采用汽車(chē)萬(wàn)向節(jié)代替原萬(wàn)向節(jié)的益處在于汽車(chē)萬(wàn)向節(jié)無(wú)論從靈活性、經(jīng)濟(jì)性還是承載能力來(lái)說(shuō)均比原萬(wàn)向節(jié)好得多。

      此外,從圖2 中可看出,萬(wàn)向傳動(dòng)部分改前單側(cè)有8個(gè)零件,而改后僅有4件(汽車(chē)萬(wàn)向節(jié)總成算一件),且汽車(chē)萬(wàn)向節(jié)幾乎不壞,這就使得改進(jìn)后的組裝量和維修量大大降低。

      5 萬(wàn)向節(jié)傳動(dòng)部分改前改后經(jīng)濟(jì)性比較

      改造前每套零件費(fèi)用800元,使用周期約2周,每次更換時(shí)間約8h;

      改造后每套零件費(fèi)用約500元,現(xiàn)已使用10個(gè)月,經(jīng)檢驗(yàn)未發(fā)現(xiàn)明顯磨損,每次更換時(shí)間約2h。

      除此之外,因該段傳動(dòng)的平穩(wěn)性得到提高,使所加工的套圈質(zhì)量穩(wěn)定。

      6 結(jié)束語(yǔ)

      通過(guò)對(duì)萬(wàn)向傳動(dòng)部分的改造,使該部分能以可靠地工作保證設(shè)備的正常開(kāi)動(dòng),且通過(guò)此次改造使日后的設(shè)備維修節(jié)省大量資金和維護(hù)時(shí)間,并以穩(wěn)定的傳動(dòng)使被加工件的質(zhì)量有所提高。

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