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    某固體火箭發(fā)動機點火器藥柱斷裂分析與改進

    2013-10-11 07:46:00黃少波唐順厚
    火工品 2013年3期
    關鍵詞:點火器藥柱火藥

    程 翔,黃少波,唐順厚

    (1.中國空空導彈研究院第四研究所,河南 洛陽,471009;2.兵裝204廠,四川 成都, 610106)

    點火器是空空導彈固體火箭發(fā)動機的重要部件,點火藥柱作為點火器的重要組成部分,其作用是在規(guī)定時間內,將發(fā)動機裝藥正??煽康攸c燃,且不允許出現過大的點火壓強峰,或較長的點火延遲時間。如果點火藥柱出現斷裂,則點火時會產生過大的點火壓強峰,從而影響發(fā)動機裝藥工作安全性。為此,研究者開展了大量研究。羅運軍等[1]曾對硝銨火藥試片進行了不同溫度下的單邊裂紋拉伸試驗,以分析其斷裂機理;潘文庚等[2]運用失效物理分析方法,分析了長貯彈藥失效的幾種常見模型及失效因素;李俊等[3]對鎢系延期藥柱進行了力學分析和高過載試驗,并通過CT觀察藥柱損傷狀況;徐新琦等[4]應用有限元法分析了固體火箭發(fā)動機藥柱在隨機振動條件下各部位的應力應變水平。以上研究分別通過拉伸試片、動力試驗、強度仿真等方法分析得出了不同火工藥劑的力學性能及斷裂機理,而B/KNO3作為導彈發(fā)動機點火器的點火藥柱,其斷裂失效在國內外尚未見相關研究。

    本課題組以B/KNO3為點火藥柱的點火器為目標,對其接近或達到貯存壽命期限后,在導彈掛飛的溫度、動力環(huán)境下的工作狀態(tài)進行了探索。主要針對研究中出現的點火藥柱斷裂故障,采用徑向壓力及強度仿真方法進行了原因分析,在完整復現故障的同時,提出了改進措施并進行了驗證。

    1 故障現象及分析

    1.1 試驗方案及流程

    為研究接近或達到貯存壽命期限的點火器在隨導彈掛飛時的溫度、動力環(huán)境下能否正常工作,采用加速老化試驗,針對以B/KNO3為點火藥柱的某點火器進行試驗,試驗流程見圖1。

    圖1 點火器試驗流程Fig.1 Diagram of tests for igniter

    點火器依據GJB 736.14《火工品試驗方法 長期貯存壽命測定》分別進行了42d、56d的加速老化試驗,換算貯存時間分別為15a、20a。溫度試驗采用504CT/15溫箱,保溫時間18h,溫度波動不超過±1℃;采用LDSV895-440電磁振動臺對點火器進行機動飛振動考核;采用CZTB-100垂直沖擊臺對點火器進行著陸沖擊考核。

    點火器發(fā)火及測量試驗在模擬容腔中進行,根據所測的點火延遲時間及點火壓強峰是否滿足設計指標,可考察點火器在其貯存壽命期限內能否正常工作、點燃發(fā)動機裝藥。

    1.2 失效樣品

    按圖1流程在X光探傷環(huán)節(jié)中發(fā)現:低溫下動力環(huán)境試驗后的點火藥柱(加速老化42d,56d各3發(fā))出現斷裂,且6發(fā)產品的斷裂現象與位置基本一致。斷裂示意圖如圖2所示。點火藥柱由4根B/KNO3藥環(huán)粘接組成,B/KNO3藥柱的密度不小于1.7g/cm3,爆熱大于6 270kJ/kg,燃速不低于30mm/s(6MPa)。點火藥柱兩側端面分別由前、后支架進行軸向固定,藥柱表面粘接支撐墊后,裝入點火器的復合殼體,與之配合形成徑向支撐。藥柱在支撐措施的固定及緩沖作用下,均勻承受規(guī)定條件的沖擊、振動試驗產生的徑向破碎力,且由于藥柱自身具有一定的強度,可在徑向破碎力的作用下能夠保持結構完整。

    圖2 點火藥柱斷裂示意圖Fig.2 Schematic of cracked igniter grain

    1.3 故障樹分析

    本研究采用工程分析中的故障樹方法排查斷裂原因,見圖3。分析認為:當發(fā)生試驗量級放大、藥柱質量下降、緩沖措施失效時,將導致藥柱受力增大,產生斷裂。

    圖3 點火藥柱斷裂故障樹Fig.3 Schematic of fault tree for crack of igniter grain

    2 試驗結果與討論

    依據故障樹中引起斷裂的因素,對點火器進行了外觀檢查、內部結構X光照射,并對振動臺進行校準,排查點火藥柱受潮、支撐材料脫落、振動量級放大等因素。結果發(fā)現,這些因素不存在問題,不會引起藥柱斷裂。

    2.1 老化與低溫對藥柱強度的影響

    由于藥柱徑向破壞力可反映其強度,為排查老化與低溫對藥柱強度的影響,對B/KNO3藥環(huán)(與1.2節(jié)試驗產品同一批次生產)進行不同時間的加速老化試驗,然后通過LJ-500型拉力試驗機分別對常溫、低溫下的老化藥柱進行徑向壓力試驗(示意圖見圖4),檢驗老化、低溫對藥柱強度的影響。其中常溫條件為+23℃下保溫18h,試驗數量24發(fā);低溫條件為-55℃下保溫18h,試驗數量8發(fā)。測量數據分別見表1~2。

    圖4 B/KNO3藥環(huán)徑向壓力試驗示意圖Fig.4 Schematic of compression test for igniter grain

    表1 B/KNO3老化藥環(huán)常溫徑向壓力試驗(N)Tab.1 Compression strength test of aged grain at +23℃

    表2 B/KNO3老化藥環(huán)低溫徑向壓力試驗(N)Tab.2 Compression strength test of aged grain at -55℃

    由表1可見,由于材料的固有特性,藥柱在加速老化試驗后抗拉、剪切等強度均發(fā)生下降,表現在其徑向破壞力隨加速老化時間加長而逐漸降低,但均在正常指標(由藥柱抗拉強度理論計算得出,屬內部質控指標)之上。由表2可見,低溫下藥柱徑向抗壓強度同樣均在正常技術指標之上,因此可排除老化、低溫的影響因素。

    2.2 支撐墊與復合殼體之間間隙過大對藥柱的影響

    支撐墊的最大外徑為29mm,復合殼體內徑為29.0~29.2mm。本研究對1.2節(jié)中2發(fā)正常及4發(fā)故障點火器進行分解并測量其支撐墊外徑、殼體內徑尺寸,具體結果如表3所示。由表3可見,編號1的產品中支撐墊與復合殼體之間為過盈配合,徑向支撐功能正常。編號2的產品中支撐墊與復合殼體之間間隙極小,支撐墊與復合殼體之間仍存在部分接觸,支撐墊仍具有徑向支撐功能,藥柱未發(fā)生斷裂。編號3~6的產品中,支撐墊與復合殼體之間存在較大間隙,支撐墊沒有起到徑向支撐作用,導致藥柱處于懸臂梁的受力狀態(tài),在沖擊、振動過程中藥柱出現應力集中區(qū)域并產生斷裂,因此認為該因素可能致使斷裂產生。

    表3 分解產品測量結果Tab.3 Measurement of disassemble igniter

    2.3 支撐墊排列不合理

    點火藥柱支撐墊排列不合理也可能使藥柱局部應力集中并產生斷裂,對此利用SolidWorks Simulation進行強度應力仿真。本算例設定支撐墊為環(huán)形且功能正常,選用實體特征進行建模,用二次四面體單元劃分網格,重點對支撐墊與藥柱貼合部位進行局部網格細化,調整網格大小,使模型在合理的時間內獲得最佳的計算精度。設定藥柱前后端面、支撐墊外環(huán)面為固定約束面,藥柱整體均勻加載50g。藥柱彈性模量為200MPa,泊松比0.30,支撐墊彈性模量為15MPa,泊松比0.498,藥柱應力如圖5所示。

    圖5 點火藥柱應力云圖Fig.5 Stress distribution of igniter grain

    圖5中藥柱所受的最大應力為1.479MPa,位置在鄰近前支架的支撐墊處,應力集中區(qū)域較大,與圖2所示的藥柱斷裂處較為吻合。

    2.4 故障機理與復現

    故障機理分析認為:點火藥柱粘接支撐墊后與復合殼體之間的間隙過大,同時支撐墊排列布局不合理,造成藥柱處于懸臂梁狀態(tài),在振動、沖擊試驗中藥柱出現應力集中區(qū)域并導致斷裂。

    為驗證該故障機理,選取了與1.2節(jié)相同批次生產的點火藥柱裝配成8發(fā)點火器,按照圖1流程(不進行加速老化及點火試驗)進行復試,經X光探傷檢測藥柱狀態(tài)見表4。表4結果表明:支撐墊與復合殼體之間無間隙或間隙較小時,藥柱保持完好;支撐墊與復合殼體之間間隙過大時,藥柱出現斷裂,且斷裂部位與故障產品一致,完好地再現了故障現象。

    表4 故障復現試驗條件與結果Tab.4 Failure diagnosis and results

    3 改進及驗證試驗

    為消除間隙,改進設計中將點火藥柱粘接支撐墊后的外徑控制在29.3mm(使支撐墊的壓縮量在0.05~0.15mm,低溫下隨著支撐墊收縮仍具備壓縮量,高溫下支撐墊膨脹但不會對藥柱強度造成影響),裝配后確保藥柱100%處于徑向支撐狀態(tài)。根據圖5的仿真結果對支撐墊布局進行優(yōu)化,以消除或削弱藥柱應力集中區(qū)域。首先保持應力區(qū)域及強度較小的兩組支撐墊位置(靠近后支架)不變,剩余一組支撐墊(靠近前支架)位置調整至應力集中區(qū)域加強藥柱緩沖作用,并在靠近前支架的藥環(huán)中心增加一組支撐墊,以防止該處出現應力增大效果。經Solid Works Simulation仿真后選取的支撐墊布局見圖6,應力分析見圖7。

    圖6 支撐墊布局示意圖Fig.6 Schematic of improved arrangement of lip block

    圖7 改進后藥柱應力云圖Fig.7 Stress distribution of improved igniter grain

    圖7中最大應力為1.136MPa,位置在鄰近前支架的支撐墊處。對比圖 5,改進后的藥柱應力分布更為合理,最大應力下降約23% ,且應力集中區(qū)域及最大應力強度均有效縮減,從而有效增強了藥柱的徑向支撐效果。采取上述改進措施后生產36發(fā)點火器,按照圖1進行了試驗,常溫、低溫下動力環(huán)境試驗后X光探傷結果表明:點火藥柱均未出現裂紋、斷裂等現象。說明改進措施簡單有效,消除了斷裂故障。36發(fā)點火器在發(fā)火試驗中均可靠點火,點火壓強峰、點火延遲時間等指標均滿足設計要求,表明點火器達到貯存期限后,在隨導彈掛飛時的溫度、動力環(huán)境下能夠正常、可靠地點燃發(fā)動機裝藥。

    4 結論

    (1)點火藥柱粘接支撐墊后與復合殼體之間的間隙過大,以及支撐墊的排列布局不合理,導致了藥柱斷裂;(2)通過尺寸優(yōu)化設計,確保點火藥柱粘接支撐墊后與復合殼體之間處于過盈配合。通過應力仿真分析,增加了一組支撐墊并優(yōu)化了位置布局,使藥柱所受的最大應力下降約23% ;(3)采取改進措施后的產品在相同試驗后點火藥柱結構完好,消除了斷裂故障;本試驗流程可有效考核達到貯存期的點火器在導彈掛飛狀態(tài)工作是否正常、可靠。

    [1]羅運軍,胡國勝,張麗華.硝胺火藥斷裂性能的研究[J].太原機械學院學報,1991 (12):12-20.

    [2]潘文庚,王曉鳴,陶敏,李文彬. 長貯彈藥失效機理分析研究[J].彈箭與制導學報,2007 (27):122-125.

    [3]李俊,盛滌綸,李釗鑫.粘合劑對鎢系延期藥抗過載性能的影響[J].火工品,2011 (6):26-29.

    [4]徐新琦,袁書生. 固體發(fā)動機藥柱公路運輸隨機振動響應分析[J].固體火箭技術,2001 (4):33-36.

    [5]彭瑾,徐興柱,錢進,藍仁恩.不同貯存期固體火箭發(fā)動機裝藥或藥柱斷裂韌性試驗研究[J].戰(zhàn)術導彈技術,2009(2):41-44.

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