權(quán)瑞霞 宋東超 郝利軍
(安陽鑫盛機(jī)床股份有限公司,河南安陽 455000)
GB/T25659.1-2010簡式普通臥式車床精度檢驗(yàn)之P3項(xiàng)規(guī)定:總檢測量尾座移動(dòng)對溜板移動(dòng)的平行度,在垂直平面內(nèi)0.04 mm,在水平平面內(nèi)0.04 mm。但是由于多種因素,會(huì)導(dǎo)致長規(guī)格車床尾座移動(dòng)對溜板移動(dòng)的平行度產(chǎn)生超差,精度不穩(wěn)定。為達(dá)到精度要求,需要重復(fù)修磨大山和小山導(dǎo)軌面以及平導(dǎo)軌面,不僅費(fèi)時(shí)、費(fèi)力,還增加了消耗。如何保證長規(guī)格車床尾座移動(dòng)對溜板移動(dòng)的平行度,本文進(jìn)行了詳細(xì)分析和研究。
床身截面如圖1所示。
通過分析,找出影響車床尾座移動(dòng)對溜板移動(dòng)平行度精度的加工因素主要包括加工人員、加工設(shè)備、床身材料、加工方法和環(huán)境等5個(gè)因素。
具體分析如下:
加工人員:不同人員的操作水平、操作技巧不同。從床身裝夾、工件找正、磨量控制、測量方法上都有差距,最終導(dǎo)致床身磨削加工后的質(zhì)量不同。
加工設(shè)備:磨削設(shè)備為導(dǎo)軌磨,其工作臺(tái)的運(yùn)行精度、磨頭的進(jìn)給精度都會(huì)直接反映到床身導(dǎo)軌上。
床身材料:由于鑄造床身在加工后會(huì)產(chǎn)生內(nèi)應(yīng)力,自然時(shí)效時(shí)間又較短,內(nèi)應(yīng)力釋放不完全會(huì)造成后序的加工變形。
加工方法:床身在導(dǎo)軌磨上磨削加工時(shí),應(yīng)該保證床身有足夠的剛性,以保證在磨削過程中不會(huì)隨工作臺(tái)的運(yùn)動(dòng)而來回?cái)[動(dòng)和竄動(dòng),產(chǎn)生撓度變形,從而保證加工精度。
環(huán)境:沒有恒溫廠房的環(huán)境保證,導(dǎo)致導(dǎo)軌磨的水平隨著不同環(huán)境溫度的變化而變化,會(huì)直接影響床身的磨削精度。
裝配時(shí)刮研工人的刮研水平的差距,會(huì)直接影響車床裝配后尾座移動(dòng)對溜板移動(dòng)的平行度精度。
通過對加工因素進(jìn)行分析,采取了不同措施進(jìn)行試驗(yàn),具體實(shí)施方案如下:
加工人員:提高員工的磨削知識和操作水平,開展培訓(xùn),從床身裝夾、工件找正、磨量控制、測量方法等系統(tǒng)的講解,并形成規(guī)范,使磨床操作人員掌握操作技巧,確保人人都能保證床身磨削加工的質(zhì)量。
加工設(shè)備:定期檢測導(dǎo)軌磨的精度,把導(dǎo)軌直線度控制在0.05 mm/全長,任意1 m的長度上不超過0.01 mm。調(diào)整磨頭上絲杠和螺母間隙,使絲母的反向間隙控制在合理范圍之內(nèi)。
床身材料:為減小后序的加工變形,導(dǎo)軌面在淬火后進(jìn)行振動(dòng)時(shí)效。
加工方法:(1)設(shè)計(jì)專用工裝,改變床身裝夾方式,在床身底面和兩側(cè)面增加90°頂裝來增加床身的剛性并限制床身在磨削過程中的擺動(dòng),減小床身磨削時(shí)撓度變形。在加頂裝時(shí),要進(jìn)行拉表找正,保證側(cè)邊頂緊后床身的直線度不變。頂裝加在地腳螺孔面上,具體增加的頂裝數(shù)量如下:5 m和6 m床身每邊多加1~2個(gè)頂裝;8 m和10 m床身每邊多加3~4個(gè)頂裝。(2)粗精磨分開,減小精磨加工量,盡量在粗磨過程中發(fā)現(xiàn)并解決床身缺陷(如黑皮、青砂眼、焊點(diǎn)),為精磨創(chuàng)造良好的加工條件。(3)完善檢測方法,用拉表和山型檢測裝置同時(shí)進(jìn)行,來模擬裝配檢測(圖2)。
環(huán)境:在沒有恒溫廠房的情況下,采取兩項(xiàng)措施:一是強(qiáng)行把導(dǎo)軌磨床底座水平調(diào)整到位,滿足床身的磨削要求;二是進(jìn)行床身地暖改造,目的是解決由于環(huán)境溫度的變化影響導(dǎo)軌磨的水平變形,減小床身磨削精度的超差。
表1 方案實(shí)施后長車床尾座移動(dòng)對溜板移動(dòng)的平行度精度檢測值(裝配檢驗(yàn)數(shù)據(jù))
裝配因素:對裝配人員進(jìn)行培訓(xùn),提高裝配人員的刮研水平,掌握裝配刮研技巧,在床身加工精度合格的基礎(chǔ)上,裝配出合格的四項(xiàng)精度。
實(shí)施后平行度檢測值如表1所示。
方案實(shí)施后對35臺(tái)車床尾座移動(dòng)對溜板移動(dòng)的平行度進(jìn)行了檢測統(tǒng)計(jì),平均值為0.031 1 mm,全部在國家裝配精度要求的0.04 mm范圍內(nèi)。結(jié)論如下:
(1)床身車床尾座移動(dòng)對溜板移動(dòng)的平行度精度由原來的0.04~0.25 mm降到現(xiàn)在的0.031 1 mm。(2)磨床減少了返修次數(shù),提高了生產(chǎn)效率和降低了消耗。(3)提高了車床床身的裝配精度。
以上對影響長規(guī)格車床尾座移動(dòng)對溜板移動(dòng)的平行度精度的各種因素作了深入的分析和研究,并提出了相應(yīng)的防范措施。經(jīng)過長時(shí)間的試驗(yàn)論證,制定的方案確實(shí)可行,在實(shí)踐加工中已得到很好的應(yīng)用,實(shí)踐證明可以顯著提高長規(guī)格車床尾座移動(dòng)對溜板移動(dòng)的平行度精度,提高了生產(chǎn)效率、降低了生產(chǎn)消耗。
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