張良橋
(馬鋼股份有限公司煤焦化公司,安徽馬鞍山 243000)
馬鋼煤焦化公司凈化二系統(tǒng)由煤氣冷凝鼓風、除硫、脫萘、脫氰、脫氨、脫苯、制冷、等工序組成。DCS控制系統(tǒng)擔負著整個生產過程的監(jiān)視和控制工作。原控制系統(tǒng)分為回收、鼓冷兩部分?;厥障到y(tǒng)為 1992年投用的 HONEYWELL TDC-3000DCS系統(tǒng),配置兩個控制站,4臺US操作站。鼓冷系統(tǒng)為1995年投用的浙大中控JX-300B DCS系統(tǒng),配置兩臺控制站,兩臺操作站。兩套系統(tǒng)因運行時間長,生產現(xiàn)場環(huán)境惡劣,系統(tǒng)腐蝕嚴重,故障頻發(fā),給維護和生產帶來嚴重影響,不利于公司安全穩(wěn)定長期生產。回收系統(tǒng)兩臺US損壞,因廠家停產,且無替代產品恢復,剩下兩臺US站不能滿足生產需求。
2010年 10月份,馬鋼自動化部和煤焦化公司設備保障部相關儀表技術員、點檢員在工藝人員的配合下完成凈化二系統(tǒng) DCS控制系統(tǒng)的升級改造,將回收系統(tǒng)和鼓冷系統(tǒng)合二為一,同時在 DCS系統(tǒng)上實現(xiàn)兩臺克勞斯爐、兩臺氨分解爐、4臺煤氣鼓風機等重點設備的報警控制連鎖,回收系統(tǒng)更換下來的I/O卡件作為該公司新區(qū)凈化系統(tǒng)的生產備件,節(jié)省備件費用80萬元;鼓冷系統(tǒng)更換下來的I/O卡件作為本公司其它相同系統(tǒng)備件,節(jié)省備件費用15萬元;組態(tài)、編程、調試工作全部由本公司技術人員完成,節(jié)省外聘編程費用150萬元。
此次系統(tǒng)升級選用Honeywell過程知識系統(tǒng)(Experion PKS)R311.2版本,EPKS 系統(tǒng)是 Honeywell公司最近推出的新一代控制系統(tǒng),具有傳統(tǒng)DCS控制系統(tǒng)的優(yōu)點,同時結合霍尼韋爾三十年來在過程控制、資產管理、行業(yè)知識等方面積累的經驗,,構成了一個統(tǒng)一的過程知識系統(tǒng)的體系結構。EPKS系統(tǒng)基 于 Windows 2003的服務器,利用高速動態(tài)緩存區(qū)采集實時數(shù)據(jù),提供報警、過程顯示、PID調節(jié)、歷史數(shù)據(jù)采集、趨勢組、操作組、報表報告等基礎服務功能,同時推出 Profit Loop模型預估控制器專利算法、HMIWeb工業(yè)標準繪圖工具、FTE容錯以太網絡,CEE實時組態(tài)平臺、控制防火墻等創(chuàng) 新技術。
本文介紹此次系統(tǒng)升級中 PKS系統(tǒng)的應用并著重介紹改造過程中克勞斯爐聯(lián)鎖、氨分解爐聯(lián)鎖、煤氣鼓風機聯(lián)鎖、電捕聯(lián)鎖等具體問題的分析解決過程。
本套系統(tǒng)中計有 AI 627點,其中冗余配置74點;AO 235點,冗余55點;DI 954點、DO 369點、TC 21點、RTD 303點,煤氣、溶劑、粗苯區(qū)域測點全部通過 P+F安全柵與現(xiàn)場表連接,實現(xiàn)本安隔離。
系統(tǒng)硬件設施
(1)控制柜 4個 回收系統(tǒng)和鼓冷系統(tǒng)各配置兩個控制柜,每個控制柜分別安裝一對冗余C300控制器、一對冗余防火墻、若干I/O卡件。
(2)配電柜2個 分別安裝電源分配器、空氣開關。
(3)安全柵及繼電器柜 分別安裝安全柵、DO繼電器。
(4)網絡通訊柜 2個 安裝CISCO交換機及MODBUS接口服務器。
(5)EPKS服務器一對(2臺)采用DELL PowerEdge T610。
(6)FLEX操作站 6臺,CONSOLE操作站2臺實現(xiàn)生產監(jiān)控及報表打印。
(7)PHD服務器一臺 為本公司信息管理系統(tǒng)提供生產數(shù)據(jù)。
圖1為本套EPKS系統(tǒng)配置圖。
系統(tǒng)全部下位機組態(tài)工作在 Control Builder環(huán)境完成,首先完成測點的數(shù)據(jù)采集、量程轉換、數(shù)據(jù)顯示、報警控制、歷史數(shù)據(jù)采集、趨勢控制等基本組態(tài);接著完成1系克勞斯爐、2系克勞斯爐、1系氨分解爐、2系氨分解爐聯(lián)鎖程序及4臺煤氣鼓風機聯(lián)鎖程序、電捕聯(lián)鎖程序的編制;考慮到Profit Loop模型預估控制器回路具備的強大自適應能力,為提高各個生產回路的控制質量,回路組態(tài)全部使用Profit Loop模型。
下面是改造過程中遇到并解決的實際問題:
(1)EPKS中趨勢組態(tài)有兩種方法
一是在CONTROL BUILDER中組態(tài)CM點時,在SERVER DISPLAYS標簽頁中指定;二是在STATION的TRAND界面中指定。在仿真器的模擬調試過程中發(fā)現(xiàn),若在CONTROL BUILDER中未組態(tài)趨勢,在STATION中組態(tài)后,能正常顯示,但CM點若重新下載,則STATION中組態(tài)趨勢點會消失,若兩處都組態(tài)同一測點的趨勢,則趨勢不能正常顯示??紤]到這一點,在系統(tǒng)正式組態(tài)調試前,規(guī)劃好趨勢組,在CONTROL BUILDER統(tǒng)一組態(tài),解決了趨勢顯示混亂問題。
(2)聯(lián)鎖程序的編制
為了節(jié)省CM點的使用數(shù)目,通常一個聯(lián)鎖程序作為一個CM點編寫,CM點中用的是功能塊圖,直觀性很強,但PKS功能塊在組態(tài)畫面上顯示較大,功能塊間用線連接,規(guī)劃得稍有問題,則畫面就非常凌亂,可讀性非常差,不便于調試和維護。為解決這個問題,我是先根據(jù)功能要求,在AUTOCAD上按照PKS風格畫出草圖,再在CONTROL BUILDER中按草圖編制程序,極大地提高了程序的可讀性。
(3)煤氣鼓風機聯(lián)鎖
煤氣鼓風機因油壓、溫度等原因發(fā)生聯(lián)鎖后,聯(lián)鎖信號輸出,需將聯(lián)鎖信號鎖死,待相關人員處理好聯(lián)鎖條件信號后,操作工按復位按鈕,解除聯(lián)鎖信號,重新啟動風機。鎖死聯(lián)鎖信號用S-R觸發(fā)器實現(xiàn),按鈕在上位機的HMI Web中模擬,將按鈕引用聯(lián)鎖程序中FLAG塊輸出引腳PVFL即可實現(xiàn)。為防止操作人員工作疏忽,按下按鈕復位后忘記回零,失去了鎖死聯(lián)鎖信號輸出的保護作用。與工藝人員討論后,在復位按鈕上加一個自動回零功能,用脈沖功能塊PULSE實現(xiàn)。具體做法是:顯示出FLAG引腳的IN引腳和OUT引腳,其參數(shù)均為PVFL,將FLAG的OUT引腳連到PULSE的IN引腳上,PULSE的OUT引腳一路連到S-R觸發(fā)器的R引腳,作為S-R觸發(fā)器的復位輸入,另一路引到FLAG IN引腳PVFL,則PULSE模塊在3s時間后輸出為0時,將0賦值給FLAG,實現(xiàn)按鈕的自動置0,程序組態(tài)如圖2所示。
圖2 程序組態(tài)圖
這里需要注意,在一個CM點中,模塊的執(zhí)行順序是按照模塊的ORDERINCM參數(shù)(在CM里的順序)來確定的,考慮到FLAG模塊需由PULSE模塊賦值復位,故FLAG需在PULSE模塊后執(zhí)行,則其ORDERINCM參數(shù)應大于PULSE模塊的ORDERINCM參數(shù),在程序中,將PULSE的ORDERINCM參數(shù)設為 580,F(xiàn)LAG的 ORDERINCM參數(shù)設為590,調試后完全符合要求。
此次控制系統(tǒng)改造包含兩部分,一方面是DCS系統(tǒng)改造,另一方面是部分現(xiàn)場儀表和控制電纜的更新??紤]到生產的連續(xù)性和現(xiàn)場的管理,儀表技術人員在仿真系統(tǒng)上將所有程序多次調試,考慮各種細節(jié),確定無誤后,儀表相關人員與生產工藝人員密切配合,科學制定倒點計劃。首先確定需要更換儀表、電纜的測點,為達到節(jié)省時間和把對生產的影響降到最低限度的目的,先將第二天需要更換的電纜敷設到位,第二天將現(xiàn)場儀表電纜接好后,在電子室測量送來的信號的電流電壓等級無誤,再接上卡件端子,在操作站流程圖畫面上查看測點顯示是否正常,正常后,按計劃倒換別的測點;所有電纜更換完畢,再按計劃依次更換現(xiàn)場儀表。
對于不需更換儀表和電纜的測點,則按生產工序依次倒點,盡量避免影響生產。
在系統(tǒng)調試過程中也遇到了不少問題,并逐個解決,主要有以下幾點:
(1)本系統(tǒng)中AI信號安全柵采用菲尼克斯KFD2-STC4-EX1安全柵,在調試配電測點時不存在問題;在調試不配電測點(如1系含氧值)時,按照C系列卡件接法,應正端接TB3,副端接TB1,操作站上無顯示,測量現(xiàn)場信號正常,后經過測試,卡件端按照配電接法,安全柵接5.6端子,顯示正常。
(2)控制回路的調試是DCS系統(tǒng)中一個重點和難點,主要工作在 PID參數(shù)的設定,調試進度緩慢,通過查詢KNOWLEDGE BUILDER,發(fā)現(xiàn)PID模塊中內置的公式 A與原 TPS的 PID計算公式一樣,于是工藝條件不變的 PID按原 TPS系統(tǒng)設置,略作微調就可以穩(wěn)定投自動,根據(jù)穩(wěn)定運行狀態(tài)下PID參數(shù)生成Profit Loop模型,下載后運行正常。
(3)聯(lián)鎖回路的調試,本套系統(tǒng)中聯(lián)鎖回路有27個,其中最重要的有2座克勞斯爐聯(lián)鎖、2座氨分解爐聯(lián)鎖、4臺煤氣鼓風機聯(lián)鎖。因為聯(lián)鎖程序直接關系到重點設備的安全穩(wěn)定運行,且聯(lián)鎖回路都是串聯(lián)在電氣回路中的,必須做到準確無誤。因此,在保證程序模擬調試正確的情況下,需要與現(xiàn)場設備脫開后看端子柜與電氣柜的繼電器動作來判斷聯(lián)鎖輸出是否正確,并用萬用表進行檢測,在校驗過程中特別注意電氣設備是需要常開觸點還是常閉觸點。
(4)在系統(tǒng)投入運行后,操作人員反映廢熱鍋爐液位和主煤氣壓力較易出現(xiàn)故障,因為其參與克勞斯爐和氨分解爐聯(lián)鎖,操作人員希望能將其切換至手動后人工置值,待故障排除后再切換至自動,這樣不至于在排除故障時設備聯(lián)鎖保護產生誤動作。
考慮到系統(tǒng)已經投入使用,不能在CONTROL BUILDER中修改程序,只有在流程圖畫面中想辦法。我做出了一個與下圖類似的彈出面板(以1系克勞斯爐煤氣壓力為例), 設置2個組合框,和一個文字標簽,兩個組合框分別對應1系克勞斯爐煤氣壓力測點的信號來源模式和測點的PV值,文本標簽對應測點的PVRAW,顯示測點的實際信息,根據(jù)實際信息轉換成ON或OFF顯示,方便直觀判斷故障是否排除。
凈化二系統(tǒng)DCS系統(tǒng)的升級改造,是我公司完全由本廠職工完成的第一個較大的DCS系統(tǒng)改造工程。從編程、調試到投用我們只用了四個月的時間,這主要歸功于前期準備工作的完善,嚴格科學的施工組織計劃,電儀、機械、工藝各專業(yè)的有力配合,更重要的是施工過程中一絲不茍的認真態(tài)度,沒有重復施工與反復糾錯,這是 DCS系統(tǒng)最短時間升級改造成功的關鍵?,F(xiàn)在,這套系統(tǒng)正常運行了8個月,為生產提供了有力保證。此次改造節(jié)約外聘人員編程組態(tài)費150萬元,大大提高了控制系統(tǒng)的平均無故障運行時間和自動控制率,減輕了職工的勞動強度,為人力資源優(yōu)化提供了條件;鍛煉了本公司職工隊伍,為系統(tǒng)今后更好的維護奠定扎實基礎,更是積累了豐富的寶貴經驗。