赫俊國(guó),魏文濤,邱 微,2,胡惠秩,劉明超
(1.哈爾濱工業(yè)大學(xué)市政環(huán)境工程學(xué)院,150090哈爾濱;
2.哈爾濱工業(yè)大學(xué)城市水資源與水環(huán)境國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,150090哈爾濱)
目前,我國(guó)污水廠普遍采用同步脫氮除磷工藝,如A2/O、SBR、氧化溝等.SBR工藝對(duì)自控設(shè)備要求較高,且生化反應(yīng)均在同一空間中進(jìn)行,脫氮和除磷相互影響;氧化溝工藝處理效果穩(wěn)定,但占地面積大而難以在大中型城市中使用,且不適于北方寒冷地區(qū)的污水處理[3-4];A2/O工藝是南北方、大中小規(guī)模污水處理廠廣泛采用的工藝[5-6],具有流程簡(jiǎn)單、總水力停留時(shí)間短等優(yōu)勢(shì)[7],已成為我國(guó)尤其是北方地區(qū)污水廠的主要處理工藝.然而傳統(tǒng)A2/O工藝中,由于各種功能菌群對(duì)環(huán)境、營(yíng)養(yǎng)物和生存空間的競(jìng)爭(zhēng),及脫氮菌群與除磷菌群之間污泥齡的矛盾,脫氮除磷的效果難以達(dá)到更高要求[8].針對(duì)以上問題,提出了多點(diǎn)循環(huán)的厭氧/缺氧并聯(lián)+好氧工藝,將厭氧/缺氧工藝并聯(lián)設(shè)置,出水在好氧段混合,采取控制進(jìn)水和污泥、硝化液多點(diǎn)循環(huán)的運(yùn)行方式,以期有效解決各種功能菌群間污泥齡的矛盾以及營(yíng)養(yǎng)物競(jìng)爭(zhēng)等問題,從而為污水廠對(duì)氮、磷污染物的深度削減提供技術(shù)支持.
實(shí)驗(yàn)裝置如圖1(a)、(b)所示,可在并聯(lián)、串聯(lián)兩種條件下運(yùn)行.處理流量為5 L/h,總?cè)莘e為40 L.其中厭氧段、缺氧段均為5 L;好氧段分為3格,有效容積為30 L;二沉池為13 L.通過冷水機(jī)控制反應(yīng)器內(nèi)部溫度維持在(22±1)℃,裝置進(jìn)水及各回流系統(tǒng)均采用BT100-2J型蠕動(dòng)泵,在反應(yīng)器各段均設(shè)有多個(gè)取樣口.厭氧段和缺氧段設(shè)有JJ-1型增力電動(dòng)攪拌器.好氧段風(fēng)機(jī)選用ACO-004型電磁式空氣泵,通過LZB-4型轉(zhuǎn)子流量計(jì)調(diào)節(jié)曝氣量,控制溶解氧在厭氧段小于0.2 mg/L、缺氧段為0.2~0.5 mg/L、好氧段為1.5~2.5 mg/L.前期研究表明,當(dāng)厭氧段與缺氧段進(jìn)水量分別達(dá)總處理量的30%以上時(shí),可滿足厭氧段釋磷與缺氧段反硝化的營(yíng)養(yǎng)物需求,使?fàn)I養(yǎng)物不成為限制因素.因此,首先固定厭氧段、缺氧段進(jìn)水比例為1∶1,確定污泥回流至厭氧段的最佳范圍,在此基礎(chǔ)上確定污泥回流至好氧段的最佳范圍,再考察硝化液的最佳回流量,確定厭氧/缺氧最佳進(jìn)水比例,最終得到系統(tǒng)的最優(yōu)工況點(diǎn).
實(shí)驗(yàn)用水取自哈爾濱市某家屬區(qū)的生活污水,水質(zhì)指標(biāo)如下(mg/L):COD 250~380,NO3-N 0.2~2.0,NH3-N 30~50,TN 50~70,TP 3.5~5.5,SS 100~200.接種污泥取自正常運(yùn)行污水廠的二沉池污泥,污泥指標(biāo)如下:MLSS 6.5 g/L,MLVSS 4.8 g/L,SV3050%,SVI 77.
COD、NO3-N、NH3-N、TN、TP、MLSS、MLVSS、SV30、DO和pH均采用2002年國(guó)家環(huán)保局發(fā)布的水和廢水檢測(cè)分析方法[9].實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)均由系統(tǒng)穩(wěn)定后采集3組數(shù)據(jù)取平均值得到.
圖1 實(shí)驗(yàn)工藝流程圖
2.1.1 厭氧段污泥回流比對(duì)除磷效果的影響
傳統(tǒng)A2/O工藝中,由于聚磷菌在厭氧段釋磷后先經(jīng)過缺氧段,導(dǎo)致在好氧段吸磷動(dòng)力無法充分釋放,除磷效果受到影響[10].本實(shí)驗(yàn)工藝將厭氧段與好氧段直接相連,最大程度利用了厭氧段積累的吸磷動(dòng)力.設(shè)置8組厭氧段污泥回流比,即5%、10%、15%、20%、40%、60%、80%、100%,研究厭氧段不同污泥回流比對(duì)系統(tǒng)除磷效果的影響.
厭氧段釋磷倍數(shù)(n釋)與好氧段吸磷比例(1∶n吸)分別定義如下:
式中:ρ進(jìn)(TP)、ρ厭(TP)、ρ好(TP)分別為進(jìn)水、扣除稀釋作用后厭氧段及好氧段TP質(zhì)量濃度,mg/L.
由圖2(a)可知,隨著厭氧段污泥回流比的逐漸增大,n釋與1∶n吸均隨之增大,最大n釋達(dá)6.20倍,最大1∶n吸為1∶7.16,1∶n吸與n釋有較強(qiáng)的相關(guān)性.當(dāng)回流比低于15%時(shí),n釋<4,1∶n吸<1∶5,主要是回流至厭氧段的聚磷菌生物量較少,造成聚磷菌的釋磷量受限,因而好氧段的吸磷量也受到影響.當(dāng)回流比高于60%時(shí),n釋維持在6.10~6.20倍,1∶n吸處于1∶7.06~1∶7.16,增大的趨勢(shì)并不明顯,這是因?yàn)閰捬醵嗡νA魰r(shí)間的縮短使得聚磷菌未能充分釋磷,吸磷能力得不到最大程度的利用.由圖2(b)可知,隨著厭氧段污泥回流比的增大,出水TP質(zhì)量濃度逐漸降低,TP去除率逐漸升高.當(dāng)厭氧段污泥回流比低于15%時(shí),系統(tǒng)出水TP質(zhì)量濃度大于0.5 mg/L,去除率低于90%;當(dāng)回流比大于等于15%時(shí),去除率均高于93%且變化并不明顯,出水TP均可達(dá)到國(guó)家一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn)[11].考慮到污泥回流比越大,動(dòng)力消耗也相應(yīng)增大,確定厭氧段污泥最佳回流比為15%.
圖2 厭氧段污泥回流比與除磷效果的關(guān)系
2.1.2 好氧段污泥回流比對(duì)硝化效果的影響
增設(shè)好氧段污泥回流可以增加好氧段的生物量,有利于系統(tǒng)中硝化細(xì)菌的繁殖與保持,保證好氧段的硝化效果[12].此外,并聯(lián)進(jìn)水使得回流至好氧段的硝化細(xì)菌不必經(jīng)過厭氧段,避免了傳統(tǒng)A2/O工藝中厭氧段過低的溶解氧對(duì)硝化細(xì)菌的抑制作用.設(shè)置6組好氧段污泥回流比,即85%、70%、55%、40%、30%、20%,研究好氧段不同污泥回流比對(duì)系統(tǒng)硝化效果的影響.
如圖3(a)所示,隨著好氧污泥回流比的逐漸增大,好氧段氨氮的轉(zhuǎn)化率也隨之增大,最高可達(dá)98.44%.當(dāng)回流比為20%時(shí),氨氮的轉(zhuǎn)化率僅為90.52%,低于其他5種回流比條件下95%以上的氨氮轉(zhuǎn)化率,這說明回流比降至20%時(shí),硝化效果已受到影響.由圖3(b)可知,隨著好氧段污泥回流比的減小,出水氨氮質(zhì)量濃度由0.57 mg/L增至3.82 mg/L,均能達(dá)到國(guó)家一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn)[11],但回流比為20%時(shí)出水氨氮已接近5 mg/L的限值,而在其他5組回流比條件下出水氨氮均在1.7 mg/L以下,因此,為保證系統(tǒng)對(duì)氨氮具有穩(wěn)定的去除率,同時(shí)考慮回流能耗的影響,確定好氧污泥最佳回流比為30%.
圖3 好氧段污泥回流比與硝化效果的關(guān)系
研究表明[13-15],當(dāng)缺氧段的反硝化碳源充足時(shí),系統(tǒng)的脫氮效率與硝化液回流比密切相關(guān).硝化液回流量過低會(huì)直接降低氨氮轉(zhuǎn)化率以及TN去除率,而回流量過高則會(huì)破壞缺氧環(huán)境,影響反硝化效果[16].實(shí)驗(yàn)設(shè)置5組硝化液回流比,即200%、250%、300%、350%、400%,研究不同硝化液回流比對(duì)反硝化效果的影響.
圖4表明,當(dāng)硝化液回流比為200%、250%、300%、350%、400%時(shí),對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)出水TN質(zhì)量濃度分別為14.38、11.42、8.20、8.69、10.33 mg/L,均能滿足國(guó)家一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn)[11],TN去除率分別為77.60%、81.88%、87.52%、86.60%、83.15%.隨著回流比的增加,TN去除率呈現(xiàn)先增加后減少的趨勢(shì).與之前的分析一致,當(dāng)回流比為300%時(shí)脫氮效果最佳,因此,確定硝化液最佳回流比為300%.
圖4 硝化液污泥回流比與反硝化效果的關(guān)系
當(dāng)進(jìn)水碳源不足時(shí),由于反硝化細(xì)菌缺乏足夠的營(yíng)養(yǎng)物,傳統(tǒng)A2/O工藝往往會(huì)出現(xiàn)脫氮效果變差的情況[17-18].倒置A2/O工藝解決了低碳源條件下的脫氮問題,卻難以實(shí)現(xiàn)對(duì)磷的同步去除[19];外投碳源會(huì)增加系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)用[20];利用剩余污泥發(fā)酵的上清液作為補(bǔ)充碳源,受溫度的影響較大[21].為此,實(shí)驗(yàn)工藝通過控制厭氧段、缺氧段的進(jìn)水比例,調(diào)整分配到厭氧段與缺氧段的碳源量,為解決A2/O工藝中營(yíng)養(yǎng)物競(jìng)爭(zhēng)問題提供了新的思路.設(shè)置4種進(jìn)水比例,分別為1∶3、1∶1、3∶1及反應(yīng)器串聯(lián),研究不同進(jìn)水比例對(duì)系統(tǒng)處理效果的影響.
2.3.1 進(jìn)水比例對(duì)有機(jī)物去除效果的影響
由圖5可知,在4種條件下,COD去除率分別為92.58%、92.27%、91.02%及90.48%,出水質(zhì)量濃度均達(dá)到國(guó)家一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn)[11].并聯(lián)條件的COD去除率均高于串聯(lián)條件,這是因?yàn)椴⒙?lián)條件下進(jìn)水被分流,原水中碳源的利用率更高.4種條件下,厭氧段的HRT分別為4、2、1.3及1 h,缺氧段的HRT分別為1.3、2、4及1 h,可見并聯(lián)進(jìn)水增加了厭氧段與缺氧段的HRT,生化反應(yīng)進(jìn)行得更為充分.因此,并聯(lián)進(jìn)水可增強(qiáng)系統(tǒng)對(duì)有機(jī)物的去除效果.
圖5 進(jìn)水比例與有機(jī)物去除效果的關(guān)系
2.3.2 進(jìn)水比例對(duì)脫氮效果的影響
由圖6(a)、(b)可知,在4種條件下,氨氮去除率分別為98.01%、97.54%、97.25%及96.83%,TN去除率分別為84.53%、87.52%、80.18%及76.75%,氨氮與TN的出水質(zhì)量濃度均達(dá)到國(guó)家一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn)[11].并聯(lián)條件的氨氮與TN去除率均高于串聯(lián)條件,除因并聯(lián)條件下缺氧段的HRT較長(zhǎng)外,還由于大部分硝化細(xì)菌與反硝化細(xì)菌不經(jīng)過無意義的厭氧階段,生存條件更為適宜,活性更高.并聯(lián)條件下,系統(tǒng)對(duì)氨氮與TN去除率最高的進(jìn)水比例分別為1∶3和1∶1.這是因?yàn)檫M(jìn)水比例為1∶3時(shí)好氧段首段COD質(zhì)量濃度最低,氨氮的去除率也最高;而缺氧段的進(jìn)水比例越低,回流硝化液的比例越高,在碳源充足的條件下,TN去除率也越高.但隨著缺氧段進(jìn)水比例的降低,碳源也隨之減少,因此,進(jìn)水比例為1∶1時(shí),系統(tǒng)對(duì)TN的去除效果最好.
圖6 進(jìn)水比例與脫氮效果的關(guān)系
2.3.3 進(jìn)水比例對(duì)除磷效果的影響
由圖7可知,在4種條件下,TP去除率分別為94.35%、96.66%、96.23%及95.19%,TP出水質(zhì)量濃度均達(dá)到國(guó)家一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn)[11].并聯(lián)進(jìn)水比為1∶3時(shí),TP的去除率及厭氧段TP質(zhì)量濃度(16.38 mg/L)均最低,此時(shí)進(jìn)入?yún)捬醵蔚奶荚戳恳呀?jīng)不能滿足聚磷菌釋磷所需.在串聯(lián)條件下,厭氧段TP質(zhì)量濃度高達(dá)29.50 mg/L,釋磷效果最好,但由于缺氧段的干擾,在好氧段聚磷菌的吸磷動(dòng)力無法得到充分釋放.在并聯(lián)進(jìn)水比為3∶1條件下,碳源量充足,但厭氧段HRT較短,厭氧段TP質(zhì)量濃度為19.36 mg/L,未能充分發(fā)揮聚磷菌的釋磷潛能.而當(dāng)并聯(lián)進(jìn)水比為1∶1時(shí),厭氧段TP的質(zhì)量濃度為22.56 mg/L,此時(shí)碳源量及水力停留時(shí)間等條件俱佳,因此,TP的去除率最高.
圖7 進(jìn)水比例與除磷效果的關(guān)系
2.3.4 最佳進(jìn)水比例的確定
由上述分析可知,并聯(lián)進(jìn)水比為1∶3時(shí),COD及氨氮的去除率最高;而并聯(lián)進(jìn)水比為1∶1時(shí),TN及TP的去除率最高,COD及氨氮的去除率略低于進(jìn)水比為1∶3時(shí)的去除率.因此,確定厭氧/缺氧并聯(lián)進(jìn)水的最佳比例為1∶1.
實(shí)驗(yàn)表明,本工藝系統(tǒng)的最佳運(yùn)行工況點(diǎn):厭氧段污泥回流比為15%,好氧段污泥回流比為30%,硝化液回流比為300%,厭氧/缺氧進(jìn)水比例為1∶1.此時(shí),系統(tǒng)COD去除率為92.27%,氨氮去除率為97.54%,TN去除率為87.52%,TP去除率為96.66%.
2.4.1 生物固體平均停留時(shí)間的計(jì)算
實(shí)驗(yàn)分別測(cè)定了按傳統(tǒng)A2/O工藝運(yùn)行的串聯(lián)工況以及厭氧/缺氧并聯(lián)最佳運(yùn)行工況點(diǎn)條件下系統(tǒng)內(nèi)各段的MLSS值,結(jié)果見表1.
表1 兩種工況下系統(tǒng)內(nèi)各段MLSS值mg·L-1
由生物固體平均停留時(shí)間tsr的計(jì)算公式
可推得
式中:tc總、tc、tc厭、tc缺、tc好分別為系統(tǒng)內(nèi)、各段、厭氧段、缺氧段及好氧段生物固體平均停留時(shí)間,d;V為各段的容積,L;X為各段的MLSS,mg/L;ΔX為各段每日排出的活性污泥量,mg/d.
當(dāng)控制系統(tǒng)內(nèi)tsr為15 d時(shí),按傳統(tǒng)A2/O工藝運(yùn)行的串聯(lián)工況條件下,聚磷菌和硝化細(xì)菌均需依次經(jīng)歷厭氧段、缺氧段及好氧段,因此,聚磷菌和硝化細(xì)菌的生物固體平均停留時(shí)間均為15 d.而在厭氧/缺氧并聯(lián)最佳運(yùn)行工況點(diǎn)條件下,聚磷菌和硝化細(xì)菌只是分別經(jīng)歷厭氧段、好氧段以及缺氧段、好氧段.經(jīng)計(jì)算,厭氧段、缺氧段及好氧段的tsr分別為0.96、1.78及12.26 d,可知聚磷菌的生物固體平均停留時(shí)間縮短,有利于提高除磷效率.通過回流污泥的分流控制,解決了厭氧段回流污泥中的NO3--N對(duì)聚磷菌的不利影響,除磷效率進(jìn)一步加強(qiáng).另一方面,雖然硝化細(xì)菌的泥齡縮短,但由于增設(shè)污泥回流至好氧段的比例較大,且大部分硝化細(xì)菌未經(jīng)歷厭氧段,硝化細(xì)菌的污泥質(zhì)量濃度及活性均較串聯(lián)工況條件下高,彌補(bǔ)了硝化泥齡變短的不利影響,由前面的結(jié)果可知,實(shí)驗(yàn)工藝的硝化效果優(yōu)于傳統(tǒng)A2/O工藝.2.4.2微生物群落結(jié)構(gòu)特性分析
采用PCR-DGGE技術(shù)對(duì)系統(tǒng)中微生物群落結(jié)構(gòu)特性進(jìn)行分析,結(jié)果表明:除磷菌群主要分布在厭氧段與好氧段,包括纖維單胞菌屬等;脫氮菌群主要分布在缺氧段與好氧段,包括Brachymonas菌屬、假單胞菌屬等.
1)實(shí)驗(yàn)工藝的最佳工況點(diǎn)為:厭氧段污泥回流比為15%,好氧段污泥回流比為30%,硝化液回流比為300%,厭氧/缺氧進(jìn)水比例為1∶1.在實(shí)際應(yīng)用中,若進(jìn)水水質(zhì)發(fā)生變化,工藝參數(shù)可按實(shí)際進(jìn)行調(diào)整.
2)在最佳工況點(diǎn)條件下,系統(tǒng)COD去除率為92.27%,氨氮去除率為97.54%,TN去除率為87.52%,TP去除率為96.66%,脫氮除磷效果優(yōu)于傳統(tǒng)A2/O工藝,說明通過對(duì)厭氧段和缺氧段碳源的合理分配,可以有效地解決反硝化細(xì)菌與聚磷菌對(duì)營(yíng)養(yǎng)物的競(jìng)爭(zhēng)問題.
3)控制污泥分別回流到厭氧段和好氧段,可有效減少厭氧段回流污泥中NO3--N的干擾,并通過提高硝化細(xì)菌的污泥質(zhì)量濃度及活性彌補(bǔ)硝化泥齡變短的不利影響,提高了系統(tǒng)的同步脫氮除磷效果.
4)分子生物學(xué)實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,纖維單胞菌屬等除磷菌群主要分布在厭氧段與好氧段,Brachymonas菌屬、假單胞菌屬等脫氮菌群主要分布在缺氧段與好氧段,實(shí)驗(yàn)工藝有效地解決了各種功能菌群對(duì)環(huán)境、營(yíng)養(yǎng)物和生存空間的競(jìng)爭(zhēng)問題.
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