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      TRIDENT三重冗余控制系統(tǒng)在氣壓機(jī)上的應(yīng)用

      2013-09-01 02:15:30楊祖釗
      電氣技術(shù) 2013年9期
      關(guān)鍵詞:壓縮機(jī)控制器機(jī)組

      楊祖釗

      (長慶石化公司運(yùn)行保障部,陜西 咸陽 712000)

      傳統(tǒng)的壓縮機(jī)控制一般采用多種單元聯(lián)合控制的方式,包含調(diào)速單元、振動(dòng)檢測單元、反喘振控制單元、ESD以及DCS系統(tǒng)等等。這樣分散式系統(tǒng)各部分之間的信號(hào)連接采用控制網(wǎng)絡(luò)通信方式進(jìn)行,通信速度較慢,接線錯(cuò)綜復(fù)雜,可靠性差,給壓縮機(jī)機(jī)組的安全穩(wěn)定長周期運(yùn)行帶來很大威脅。為此,某公司140萬t/年催化裂化裝置氣壓機(jī)機(jī)組監(jiān)控系統(tǒng)采用TRICONEX TRIDENT三重冗余控制器技術(shù),保證了設(shè)備的平穩(wěn)運(yùn)行,大大提高了裝置的安全性。

      氣壓機(jī)組是以透平驅(qū)動(dòng)離心式壓縮機(jī),它的主要功能是壓縮來自分餾塔頂油氣分離器來的富氣,然后進(jìn)行氣液分離。該機(jī)組在壓縮氣體的同時(shí),擔(dān)負(fù)著控制沉降器壓力的任務(wù),正常時(shí),通過調(diào)節(jié)機(jī)組轉(zhuǎn)速,控制反應(yīng)壓力,確保裝置的平穩(wěn)運(yùn)行。

      1 TS3000控制系統(tǒng)的特點(diǎn)

      TS3000系統(tǒng)最大的特點(diǎn)是能同時(shí)滿足高可靠性、高可用性的容錯(cuò)控制能力,控制系統(tǒng)可以識(shí)別控制系統(tǒng)元件故障,自動(dòng)把故障的元件加以排除,并允許在繼續(xù)完成指定任務(wù)的同時(shí),對故障元件進(jìn)行在線修復(fù)而不中斷過程的操作。

      TRICON系統(tǒng)有3個(gè)主處理器,系統(tǒng)中所有的I/O信號(hào)都要經(jīng)過硬件的三取二表決。工作原理圖如下圖1所示。現(xiàn)場變送器過來的信號(hào)進(jìn)入輸入模塊后,分成3路,3路之間彼此光電隔離,分別送到3個(gè)主處理器,在TRIBUS總線上對數(shù)字量信號(hào)進(jìn)行表決,對模擬量信號(hào)進(jìn)行傳輸,這樣保證每一個(gè)主處理器使用同樣的數(shù)據(jù)進(jìn)行過程控制,然后把3個(gè)處理后的結(jié)果分3路分別輸出到輸出模塊,在輸出模塊上進(jìn)行數(shù)據(jù)表決,以保證輸出結(jié)果的準(zhǔn)確性。

      圖1 TS3000控制器三重化結(jié)構(gòu)圖

      2 系統(tǒng)構(gòu)成

      2.1 硬件配置

      催化裂化裝置氣壓機(jī)控制系統(tǒng)由兩個(gè)RITTAL機(jī)柜組成,柜內(nèi)安裝1套TRICENT控制器(3塊5101MP卡及底板,兩塊5201CM卡及底板,10塊IO卡及底板;DI:4塊,DO:6塊,AI:3塊,AO:3塊)。機(jī)柜外設(shè)設(shè)備包括1個(gè)工程師站,1個(gè)操作站,1個(gè)A4打印機(jī)。通信系統(tǒng)由CM模塊、集線器和PC組成工業(yè)以太網(wǎng),工程師站、操作站與Trident控制器可以通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行過程監(jiān)控、程序修改和在線下裝。硬件結(jié)構(gòu)圖如圖2所示。

      圖2 硬件結(jié)構(gòu)圖

      2.2 軟件設(shè)計(jì)

      控制組態(tài)軟件主要采用TriStation 1131,主要用于完成控制器的程序編制。而機(jī)組控制系統(tǒng)的人機(jī)界面軟件采用Intouch8.0,運(yùn)行Windows2000操作系統(tǒng)。上下位機(jī)通過Modbus通信協(xié)議進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。在Intouch中通過選裝與下位控制系統(tǒng)對應(yīng)的I/0 Sever即可實(shí)現(xiàn)上下位機(jī)的動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)交換(DDE)。下位機(jī)每個(gè)需要交換的數(shù)據(jù)都有一個(gè)惟一的Modbus地址,與Intouch中標(biāo)記名字典(Tagname Dictionary)中的變量一一對應(yīng)。

      3 關(guān)鍵控制方案的說明

      3.1 防喘振控制

      重油催化裂化裝置的氣壓機(jī)組由于是兩段壓縮,應(yīng)用手段就是將一段的出口流量返回到分餾塔頂富氣冷卻之前,將二段出口流量返回到段間冷卻器之前,通過下位機(jī)采集壓縮機(jī)入口實(shí)際流量、壓力和出口壓力的數(shù)據(jù),依據(jù)排氣壓力PD與吸氣壓力PS之比和入口流量的關(guān)系形成壓縮機(jī)的特性曲線如圖3所示。

      圖3 離心式氣體壓縮機(jī)喘振線及防喘振線示意圖

      壓縮機(jī)流體流量設(shè)置點(diǎn)由控制線提供,控制線相對喘振線的位置由速度線的斜率決定,控制線位于喘振線右邊區(qū)域?qū)Υ窨刂破鱌I算法是安全區(qū)域,這種安全關(guān)系確定之后被編譯到控制器,其中PI控制用于控制點(diǎn)和壓縮機(jī)運(yùn)行點(diǎn)的比較,并提供一個(gè)輸出信號(hào)到防喘振閥,來防止流體減小到控制線下。

      在流體流量快速減小的情況下,如效果較差,過程混亂,還需補(bǔ)充以下3種另外的控制。

      1)運(yùn)用一條備用線,位于控制線和喘振線之間,如果壓縮機(jī)運(yùn)行點(diǎn)移動(dòng)到控制線左側(cè)并且達(dá)到備用線,關(guān)閉PI控制很快強(qiáng)制將防喘振閥打開,作為使流體流量增加的需要。

      2)如果在給定時(shí)間內(nèi),壓縮機(jī)流體流量出現(xiàn)3次低于備用線設(shè)定流量值的波動(dòng),喘振控制設(shè)置點(diǎn)就會(huì)移動(dòng)2%,重新建立一個(gè)更大的安全區(qū)域,移動(dòng)累計(jì)最大值可達(dá)到10%。

      3)增加一個(gè)可變比例分?jǐn)?shù)到控制循環(huán),來協(xié)助當(dāng)壓縮機(jī)的流體流量快速減小時(shí)的過程穩(wěn)定性。

      3.2 調(diào)速控制

      在傳統(tǒng)控制系統(tǒng)中,機(jī)組的速度控制,包括啟動(dòng)、調(diào)速、超速試驗(yàn)和超速保護(hù)是由專門的調(diào)速器或調(diào)速器加超速保護(hù)器來實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn),如WOODWARD505控制器、TRI-SEN TS310調(diào)速器等。而在本系統(tǒng)中TriStation 1131軟件針對汽輪機(jī)在啟機(jī)過程中所處的不同狀態(tài)要求,開發(fā)出各種專用的功能模塊(如表1所示),這些模塊可方便地進(jìn)行組態(tài)連接,實(shí)現(xiàn)機(jī)組的起機(jī)和調(diào)速功能。完全代替了以上硬件功能,這些模塊具有的強(qiáng)大功能使其滿足機(jī)組速度控制的所有要求。

      表1 調(diào)速的典型功能模塊

      當(dāng)壓縮機(jī)組各項(xiàng)起動(dòng)條件具備,系統(tǒng)發(fā)出允許起動(dòng)命令后,機(jī)組開始起動(dòng)。起動(dòng)機(jī)組分兩種方式:自動(dòng)起動(dòng)或手動(dòng)起動(dòng),自動(dòng)起動(dòng)是將按照編好的程序按升速曲線自動(dòng)升速。當(dāng)機(jī)組轉(zhuǎn)速達(dá)到正常轉(zhuǎn)速時(shí),機(jī)組進(jìn)入運(yùn)行狀態(tài)。在整個(gè)升速過程中操作員也可以人為干預(yù),即操作員可以設(shè)定目標(biāo)速度,按操作員的意愿操作機(jī)組,這種操作即手動(dòng)操作,手動(dòng)和自動(dòng)可隨時(shí)切換并能做到無擾動(dòng)。

      4 系統(tǒng)故障處理

      4.1 故障現(xiàn)象

      氣壓機(jī)控制系統(tǒng)自2005年8月投用以來,先后于2005年11月24日、2008年1月18日和10月23日出現(xiàn)過三次防喘振對話框自動(dòng)賦值的異常現(xiàn)象,給工藝操作帶來了一定的影響。三次故障現(xiàn)象一樣,皆為防喘振控制人機(jī)界面上“手動(dòng)輸出”賦值框內(nèi)自動(dòng)賦值(如圖4所示),該輸出信號(hào)控制防喘振閥異常動(dòng)作。由于此故障現(xiàn)象不維持,而且是軟故障,故障過后一切控制都能恢復(fù)正常,這給故障的分析判斷解決帶來了相當(dāng)?shù)碾y度。

      圖4 防喘振控制輸出畫面

      4.2 原因分析

      故障現(xiàn)象第一次發(fā)生時(shí),恰逢冬季冰雪天氣,初始懷疑可能是凈化風(fēng)帶水凍凝造成氣路堵塞而導(dǎo)致防喘振閥誤動(dòng)作,但通過對歷史趨勢畫面的研讀,發(fā)現(xiàn)防喘振閥是在系統(tǒng)輸出的控制下動(dòng)作的,即是說問題不在現(xiàn)場,通過對現(xiàn)場的檢查也進(jìn)一步認(rèn)證了這一觀點(diǎn),在排除操作失誤的情況后,確定故障發(fā)生在系統(tǒng)本身。故障現(xiàn)象第一次發(fā)生后對系統(tǒng)軟硬件及通信均作了詳細(xì)的檢查和診斷,沒有發(fā)現(xiàn)存在什么問題,重新起動(dòng)上位操作站后“恢復(fù)正常”; 2008年1月18日同樣的故障現(xiàn)象再次出現(xiàn),在檢查工程師站時(shí)發(fā)現(xiàn)桌面上開始菜單失效,初步懷疑這就是故障原因,針對此現(xiàn)象做了兩個(gè)方面的工作:一是把原來用Ctrl+Alt+Del組合鍵強(qiáng)制退出Intuch的方式改為正常程序退出的方式。二是還原了操作系統(tǒng)注冊表的改變。更改后控制系統(tǒng)運(yùn)行正常;但是,當(dāng)故障現(xiàn)象在2008年11月23日再次出現(xiàn)說明問題的真正原因還沒有找到,為此,結(jié)合前兩次故障處理過程,分析種種可能后,最后確定可能是連接上位和控制系統(tǒng)的兩個(gè)(冗余)HUB(24端口以太網(wǎng)集線器)在通信上存在問題。

      該系統(tǒng)上位機(jī)通過DDE SERVER與TRIDENT控制器交換數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)監(jiān)視和控制功能。DDE SERVER使用TRICONEX TSAA協(xié)議從TRIDENT控制器讀寫數(shù)據(jù),INTOUCH監(jiān)控程序使用Windows DDE 協(xié)議與DDE server交換數(shù)據(jù),Windows DDE協(xié)議以客戶-服務(wù)器方式實(shí)現(xiàn)應(yīng)用程序之間互相訪問數(shù)據(jù)。如圖5所示。

      圖5 TRICONEX DDE SERVER工作原理圖

      由此可見,整個(gè)通信主要就由系統(tǒng)通信模塊(CM)、HUB以及軟件DDE SERVER來完成,通過了解,該控制系統(tǒng)在其他數(shù)據(jù)處理上都是正常的,從未發(fā)生類似的問題,那說明軟件DDE SERVER是沒有問題的。從TRICONEX DDE SERVER工作原理圖來看,更加確認(rèn)是HUB(24端口以太網(wǎng)集線器)出了問題。

      在大檢修期間,通過點(diǎn)檢維護(hù)對該系統(tǒng)進(jìn)行了全面測試,測試結(jié)果正常,通過快速插拔網(wǎng)線模擬通信中斷時(shí),故障現(xiàn)象再次出現(xiàn),至此可以判斷是通信瞬間中斷后又恢復(fù)造成了故障的發(fā)生,檢查網(wǎng)絡(luò)連接端口,連接緊固,不會(huì)物理上造成通信中斷。集線器的工作機(jī)理是廣播,無論是從哪一個(gè)端口接收到什么類型的信包,都以廣播的形式將信包發(fā)送給其余的所有端口,由連接在這些端口上的網(wǎng)卡(NIC)判斷處理這些信息,符合的留下處理,否則丟棄掉,這樣很容易產(chǎn)生大量的信息堆積,造成HUB的執(zhí)行效率比較低,導(dǎo)致上位機(jī)和控制系統(tǒng)出現(xiàn)通信瞬間中斷。

      4.3 解決措施

      采用基于MAC地址進(jìn)行交換的交換機(jī)替換了原來的HUB。采用的交換機(jī)是TSC工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)(Carat1008FC),同樣用冗余模式。更換以后,運(yùn)行至今尚未出現(xiàn)類似情況。

      5 調(diào)速問題

      5.1 故障現(xiàn)象

      本系統(tǒng)調(diào)速控制用Tristation 1131中的VIPD04調(diào)速軟件模塊代替了傳統(tǒng)的WOODWARD505調(diào)速器,氣壓機(jī)的轉(zhuǎn)速控制能夠達(dá)到控制要求,但在起機(jī)過程中轉(zhuǎn)速波動(dòng)較大,一直達(dá)不到理想的控制水平,如圖6所示。

      圖6 氣壓機(jī)升速曲線(檢修前)

      圖中黃線為轉(zhuǎn)速設(shè)定值,綠線實(shí)際轉(zhuǎn)速值,從圖中可以看出在1200RPM暖機(jī)階段轉(zhuǎn)速有較大幅度的波動(dòng),在目標(biāo)轉(zhuǎn)速2500RPM 處出現(xiàn)了較大的超調(diào)量,且在升速階段出現(xiàn)實(shí)際轉(zhuǎn)速與設(shè)定轉(zhuǎn)速跟蹤性不好的現(xiàn)象。

      5.2 原因分析

      根據(jù)控制原理逐步分析可能存在以下幾個(gè)原因:①系統(tǒng)輸出設(shè)定值震蕩;②PID參數(shù)設(shè)置不當(dāng);③調(diào)節(jié)氣門開度控制信號(hào)波動(dòng)較大;④油動(dòng)機(jī)錯(cuò)油門不夠靈活;⑤起機(jī)階段負(fù)荷較輕。針對以上可能原因我們進(jìn)行逐項(xiàng)排查。

      由圖6可以看出輸出設(shè)定值沒有任何波動(dòng),且調(diào)速控制回路的 PID參數(shù)進(jìn)行過多次調(diào)整沒有效果。調(diào)速閥的控制信號(hào)確實(shí)出現(xiàn)了波動(dòng),也可能是油動(dòng)機(jī)錯(cuò)油門或速關(guān)閥動(dòng)作不夠靈敏造成。由于機(jī)組當(dāng)時(shí)處于運(yùn)行狀態(tài),無法確定是錯(cuò)油門或速關(guān)閥問題,只好擇機(jī)對氣壓機(jī)調(diào)速系統(tǒng)做靜態(tài)試驗(yàn),確定問題所在,并解決調(diào)速效果不佳的情況。

      5.3 解決方案

      大檢修時(shí)我們對氣壓機(jī)的調(diào)速系統(tǒng)做了靜態(tài)試驗(yàn),實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)不理想,達(dá)不到正常工作要求,特別在在 0%~50%階段,線性極差,對電液轉(zhuǎn)換器反復(fù)進(jìn)行調(diào)整,仍然達(dá)不到理想效果。后對油動(dòng)機(jī)進(jìn)行了解體檢查,更換了錯(cuò)油門的滑閥閥芯后,重新進(jìn)行靜態(tài)試驗(yàn),實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)如表2所示。

      表2 氣壓機(jī)調(diào)速系統(tǒng)靜態(tài)試驗(yàn)數(shù)據(jù)表

      從上表2可以看出,更換滑閥閥芯后靜態(tài)試驗(yàn)情況明顯好轉(zhuǎn),雖然存在量程中某些部分線性度不好的情況,但基本達(dá)到控制要求。

      對于暖機(jī)階段的負(fù)荷過小的問題,與工藝操作人員進(jìn)行了協(xié)商,將暖機(jī)階段的入口閥開度由原有的10%調(diào)整至30%,增加負(fù)荷后,轉(zhuǎn)速控制效果明顯變好,波動(dòng)幅度700~800RPM減小至200~300RPM,取得了較好的效果。但還是出現(xiàn)了實(shí)際轉(zhuǎn)速曲線畸變,存在單邊波動(dòng),是典型的執(zhí)行機(jī)構(gòu)摩擦力較大情況下曲線,如圖7所示。其原因應(yīng)是氣門調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)盤根過緊、摩擦力過大造成卡澀,運(yùn)行一段時(shí)間后隨著摩擦力的減小,這種現(xiàn)象會(huì)有所改善乃至消失。

      圖7 氣壓機(jī)檢修后升速曲線

      6 結(jié)論

      傳統(tǒng)的壓縮機(jī)控制方案采用各獨(dú)立控制系統(tǒng)一起運(yùn)行,并相互通信的模式,可靠性較差。TRIDENT三重化冗余容錯(cuò)集成控制系統(tǒng)是一種較為先進(jìn)的壓縮機(jī)組控制方案,該催化裂化裝置TRIDENT控制系統(tǒng)的一次開車成功,既縮短了建設(shè)周期,又增加了系統(tǒng)的獨(dú)立性和可靠性。

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      [3] 鄭水成, 董愛娜.離心式壓縮機(jī)防喘振控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)探討[J].石油化工自動(dòng)化,2004(5):31-35.

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