李勝永
(中鐵隧道裝備制造有限公司設(shè)備分公司,河南新鄉(xiāng) 453000)
砂漿車(罐)是地鐵施工中常用的設(shè)備,隨著近年來國內(nèi)城市地鐵建設(shè)的高速發(fā)展,對砂漿車(罐)的需求和要求不斷提升,砂漿車(罐)攪拌系統(tǒng)得到了不斷完善。攪拌系統(tǒng)中最初采用盤根進行密封,現(xiàn)在,國內(nèi)外普遍采用O型圈與迷宮式密封相結(jié)合[1]的密封結(jié)構(gòu),如蘭州機車廠、中鐵科工生產(chǎn)的砂漿車都在使用此種結(jié)構(gòu)形式;而且在土壓平衡盾構(gòu)二次注漿系統(tǒng)中砂漿罐也是采用O型圈與迷宮式密封相結(jié)合的模式進行密封,如中鐵隧道裝備制造有限公司生產(chǎn)的盾構(gòu)二次注漿系統(tǒng)中的砂漿罐和南京凱宮重工生產(chǎn)的盾構(gòu)二次注漿系統(tǒng)中的砂漿罐等。此密封結(jié)構(gòu)的使用使密封性能得到了很大提高。李星星等[2]從迷宮式密封入手引入交錯齒迷宮密封結(jié)構(gòu)形式,這是一種更新穎的研究方向。然而,由于國內(nèi)制作工藝條件和現(xiàn)場施工條件的限制,砂漿車(罐)前后軸的漏漿及維護依然是長期困擾用戶的嚴(yán)重問題。經(jīng)過調(diào)研中鐵七局鄭州地鐵某項目機車編組砂漿車的使用情況及分析祥康項目北京地鐵某項目砂漿車的制作和使用情況,通過結(jié)構(gòu)改善、制作工藝優(yōu)化等措施,解決砂漿車前后軸總成之間的匹配性、后軸總成后期維護便利性,提出合理的方案解決后軸總成方便拆裝及電機選型優(yōu)化[3]等問題。本文分別從制作工藝和增加密封裝置等方面入手,解決砂漿車(罐)的攪拌系統(tǒng)前后軸總成漏漿問題。
目前在國內(nèi)外隧道施工中,砂漿車(罐)前后軸總成普遍采用2種不同的結(jié)構(gòu)形式[4]。前軸總成為驅(qū)動端,可以由砂漿車(罐)箱體外側(cè)進行裝配;后軸總成為從動端,可彌補因制作誤差對攪拌軸產(chǎn)生的軸向力。裝配過程必須先組裝后軸總成并通過工裝定位,然后連接攪拌軸,最后才能組裝前軸總成,整體連接后調(diào)整驅(qū)動軸軸線與車箱的垂直度。
上述結(jié)構(gòu)形式無法實現(xiàn)后軸總成在砂漿車(罐)箱體外側(cè)進行拆裝,在后軸總成出現(xiàn)問題需要維護時,必須先拆除前軸總成、去掉攪拌軸連接,才能把后軸總成拆解進行維護,這樣造成后期維護極其不便利;另外,這種結(jié)構(gòu)形式的砂漿車在國內(nèi)的項目中普遍存在漏漿的問題。
結(jié)合現(xiàn)行砂漿車(罐)的結(jié)構(gòu)形式分析主要原因在于前后軸同軸度公差偏大問題,單一的依靠工裝和人工調(diào)整的模式,使前后軸同軸度不太理想,這樣就造成密封元件過快被損壞,引起砂漿車漏漿的問題;其次是施工人員維護保養(yǎng)是否到位的問題,現(xiàn)場施工條件存在一定局限性,再加上施工人員的工作積極性不是太高,就不可避免地存在密封腔內(nèi)維護保養(yǎng)不能按要求進行。針對以上存在的問題,對砂漿車(罐)攪拌系統(tǒng)進行了以下幾個方面的優(yōu)化設(shè)計:
1)改進砂漿車車體制作工藝,提高車體前后軸安裝孔的同軸度;
2)結(jié)合減速電機現(xiàn)場試驗情況,對電機選型進行合理優(yōu)化;
3)對前軸總成進行優(yōu)化,把原普通平鍵傳遞扭矩的方式改為花鍵結(jié)構(gòu)形式;
4)改進后軸總成結(jié)構(gòu)形式,以滿足其在安裝后可方便進行拆裝工作,利于后期進行設(shè)備檢修和維護等工作;
5)增加電動油脂泵裝置,改善施工現(xiàn)場維護保養(yǎng)的條件。
后軸總成和前軸總成進行調(diào)整使其在結(jié)構(gòu)上保持一致性,配件和部分零部件選用相同規(guī)格,在滿足后軸總成可方便拆卸的同時,使砂漿車(罐)的相關(guān)配件和機加工零部件規(guī)格種類減少50%,這樣可實現(xiàn)前、后軸總成的匹配互換性,在此基礎(chǔ)上施工方也可減少備件的數(shù)量和種類[5]。關(guān)鍵配件對比見表1和表2。
表2 優(yōu)化后攪拌系統(tǒng)所需關(guān)鍵配件Table 2 Key parts needed for mixing system after optimization
前軸總成中與減速電機相配合的軸由原來的平鍵槽改為花鍵槽。采用花鍵的優(yōu)點有:1)鍵齒較多、工作面積大、承載能力較高;2)鍵均勻分布,各鍵齒的受力均勻;3)齒槽線、齒根應(yīng)力集中小,對軸的強度削弱小;4)軸上零件對中性好;5)導(dǎo)向性好。
這樣就可實現(xiàn)攪拌系統(tǒng)扭矩傳遞的平穩(wěn)性,減緩攪拌系統(tǒng)對前后軸總成的沖擊性,使其減少漏漿的幾率、延長前后軸總成的維修周期和增加砂漿車(罐)的使用壽命。
通過類比其他廠家并經(jīng)過現(xiàn)場試驗證明KAB 107-Y7.5-4P-119.5-M2-180°型號減速電機完全可滿足8 m3以下砂漿車(罐)攪拌系統(tǒng)的使用要求,并且此規(guī)格減速電機輸出轉(zhuǎn)速為12 r/min,較以往有所提高,這樣在滿足砂漿不存在離心脫水的情況下,有利于排漿,提高了工作效率。以往采用的KA127/T-Y7.5-6P-146.07-M2-270°型號減速電機為非標(biāo)產(chǎn)品,按需求進行產(chǎn)品定制,造成設(shè)備成本居高,經(jīng)過此次優(yōu)化后產(chǎn)品為標(biāo)準(zhǔn)型減速電機[6-7],在降低設(shè)備成本的同時為前后軸總成結(jié)構(gòu)優(yōu)化提供了前提條件。試驗及后續(xù)的使用均證明優(yōu)化后減速電機完全可滿足使用要求。
通過改進砂漿車(罐)車體的制作工藝來保證前后軸總成的同軸度[8],從而使因前后軸同軸度誤差較大而引起的漏漿問題得到有效解決。在以往的制作中,主要是靠鉗工劃線、找正、裝配調(diào)整來實現(xiàn)前后軸總成的同軸度,靠裝配保證前后軸總成的同軸度最理想值是70~90絲。以本單位落地鏜床為例進行分析:落地鏜床的同軸度精度可保證在20絲,前后軸總成連接法蘭由原來先加工后焊接的模式調(diào)整為先進行法蘭和車體的焊接,通過落地鏜床對車體前、后安裝孔進行焊后加工和鏜法蘭端面和螺紋底孔;考慮制作中累積誤差,制作砂漿車(罐)前后軸總成的同軸度誤差也可達(dá)到30~40絲;通過提高制作工藝可使前后軸總成同軸度得到很大提高,提高了砂漿車攪拌系統(tǒng)的受力穩(wěn)定性,延長了設(shè)備使用壽命,同時解決了砂漿車(罐)漏漿的主要問題。
考慮現(xiàn)場工況條件,增加設(shè)備電動油脂泵裝置,實現(xiàn)對前、后軸總成迷宮式密封部位[9]進行間歇性自動注油,以改善因施工現(xiàn)場和工人的因素而產(chǎn)生的漏漿問題。EG型電動油脂泵是一種外觀精致、結(jié)構(gòu)牢固、性能優(yōu)良、輸出壓力高的電動柱塞泵。該泵加上若干個分油器可以構(gòu)建一個集中潤滑系統(tǒng)將泵中的潤滑油脂輸送到各個需要的潤滑點。電機、電器元件都采用全密封結(jié)構(gòu),具有防水、防塵等優(yōu)點,防護等級為IP65。出油口可配耐震壓力表,便于觀察潤滑系統(tǒng)是否正常工作,及時發(fā)現(xiàn)故障,確保設(shè)備正常運轉(zhuǎn)。出油口配有安全溢流閥,能很好地保護潤滑系統(tǒng)正常使用和設(shè)備正常運轉(zhuǎn)??膳渲脙?nèi)置式程控器,使機械設(shè)備完成全部自動化控制。但是電動油脂泵也需要定期對油脂泵儲藏腔內(nèi)進行加注潤滑油脂,這樣也在一定程度上改善了維護保養(yǎng)的條件,延長了設(shè)備維護周期,降低了施工人員的勞動強度。
分析此次優(yōu)化設(shè)計的經(jīng)濟性能,此次改進涉及前、后軸總成,減速電機和制作工藝等方面。優(yōu)化前攪拌系統(tǒng)關(guān)鍵配件成本分析見表3。
表3 優(yōu)化前攪拌系統(tǒng)關(guān)鍵配件成本分析Table 3 Cost of key parts needed for mixing system before optimization
優(yōu)化前關(guān)鍵配件采購成本是17 920.5元,而且機加工部件也是規(guī)格多樣,增加了車間工人的加工和裝配難度。優(yōu)化后攪拌系統(tǒng)關(guān)鍵配件成本分析見表4。
表4 優(yōu)化后攪拌系統(tǒng)關(guān)鍵配件成本分析Table 4 Cost of key parts needed for mixing system after optimization
優(yōu)化后關(guān)鍵配件成本是12 060元,而且前后軸部件一致性較好,配件和機加工件具有互換性,這樣車間工人制作和裝配都比較便利。施工方需要的易損件備件規(guī)格和數(shù)量得到降低,后期的維護也比較方便,提高了產(chǎn)品的社會經(jīng)濟效益。此次優(yōu)化設(shè)計在工藝制作方面要求有所提高,從而造成部分零部件加工制作費用有所提高,涉及車體前后軸連接法蘭(焊后加工)和前軸花鍵2個方面,結(jié)合前后軸總成加工節(jié)約,經(jīng)生產(chǎn)成本綜合分析此部分增加費用約1 500元。
綜合以上幾方面考慮這次優(yōu)化改進每臺砂漿車直接節(jié)約成本是2 224.5元,節(jié)約成本約占設(shè)備總成本的3%。間接經(jīng)濟效益也是非??捎^的,比如減少售后維修等費用。
通過對固定法蘭焊前加工改為焊后加工和增加潤滑裝置等優(yōu)化措施,砂漿車(罐)漏漿情況得到了很好控制,但對設(shè)備的要求有一定提高。改進制作工藝的過程要求增加使用落地鏜床,即加工成本有所提高,結(jié)合通過對電機減速機和關(guān)鍵零部件重新選型,此方案的經(jīng)濟性還是可行的。本文方法僅緩解了漏漿的情況,延長前后軸總成的有效使用時間,并不能從根本上解決漏漿的問題。若要徹底解決前后軸漏漿的問題,建議就密封結(jié)構(gòu)形式[4]方面進行深入的探討。
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