程 顥,張鑫柱,劉 濤 (中石油長慶油田分公司超低滲透油藏研究中心,陜西 西安710021)
超低滲油田單井產(chǎn)量低,結(jié)蠟嚴(yán)重,每年因結(jié)蠟造成的維修檢泵作業(yè)頻次多,勞動成本高,直接影響到現(xiàn)場生產(chǎn)的正常運(yùn)行。為此,筆者對溫控短路熱洗清蠟裝置進(jìn)行了研究,以便為解決超低滲油田油井結(jié)蠟問題提供參考。
溫控短路熱洗清蠟裝置由如圖1所示。其技術(shù)參數(shù)如下:管柱內(nèi)徑為62mm;管柱外徑為110mm;設(shè)定溫度為60~68℃;閥孔面積為706.5mm2;兩端螺紋規(guī)格為2■8in TBG;膠筒密封工作壓力為8MPa;桿件工作壓力為25MPa。
圖1 溫控短路熱洗清蠟裝置結(jié)構(gòu)圖
溫控短路熱洗清蠟裝置內(nèi)徑與油管內(nèi)徑一致,下井時該裝置與油管連接,這樣當(dāng)裝置下到一定深度時不會影響正常出液。熱洗時膨脹裝置內(nèi)部設(shè)置熱敏元件及柱塞,熱敏元件遇高溫膨脹,推動其下的柱塞下行,柱塞下行推動滑套下行,滑套下行露出置于其內(nèi)部的進(jìn)液孔,同時滑套擠壓彈簧收縮,并且將力傳給傳力筒,傳力筒下行擠壓膠筒,膠筒受壓后徑向膨脹,座封住油套環(huán)形空間;熱洗完畢,熱洗溫度下到一定值時,膨脹體回縮,被壓縮的彈簧靠回復(fù)力推動滑套回位,進(jìn)液孔關(guān)閉,膠筒靠彈性力恢復(fù)原狀,油套解封,油井恢復(fù)正常生產(chǎn)狀況。最后,進(jìn)液孔打開將油套環(huán)空連接,熱洗液通過進(jìn)液孔進(jìn)入油管,使熱洗液在封隔器封住的上部井段循環(huán)清蠟,同時阻止了熱洗液下行進(jìn)入地層。
將溫控短路熱洗清蠟裝置置于80℃的熱水中,3min后該裝置進(jìn)液孔完全打開,膠筒完全膨脹,試驗(yàn)工藝參數(shù)如表1所示。
表1 試驗(yàn)工藝參數(shù)
通過試壓試驗(yàn)主要了解溫控短路熱洗清蠟裝置溫度降低后各部件的復(fù)位情況。將該裝置從熱水中拿開,待裝置完全復(fù)位后,將裝置一頭連接堵頭,另一頭與打壓設(shè)備相連,通過打壓測試壓降情況以評價裝置復(fù)位后的密封性。試驗(yàn)情況如圖2所示。從圖2可以看出,打壓最高31.2MPa,穩(wěn)壓5min,壓降0.2MPa,這表明溫控短路熱洗清蠟裝置溫度降低后各部件的復(fù)位完全,密封性較好。
圖2 試壓曲線圖
將溫控短路熱洗清蠟裝置置于模擬套管中,通過向環(huán)空灌熱水使其座封,然后打壓,最后解封。反復(fù)試驗(yàn)后,發(fā)現(xiàn)第9次座封后試壓發(fā)現(xiàn)壓降較大 (見表2),起出該裝置后發(fā)現(xiàn)膠筒損壞。因此,溫控短路熱洗裝置安全使用次數(shù)為8次。
將溫控短路熱洗清蠟裝置應(yīng)用在華慶油田陳5-28井試驗(yàn)井中,該井結(jié)蠟井段為井口下600m,泵深1500m,液面1400m。2012年7月4日下入該裝置,裝置下深495.5m,2012年8月30日對該井進(jìn)行熱洗,3d后檢泵起出油管桿,發(fā)現(xiàn)管桿表面蠟附著較少?,F(xiàn)場試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表3所示。從表3可以看出,該井下入溫控短路熱洗裝置后,與使用該裝置前常規(guī)洗井變相比,熱洗時間及用水大為減少,即提高了熱洗效率,又節(jié)省了勞動成本。
表2 疲勞測試試驗(yàn)數(shù)據(jù)表
表3 現(xiàn)場試驗(yàn)數(shù)據(jù)
(1)與油管管柱相連,溫控短路熱洗裝置可用于任何需熱洗清蠟的油井,可以保護(hù)油層免受熱洗液的損壞,因而解決了熱洗液污染地層的問題。
(2)使用溫控短路熱洗裝置后,既可節(jié)省熱洗時間,節(jié)省熱洗用水量,具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。