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      某發(fā)動(dòng)機(jī)用三點(diǎn)接觸球軸承失效分析

      2013-07-20 09:05:56梁霄賈朝波高福達(dá)魏濤
      軸承 2013年1期
      關(guān)鍵詞:碎塊保持架鋼球

      梁霄,賈朝波,高福達(dá),魏濤

      (1.沈陽(yáng)黎明航空發(fā)動(dòng)機(jī)(集團(tuán))有限責(zé)任公司,沈陽(yáng) 110862;2. 駐沈陽(yáng)黎明發(fā)動(dòng)機(jī)制造公司軍事代表室,沈陽(yáng) 110043)

      發(fā)動(dòng)機(jī)主軸軸承質(zhì)量是影響發(fā)動(dòng)機(jī)壽命與可靠性的重要因素之一。飛機(jī)在飛行過(guò)程中,如果發(fā)動(dòng)機(jī)主軸軸承發(fā)生故障,其后果不堪設(shè)想[1]。某部雙座機(jī)當(dāng)日飛行第4個(gè)架次,左發(fā)空中報(bào)“降轉(zhuǎn)”信號(hào),飛行員將油門(mén)拉至慢車(chē),降轉(zhuǎn)信號(hào)仍不消失,發(fā)動(dòng)機(jī)拉停。著陸后地面潤(rùn)滑油光譜分析Fe含量嚴(yán)重超標(biāo),高壓轉(zhuǎn)子無(wú)法搖轉(zhuǎn),油濾及金屬屑末信號(hào)器附著大量金屬屑末。復(fù)查故障次飛行發(fā)生前的潤(rùn)滑油光譜檢查結(jié)果均符合要求,無(wú)異常的超標(biāo)和增長(zhǎng)跡象。為此,決定將該發(fā)動(dòng)機(jī)返回廠(chǎng)內(nèi)開(kāi)展相關(guān)的分析研究工作。

      該發(fā)動(dòng)機(jī)返廠(chǎng)后按大組合件分解檢查發(fā)現(xiàn)三點(diǎn)接觸球軸承失效,軸承保持架碎裂,中腔潤(rùn)滑油系統(tǒng)相關(guān)部件異常。通過(guò)進(jìn)行理化檢測(cè),著重分析了故障痕跡和相關(guān)的異常部件,以找出軸承保持架碎裂故障的主要原因。

      1 故障類(lèi)型

      1.1 軸承失效

      分解檢查發(fā)現(xiàn):發(fā)動(dòng)機(jī)高壓轉(zhuǎn)子三點(diǎn)接觸球軸承失效,保持架碎裂,部分鋼球磨損,套圈溝道表面有擠壓痕跡,如圖1和圖2所示。

      圖1 保持架碎裂形貌

      圖2 鋼球、套圈故障形貌

      1.2 相關(guān)部件異常

      發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行分解后,在中介機(jī)匣潤(rùn)滑油腔下部回油濾網(wǎng)附近發(fā)現(xiàn)螺釘2個(gè)、壓板1個(gè)、墊片1件、大量金屬屑及金屬碎塊若干,故障形貌如圖3所示。中央傳動(dòng)錐齒輪下方封氣工藝堵蓋、螺釘及墊片脫落,故障形貌如圖4所示。

      圖3 中介機(jī)匣內(nèi)的碎屑

      圖4 封油擋板脫落

      2 故障分析

      只要選型得當(dāng),維護(hù)和潤(rùn)滑良好,滾動(dòng)軸承使用壽命一般均大于其計(jì)算壽命。但由于使用過(guò)程中受各種因素的影響,有時(shí)會(huì)出現(xiàn)意料以外的早期損壞[2]。

      保持架材料本身強(qiáng)度并不高且屬薄壁件,在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中一旦變形過(guò)大,即使本身不發(fā)生疲勞開(kāi)裂,保持架本身的變形也可以使?jié)L動(dòng)體承受的載荷失去均勻性,從而使保持架發(fā)生疲勞斷裂[3]。

      2.1 軸承結(jié)構(gòu)及潤(rùn)滑分析

      三點(diǎn)接觸球軸承裝配在某發(fā)動(dòng)機(jī)高壓壓氣機(jī)前支點(diǎn)上,內(nèi)圈旋轉(zhuǎn)。該軸承的潤(rùn)滑冷卻采用端面噴射加環(huán)下潤(rùn)滑的復(fù)合供油方式,前后共有3個(gè)噴嘴,前后2個(gè)端面的噴嘴將滑油噴入軸承內(nèi)圈與保持架之間,軸承的前端有收油環(huán),將前端噴嘴噴入的滑油傳遞至軸承內(nèi)圈進(jìn)行環(huán)下潤(rùn)滑(圖5)。

      圖5 軸承潤(rùn)滑方式

      2.2 理化分析

      對(duì)分解后的三點(diǎn)接觸球軸承內(nèi)圈、外圈、鋼球及保持架 (內(nèi)、外圈和鋼球材料為Cr4Mo4V;保持架表面鍍銀處理,材料為40CrNiMoA) ,中央傳動(dòng)齒輪機(jī)匣等損傷件和發(fā)現(xiàn)的碎塊、金屬絲以及外場(chǎng)、廠(chǎng)內(nèi)分解時(shí)收集到的金屬碎屑、油液進(jìn)行了理化檢驗(yàn)和分析。

      2.2.1 碎屑檢驗(yàn)

      對(duì)滑油濾、金屬屑末報(bào)警器、磁塞上以及中介機(jī)匣中收集到的碎屑進(jìn)行了能譜檢查,其中主要的成分為Cr4Mo4V,1Cr13,40CrNiMoA和Ag。

      2.2.2油液檢查

      對(duì)外場(chǎng)收集的滑油進(jìn)行理化性能檢測(cè)分析,結(jié)果見(jiàn)表1。運(yùn)動(dòng)黏度和酸值兩項(xiàng)指標(biāo)均在標(biāo)準(zhǔn)要求范圍內(nèi)。

      表1 滑油分析結(jié)果

      2.2.3 失效軸承檢查

      (1)失效軸承內(nèi)、外圈溝道表面存在明顯的凹坑,在掃描電鏡下放大觀察,應(yīng)為滾動(dòng)接觸疲勞所產(chǎn)生的剝落,溝道剝落形貌如圖6所示。

      圖6 失效軸承套圈溝道剝落形貌

      軸承內(nèi)、外圈的基體硬度符合標(biāo)準(zhǔn)要求。外圈溝道面和引導(dǎo)面處發(fā)現(xiàn)明顯的淬火層,外圈引導(dǎo)面的二次淬火層厚度約3~3.5 mm,溝道面二次淬火層約1~1.5 mm。檢查表明,外圈引導(dǎo)面和溝道均由于發(fā)生了嚴(yán)重的磨損而產(chǎn)生了高溫。

      (2)保持架兜孔工作面及外徑引導(dǎo)面均有嚴(yán)重磨損,超過(guò)1/2厚度的保持架出現(xiàn)過(guò)熱現(xiàn)象。保持架與鋼球接觸的工作面存在過(guò)熱區(qū),保持架的外引導(dǎo)面也存在過(guò)熱區(qū),圖7中白色區(qū)域?yàn)楸3旨苓^(guò)熱區(qū)。

      圖7 保持架外引導(dǎo)面和兜孔過(guò)熱痕跡

      對(duì)保持架兜孔和引導(dǎo)面進(jìn)行了顯微硬度檢測(cè),結(jié)果見(jiàn)表2和表3。

      表2 保持架較大碎塊顯微硬度

      表3 保持架后端面T形碎塊顯微硬度

      從顯微硬度檢測(cè)結(jié)果可以看出,保持架與鋼球接觸的工作表面由于摩擦導(dǎo)致過(guò)熱,溫度超過(guò)相變溫度,表面出現(xiàn)淬火現(xiàn)象,導(dǎo)致硬度升高,最高達(dá)到了554 HV;與外圈接觸的保持架引導(dǎo)面由于刮擦導(dǎo)致溫度更高,其硬度也更高,最高達(dá)到了781 HV。

      由于所有保持架碎塊的引導(dǎo)面均存在兩條磨溝,判斷保持架外徑表面的兩條磨溝發(fā)生在保持架斷裂之前。保持架斷口大部分碰磨,斷口特征不明顯,相對(duì)保存完好的斷口為疲勞斷口,在斷口處未發(fā)現(xiàn)存在氫脆斷口。

      橫梁斷口和側(cè)梁斷口均有多源疲勞,疲勞均起始于兜口工作面,疲勞弧線(xiàn)細(xì)密(圖8);側(cè)梁斷口幾乎完全磨損,隱約可見(jiàn)疲勞弧線(xiàn)特征,從疲勞弧線(xiàn)方向判斷,疲勞主要起源于兜孔內(nèi)表面中心區(qū)域,疲勞弧線(xiàn)同樣細(xì)密。

      圖8 保持架橫梁斷口放大形貌

      保持架后端面所有碎塊均有密集分布的撞擊痕跡,撞擊處經(jīng)能譜分析主要為Ag和基體金屬元素,局部有少量的O,C,Al,Si,Mg和Ti,見(jiàn)表4。

      表4 保持架后端面金屬元素

      2.3 潤(rùn)滑條件復(fù)查

      2.3.1 噴嘴堵塞檢查

      現(xiàn)場(chǎng)選用Φ1.2 mm的保險(xiǎn)絲對(duì)噴孔進(jìn)行檢查,均可自由進(jìn)入,并無(wú)堵塞現(xiàn)象。

      2.3.2 噴嘴流量及噴射方向復(fù)測(cè)

      復(fù)查了工廠(chǎng)裝配時(shí)的噴嘴流量試驗(yàn)記錄,所有噴嘴流量和方向均合格。分解后又進(jìn)行了滑油流量及噴射方向的復(fù)測(cè)試驗(yàn),所有噴嘴的滑油流量均合格。由于前噴嘴3814和后噴嘴3817變形,試驗(yàn)時(shí)滑油噴射方向略有偏轉(zhuǎn),但基本仍向軸承供油。結(jié)合滑油壓力測(cè)試結(jié)果,表明失效軸承潤(rùn)滑冷卻情況良好。

      2.4 載荷分析

      (1)外場(chǎng)載荷復(fù)查。載荷統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明,所有機(jī)動(dòng)載荷均在設(shè)計(jì)要求范圍內(nèi)。

      (2)中央錐齒輪附加載荷復(fù)查。對(duì)中央齒箱齒輪印痕原始情況進(jìn)行復(fù)查,符合要求。

      (3)軸向載荷。經(jīng)復(fù)查,故障發(fā)動(dòng)機(jī)影響高壓轉(zhuǎn)子軸向力的相關(guān)封嚴(yán)件裝配前尺寸均符合要求,不存在軸向力過(guò)大的情況。

      3 故障模擬試驗(yàn)

      失效分析的理想目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是“模式準(zhǔn)確,原因明確,機(jī)理清楚,措施有力,模擬再現(xiàn),舉一反三”[4]。為模擬出保持架故障形式,在某軸承試驗(yàn)臺(tái)上進(jìn)行了模擬試驗(yàn)。

      3.1 同批次軸承試驗(yàn)

      為了驗(yàn)證軸承質(zhì)量是否有問(wèn)題,首先選用與故障軸承同批生產(chǎn)的軸承,在試驗(yàn)機(jī)臺(tái)模擬相同工況試驗(yàn)3 h,試驗(yàn)過(guò)程中潤(rùn)滑油溫度、轉(zhuǎn)速均正常。分解檢查被試軸承未見(jiàn)異常,初步排除了軸承質(zhì)量問(wèn)題。另外,從多套與故障軸承同批生產(chǎn)的軸承現(xiàn)場(chǎng)使用情況良好這一事實(shí),也證明了軸承質(zhì)量沒(méi)有問(wèn)題。

      3.2 開(kāi)口保持架試驗(yàn)

      為模擬保持架初始裂紋對(duì)軸承的危害,將保持架一兜孔單邊側(cè)梁割斷,試驗(yàn)約1 h后,軸承溫度急升至315 ℃,設(shè)備過(guò)載保護(hù)停車(chē)。分解發(fā)現(xiàn),開(kāi)口兜孔對(duì)側(cè)保持架斷裂,斷口兩側(cè)變?yōu)楹谏瑐€(gè)別保持架兜孔磨損稍重,保持架外徑局部區(qū)域磨損;個(gè)別鋼球有高溫工作現(xiàn)象和極頂磨損,溝道表面、鋼球外觀基本正常;外圈引導(dǎo)面有磨損,但未能再現(xiàn)故障保持架碎裂形貌。

      3.3 淬火保持架試驗(yàn)

      為模擬淬硬的保持架對(duì)軸承的危害,對(duì)保持架進(jìn)行淬火試驗(yàn),硬度約55.3 HRC,保持架外徑尺寸發(fā)生變化,與外圈引導(dǎo)面之間有輕微卡滯。試驗(yàn)進(jìn)行13 h后,軸承溫度達(dá)到320 ℃,轉(zhuǎn)速自然下降,經(jīng)不斷調(diào)整,繼續(xù)進(jìn)行試驗(yàn)約2 h后,試驗(yàn)臺(tái)出現(xiàn)空轉(zhuǎn)。

      分解發(fā)現(xiàn):保持架碎裂,共找到38個(gè)保持架碎塊,僅有1個(gè)橫梁未斷裂,呈“工”字形,其余碎塊呈T形;外表面有未完全斷裂的穿透性裂紋,說(shuō)明保持架側(cè)梁先于橫梁斷裂,軸承外圈溝道呈熔融態(tài),引導(dǎo)面基本磨光;前半內(nèi)圈斷裂成許多碎塊,后半內(nèi)圈溝道呈熔融態(tài),已無(wú)法分解;鋼球嚴(yán)重磨損,磨損后鋼球最大直徑約20 mm(正常鋼球直徑22.225 mm)。保持架宏觀形貌如圖9所示。

      圖9 淬火保持架(試件)損壞宏觀形貌

      淬火保持架試件損壞外觀形貌中,側(cè)梁斷口疲勞源及軸承內(nèi)、外圈和鋼球損傷形貌均與實(shí)際軸承損壞情況極為相似。

      4 失效機(jī)理分析

      從保持架碎塊的理化檢查結(jié)果可知,保持架與鋼球接觸的工作區(qū)域最高硬度為554 HV(52.5 HRC)。由于保持架的外引導(dǎo)面磨損更加嚴(yán)重,溫度也比兜孔內(nèi)的接觸區(qū)要高,其最高硬度為781 HV(63.3 HRC)。保持架外引導(dǎo)面與兜孔接觸區(qū)由于摩擦導(dǎo)致過(guò)熱,已經(jīng)超過(guò)了材料的相變溫度。由于此時(shí)失效軸承的潤(rùn)滑冷卻效果仍然良好,保持架產(chǎn)生了淬火現(xiàn)象,保持架材料的硬度增加,而塑性、韌度卻下降到正常值的約1/4。

      軸承工作過(guò)程中所有的鋼球都會(huì)對(duì)保持架兜孔產(chǎn)生碰撞,這種力通常不會(huì)對(duì)保持架產(chǎn)生影響,但在保持架韌度大幅降低的情況下,鋼球?qū)Ρ3旨艿呐鲎擦蜁?huì)在保持架最薄弱的位置——兜孔側(cè)梁和橫梁處造成破壞。從保持架強(qiáng)度計(jì)算分析結(jié)果可以看到,兜孔橫梁的強(qiáng)度要強(qiáng)于側(cè)梁的強(qiáng)度,這也是側(cè)梁全部斷裂而橫梁部分?jǐn)嗔训脑颉?/p>

      本例軸承故障與以往故障不同的幾個(gè)主要原因是,異物嵌入到保持架與套圈之間的間隙處或保持架兜孔與鋼球之間(后者的可能性最大),導(dǎo)致保持架偏擺,產(chǎn)生異常磨損,使溫度急劇升高。保持架碎裂后,其碎塊嚴(yán)重阻礙鋼球的運(yùn)轉(zhuǎn),導(dǎo)致鋼球與保持架以及內(nèi)、外圈之間產(chǎn)生滑動(dòng),套圈和鋼球的溫度急劇升高,熱膨脹使部分鋼球產(chǎn)生卡死現(xiàn)象,在內(nèi)、外圈之間被拖蹭擠壓,發(fā)生材料熔融和轉(zhuǎn)移現(xiàn)象;在鋼球和內(nèi)、外圈的接觸區(qū)域形成了過(guò)熱區(qū),導(dǎo)致內(nèi)、外溝道表面出現(xiàn)擠壓變形和高溫粘結(jié),鋼球發(fā)生嚴(yán)重變形。軸承失效后軸向、徑向游隙增大造成轉(zhuǎn)子偏轉(zhuǎn),導(dǎo)致密封件產(chǎn)生嚴(yán)重的碰磨損傷。

      5 預(yù)防措施

      結(jié)合以上分析,為避免出現(xiàn)類(lèi)似失效故障,提高三點(diǎn)接觸球軸承的可靠性,建議采取如下預(yù)防措施:

      (1)確保裝配質(zhì)量。嚴(yán)格執(zhí)行裝配工藝,保證裝配質(zhì)量符合要求,避免出現(xiàn)蓋板、密封墊及螺釘?shù)人蓜?dòng)脫落等問(wèn)題。

      (2)針對(duì)三點(diǎn)接觸球軸承存在外圈剝落、保持架碎裂等現(xiàn)象,需明確軸承成品的碳化物形態(tài)和尺寸控制要求;優(yōu)化軸承零件表面精密磨削工藝;積極開(kāi)展國(guó)產(chǎn)超純材料的應(yīng)用研究。

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