史丹妮
( 中國石化上海石油化工股份有限公司環(huán)保水務部,200540)
乙二醇是化纖企業(yè)生產(chǎn)聚酯的重要原料。由于乙二醇生產(chǎn)過程中排放大量高濃度有機污水,單獨采用好氧法處理很難直接達到排放標準,因此目前企業(yè)大多采用活性污泥曝氣或氧化溝預處理后,再進入總的污水處理廠處理。但此種方法的缺點是占地面積較大。
中國石化上海石油化工股份有限公司(以下簡稱上海石化)在2003 年將產(chǎn)能180 kt/a 的乙二醇裝置擴建到220 kt/a,同時新建產(chǎn)能380 kt/a 乙二醇裝置。原裝置污水處理能力要求為50 t/h,處理后的污水化學需氧量(COD)不超過500 mg/L。改、擴建后污水處理量為80 t/h,預處理的污水COD 達到800 mg/L 左右。為了緩解超標污水對后續(xù)深度處理流程可能產(chǎn)生的影響,必須要擴建污水處理廠或采用新的工藝以確保污水中COD 不超過500 mg/L。而采用原有技術(shù)進行擴建的方案,因受到占地面積大的條件限制而難以實施,因此采用新技術(shù)對原污水處理裝置進行工藝改造成為唯一的選擇。
生物流化床反應器是一種氣、液、固并存,且處于高速內(nèi)循環(huán)流化狀態(tài)下的反應器形式。其中流化床內(nèi)的懸浮物,既有附著生物膜的固體顆粒,又有活性污泥菌膠團,是一種活性污泥和生物膜的結(jié)合形式[1]。為了使處理后乙二醇廢水COD不超過500 mg/L,本次工業(yè)試驗選擇了生物流化床反應器。
乙二醇裝置污水中主要含有鈉鹽、乙二醇、微量乙醛及堿等污染物。其水質(zhì)特征及來源見表1。
表1 乙二醇污水特征與來源
乙二醇污水的水量為55 ~80 m3/h,其主要污染物是COD,5 日生物化學需氧量(BOD5)與COD 比值在0.4 ~0.6 之間,可生化性較好。根據(jù)乙二醇污水水質(zhì)情況,確定試驗裝置進水COD為1 000 ~4 000 mg/L,處理后的污水COD 不超過500 mg/L,具體數(shù)值見表2。
表2 污水處理實驗裝置進、出水水質(zhì)
乙二醇生產(chǎn)裝置排放的污水首先進入水解酸化池,然后進入預曝氣池,再進入氧化溝,處理后 的污水送至下游總污水處理場(見圖1)。
圖1 乙二醇污水現(xiàn)有處理/試驗流程
乙二醇污水處理試驗系統(tǒng)及流程見圖1 虛線部分,從水解酸化池引出一部分污水進入試驗系統(tǒng),污水首先進入均質(zhì)水解罐,然后進入生物流化床反應器,經(jīng)生化處理后,排至氧化溝出水管線。
大型生物流化床處理乙二醇污水工業(yè)試驗裝置主要包括均質(zhì)水解罐、生物流化床、加藥罐和空氣壓縮機,工藝流程如圖2 所示。來自水解酸化池的乙二醇污水,由污水泵提升到均質(zhì)罐,經(jīng)酸化水解反應后,污水溢流至生物流化床進行生化降解,處理后的水排至氧化溝出水管線。加藥罐中按要求配制的營養(yǎng)液,由加藥泵送入生物流化床反應器。反應需要的空氣由空氣壓縮機從底部風線輸入反應器。
圖2 試驗工藝流程
試驗開始前先進行2 天連續(xù)運行,對流化床的進出水、進氣、內(nèi)部流化狀態(tài)以及加藥系統(tǒng)、水泵及流量計、計量表進行調(diào)試,使其滿足試驗要求。
生物流化床啟動階段是通過培養(yǎng)生物膜,使反應器達到一定的有機物去除率。首先向反應器中投加載體及一定量取自總污水處理場的污泥,另外投加營養(yǎng)液和特種菌,然后通入污水和空氣進行悶曝培養(yǎng),3 天后連續(xù)進水,水停留時間(HRT)為10 ~15 h。在啟動運行約15 d 后,可發(fā)現(xiàn)多數(shù)載體的表面附著了生物膜,此外還發(fā)現(xiàn)了鐘蟲、累枝蟲等原生動物附著在生物膜表面。隨著載體表面生物膜的逐漸形成,生物數(shù)量也逐漸增加,在運行20 d 后,載體上生物膜已成熟,在宏觀上表現(xiàn)為生物流化床去除有機物的效率達到較高水平。
3.2.1 COD 處理效果
生物流化床在進水量達到負荷后,連續(xù)穩(wěn)定運行2 個多月,在pH 為5.0 ~13.0,反應溫度為20 ~38 ℃操作條件下,在進水COD 為1 000 ~3 000 mg/L 的情況下,處理后污水的COD 小于500 mg/L,COD 去除率達到89%,且對COD 波動沖擊具有很好的適應性。生物流化床連續(xù)運行處理COD 的效果如圖3 所示。
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圖3 COD 去除效果
3.2.2 容積負荷
容積負荷即為每立方米池容積每日負擔的有機物量,去除容積負荷即為每立方米池容積每日去除的有機物量。生物流化床中,若S1、S2分別表示為進、出水COD 值,Q 為裝置處理量,V 為裝置體積,則生物流化床的COD 投配容積負荷(N′V)=Q×S1/V,去除容積負荷(NV)=Q ×(S1-S2)/V。本次實驗的生物流化床NV 試驗情況如圖4 所示。
圖4 COD 去除容積負荷
由圖4 可見:生物流化床的平均COD NV 為3.1 kg/(m3·d)。裝置運行時的最大COD N′V可達6.0 kg/(m3·d),表明它對COD 有較高的容納和抗沖擊能力。
生物流化床N′V 和NV 的關(guān)系如圖5。
圖5 N′V 與NV 關(guān)系
NV 隨N′V 的增大而增大,且NV 與N′V 之間大致成正比關(guān)系,根據(jù)試驗結(jié)果采取回歸的方法得出其正比例關(guān)系為:NV =0.829N′V,NV 與N′V之間呈線性關(guān)系,表明在此負荷范圍內(nèi),反應器尚有潛力。
3.2.3 生物流化床與傳統(tǒng)活性污泥法比較
根據(jù)試驗數(shù)據(jù)對比生物流化床與傳統(tǒng)活性污泥法運行數(shù)據(jù)見表3。
表3 生物流化床與傳統(tǒng)活性污泥法工藝比較
生物流化床反應器在運行時反應器內(nèi)部的氣-液-固三相處于高速均勻流化狀態(tài),這不僅使系統(tǒng)的傳熱、傳質(zhì)、動量傳遞效率增強,而且使生物膜表面不斷更新,保持與溶解氧及營養(yǎng)介質(zhì)的充分接觸,使微生物活性及代謝功能大大增強,是一種反應效率較高的反應器形式。這種反應器可實現(xiàn)污水處理的裝置化、集成化,占地面積少,投資省、操作費用低等特點,與傳統(tǒng)的氧化溝法相比具有一定的優(yōu)勢[2]。氧化溝法與生物流化床2 種工藝預處理乙二醇污水的工業(yè)試驗成本對比見表4。
表4 氧化溝工藝與生物流化床污水處理成本對比
現(xiàn)有氧化溝工藝乙二醇污水預處理成本(人工成本除外)為0.88 元/t,生物流化床乙二醇污水工業(yè)試驗預處理成本為0.71 元/t(人工成本除外)。生物流化床比傳統(tǒng)工藝方法氧化溝運行處理費用節(jié)約0.17 元/t。
(1)試驗確定了生物流化床處理乙二醇污水工藝最佳運行參數(shù)為pH 5.5 ~10.5,溫度25 ~30℃。在進水COD 為1 000 ~3 000 mg/L,處理后的污水COD 低于500 mg/L,COD 去除率可達到89%。
(2)生物流化床運行時的平均COD NV 為3.1 kg/(m3·d),是傳統(tǒng)活性污泥法平均NV 的4 倍。該裝置最大COD NV 達6.0 kg/(m3·d),充分表明該反應器較高的處理效率。
(3)試驗表明采用生物流化床處理乙二醇污水效率高、能耗少,并且產(chǎn)泥量少,減少了固體廢棄物的二次污染。
(4)生物流化床實現(xiàn)了污水處理的裝置化、集成化、占地面積小,操作費用低,處理效果好,抗沖擊能力強。
[1] 劉獻玲,張建成,曹玉紅,等.煉油廢水生物流化床處理工業(yè)應用研究[J].現(xiàn)代化工,2005(3):53 -55.
[2] 李春華,張洪林. 生物流化床法處理廢水的研究與應用進展.環(huán)境技術(shù),2002,(4):27 -32.