張彩娟 周歡華
( 中國石化上海石油化工股份有限公司芳烴部,200540)
中國石化上海石油化工股份有限公司(以下簡稱上海石化)芳烴部共有2 套芳烴聯(lián)合裝置:芳烴1#裝置(1#連續(xù)重整裝置及下游裝置)和芳烴2#裝置(2#連續(xù)重整裝置及下游裝置)。芳烴1#裝置對二甲苯的生產(chǎn)能力為235 kt/a;芳烴2#裝置對二甲苯的生產(chǎn)能力為600 kt/a。2 套芳烴聯(lián)合裝置的工藝路線基本相同,主要區(qū)別在于芳烴1#裝置異構(gòu)化單元采用了乙苯轉(zhuǎn)化工藝路線,芳烴2#裝置采用了乙苯脫乙基工藝路線。
2010 年以來,國內(nèi)苯、甲苯、對二甲苯以及混合二甲苯等主要芳烴產(chǎn)品的價(jià)格大幅度回升,尤其是對二甲苯,價(jià)格一度達(dá)到13 500 元/t。為提高芳烴聯(lián)合裝置的生產(chǎn)能力,實(shí)現(xiàn)整體經(jīng)濟(jì)效益的最大化,通過分析對二甲苯產(chǎn)量影響因素,采取了一系列措施,不僅擴(kuò)大了芳烴聯(lián)合裝置原料來源,而且提高了以對二甲苯為主的芳烴產(chǎn)品產(chǎn)量,經(jīng)濟(jì)效益顯著提升。
芳烴聯(lián)合裝置主要由連續(xù)重整、芳烴抽提、歧化及烷基轉(zhuǎn)移、二甲苯精餾、吸附分離和異構(gòu)化等裝置組成。芳烴裝置工藝流程見圖1。
圖1 芳烴聯(lián)合裝置工藝流程
根據(jù)上海石化物料平衡,能夠滿足芳烴聯(lián)合裝置連續(xù)重整進(jìn)料要求的原料有3 種:來自煉油部中壓加氫重石腦油、預(yù)加氫精制石腦油和芳烴部的高壓加氫重石腦油。芳烴聯(lián)合裝置的部分中間物料來自芳烴部1#芳烴聯(lián)合裝置的乙烯裂解混合二甲苯和甲苯。除此之外,還通過處理外購的中間物料——混合二甲苯來進(jìn)一步提高對二甲苯產(chǎn)量。上海石化16 Mt/a 煉油改造工程第2 聯(lián)合裝置建成開車后,芳烴部的1.7 Mt/a 預(yù)加氫裝置生產(chǎn)的精制石腦油除供第2 聯(lián)合裝置的1 套煉油型重整苯抽提裝置(3#連續(xù)重整裝置和4#芳烴抽提裝置)作為原料外,剩余部分替代原煉油部的預(yù)加氫精制石腦油。
重整裝置原料的餾程、芳烴潛含量(以下簡稱芳潛,以質(zhì)量分?jǐn)?shù)計(jì))的變化直接影響到重整反應(yīng)的苛刻度和芳烴產(chǎn)率,而甲苯、混合二甲苯等中間物料的質(zhì)量則影響到下游裝置的負(fù)荷。
進(jìn)料餾程是影響芳烴產(chǎn)率的重要因素。重整進(jìn)料的初餾點(diǎn)過低,會(huì)導(dǎo)致部分C5等輕質(zhì)餾分進(jìn)入系統(tǒng),C5烷烴及環(huán)烷烴在重整過程中不僅不能轉(zhuǎn)化成芳烴,而且會(huì)發(fā)生加氫裂化等副反應(yīng),使重整產(chǎn)物的C5以下輕組分增多、液體產(chǎn)品收率下降、催化劑積炭速率增加,影響下游裝置苯及對二甲苯的產(chǎn)量。重整進(jìn)料終餾點(diǎn)太高,則C10及以上重組分含量增加,也會(huì)加速催化劑的積炭[1-2]。
原料的芳潛是描述重整原料品質(zhì)的具體指標(biāo),主要反映原料中芳烴和環(huán)烷烴含量的變化[3]。芳潛越高,生成油中的芳烴產(chǎn)率或辛烷值越高;芳潛越低,在相同的工況條件下,要達(dá)到同樣的產(chǎn)品辛烷值或芳烴產(chǎn)率,反應(yīng)苛刻度就越高,催化劑積炭速率越大。表1 為2 套芳烴連續(xù)重整裝置典型的原料組成。
表1 芳烴連續(xù)重整裝置原料組成 %(質(zhì)量分?jǐn)?shù))
經(jīng)檢測,芳烴連續(xù)重整裝置原料精制石腦油的芳潛為33.92%,加氫重石腦油的芳潛為50.75%。由此可知:加氫裝置重石腦油中的芳烴和環(huán)烷烴總量較高,其芳潛較高;精制石腦油中的芳烴和環(huán)烷烴的總量較低,芳潛僅為33.92%,因此精制石腦油的品質(zhì)較差。另外,無論是加氫重石腦油還是精制石腦油均含有一定量的C5及以下的輕質(zhì)組分和C10及以上重組分。
由于2 套重整裝置原料中均含有C5及以下輕組分,導(dǎo)致重整反應(yīng)中加氫裂化副反應(yīng)增加,芳烴收率降低,生成油中非芳烴組分增加,繼而導(dǎo)致抽提裝置負(fù)荷上升,產(chǎn)品中抽余油增加。預(yù)加氫裝置精制石腦油芳潛低則影響到重整裝置反應(yīng)的苛刻度和芳烴產(chǎn)率。
2010—2012 年芳烴聯(lián)合裝置平均年處理外購混合二甲苯381 kt,約占芳烴聯(lián)合裝置加工原料的20.55%(設(shè)計(jì)值),與中國石油化工股份有限公司天津分公司、齊魯分公司等企業(yè)相比,外購原料明顯較多[4]。
外購混合二甲苯主要用作二甲苯精餾裝置的補(bǔ)充原料。由于目前中國石油化工股份有限公司沒有頒布適用于芳烴聯(lián)合裝置的混合二甲苯企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),受不同生產(chǎn)裝置工藝特性以及運(yùn)輸過程中不確定因素的影響,外購的混合二甲苯性質(zhì)不穩(wěn)定,氯、非芳和水等物質(zhì)的含量波動(dòng)較大,其產(chǎn)品質(zhì)量與生產(chǎn)裝置的要求存在較大的差距;此外受臺(tái)風(fēng)、雷雨等天氣的影響,船期無法準(zhǔn)時(shí)到港,其供應(yīng)難以得到保障,影響了對二甲苯產(chǎn)量的穩(wěn)定性。
重整原料性質(zhì)及外購混合二甲苯質(zhì)量及其供應(yīng)穩(wěn)定性等因素是影響芳烴聯(lián)合裝置滿負(fù)荷運(yùn)行的主要原因,最終影響到對二甲苯產(chǎn)量。經(jīng)過分析,可以通過以下途徑來解決上述問題。
從2011 年第4 季度起,對2 套芳烴連續(xù)重整裝置的原料初餾點(diǎn)進(jìn)行控制。為減少重整原料中C5以下的輕質(zhì)組分以及C6烷烴、環(huán)己烷等對苯的形成有利的成分以多產(chǎn)對二甲苯,將芳烴部高壓加氫重石腦油、煉油部中壓加氫重石腦油的初餾點(diǎn)分別從78.98 ℃、78.03 ℃提高到84 ℃左右,同時(shí)將預(yù)加氫精制石腦油的初餾點(diǎn)控制在88 ℃左右。結(jié)果重整產(chǎn)物的輕組分得到了控制,其中苯的質(zhì)量分?jǐn)?shù)減少了約1.5%,重整生成油中混合二甲苯等組分富集,二甲苯收率相對提高,下游2 套歧化裝置也可以多加工重芳烴(主要是C10),從而進(jìn)一步提高了對二甲苯產(chǎn)量。
以3#重整連續(xù)裝置為例,在裝置處理量接近情況下,將進(jìn)料初餾點(diǎn)提高9 ℃,結(jié)果重整汽油的產(chǎn)率提高3.34 個(gè)百分點(diǎn)。表2 為3#重整連續(xù)裝置初餾點(diǎn)調(diào)整前后液體產(chǎn)品收率變化情況。
表2 初餾點(diǎn)調(diào)整前后液體產(chǎn)品收率變化
由于下游2 套歧化裝置處理C10重組分的能力均較高,為多加工C10重芳烴,未調(diào)整重整進(jìn)料的干點(diǎn)。
能夠滿足重整裝置需要的原料除加氫裂化重石腦油、預(yù)加氫精制石腦油外,乙烯裂解汽油經(jīng)芳烴抽提后的抽余油也是一種合適的重整原料。資料顯示,重整單元通過混兌乙烯裂解抽余油,可達(dá)到增產(chǎn)芳烴,尤其是苯的目的[1]。考慮到近年來苯價(jià)格不斷上漲,為充分挖掘重整裝置的潛力,將原作為汽油調(diào)合組分的乙烯加氫裂解汽油抽余油用作重整原料。
表3 為芳烴部1#芳烴聯(lián)合裝置乙烯裂解抽余油的組成(以質(zhì)量分?jǐn)?shù)計(jì))。
表3 乙烯裂解抽余油組成 %
由表3 可見:乙烯裂解C6抽余油中環(huán)烷烴和芳烴總量高達(dá)57.15%,C6、C7混合后的抽余油中環(huán)烷烴與芳烴總量達(dá)到43.90%。根據(jù)重整反應(yīng)特性,抽余油中的C6、C7環(huán)烷烴分別是苯與甲苯的前身物,C6、C7環(huán)烷烴是提高石腦油芳潛的有效組分。加氫裂解汽油抽余油用作重整原料,可進(jìn)一步擴(kuò)大芳烴聯(lián)合裝置原料來源,增加芳烴總量,提高裝置運(yùn)行效益。
由于上海石化芳烴部1#芳烴聯(lián)合裝置1#芳烴抽提裝置采用Krupp koppers 公司的嗎呋啉抽提蒸餾技術(shù),受芳烴抽提單元加工工藝的限制,該抽余油中含有堿性氮化物嗎啉。氮含物會(huì)降低重整催化劑的反應(yīng)活性,不能滿足直接作為重整原料的要求,只能作為汽油調(diào)合組分。由于抽余油的辛烷值較低,需采用大量甲苯、二甲苯進(jìn)行調(diào)合,芳烴被大量用于汽油生產(chǎn)。為使乙烯裂解抽余油滿足重整原料要求,考慮到1.7 Mt/a 預(yù)加氫裝置處理能力尚有潛力,通過增設(shè)一根從1#芳烴抽提裝置至預(yù)加氫裝置的抽余油輸送管線,將這部分抽余油先作為預(yù)加氫裝置的進(jìn)料,經(jīng)重整裝置后再進(jìn)入抽提裝置。
1.7 Mt/a 預(yù)加氫裝置摻兌乙烯裂解抽余油后,精制石腦油的芳潛平均提高3 個(gè)百分點(diǎn),其品質(zhì)得到了提升。
16 Mt/a 煉油改造工程二聯(lián)合裝置中的3#重整裝置為煉油型重整苯抽提裝置,原設(shè)計(jì)中僅設(shè)置了脫C6塔,C7及以上餾分用作高標(biāo)號(hào)汽油調(diào)和組分,而不作為下游裝置生產(chǎn)芳烴的原料。
為降低對外購混合二甲苯的依賴,同時(shí)使3#重整裝置的芳烴資源得到優(yōu)化利用,對煉油部原催化穩(wěn)定塔系進(jìn)行了改造,用于3#重整脫C7及以上組分的臨時(shí)設(shè)施。整改措施落實(shí)后生產(chǎn)的C8及以上芳烴經(jīng)白土塔脫烯烴,作為2 套吸附分離裝置二甲苯精餾塔的原料。
采取上述措施后,減少了對外購混合二甲苯的依賴。與2012 年平均水平相比,2013 年1—3月,混合二甲苯的外購量平均下降90%以上。
芳烴2#裝置于2009 年9 月投料開車,該裝置技術(shù)先進(jìn),其中2#重整反應(yīng)部分采用UOP 第3 代超低壓(0.35 MPa)重整工藝,配套的催化劑再生部分是采用了UOP 近年開發(fā)的Cyclemax 再生工藝,連續(xù)再生部分催化劑循環(huán)量1 362 kg/h,再生能力較大。與1#重整、3#重整相比,由于采用了較苛刻的反應(yīng)條件(C5及以上重整生成油苛刻度RON 為106),2#重整催化劑具有較高的生產(chǎn)靈活性,可適應(yīng)重石腦油干點(diǎn)較高的條件,對多烷基芳烴的處理量增加,增產(chǎn)的C10芳烴作為歧化裝置原料。
考慮到2#連續(xù)重整裝置的技術(shù)先進(jìn)性和生產(chǎn)的靈活性,1.7 Mt/a 預(yù)加氫裝置投運(yùn)后,對高芳潛的加氫裂化重石腦油進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)配,加氫裂化重石腦油全部用于2#重整裝置,1#、3#重整裝置全部加工預(yù)加氫精制石腦油,使芳烴2#裝置實(shí)現(xiàn)了滿負(fù)荷、高苛刻度運(yùn)行,提高了對二甲苯產(chǎn)品的產(chǎn)量。
高壓加氫裂化裝置設(shè)計(jì)滿負(fù)荷進(jìn)料量為187.5 t/h。在確保裝置安穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量合格的情況下,為多生產(chǎn)重石腦油,將該裝置的投料量提高到200 t/h,裝置處理量可從1.5 Mt/a 提高到1.7 Mt/a。
預(yù)加氫精制石腦油設(shè)計(jì)滿負(fù)荷進(jìn)料量為202.38 t/h。為多生產(chǎn)精制石腦油,自從2012 年9 月投料開車后,盡可能提高該裝置的投料量,目前已達(dá)到230 t/h,裝置處理量可從1.7 Mt/a 提高到1.93 Mt/a。
2012 年年初開始,為降低生產(chǎn)成本,芳烴部1#芳烴聯(lián)合裝置1#抽提裝置甲苯抽提系統(tǒng)停運(yùn),而裂解汽油中的甲苯餾分和混二甲苯全部用于調(diào)和汽油。隨著純苯價(jià)格的上漲,為多產(chǎn)純苯,1#抽提甲苯抽提系統(tǒng)重新投入使用,將甲苯作為1#、2#歧化及烷基化裝置進(jìn)料,提高了2 套歧化裝置的負(fù)荷。同時(shí),考慮到2#異構(gòu)化裝置為乙苯轉(zhuǎn)化工藝,將乙苯含量較高的裂解混合二甲苯作為2#異構(gòu)化裝置進(jìn)料,以增加純苯產(chǎn)量。
芳烴原料優(yōu)化后對二甲苯產(chǎn)品產(chǎn)量有了大幅度提高。與2012 年7—9 月(各套裝置均正常運(yùn)行的數(shù)據(jù))平均值相比,2013 年3 月對二甲苯產(chǎn)量提高了10.6 kt。根據(jù)2013 年3 月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),對二甲苯的毛利為300 元/t,年增效可達(dá)3 816 萬元(300 ×12 ×10.6 =3 816)。
芳烴2#裝置2012 年11 月與2013 年2 月的對二甲苯產(chǎn)量基本相同,2012 年11 月該裝置僅加工外購混合二甲苯,2013 年2 月僅加工來自3#重整裝置的芳烴(C+8A)。效益分析采用2012 年11 月與2013 年2 月的生產(chǎn)數(shù)據(jù),原料及產(chǎn)品單價(jià)均為2013 年2 月的數(shù)據(jù)。
芳烴聯(lián)合裝置加工混合二甲苯與C+8 A 的經(jīng)濟(jì)效益比較見表4。
表4 芳烴裝置加工兩種不同原料的經(jīng)濟(jì)效益比較
續(xù)表4
由表4 可見:加工外購混合二甲苯與加工3#重整C+8A 相比,每小時(shí)可產(chǎn)生效益15 593.85元,按年運(yùn)行時(shí)間8 400 h 計(jì),年增效益1.3 億元。
(1)重整裝置原料性質(zhì)、外購混合二甲苯是影響芳烴裝置滿負(fù)荷、高苛刻度運(yùn)行的關(guān)鍵;
(2)采取適當(dāng)提高重整進(jìn)料初餾點(diǎn)、將加氫裂解汽油抽余油作重整原料、在3#重整增設(shè)脫C7工序及優(yōu)化重石腦油配置等措施后,對二甲苯的產(chǎn)量大大提高,混合二甲苯外購量大幅下降;
(3)由于大幅減少外購混合二甲苯并優(yōu)化了原料配置,在對二甲苯產(chǎn)量相同(79 t/h)的情況下,每年可增加效益1 億元以上。
[1] 徐承恩.催化重整工藝與工程[M].北京:中國石化出版社,2006:88 -104.
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[3] 李成棟.催化重整裝置技術(shù)問答[M].北京:中國石化出版社,2005:6 -7.
[4] 侯強(qiáng).芳烴聯(lián)合裝置的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化[J].石油化工技術(shù)與經(jīng)濟(jì),2011,27(6):12 -16.