白紹瑞
(天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院,天津 300350)
筆者在某近洋航線集裝箱輪任職大管輪期間,遇到主機(jī)滑油消耗異常過(guò)大的問(wèn)題。主機(jī)型號(hào)為MAN B&W7L48/60中速(500r/m)四沖程柴油機(jī),該主機(jī)月度(大約運(yùn)轉(zhuǎn)500hrs)滑油消耗量大約為2800~3000升,較本公司其他2條姊妹船滑油消耗量多800~1000升。經(jīng)查閱已往的月度滑油消耗報(bào)告,此現(xiàn)象已持續(xù)了半年,未找到原因。
根據(jù)主機(jī)滑油系統(tǒng)圖1判斷此現(xiàn)象,造成滑油消耗量過(guò)大的原因可能是:(1)主機(jī)滑油系統(tǒng)管路、設(shè)備的滴漏;(2)主機(jī)的個(gè)別活塞刮油環(huán)刮油效果減弱,造成系統(tǒng)油進(jìn)入燃燒室燒掉;(3)主機(jī)增壓器透平轉(zhuǎn)子油封失效漏油(3)滑油分油機(jī)工作異常導(dǎo)致滑油耗損。
圖1 主機(jī)滑油系統(tǒng)示意圖
本著先易后難,先簡(jiǎn)后繁的故障查找原則,根據(jù)各設(shè)備的參數(shù)和現(xiàn)象表征對(duì)以上故障原因逐個(gè)排查,確定故障對(duì)象:
其一,在主機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)期間,對(duì)主機(jī)機(jī)身和滑油管路及設(shè)備——滑油泵、滑油自清濾器、滑油冷卻器、滑油細(xì)濾器,進(jìn)行外觀仔細(xì)檢查,未發(fā)現(xiàn)有滑油滴漏現(xiàn)象。此故障原因排除。
其二,對(duì)主機(jī)活塞刮油環(huán)刮油失效檢查較困難,不能對(duì)每個(gè)缸進(jìn)行吊缸檢查活塞刮油環(huán),且該主機(jī)活塞環(huán)累計(jì)工時(shí)近4000hrs,距正常保養(yǎng)周期10000hrs還較遠(yuǎn),且根據(jù)近半年來(lái)的各缸熱工狀況參數(shù)分析基本穩(wěn)定。但此故障原因不好確定,須待其他故障排除后待查。
其三,對(duì)主機(jī)增壓器進(jìn)行檢查。檢查空氣冷卻器側(cè)表面無(wú)油污且在主機(jī)運(yùn)行期間對(duì)主機(jī)空氣冷卻器放殘,未發(fā)現(xiàn)油跡;透平側(cè)由于不好拆開(kāi)檢查,只打開(kāi)平衡孔從壓氣機(jī)側(cè)進(jìn)行吹通性檢查未見(jiàn)異常。但對(duì)透平側(cè)油封是否異常磨損導(dǎo)致滑油消耗異常的故障不能確定,須待其他故障排除后待查。
其四,在保證主機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)不受滑油凈化質(zhì)量影響的前提下,將滑油分油機(jī)暫停一段時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn)工作。經(jīng)過(guò)半個(gè)月的分油機(jī)停用后,核查滑油月度消耗量減少了約400-500升。結(jié)果表明造成滑油消耗異常是由于分油機(jī)造成的。
圖2 滑油分油機(jī)系統(tǒng)
在該滑油分油機(jī)的供水系統(tǒng)取消了高位水柜,由淡水壓力柜直接供給4.0BAR開(kāi)啟水(MV15)和置換/軟化水(MV14)的高壓水,并且還供給經(jīng)過(guò)減壓閥由4.0BAR減壓至0.15BAR低壓密封水/補(bǔ)償水(MV16)。
(1)用于凈化滑油(最大密度1010kg/m3)
(2)無(wú)重力環(huán)。
(3)以單片機(jī)8031為核心的EPC400控制系統(tǒng)和水分傳感器WT-200,依據(jù)凈油中水分含量排渣或排水。
(4)在排渣間隔工作期間,出水口排水電磁閥閉合,分離筒內(nèi)分離出的水積聚向內(nèi)擠壓油水分界面,使得油水分界面內(nèi)移,造成凈油出口的滑油含水量增加,觸發(fā)水分傳感器設(shè)定值時(shí),水分傳感器控制排水電磁閥瞬時(shí)打開(kāi)排水。由于出水口背壓降低,使得油水分界面外移,凈油出口的滑油含水量減少到低于水分傳感器觸發(fā)設(shè)定值,排水電磁閥關(guān)閉。
排渣工作時(shí),使得最短時(shí)間(10min)接近分離盤(pán),啟動(dòng)排水電磁閥;最短時(shí)間之后接近分離盤(pán),啟動(dòng)部分排渣程序;最長(zhǎng)時(shí)間(排渣間隔)仍沒(méi)接近分離盤(pán),開(kāi)啟置換水,觸發(fā)排渣。其排渣過(guò)程如下圖解:
圖3 正常分油運(yùn)行
圖4 準(zhǔn)備排渣
圖5 排渣中
圖6 排渣后
W:密封圈;I:排渣口;K:滑動(dòng)底盤(pán);X:密封堵頭;Y1:開(kāi)啟室;N:定量環(huán);Y2:定量室;L:滑動(dòng)圈;0:彈簧;R:密封圈;M1:Y1的泄水小孔;M2:Y2的泄水小孔;W15:開(kāi)啟水(由MV15供給);W16:密封水/補(bǔ)償水(由 MV16供給)正常分油運(yùn)行期間(圖3),密封堵頭X受彈簧作用封住水出口,密封水/補(bǔ)償水W16每過(guò)一定時(shí)間補(bǔ)充一次,彌補(bǔ)蒸發(fā)和泄露造成的損失,滑動(dòng)底盤(pán)K下部充滿(mǎn)工作水。
準(zhǔn)備排渣(圖4),密封水/補(bǔ)償水 W16持續(xù)提供,開(kāi)啟水W15提供約3秒,在此期間,開(kāi)啟室Y1充滿(mǎn)水,少許水從泄水小孔M1泄出,開(kāi)啟室內(nèi)高速旋轉(zhuǎn)的開(kāi)啟水所產(chǎn)生的動(dòng)壓頭對(duì)滑動(dòng)圈向下的壓力,克服彈簧0彈力,即f3>f,使滑動(dòng)圈L向下滑動(dòng),其上的密封堵頭X隨滑動(dòng)圈L一起下移。
排渣中(圖5),由于密封堵頭X的下移,密封水/補(bǔ)償水從水出口泄出進(jìn)入開(kāi)啟室Y1,開(kāi)啟室中的水經(jīng)數(shù)個(gè)垂直孔大量進(jìn)入定量室Y2,有少量水經(jīng)泄水小孔M1、M2泄放,由于滑動(dòng)底盤(pán)K下面的工作水泄放出去,水的動(dòng)壓頭消失,滑動(dòng)底盤(pán)下滑,即f1>f2,打開(kāi)排渣口I進(jìn)行排渣。當(dāng)定量室Y2漸充滿(mǎn)水時(shí),滑動(dòng)圈L上下空間水壓力趨于相等,在彈簧作用下,滑動(dòng)圈上移復(fù)位,密封堵頭封住水出口。
排渣后(圖6),由于密封水/補(bǔ)償水 W16的持續(xù)供水,滑動(dòng)底盤(pán)K下部空間很快充滿(mǎn)水,再次把滑動(dòng)底盤(pán)K托起封住排渣口I,排渣結(jié)束,滑動(dòng)圈L上下腔室Y1、Y2中的水經(jīng)泄水小孔M1、M2泄放。
(5)分離筒不需水封。
(6)排渣時(shí)不需停止向分離筒供油。
(7)設(shè)計(jì)排渣口打開(kāi)的時(shí)間僅為0.1S左右,由開(kāi)啟室Y1定量室Y2的容積、泄水孔M1、M2的直徑等參數(shù)共同實(shí)現(xiàn)。在此時(shí)間內(nèi),將使分油機(jī)分離盤(pán)外側(cè)約70%容量的渣質(zhì)和水從排渣口排出,如圖6所示。
滑油分油機(jī)在以往工作期間未見(jiàn)任何跑油報(bào)警—凈油出油口低油壓報(bào)警和出水口跑油。因此,造成分油機(jī)滑油消耗增加只有排渣口跑油的故障,其可能原因有:第一類(lèi)是滑動(dòng)圈不能上移堵死密封水腔泄水口。原因是:a.分離筒上兩個(gè)疏水小孔M1、M2堵塞,不能泄水;b.滑動(dòng)圈下方彈簧失效;c.滑動(dòng)圈上方塑料堵頭失嚴(yán)漏水。第二類(lèi)是滑動(dòng)底盤(pán)下部缺密封水??赡苁牵篸.密封水/補(bǔ)償水系統(tǒng)管道或控制閥堵塞或嚴(yán)重漏泄;e.滑動(dòng)底盤(pán)周向密封圈失效漏泄。第三類(lèi)是滑動(dòng)底盤(pán)與分離筒蓋不能貼緊。原因:f.滑動(dòng)底盤(pán)上端面主密封環(huán)失效;g.傳動(dòng)齒輪和軸承過(guò)度磨損使立軸下沉。
裝復(fù)后啟動(dòng)分油機(jī),觀察電磁閥MV14(置換水/軟化水)、MV15(開(kāi)啟水)、MV16(密封水/補(bǔ)償水)的工作情況,其排渣、分油均正常無(wú)滑油失壓報(bào)警,但在排渣時(shí),EPC-400使MV15通電3s,由管P1向分油機(jī)進(jìn)開(kāi)啟水,滑動(dòng)底盤(pán)下落0.1s打開(kāi)排渣口,然后再自動(dòng)托起密封排渣口進(jìn)行一次排渣。在排渣口密封期間,電磁閥MV15保持?jǐn)嚯姟T诜钟蜋C(jī)排渣口密封期間,EPC-400輸出的信號(hào)將使MV16斷續(xù)通電,密封水/補(bǔ)償水經(jīng)管P2斷續(xù)進(jìn)分油機(jī),把滑動(dòng)底盤(pán)托起。在排渣瞬間(脈沖式供給高壓開(kāi)啟水)完成后,由淡水壓力柜4.0BAR的高壓水經(jīng)過(guò)減壓閥減壓至0.15BAR的密封水/補(bǔ)償水路,在密封水/補(bǔ)償水電磁閥開(kāi)啟后,減壓閥后水壓由0.15BAR減至0BAR。這表明使分離筒滑動(dòng)底盤(pán)閉合的密封水量瞬時(shí)不足,導(dǎo)致滑動(dòng)底盤(pán)閉合速度遲緩。在排渣不斷油的情況下,分離筒開(kāi)啟的持續(xù)時(shí)間超過(guò)0.1秒,造成分離筒內(nèi)滑油瞬間流失。經(jīng)過(guò)拆檢密封水/補(bǔ)償水管路上的濾器和電磁閥MV16閥芯發(fā)現(xiàn)無(wú)睹塞現(xiàn)象,因此造成供水量不足的故障集中在減壓閥上。該減壓閥是由于原廠減壓閥故障后更換的國(guó)產(chǎn)備件,與原減壓閥比較發(fā)現(xiàn),該減壓閥的最小流通截面面積(d=8mm)明顯小于原減壓閥的最小流通截面面積(d=10mm)。差壓流量公式為:
(qf為工況下的體積流量,m3/s;c為流出系數(shù),無(wú)量綱;β=d/D,無(wú)量綱;d為工況下孔板內(nèi)徑,mm;D為工況下上游管道內(nèi)徑,mm;ε為可膨脹系數(shù),無(wú)量綱;Δp為孔板前后的差壓值,Pa;ρ1為工況下流體的密度,kg/m3)
根據(jù)公式可知,在△P=4.0-0.15=3.85BAR的相同情況下,二者的流量比約1.6:1,這就是造成密封水量不足的原因。在修復(fù)原廠減壓閥并檢測(cè)工作正常后,替換下使用的減壓閥,重新排渣檢查密封水/補(bǔ)償水電磁閥MV16開(kāi)啟后,減壓閥后水壓由0.15BAR減0.12BAR,未出現(xiàn)明顯的由于節(jié)流造成供水量瞬時(shí)不足的情況,進(jìn)水量基本滿(mǎn)足要求。滑油分油機(jī)經(jīng)過(guò)1個(gè)月的運(yùn)轉(zhuǎn)工作,檢測(cè)主機(jī)滑油消耗量減至2000升左右。
這種由于管理人員的備件選配疏忽造成滑油分油機(jī)密封水量不足導(dǎo)致滑油不必要的損失的故障,是一種隱性的故障,一般不會(huì)因影響分油機(jī)的正常工作從而導(dǎo)致報(bào)警引起我們的注意。這種故障是可以避免的,要求管理人員在檢修和管理設(shè)備時(shí)全面考慮問(wèn)題,仔細(xì)檢查,不斷提高業(yè)務(wù)管理水平。
[1]李世臣.輪機(jī)自動(dòng)化[M].大連:大連海事大學(xué)出版社,2008.