朱明喜,王國昌,張房,王文楷
(1.中原油田普光分公司采氣廠,四川達州 636150;2.中原油田天然氣產(chǎn)銷廠,河南濮陽 457000;3.渤海鉆探工程公司井下作業(yè)分公司,河北任丘 062552)①
普光氣田是國內(nèi)開發(fā)的首個大型整裝型海相氣田,其H2S平均含量達到15%。在該氣田的主體投產(chǎn)初期,有3口開發(fā)井出現(xiàn)油壓、油溫持續(xù)下降,不能維持正常生產(chǎn)的問題。經(jīng)過對井下安全閥進行開關(guān)試驗、利用火炬放空系統(tǒng)進行排液解堵試驗,判斷為井筒發(fā)生堵塞。為解決高酸性氣田氣井井筒堵塞問題,在P106-2H 井開展了連續(xù)油管作業(yè)試驗,取得了一定的經(jīng)驗[1-2],并在P203-1井和P102-3井進行了推廣應用。P203-1井采用高溫熱洗井筒工藝,P102-3井采用連續(xù)油管、高溫熱洗等工藝,均成功地解決了井筒堵塞問題。該工藝對普光氣田其他高酸區(qū)塊的開發(fā)具有一定的指導意義。
暫堵劑主要由有機樹脂、貝殼類、云母片等組成,具有抗H2S、抗溫達130℃、暫堵強度達到15 MPa、酸溶率大于90%(15%鹽酸)等特點。暫堵劑基本參數(shù)如表1,擠注半徑一般為0.5~1.0m。由于普光氣田儲層厚度大,籠統(tǒng)酸壓(化)很難實現(xiàn)儲層的均勻酸化,甚至有可能出現(xiàn)下部儲層根本無法接觸到酸液的情況,從而導致下部儲層的暫堵劑無法被酸液溶解,氣井投產(chǎn)之后隨著氣流進入井筒,由于井底溫度高,停留時間長,導致未被酸溶的暫堵劑老化,黏度變大,流動性變差,易造成堵塞[3]。
對普光氣田3口井測井顯示,射孔井段井筒都不清潔,存在大量異物,且密度大于1,并有很大一部分被埋,這對于氣井來說比較罕見。測井數(shù)據(jù)如表2。對P104-1井測井帶出的物質(zhì)進行XRD-2衍射分析,主要成分為CaCO3(暫堵劑主要成分),如圖1。
表1 暫堵劑性能
表2 普光氣田3口井測井數(shù)據(jù)
圖1 P104-1井生產(chǎn)測井帶出物
普光氣田主要采用暫堵+膠凝酸多級注入,閉合酸化工藝技術(shù)對儲層進行改造。膠凝酸主要成分為:18%~20%HCl+2%HAc+2.4%緩蝕劑+1.4%膠凝劑+1.5%鐵穩(wěn)劑+0.5%緩速穩(wěn)定劑等。酸化后地層可能存在酸不溶顆粒、泥巖、沉淀物等,是井筒堵塞的主要物質(zhì)。
水合物是氣井開采過程中經(jīng)常遇到的問題,硫沉積是大多數(shù)高含硫氣田都會遇到的問題。由于H2S氣體的存在,會導致氣井水合物形成的溫度大大提高,因而高含硫氣井在開發(fā)過程中硫沉積和水合物堵塞問題將比一般氣井會更加嚴峻。
井底暫堵劑、酸化殘渣等雜物在開井生產(chǎn)初期,隨氣流進入井筒,到達距井口不遠的井段,由于不正常關(guān)井,導致這些雜物在井筒中附著下來。下次再次開井后,在此處形成節(jié)流,導致硫沉積和水合物,雜質(zhì)顆粒同時還起到結(jié)核的作用,加速了水合物、硫沉積的形成,最終造成堵塞。
氣井在生產(chǎn)初期出現(xiàn)井口降溫、降產(chǎn)、降壓等井筒節(jié)流現(xiàn)象時,要注意觀察,在井筒具有通道的情況下選擇合適時機采取注熱水吞吐[4],及時解堵,避免造成井筒嚴重堵塞。
在井筒尚未完全堵死之前注入熱水,一方面可以起到溶解井筒在關(guān)井時殘留在井口附近的雜質(zhì),即使不能完全溶解,也能降低雜質(zhì)的黏度,增加其流動性,便于帶出井口;另一方面,注入熱水后,利用地層的能量可以在放噴時使井筒形成氣液兩相紊流,增加流體對井壁的沖刷清洗作業(yè),起到清潔井壁雜質(zhì)的目的[5]。
但是,注入熱水的溫度不宜太低。熱水的溫度高對運輸設(shè)備要求高,成本較高。
1)采用連續(xù)油管將沖洗組合工具(如圖2)下至油管內(nèi),探明堵塞位置后采用地面壓裂車將解堵液從連續(xù)油管內(nèi)注入堵塞位置,進行循環(huán)沖洗解堵。
2)如果沖洗工具不能解堵,將沖洗工具換成強力噴射組合工具(如圖3),對堵塞位置進行噴射沖洗解堵[6]。
3)用油嘴控制井口回壓,用EE 級2級降壓放噴流程控制循環(huán)解堵。
圖2 沖洗工具
圖3 強力沖洗工具組合
作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)存在2個問題:
1)井筒內(nèi)部分解堵后,油壓突然升高,天然氣以較大產(chǎn)量產(chǎn)出,連續(xù)油管受到井底氣流向上的頂力,下放困難。
2)井筒內(nèi)的堵塞物被高壓推到油管與連續(xù)油管環(huán)空內(nèi),使氣流通道減小,形成節(jié)流效應;沖洗液在節(jié)流作用下快速形成水合物,導致連續(xù)油管下放時遇阻,上提時遇卡,最大懸重達230kN,達到連續(xù)油管抗拉強度的70%以上。
通過前期調(diào)研,結(jié)合現(xiàn)場3口井的解堵施工經(jīng)驗,確定了普光氣田氣井井筒解堵以連續(xù)油管沖洗,配合熱水吞吐解堵為主要工藝,并對連續(xù)油管解堵流程(防噴流程)進行優(yōu)化。
1)為避免在進行連續(xù)油管解堵作業(yè)過程中形成水合物,防止在井筒疏通瞬間造成井口失控,采用無固相壓井液壓井后下連續(xù)油管進行解堵。
2)先關(guān)閉井下安全閥,采用連續(xù)油管對井下安全閥以上部位進行熱水沖洗解堵。
3)井下安全閥以上沖洗完之后,打開井下安全閥,如果壓力、溫度正常,則直接下放探堵塞面,然后用熱水擠壓井,再沖洗至設(shè)計要求的深度。
4)如果打開井下安全閥,壓力迅速升高,則用熱水進行擠壓井,然后下放連續(xù)油管沖洗至設(shè)計要求的深度。
5)加裝EE 級地面二級節(jié)流降壓放噴流程,再進行節(jié)流控制放噴,控制井口回壓穩(wěn)定在設(shè)計壓力,出口接放噴池,放噴時點長明火。
6)進生產(chǎn)流程生產(chǎn)。前期的1周內(nèi),以控制油溫、油壓和穩(wěn)定產(chǎn)氣量為原則,以高于氣井配產(chǎn)(10~20)×104m3氣量生產(chǎn),各項參數(shù)穩(wěn)定后再恢復至氣井配產(chǎn)生產(chǎn)。
根據(jù)以前的流程,對P106-2H 井進行連續(xù)油管解堵施工過程中,檢查防噴器、防噴管盤根等密封件時,需將連續(xù)油管上提至防噴管內(nèi),關(guān)閉主閥,通過采氣樹的生產(chǎn)翼或者非生產(chǎn)翼放噴流程,對主閥以上所有附件進行安全放空,氮氣置換干凈后進行檢查和更換工作。這樣做一方面導致氣井頻繁關(guān)井,不能連續(xù)放噴排液;另一方面已造成冰堵和高含硫氣體泄漏。在P106-2H 井就發(fā)生過這類情況,給施工帶來很大的安全隱患。
圖4 放噴流程改進示意圖(虛線框里為改進部分)
對防噴器結(jié)構(gòu)原理進行研究,改進了井口放噴流程,如圖4。放噴管線從連續(xù)油管防噴器接出,施工結(jié)束后,將連續(xù)油管起出井口時,可以直接將清蠟閘門關(guān)閉(進行正常生產(chǎn)),利用從防噴器接出的放噴管線泄壓,不必關(guān)閉主閘門從側(cè)翼閘門泄壓。這樣既不影響正常生產(chǎn),確保了放噴的連續(xù)性,避免再次堵塞,同時也提高了現(xiàn)場施工的安全性。
1)采用連續(xù)油管解堵,配合使用熱水吞吐作業(yè),現(xiàn)場實施P106-2H 和P102-3兩口井,成功解除了井筒堵塞,恢復了氣井產(chǎn)能,日增氣量105×104m3。單純采用熱水吞吐現(xiàn)場實施P203-1井,及時解除了井筒節(jié)流點,避免了井筒堵死情況發(fā)生,日增氣量45×104m3。
2)連續(xù)油管作業(yè)配合熱洗井筒解堵是國內(nèi)首次解決高酸性氣田井筒堵塞的有效方法。在解決高含硫氣井井筒堵塞問題時,應由易到難,先采取熱洗井筒再連續(xù)油管作業(yè)的技術(shù)思路,同時在連續(xù)油管作業(yè)期間應使用熱水進行循環(huán),便于井筒通道的打開。
3)在解堵作業(yè)過程中,安裝放噴流程,保證解堵期間液體的大排量返排是作業(yè)成功的關(guān)鍵。同時氣井試氣階段應適當延長放噴時間,并以入井液被排出作為試氣施工結(jié)束的主要依據(jù),避免開井生產(chǎn)后井筒發(fā)生堵塞。氣井投產(chǎn)初期或堵塞井恢復正常生產(chǎn)初期宜采用略高于氣井配產(chǎn)(10~20)×104m3氣量生產(chǎn),避免井筒產(chǎn)生堵塞情況。
4)普光氣田井筒堵塞問題的解決,對普光其他區(qū)塊或其他高酸氣田的開發(fā)具有一定的指導意義。
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