王昌佑,王鴻博,王淮賢,胡建國(guó)
(1.廣東隆興包裝實(shí)業(yè)有限公司,廣東 潮州 515638;2.順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院,廣東 順德 528300)
國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)的塑料邊角料粉碎機(jī)目前都采用以單片送料(或單片人工遞送)粉碎,而且物料的送料都由人工操作,造成送料慢、粉碎速度低、效率差等問(wèn)題。為此,筆者根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要設(shè)計(jì)了一種具有整卷自動(dòng)上料、自動(dòng)粉碎過(guò)篩、自動(dòng)稱(chēng)量及包裝的全自動(dòng)整卷邊角塑料粉碎機(jī)組。
高效自動(dòng)粉碎機(jī)組設(shè)備結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示。
圖1 高效自動(dòng)粉碎機(jī)組結(jié)構(gòu)示意圖
1.1.1 自動(dòng)上料裝置
本機(jī)組上料裝置由升料和推料機(jī)構(gòu)組成,均采用減速電機(jī)和鏈傳動(dòng)方式進(jìn)行驅(qū)動(dòng),其限位開(kāi)關(guān)起到位檢測(cè)及保護(hù)功能。
1.1.2 粉碎機(jī)及落料裝置[1,2]
用于塑料粉碎的粉碎機(jī)型式有很多:按粉碎機(jī)安裝形式分為立式和臥式;按粉碎機(jī)的主要粉碎機(jī)理分為剪切式、沖擊式、渦流式和渦輪式;按操作方式分為低溫和常溫等。
本粉碎機(jī)組采用常溫模式下臥式單轉(zhuǎn)子剪切模式,并在傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)上進(jìn)行了改進(jìn),由上部的強(qiáng)力切碎機(jī)構(gòu)和下部的細(xì)粉剪切機(jī)構(gòu)所組成。上部的強(qiáng)力切碎機(jī)構(gòu)具有低轉(zhuǎn)速、大扭矩、高擊碎力等特點(diǎn),它同時(shí)具有割裂、扯斷、切碎、撞擊、擠壓、雜碎等粉碎功能,可使塑料聚合物粗碎成小塊狀;下部細(xì)碎機(jī)構(gòu)具有剪切功能,使上部粗碎的小塊狀物料得到細(xì)碎,達(dá)到細(xì)度要求的物料,并從四周落料篩網(wǎng)排出,落入粉碎機(jī)落料箱;粉碎落料箱中設(shè)有料位檢測(cè)元件,便于對(duì)粉碎機(jī)及上料推料裝置的運(yùn)行進(jìn)行間歇式控制。
1.1.3 螺桿輸送裝置
螺桿輸送裝置主要由電機(jī)驅(qū)動(dòng)螺桿旋轉(zhuǎn)將粉碎機(jī)落料箱中的顆粒提升到稱(chēng)重裝置的粉料盛斗。該裝置的運(yùn)行由粉碎機(jī)落料箱及粉料盛斗中所設(shè)置的有無(wú)料檢測(cè)裝置進(jìn)行自動(dòng)控制。
1.1.4 粉料落料稱(chēng)重裝置
落料稱(chēng)重裝置主要由給料機(jī)構(gòu)、稱(chēng)量斗、夾袋機(jī)構(gòu)、氣動(dòng)系統(tǒng)及傳感器等構(gòu)成,其目的是實(shí)現(xiàn)定量自動(dòng)稱(chēng)重包裝。系統(tǒng)采用高、中、慢三速自動(dòng)控制下料,系統(tǒng)效率高,落料稱(chēng)重精度高,且根據(jù)包裝重量需求(由觸摸屏參數(shù)畫(huà)面進(jìn)行設(shè)定)可自動(dòng)調(diào)節(jié)下料重量,控制精度可達(dá)每包重量誤差在0.1 kg內(nèi)。
1.1.5 輸送及自動(dòng)縫包裝置
該裝置由輸送裝置、自動(dòng)縫包裝置組成,主要完成定量稱(chēng)重,粉料進(jìn)包裝袋后自動(dòng)傳輸至自動(dòng)縫包裝置和縫包的任務(wù)。該裝置設(shè)有輸送到位、縫包完成到位限位開(kāi)關(guān),控制縫包機(jī)構(gòu)的運(yùn)行。
設(shè)備基本參數(shù)如下:
粉碎速度(kg/h): 1 800;
粉碎整卷邊角料規(guī)格(mm): Φ900×880;
整卷邊角重量(kg): ≤200;
定額稱(chēng)量(kg): 10~50;
稱(chēng)量速度(t/h): 2~3;
縫包速度(包/h): 80~120;
供氣壓力(MPa): 0.5~0.7;
電動(dòng)機(jī)功率(k W): 45;
旋轉(zhuǎn)刀刃直徑(mm): Φ500。
該設(shè)備全部動(dòng)作均由PLC自動(dòng)控制,操作方便,生產(chǎn)效率高。設(shè)備具有單個(gè)裝置運(yùn)行及整個(gè)機(jī)組全自動(dòng)運(yùn)行功能,在解決粉碎效率、節(jié)省人力要求的生產(chǎn)過(guò)程中提供了必要的工藝手段。該系統(tǒng)可根據(jù)設(shè)定的參數(shù)使定量稱(chēng)重能精確控制,根據(jù)物料的多少進(jìn)行粉碎機(jī)的間歇式控制,減少粉碎機(jī)空載運(yùn)行時(shí)間,有效提高了粉碎效率并具有顯著的節(jié)能效果。粉碎機(jī)組工藝流程如圖2所示。
圖2 粉碎機(jī)組工藝流程
粉碎機(jī)組控制系統(tǒng)以西門(mén)子PLC、觸摸屏、傳感器、A/D模塊及電器元件組成,機(jī)組控制硬件結(jié)構(gòu)框圖如圖3所示。根據(jù)全自動(dòng)粉碎機(jī)組的工藝流程及實(shí)際需要同時(shí)考慮系統(tǒng)的擴(kuò)展留有少量冗余,硬件選用西門(mén)子S7-200系列CPU226 AC/DC/繼電器型主機(jī)1塊、EM221擴(kuò)展模塊1塊、EM222擴(kuò)展模塊1塊、EM231模擬量輸入模塊1塊、TP170 A觸摸屏1塊、F WC稱(chēng)重模塊1套及若干電器元件。
2.2.1 設(shè)備的控制操作要求
根據(jù)實(shí)際需求,該機(jī)組設(shè)備的控制要求如下:
(1)運(yùn)行方式:能夠自動(dòng)運(yùn)行和手動(dòng)運(yùn)行切換,手動(dòng)運(yùn)行具有機(jī)組各單獨(dú)裝置獨(dú)立運(yùn)行的選擇,并能實(shí)現(xiàn)單步運(yùn)行。
(2)聯(lián)鎖/互鎖:系統(tǒng)各部分相互關(guān)聯(lián),因此程序控制需要根據(jù)各種條件自動(dòng)進(jìn)行連鎖。如自動(dòng)與手動(dòng)狀態(tài)的互鎖、電動(dòng)機(jī)正反轉(zhuǎn)聯(lián)鎖、各工位之間運(yùn)行聯(lián)鎖等。
(3)緊急停車(chē):設(shè)置急停按鈕,當(dāng)出現(xiàn)緊急情況時(shí),按下急停按鈕,所有正在進(jìn)行動(dòng)作的設(shè)備停止。急停復(fù)位后,能夠從斷點(diǎn)位置開(kāi)始運(yùn)行。
(4)參數(shù)及報(bào)警功能:具有對(duì)粉碎機(jī)機(jī)組各參數(shù)修改、記錄、調(diào)整的功能;設(shè)備運(yùn)行出現(xiàn)故障時(shí)應(yīng)在觸摸屏上進(jìn)行報(bào)警顯示。
圖3 機(jī)組控制硬件結(jié)構(gòu)框圖
2.2.2 主系統(tǒng)控制流程
PLC是整個(gè)系統(tǒng)的控制核心,通過(guò)接收來(lái)自觸摸屏的輸入信息和其他各種外設(shè)輸入的信息,經(jīng)PLC處理后完成相應(yīng)的運(yùn)動(dòng)控制。系統(tǒng)整體程序采用模塊化程序設(shè)計(jì)方式,控制系統(tǒng)整體流程圖如圖4所示。其中,粉碎機(jī)的間斷運(yùn)行控制、落料定量稱(chēng)重控制及輸送與縫包控制是整個(gè)控制系統(tǒng)的核心,尤其是落料稱(chēng)重控制決定了整體系統(tǒng)運(yùn)行的速度與精度。
圖4 控制系統(tǒng)整體流程圖
2.2.3 落料稱(chēng)重包裝控制的關(guān)鍵技術(shù)
用稱(chēng)重傳感器將落料的重量信號(hào)變換成標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)(4 mA~20 mA直流信號(hào)),然后將該信號(hào)送入模擬量輸入模塊的一個(gè)模擬輸入端,轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)交給PLC的CPU處理[3],實(shí)現(xiàn)出料口電磁閥切換控制和落料重量的精確控制。
(1)稱(chēng)重傳感器標(biāo)度換算:實(shí)際控制中的過(guò)程量通過(guò)傳感器轉(zhuǎn)變?yōu)榭刂葡到y(tǒng)可接收的電信號(hào)(0 V~5 V或4 mA~20 mA),再由輸入模塊以數(shù)字量的形式送給PLC。該數(shù)字量與實(shí)際過(guò)程量具有某種函數(shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系,但在數(shù)值上并不相等,也不能直接使用,必須經(jīng)過(guò)一定的轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)化的過(guò)程稱(chēng)為模擬量的輸入數(shù)值標(biāo)定[4]。在PLC的程序設(shè)計(jì)中,為實(shí)現(xiàn)控制需要,模擬量通過(guò)手工計(jì)算轉(zhuǎn)換為數(shù)字量[5]。標(biāo)定公式如下:
其中:D為A經(jīng)過(guò)A/D轉(zhuǎn)換得到的數(shù)值;A為模擬量信號(hào)值;Am為模擬量輸入信號(hào)的最大值;A0為模擬量輸入信號(hào)的最小值;Dm為Am經(jīng)A/D轉(zhuǎn)換得到的數(shù)值;D0為A0經(jīng)A/D轉(zhuǎn)換得到的數(shù)值。
(2)落料稱(chēng)重控制:稱(chēng)重過(guò)程的落料控制是根據(jù)稱(chēng)重傳感器的檢測(cè)信號(hào)順序控制下料緩沖料口、稱(chēng)量斗及后續(xù)輸送、縫包包裝機(jī)構(gòu)的動(dòng)作。由可編程控制器通過(guò)軟件對(duì)稱(chēng)重誤差進(jìn)行補(bǔ)償,提高計(jì)量精度。落料稱(chēng)重子程序控制流程如圖5所示。
圖5 落料稱(chēng)重子程序控制流程
系統(tǒng)采用三級(jí)給料方式,快速進(jìn)料落料量大,可用較短時(shí)間加入額定重量的85%;中速加料落料量稍小,加入定額重量的10%;慢速加料落料量最小,加入額定重量的5%。快速落料側(cè)重于落料速度,而中速和慢速落料保證稱(chēng)量的精度,解決了包裝效率與稱(chēng)量精度之間的矛盾。本系統(tǒng)重量設(shè)定值為50 kg,動(dòng)態(tài)誤差為0.1 kg,最大落料包裝速度為5袋/min~8袋/min。對(duì)于落料性好的物料,其指標(biāo)可進(jìn)一步提高。
(3)提高動(dòng)態(tài)稱(chēng)重精度的軟件措施:影響動(dòng)態(tài)稱(chēng)重的主要因素是被稱(chēng)重物料的密度、流量和落差的大小,它是由落料倉(cāng)的重力傳感器和PLC所控制的進(jìn)料口各氣動(dòng)電磁閥產(chǎn)生的。因此,改進(jìn)控制思路,借鑒靜態(tài)稱(chēng)量精度高的特點(diǎn)是提高動(dòng)態(tài)計(jì)量的關(guān)鍵。為此本系統(tǒng)采用先快速后中速、最后慢速細(xì)加料的控制下料方式,合理調(diào)節(jié)重量參數(shù)和時(shí)間參數(shù),可實(shí)現(xiàn)多種場(chǎng)合的快速包裝。
其控制過(guò)程為:控制器收到傳感器的重量信號(hào)后,按預(yù)先設(shè)定好的程序值進(jìn)行控制,快速開(kāi)啟盛料門(mén)后,進(jìn)行快速給料,當(dāng)重量≥W1時(shí)(W1為快速下料的目標(biāo)值),PLC控制快速下料電磁閥關(guān)閉,停止快速加料信號(hào)輸出;當(dāng)重量≥W2時(shí)(W2為中速下料的目標(biāo)值),PLC控制中速下料電磁閥關(guān)閉,停止中速加料信號(hào)輸出;當(dāng)重量值≥W3時(shí)(W3為慢速下料至稱(chēng)量最終目標(biāo)值),停止慢加信號(hào)輸出,給料門(mén)安全關(guān)閉,定值稱(chēng)量完成;最后,夾袋機(jī)構(gòu)松開(kāi),料袋自動(dòng)松開(kāi)落入輸送帶進(jìn)入下一工序。
本文所設(shè)計(jì)的粉碎機(jī)組將上料、粉碎、過(guò)篩、稱(chēng)重、縫包等工藝有效集成在一起,通過(guò)PLC控制實(shí)現(xiàn)整卷邊角塑料從粉碎、稱(chēng)重到縫包的自動(dòng)過(guò)程,有效協(xié)調(diào)粉碎、稱(chēng)重、包裝、縫包各單元之間的運(yùn)行速度,系統(tǒng)運(yùn)行自動(dòng)化程度高。實(shí)際運(yùn)行中最大粉碎能力最高可達(dá)到1 800 kg/h,稱(chēng)重精確、包裝速度快。該系統(tǒng)投運(yùn)一年多來(lái)運(yùn)行平穩(wěn),效果顯著,減輕了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,降低了消耗,提高了生產(chǎn)率,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
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