康國光 何強強 楊傳浩 張德路 吳國軍 趙峰
一:NW3346井區(qū)概況
NW33-46油井位于文33斷塊區(qū)文140主塊中部,西以文33斷層為界,東以文70斷層與文72斷塊區(qū)分隔。井區(qū)地質(zhì)構(gòu)造簡單,儲層物性發(fā)育較好。目前由3口水井(W33-407-221、NW33-117),1口油井(NW33-46)構(gòu)成三注一采注采井組。對應(yīng)NW33-46油井,主力產(chǎn)油層為S2下52-3、6-7號小層,平均注采井距200m。
二:井區(qū)開發(fā)簡史
1、應(yīng)用沉積相挖潛剩余油
2011年4月11日NW33-46井新投S2下7無油氣顯示,之后便轉(zhuǎn)注。2012年初通過沉積相研究,該井S2下52、3、6-7、號小層屬水下分流河道側(cè)翼剩余油富集區(qū),并結(jié)合測井解釋資料分析,于2012年2月打塞補孔改采S2下52-7號小層,初期日產(chǎn):14.7×4.7×68%。
2、逐小層配套完善注采井網(wǎng)及效果分析
2012年初NW33-46井投產(chǎn)S2下5砂組后,僅有1口對應(yīng)水井(W33-221),注水層位S2下5(16-20)號層,注吸層為16號層(2-3號小層),滲透率65.7×10-3?m2、孔隙度20.7%,平均吸水指數(shù)84.5%。注水壓力20.0mpa,日注水量40m3。因受控方向的單一,注采井網(wǎng)的不完善,2012年4月NW33-46井產(chǎn)狀明顯走弱:9月份便對W33-221井實施了上調(diào)水量由40 m3100 m3,注水壓力也由20.0mpa24.5mpa。 截止2012年底。NW33-46井產(chǎn)量僅有4.8×2.4×50%。
通過注采曲線可以看出,到2012年2月底,當(dāng)W33-221累計注水達(dá)到105800 m3時,NW33-46油井首次見到對應(yīng)水井的注水效果。日產(chǎn)由7.3×3.1×58%上升到9.8×5.9×40%,日增產(chǎn)2.8t/d,動液面也由1775m上升到1423m,動液面上升了325m,截止2012年3月,累計見效期35天,累計增油230t。
2012年4月,由于沒有能量補充,NW33-46井的日產(chǎn)能力呈下滑趨勢、06年下半年通過認(rèn)真分析,結(jié)合地質(zhì)特點,充分利用低產(chǎn)、低效井,以點弱面強溫和注水開發(fā)思路為中心,實施增加注水井點,提高注采比,降低單井注水強度,提高水驅(qū)控制程度,逐步逐小層配套完善注采井網(wǎng)。先后實施措施工作量3口,其中轉(zhuǎn)注1口(W33-407)、打塞1口(NW33-117)、換封1口(W33-221).新增受控方向2個。形成了三注一采的注采井網(wǎng)。日注水量由先前的單方向100 m3調(diào)整到三個受控方向的260 m3。
2012年7月底W33-407井鉆關(guān),W33-221注水狀況變差,注水壓力由30mpa35mpa。受兩因素影響,NW33-46井產(chǎn)量由8月底7.5×5.5×27%下降到10月份的5.3×2.8×43%。動液面由1617m1744m,動液面下降127m。11月中旬W33-407累計注水12000 m3,NW33-117累計注水3000 m3時,NW33-46再次見到對應(yīng)水井的注水效果。日產(chǎn)水平由5.3×2.8×43%上升到9.5×5.4×41%。動液面由1744m1410m,動液面上升334m。到2007年8月,見效期長達(dá)300天,累計增油1266t
2013年在見效見水史及平面剩余油研究的基礎(chǔ)上開展平面調(diào)整,先后將NW33-117注水量上調(diào)由60 m3100 m3,注水壓力26.0mpa,W33-407的注水量注水量由100 m350 m3,注水壓力由26.0mpa24.0mpa。至2012年底,當(dāng)W33-407累計注水60500方時,NW33-46油井見到W33-407注水效果,日產(chǎn)由7.9×3.8×52%上升到12.2×5.7×53%,動液面由1480m上升到1380m,動液面上升100m,日增產(chǎn)1.9t/d。W33-407的注水壓力由24.0mpa20.0mpa。截止2013年3月,累計見效期105天,累計增產(chǎn)300余噸。
三:強化采油管理
1、強化日常維護(hù),措施方針科學(xué)化
在完善注采井網(wǎng)的同時,我們強化采油管理深入“視井如子,視站如家”的先進(jìn)采油管理理念?,F(xiàn)場緊盯五小措施實施情況。結(jié)合油井產(chǎn)液量、動液面、含水和診斷資料選擇有效的維護(hù)方式,通過合理摸索控制套壓,使油井達(dá)到最佳沉沒度,最大限度挖掘油井生產(chǎn)潛力。
在不同液量、不同含水生產(chǎn)狀況下,我們對油井選用不同的清蠟措施和洗井方式。油井見效前采用普通熱洗15方的洗井方式,但是洗井后含水恢復(fù)期為5天,見效后采用超導(dǎo)熱洗8方的洗井方式,洗井后含水恢復(fù)期為1天。經(jīng)過兩種洗井方式對比,超導(dǎo)熱洗8方比節(jié)流熱洗15方影響產(chǎn)量的天數(shù)減少4天。2012年我們對該井一直采用超導(dǎo)車配合加藥車井的熱洗方式,有效避免了單井產(chǎn)量波動和地層傷害,累計少影響產(chǎn)量60余噸。
2、提高機(jī)采效率,油井參數(shù)調(diào)整動態(tài)化
在機(jī)采利用方面,我們本著高效節(jié)能的原則。根據(jù)油井產(chǎn)量、動液面變化狀況,實施機(jī)采參數(shù)動態(tài)化管理。在保證油井滿足產(chǎn)能需求的條件下實現(xiàn)機(jī)采參數(shù)最優(yōu)化。2012年上半年油井見效后,日產(chǎn)液能力明顯上升,我們及時將沖次由34,通過對機(jī)采參數(shù)的調(diào)整,保證了抽吸能力和地層供液能力相匹配,發(fā)揮了油井的最大生產(chǎn)潛能。
四:開發(fā)現(xiàn)狀及目前存在問題
1、開發(fā)現(xiàn)狀
目前NW33-46油井,工作制度:38×4.8×4,日產(chǎn)能力13.4×4.8×64% 動液面1617m。日注水量210 m3,平均注水壓力26.5mpa,累計穩(wěn)產(chǎn)30個月,累計產(chǎn)油4072噸。累計檢泵周期長達(dá)1235天。
2、目前存在問題
(1)、該井組結(jié)合水淹圖來看S2下52-3號小層得到良好動用,6-7號小層動用程度較差,僅受W33-407單方向注水效果,結(jié)果造成該方向見水較早。
(2)、目前從動態(tài)變化情況結(jié)合小層水淹圖情況來判斷,W33-407井S2下56-7方向剩余油較少,NW33-46井含水上升較為敏感。
五:下步調(diào)整意見
由于該井區(qū)S2下52-3號小層動用較好,因此下步加強對6-7號小層的動用程度,建議對NW33-117擠堵重炮6-7號小層,W33-221打塞卡封單注6-7號小層,增加新的受控方向W33-403鉆塞補孔6-7號小層,同時下調(diào)W33-407注水量,從而控制含水上升過快。
六:幾點認(rèn)識
1:復(fù)雜斷塊油田進(jìn)入后期開發(fā),應(yīng)用沉積相研究,全面結(jié)合地質(zhì)解析資料,對挖潛剩余油具有良好意義。
2:在注水開發(fā)中,實施點弱面強溫和注水開發(fā)思路,可解決平面注采不均衡,增加水驅(qū)控制程度,可有效保持油井持續(xù)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)。
3:老油田開發(fā)中,強化采油管理科學(xué)化、動態(tài)化、可有效提高機(jī)采系統(tǒng)效率,保障油井持續(xù)穩(wěn)產(chǎn)。