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    蘇里格氣田西區(qū)控水壓裂技術研究及應用

    2013-05-10 14:34:50藺吉春
    石油化工應用 2013年3期
    關鍵詞:西區(qū)里格排量

    何 平 ,石 強 ,李 達 ,藺吉春 ,傅 鵬 ,岳 君

    (1.中國石油長慶油田分公司第三采氣廠,內蒙古烏審旗 017300;2.中國石油長慶油田公司蘇里格氣田研究中心,陜西西安 710018)

    蘇里格氣田西區(qū)存在的主要問題是局部存在地層水,Ⅰ+Ⅱ類井比例和單井產量提高難度大,前期探井試氣122口井,有64口井產水,平均日產水10.5 m3。壓裂改造后出水則試氣產量較低,氣井產水會大幅度提高氣田開采難度并降低氣田整體開采效益。因此,針對蘇里格氣田西區(qū)含水氣層地質和物性特征,開展了低傷害壓裂液體系優(yōu)選和控水增氣壓裂工藝技術研究,提高了低滲復雜氣水氣藏壓裂改造技術水平,實現(xiàn)了增加產氣量、降低出水量的目標。

    1 蘇里格氣田西區(qū)儲層特征及壓裂難點

    1.1 蘇里格氣田西區(qū)儲層特征

    蘇里格氣田西區(qū)氣藏屬于巖性圈閉氣藏,儲層的分布受砂體展布和物性的控制,局部存在地層水,但無統(tǒng)一的氣水邊界,屬于無邊底水定容彈性驅動氣藏。儲層屬于中深、中溫、低壓儲層,巖性以石英砂巖為主,巖屑石英砂巖次之,巖屑砂巖較少。儲層總體粘土礦物不高,儲層水敏性不強,但是潛在水敏傷害。根據(jù)巖心物性資料及測井解釋的物性資料顯示,研究區(qū)盒8、山1段平均孔隙度為 6.42%,平均滲透率為0.361 3×10-3μm2,總體上物性較差,屬于低孔低滲和特低孔特低滲儲層。儲層孔喉結構非均質性較強,具有“孔喉小、分選差、排驅壓力高、連續(xù)相飽和度偏低和主貢獻喉道小”的特點。

    1.2 蘇里格氣田西區(qū)地層水分析

    依據(jù)測井解釋成果、試氣生產數(shù)據(jù)、注入和返排量對比以及水化學分析(礦化度、水化學特征系數(shù)及水型),歸納蘇西地層產水類型包括地層水、凝析水和殘留壓裂液,影響氣井生產的主要是地層水。地層水可分為構造低部位滯留水、“透鏡狀”滯留水和孤立透鏡體水三種類型地層水[1]。產出水的化學性質分析表明,盒8段地層水總礦化度平均為30.181 g/L;山1段總礦化度平均為25.375 g/L。地層水pH值在6.0~7.0之間,顯示酸性水特征,含鹽變化較大,氯根含量從8 000 mg/L~40 000 mg/L,水型主要為氯化鈣型。

    1.3 蘇里格氣田西區(qū)儲層壓裂改造難點

    (1)儲層基質低孔低滲,要求壓裂形成適當長縫,并與井網系統(tǒng)優(yōu)化匹配。

    (2)蘇里格氣田西區(qū)有效儲層氣水關系復雜,且試氣產量與出水量大小有較大相關性,一般出水量大的井產氣量相對較低,要求加強儲層氣水關系認識。

    (3)蘇里格西區(qū)地層致密,孔喉半徑小、排驅壓力大,粘土礦物總量較高,儲層較易受壓裂液傷害。

    (4)儲層壓力系數(shù)低(0.87),地層能量有限,所帶來的問題是濾失增加、返排率降低、生產壓差減少、有效應力增加,有效滲透率降低,需要在助排措施上和返排控制方面嚴格優(yōu)化。

    2 蘇里格西區(qū)儲層控水壓裂技術研究

    2.1 支撐劑優(yōu)選

    為了控制縫高,需要保持較低的凈壓力,這種情況下裂縫縫寬受限,采用小粒徑支撐劑,且30/40目較30/50目分選好,其支撐劑導流能力較高,因此應選用密度較低而導流能力較高的30/40目陶粒作為控水壓裂使用的支撐劑。經過實驗測試,在50 MPa的閉合壓力下,該陶??商峁┘s40 dc·cm的導流能力值。

    2.2 壓裂液體系優(yōu)選

    根據(jù)蘇里格西區(qū)氣層特點和壓裂工藝要求,重點在降低稠化劑濃度方面對壓裂液進行優(yōu)選和優(yōu)化,主要技術以下三方面考慮:(1)通過優(yōu)化壓裂液配方,有望實現(xiàn)大幅降低稠化劑用量,從而減少對儲層的傷害;(2)降低稠化劑用量有利于降低壓裂液粘度,進而降低凈壓力,防止縫高過度延伸;(3)降低稠化劑濃度可以降低壓裂液體系的成本,從而實現(xiàn)低成本施工。

    蘇里格氣田西區(qū)控水壓裂分別試驗了超級瓜膠壓裂液體系、超分子壓裂液體系和0.45%羥丙基瓜膠壓裂液體系,通過三種壓裂液體系現(xiàn)場試驗效果及優(yōu)缺點對比(見表1),優(yōu)選0.45%羥丙基瓜膠壓裂液體系。

    表1 三種壓裂液體系優(yōu)缺點對比

    2.3 壓裂改造工藝優(yōu)化研究

    2.3.1 裂縫方案優(yōu)化 針對不同滲透率條件,優(yōu)化縫長、導流能力。在600×800米矩形井網下進行裂縫方案優(yōu)化,地層有效滲透率分別為0.03 mD、0.08 mD、0.14 mD和0.4 mD四個滲透率等級,分別研究不同縫長及導流能力對產量動態(tài)的影響,確定合理縫長與導流能力(見表2和圖 1)。

    表2 蘇西主體井網不同滲透率條件下的裂縫縫長和導流能力優(yōu)化表

    2.3.2 裂縫垂向延伸研究 根據(jù)蘇西地區(qū)儲層地質、物性、巖石性質、應力特征等結合測井資料分析,對蘇西部分井地應力場與裂縫垂向延伸規(guī)律研究。蘇西區(qū)塊巖心實驗分析層間應力差約5.3~8.6 MPa,地應力剖面解釋結果是6~12 MPa,模擬時分別考察了應力差為6、8、10、12 MPa的四種情況,蘇里格西區(qū)(以蘇 48 區(qū)塊為例)富集區(qū)平均單井氣層厚度6.3~8.1 m(盒8上為6.9 m,盒8下為8.1 m,山1為6.3 m),在模擬時壓裂目的層厚度分別考慮5 m、10 m、15 m三種情況。在相同的壓裂施工規(guī)模下,用三維壓裂設計軟件sitmplan研究不同儲層厚度和不同儲、隔層地應力差下,實現(xiàn)分層壓裂所需的最小隔層厚度(見圖2)。

    綜上可得,應力差越大,對隔層厚度要求越低;壓裂目的層段越厚,對隔層的要求越薄。6 MPa左右的應力差,對于5~15 m的壓裂目的層段而言,需要35~7 m的隔層,通過變排量等控制縫高的措施,對隔層的厚度要求可降低到26~6 m;8 MPa左右的應力差則對隔層的厚度要求降低到22~3 m;對于更強的應力遮擋層,如應力差達到12 MPa,純泥巖隔層達到14~2 m即可控制裂縫高度,實現(xiàn)分層壓裂。

    2.3.3 排量優(yōu)化 蘇西區(qū)塊巖心實驗分析層間應力差約 5.3~8.6 MPa,地應力剖面解釋結果是 6~12 MPa,縱向應力遮擋條件較好,對裂縫高度的控制較好。在氣層厚度10 m、應力差8 MPa條件下,經參數(shù)組合采用stimplan軟件模擬計算,得到排量優(yōu)化圖版(見圖3)。單井優(yōu)化設計時,可根據(jù)其應力遮擋條件等物性,優(yōu)化各個井層適合的排量。

    表3 不同排量的縫高延伸情況(氣層厚度10 m,應力差8 MPa)

    由曲線可以看出,排量在2.5~3.5 m3/min之間時,縫高的延伸在15~20 m,排量超過4 m3/min時,縫高延伸增長明顯,所以最佳排量應該在2.5~3.5 m3/min之間。

    2.3.4 配套技術研究 針對蘇西區(qū)塊復雜氣水層水力壓裂的需要,進行了下列配套技術研究,包括支撐劑段塞技術、變排量控縫高技術、液氮伴注增能助排技術和相滲改變技術。

    支撐劑段塞技術,前置液階段的支撐劑段塞,主要用于確認施工過程中近井扭曲摩阻較大,目的是減少近井扭曲,增加有效縫寬,降低施工壓力,減少施工風險。變排量施工技術[2],前置液排量由低到高變排量控縫高和濾失,同時實施分析裂縫凈壓力隨排量的變化,確定加砂階段合理的施工排量;攜砂階段在保證不過分張開多裂縫的前提下,變排量提砂比,尤其是加砂最后階段,提排量增大凈壓力,增加縫寬,使后期高砂比攜砂液順利進入地層,溝通遠井、遠縫儲層;同時,后期提排量以提高壓裂液的攜砂能力,獲得更長的支撐裂縫,變排量可產生壓力脈沖效應,震蕩裂縫內可能的砂堵處,從而可提前解除砂堵風險性。

    液氮伴注增能助排技術[3],是采用在壓裂液的前置液中加入液氮,形成均勻泡沫凍膠以撐開地層,并且在壓裂后,靠壓力釋放后的氮氣膨脹提供驅動破膠水化液流動的能量。該技術可加快壓后壓裂液的返排速度,提高壓裂液的返排率,減少壓裂液對地層的傷害,確保壓裂效果。改變相滲特性實質是改變水在地層中的滲流特性[4]。在地層中,只有通過加入表面活性劑和堵塞劑,可以控制流體的滲流規(guī)律,使孔隙中流體由可流動變?yōu)椴豢闪鲃踊蛴闪鲃涌熳優(yōu)榱鲃勇?。研發(fā)可進入基質孔隙、在水中吸附溶脹、油氣中不吸附體積縮小的選擇性高分子聚合物,不僅堵裂縫,還可以進入孔隙基質中,可以長期具有堵水效果。

    3 現(xiàn)場實施及效果評價

    3.1 現(xiàn)場試驗總體效果

    2011-2012年,針對蘇里格西區(qū)含水井開展了5口井控水壓裂工藝試驗,對施工參數(shù)進行了優(yōu)化,分別試驗采用了超級瓜膠壓裂液體系、超分子壓裂液體系和0.45%羥丙基瓜膠壓裂液體系,從試氣效果及出水量分析,3口井控水效果較好,2口井縫高延伸至水層,出水較多。

    現(xiàn)場試驗表明,采用0.45%羥丙基瓜膠壓裂液和優(yōu)化控水壓裂工藝能較好的控制層內裂縫縱向延伸,達到控制縫高的目的,并取得較好的壓裂效果,現(xiàn)場進行控水壓裂施工5口井,其中3口井控水效果較好(見表4)。蘇47-CC-CC和蘇120-BB-BB由于遮擋層較薄、氣水同層氣藏及固井質量不好等原因,導致裂縫延伸至水層,壓裂改造效果不明顯,蘇48-AA-AA井產水量與鄰井相比較顯著降低,蘇48-DD-DD井不產水,控水效果顯著。蘇47-EE-EE井試氣效果分析,出水量較小。

    表4 2011-2012年蘇里格西區(qū)控縫高工藝開發(fā)井壓裂試驗情況表

    3.2 單井設計實例及效果評價

    3.2.1 儲層地質介紹及設計參數(shù) 以蘇48-DD-DD為例,根據(jù)測井解釋資料解釋,該井目的層上下地應力剖面,從解釋結果看出,盒8射孔段3 585~3 587 m與下部3 593.1 m處氣水層應力遮擋不明顯,僅有1.5 m左右的有效應力遮擋層(應力差5~10 MPa),因此施工過程中需要優(yōu)化排量、粘度等施工參數(shù)實現(xiàn)縫高控制的目的。

    該井為了防止與下部水層串通,優(yōu)選0.45%羥丙基瓜膠壓裂液體系,降低壓裂液粘度,并優(yōu)化施工規(guī)模,從而控制縫高下延。根據(jù)模擬結果,儲層的有效滲透率為0.05 mD,優(yōu)化的裂縫半長約為150 m,優(yōu)化裂縫導流能力30 dc·cm。優(yōu)化施工排量2.2~2.4 m3/min,優(yōu)化加砂量30 m3,在前置液和攜砂液低砂比階段伴注液氮,排量分別為0.24 m3/min和0.12 m3/min。

    2012年8月25日對該井進行了施工,施工曲線,盒8施工排量 2.2~2.4 m3/min,施工壓力 56.3~44.2 MPa,平均砂比24.1%,累計加砂31 m3,伴注液氮12.2 m3,累計注入地層液量226.3 m3,停泵壓力34.3 MPa。

    3.2.2 施工井壓后返排及效果 蘇48-DD-DD井壓裂后針閥1/3~1/2~1控制放噴,累計自噴排液377 m3,自噴返排率83%;放噴期間點火可燃,火焰長度3~4 m,黃紅色。進行測試求產計算天然氣無阻流量為3.520 1×104m3,日產氣量 1.018×104m3,不產水。

    3.2.3 壓后評估分析 根據(jù)凈壓力擬合結果來看,裂縫幾何尺寸(見表5)。

    表5 裂縫幾何尺寸

    結合凈壓力擬合結果及裂縫形態(tài)模擬結果來看,按照儲層情況水力裂縫未延伸至下部水層;從后期求產來看,無出水現(xiàn)象;鄰井蘇48-DD-DL井目前油壓2.51 MPa,套壓 0.8 MPa,日產氣量 0.094 6×104m3,出水嚴重。因此采取了控制縫高措施,蘇48-DD-DD井控水效果顯著。

    4 結論及建議

    (1)底部含水儲層改造主要通過壓裂液體系優(yōu)選和壓裂工藝技術優(yōu)化達到控制縫高避免壓開水層的目的,現(xiàn)場試驗取得了較好的控水壓裂效果。

    (2)氣水同層儲層現(xiàn)場試驗控水效果不顯著,還需進一步進行控水壓裂技術及改變相滲壓裂液體系研究試驗。

    (3)通過市場價格和現(xiàn)場施工效果對比,優(yōu)選0.45%羥丙基瓜膠壓裂液體系能保證控水壓裂要求。

    (4)建議應用裂縫監(jiān)測技術監(jiān)測控水壓裂井的裂縫縫高延伸情況,為更好的評價控水壓裂技術提供技術支撐。

    [1]石玉江,等.低滲透巖性氣藏含水特征分析與測井識別技術—以蘇里格氣田為例[J].天然氣工業(yè),2011,31(2):25-28.

    [2]劉欣.河南“雙高”油田薄層增油控水壓裂技術[J].石油天然氣學報,2008,30(3):365-367.

    [3]羅小軍,等.蘇里格氣田液氮助排工藝技術[J].石油天然氣學報,2012,34(9):291-293.

    [4]呂芬敏.控水壓裂技術在溫米油田的研究與應用[J].鉆采工藝,2011,34(5):77-79.

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