張華成
【摘要】利2塊位于利津油田西北部,構(gòu)造處于濱南-利津帚狀斷裂帶收斂部位。利2塊整體構(gòu)造比較簡(jiǎn)單,為被南北兩條近東西向、南傾斷層切割而成的斷塊構(gòu)造,沙二段3砂組頂面總體呈自東向西逐步抬升的單斜構(gòu)造,東部地層較緩,西部較陡,地層傾角在3-10°之間。利2塊已探明含油面積1.4 km2,動(dòng)用地質(zhì)儲(chǔ)量66萬(wàn)噸。巖石類型主要為粉細(xì)砂巖、砂巖、含礫砂巖、泥巖,砂巖成熟度較高,分選、磨圓較好,碎屑巖顆粒主要為石英、長(zhǎng)石和巖屑,石英平均含量為49.5%,長(zhǎng)石平均含量為35.1%,膠結(jié)類型為泥質(zhì)膠結(jié)。地面原油密度在0.8838-0.9297g/cm3之間,平均0.8945 g/cm3,地面原油粘度在40-181.2mPa.S之間,平均96mPa.S,含硫0.15%,凝固點(diǎn)33℃,屬常溫常壓油藏。
【關(guān)鍵詞】利2塊 注采不完善 完善井區(qū) 扶停
1 建議提出的原因和依據(jù)
注采不完善一直是利2斷塊存在的主要問(wèn)題,截止到2009年12月份,利2塊投產(chǎn)油井9口井,開井7口,投注水井3口,開注1口,日液86t,日油16t,含水81.7%,日注水平262m3,斷塊開發(fā)效果較差。
經(jīng)過(guò)2010年一年的滾動(dòng)擴(kuò)邊及綜合治理,到2010年12月份利2塊投產(chǎn)油井15口井,開井14口,投注水井4口,開注4口,日液237t,日油83t,含水60.7%,日注水平252m3,斷塊開發(fā)效果得到提升,但由于新井的陸續(xù)投產(chǎn),部分油井仍存在只采不注的現(xiàn)象,為此,2010年12月15日提出,對(duì)利2斷塊繼續(xù)進(jìn)行跟蹤調(diào)整挖潛,提高該塊開發(fā)水平的建議。
2 改進(jìn)完善的重點(diǎn)內(nèi)容
如果維持現(xiàn)狀生產(chǎn),利16-10、16-12、16X22、16-13、16-14各井供液不足加劇,而單向受效井16X15X16X18X19X21含水勢(shì)必加速上升,導(dǎo)致產(chǎn)量下降大,遞減加大。因此我們從影響產(chǎn)量和斷塊開發(fā)效果的主要因素入手,逐一分析論證,確定主要影響因素,并提出具體措施如下:
(1)針對(duì)構(gòu)造不完善井區(qū),為完善注采井網(wǎng),投產(chǎn)投注新井。
措施:利16X25、16X27新井投產(chǎn),利16XN1、16X24新井投注。
(2)針對(duì)構(gòu)造欠完善井區(qū),合理進(jìn)行油井補(bǔ)孔轉(zhuǎn)注。
措施:利16-12、16-14油井補(bǔ)孔轉(zhuǎn)注。(3)扶長(zhǎng)停井,進(jìn)一步完善注采井網(wǎng)。
措施:在16XN1、16X24投注的基礎(chǔ)上,對(duì)該井組內(nèi)長(zhǎng)期能量低停井的利16X11補(bǔ)孔扶停,提高水井井網(wǎng)完善率。
(4)在油井利16-12、16-14補(bǔ)孔轉(zhuǎn)注的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步完善對(duì)應(yīng)油井生產(chǎn)層位,解決轉(zhuǎn)注后,油井只注不采的現(xiàn)象。
措施:補(bǔ)孔16-10、16X11、16-13井,進(jìn)一步完善注采井網(wǎng)。
3 建議采納單位與實(shí)施過(guò)程
實(shí)施過(guò)程:
(1)針對(duì)構(gòu)造不完善井區(qū),為完善注采井網(wǎng),投產(chǎn)投注新井。
利16X24位于利2塊北部,因周圍油井16-10和16X22能量不足,為了完善井網(wǎng),提高水驅(qū)控制程度,該井于2011年1月18日新井投注。注水層位ES=2-3,注水層段1998-2047.3m,共5層7.6m。日配注30m3。注水情況:干線壓力14.8MPa,油壓14.8MPa,日配注30m3,一直注不進(jìn)水。
從物性資料看,該井滲透率在0.635-198.85um2之間,比預(yù)期的要好。2011.1.24該井通過(guò)罐車試擠,試擠壓力在18.5-19.0兆帕?xí)r,5分鐘注水2方,這就說(shuō)明該井地層啟動(dòng)壓力較高,系統(tǒng)壓力低注不進(jìn)水。下部針對(duì)注水系統(tǒng)壓力低于地層啟動(dòng)壓力的現(xiàn)狀,建議上增壓泵,提高注水壓力進(jìn)行注水。
(2)針對(duì)構(gòu)造欠完善井區(qū),合理進(jìn)行油井補(bǔ)孔轉(zhuǎn)注。
利16-12井位于構(gòu)造的中部,2011.2月油井補(bǔ)孔轉(zhuǎn)注,增加了周圍油井利16X15X18X21的注水受效方向,緩解含水上升速度。為解決16-13只采不注供液不足的現(xiàn)象,利16-14井2011.3月油井補(bǔ)孔轉(zhuǎn)注,既解決了16-13的供液?jiǎn)栴},又為16X19增加了注水受效方向。
(3)扶長(zhǎng)停井,進(jìn)一步完善注采井網(wǎng)。
在構(gòu)造的中北部,利16X11井生產(chǎn)S4上,由于沒有對(duì)應(yīng)水井,長(zhǎng)期供液不足,2002年6月停產(chǎn)至今。在該部位水井利16X24井2011.1.18投注以后,對(duì)利16X11進(jìn)行了補(bǔ)孔合采,補(bǔ)孔S22一層4.1米,與原生產(chǎn)層位合采,措施實(shí)施后日液6.3噸/天,日油3.2噸/天,含水49.2%,累計(jì)增油857噸,提高井網(wǎng)控制能力。
(4)在油井補(bǔ)孔轉(zhuǎn)注的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步完善對(duì)應(yīng)油井生產(chǎn)層位,解決轉(zhuǎn)注后,油井只注不采的現(xiàn)象。
利16-10井2011.2.9-12補(bǔ)孔S213,5.2米/2層,與原生產(chǎn)層位S222-S233合采,利16X11井2011.5.20-25補(bǔ)孔S223與原生產(chǎn)層位合采,由于這兩口井都對(duì)應(yīng)水井利16X24,利16X24注不進(jìn)水,故這兩口井目前仍處于供液不足狀態(tài),下步有待利16X24增壓注水來(lái)緩解供液不足現(xiàn)象。
綜上所述:
(1)新井投產(chǎn)日增油10.1噸/天,累積增油824.7噸。
(2)扶長(zhǎng)停井,進(jìn)一步完善注采井網(wǎng),日增油3.2噸/天,累積增油857噸,作業(yè)費(fèi)用扶停補(bǔ)孔合計(jì)34.7836萬(wàn)元。
(3)油井補(bǔ)孔完善挖潛,日增油5.3噸/天,累積增油844.9噸,作業(yè)費(fèi)用21.3029萬(wàn)元。
(4)新井投注,日增注55方/天,累積增注6381方。
(5)油井補(bǔ)孔轉(zhuǎn)注,日增注68方/天,累積增注10256方,作業(yè)費(fèi)用34.0344萬(wàn)元。
各項(xiàng)措施實(shí)施后,合計(jì)日增油18.6噸/天,累計(jì)年增油2526.6噸,水井日增注123方/天,累計(jì)年增注16637方,合計(jì)總作業(yè)費(fèi)用90.1209萬(wàn)元。