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      對自動換刀過程中常見故障的分析

      2013-04-29 14:19:01李玉琴
      科技創(chuàng)新導報 2013年7期
      關鍵詞:機械手故障

      李玉琴

      摘 要:闡述加工中心機械手故障,分析其故障部位和原因,并排除相應故障。

      關鍵詞:加工中心 機械手 PLC 故障

      中圖分類號:TG659 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2013)03(a)-00-01

      自動換刀裝置(ATC)作為加工中心最重要結構部件之一,其換刀方式分為有機械手換刀和無機械手換刀兩種,而機械手換刀方式是大多數(shù)加工中心采用的,在這種換刀方式下,機械手成為換刀過程中極其重要的機械裝置,它的作用是將上一個工序中用過的刀具送回刀庫,并從刀庫上取出新的刀具安裝到主軸上,以便下一個工序的開展。由于換刀時動作環(huán)節(jié)較多,廣泛使用液壓元件、行程開關、感應開關、電磁閥等機、電、液、氣元器件,只要其中有一個元器件出現(xiàn)故障,如動作不能到位或沒有及時發(fā)出信號,機械手就無法完成換刀動作,造成加工中心不能正常工作。下面以配FANUC數(shù)控系統(tǒng)的加工中心為例,對該加工中心機械手無法拔刀和取刀的現(xiàn)象進行分析和診斷。

      1 機械手不拔刀故障

      1.1 故障現(xiàn)象

      1.2 故障檢查與診斷

      加工中心在換刀時,要執(zhí)行“主軸定位、抓刀、松刀、拔刀、回轉、移動、裝刀、復位”等動作,機械手在換刀時,當機械手手爪抓緊刀具后,接近開關發(fā)出“拔刀結束”信號,主軸自由,就可以進行換刀動作,但此加工中心換刀時“拔刀”未動作,是因為“松刀”動作未完成,或者執(zhí)行“拔刀”動作時,本身條件沒有建立無法進行“拔刀”。分析產(chǎn)生故障的原因可能有:⑴“松刀”感應開關失靈。機床在換刀時,每個動作的完成是由相應的感應開關發(fā)出動作完成信號,只要上一個動作結束并發(fā)出相應完成信號,才能進行下一個動作。在感應開關“刀庫松刀”和“主軸松刀”中,只要有一個感應開關沒有發(fā)出完成信號,則機械手“拔刀”電磁閥就不會動作。此時可檢查這兩個感應開關是否失靈,看其信號是否正常。⑵“松刀”電磁閥失靈?!八傻丁彪姶砰y失靈。刀具與主軸的“松刀”,是由電磁閥接通液壓缸來完成的,這時如果液壓缸無液壓油進入,“松刀”電磁閥就不會動作,“松刀”動作就無法完成。檢查刀庫和主軸的“松刀”電磁閥,看其動作是否正常。⑶“松刀”液壓缸無動作。估計其原因是刀庫松刀液壓缸系統(tǒng)壓力不夠或漏油,或液壓缸行程不到位,可檢查刀具庫松刀液壓缸;如果松刀液壓缸的動作正常,行程到位,就檢查主軸松刀液壓缸,方法是打開主軸箱后蓋,檢查液壓缸是否到達松刀位置,或者液壓缸有無漏油現(xiàn)象,油壓是否達到正常值。⑷機械手本身有問題,建立不起“拔刀”條件。分析其原因可能是“拔刀”液壓缸有問題,或者“拔刀” 電磁閥失靈,分別檢查進行排查。⑸主軸系統(tǒng)有問題。主軸內部機械結構出現(xiàn)故障,而無法“松刀”。主軸結構示意圖如圖1所示。這里分析主軸系統(tǒng)內部機械結構出現(xiàn)故障,可能出現(xiàn)的原因有以下四點:刀具尾部拉釘2有磨損,長度不夠,液壓缸雖已運動到位,而拉釘2還不能將刀具頂“松”;頂桿10折斷了,這時刀具無法松開;拉桿6尾部空心螺釘8位置有所變化,使液壓缸行程滿足不了“松刀”的要求;主軸裝配調整時,主軸錐孔間隙調得太小,致使在使用過程中因一些綜合因素而導致“送刀”無法滿足。針對以上四點原因分別給予解決就可排除主軸系統(tǒng)的問題。

      2.1 故障現(xiàn)象

      該機床換刀時,在主軸定向后,ATC(自動換刀)無定向顯示,機械手沒有抓刀動作,且沒有顯示報警信息。

      2.2 故障檢查和診斷

      故障發(fā)生后,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)除機械手不能動作外,機床其他部分都能正常工作??上炔捎檬止し绞綋Q刀,檢查機床能否正常工作。如果手動方式能正常工作,則認為是“主軸定向”信號未送到PLC,導致PLC 沒有換刀信號的輸出。方法是檢查機床電氣連接圖,檢查“主軸定向”是否完成,結果在CN1插座22、23號上檢測到“主軸定向完成“信號。此時可再檢查PLC 梯形圖,要使“ATC(自動換刀)指示燈亮”必須滿足“ ATCP(換刀條件滿足)和AINI(換刀條件滿足)同時亮”。而ATCP(換刀條件滿足)又由OREND(主軸定向完成)、INPI(刀庫伺服定位正常)、ZPZ(Z軸零點)這3個行程開關來保障;AINI(機械手原位)由A75RLS(機械手回轉75?行程開關)、INPI(Z軸零點)、180RLS(機械手180 回行程開關)、AUPLS(機械手向上行程開關)這4個行程開關來保障,可以依次檢查這幾個行程開關,結果發(fā)現(xiàn)機械手回轉75?行程開關—A75RLS 未壓到位,即可調整A75RLS行程開關擋塊,使A75RLS行程開關壓到位。調整后發(fā)現(xiàn) ATC 指示燈已經(jīng)正常,,機械手換刀動作也能順利完成,說明機械手不抓刀故障

      排除。

      3 結語

      根據(jù)多年來實習和教學中經(jīng)驗得出,只有熟悉機床結構和電氣控制原理,才能快速、準確查找到數(shù)控機床故障原因;也只有熟練掌握機床維修和診斷的相關知識,才能根據(jù)現(xiàn)場故障和相關的診斷信號進行分析、判斷故障源,并快速排除故障。

      參考文獻

      [1] 孫漢卿.數(shù)控機床維修技術[M].北京:機械工業(yè)出版社,2000.

      [2] 余仲裕.數(shù)控機床維修[M].北京:機械工業(yè)出版社,2001.

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