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      煤礦主提升系統(tǒng)的技術(shù)改造及應(yīng)用效果

      2013-04-21 08:34:44游弋岳寶虎
      中國煤炭工業(yè) 2013年1期
      關(guān)鍵詞:裝煤箕斗煤流

      文/游弋 岳寶虎

      煤礦主提升系統(tǒng)的技術(shù)改造及應(yīng)用效果

      文/游弋 岳寶虎

      河南煤業(yè)化工集團永煤公司車集煤礦,原設(shè)計生產(chǎn)能力為180萬噸/年,經(jīng)技術(shù)改造,核定生產(chǎn)能力為305萬噸/年。主提升井筒深度為652.22米,采用4m×4繩(繩直徑為φ39.50mm)低速直聯(lián)落地式摩擦輪式(電機為雙繞組交流同步電機,功率2500kw)雙箕斗提升機,單箕斗滿載為16.5噸,最大提升速度為12.15m/s。

      盡管主井提升系統(tǒng)技術(shù)不斷成熟和完善,但在實際運行中,仍存有不足之處。因此,對提升系統(tǒng)進行技術(shù)改造顯得尤為重要。車集煤礦通過仔細(xì)分析影響提升效率主要原因,對系統(tǒng)局部進行技術(shù)改造,可實現(xiàn)兩套裝煤系統(tǒng)相互備用,當(dāng)任一環(huán)節(jié)出現(xiàn)故障或?qū)ο到y(tǒng)進行檢修時,啟動該裝置可如同正常一樣進行雙斗循環(huán)提升,大幅提高提升效率。

      一、影響提升系統(tǒng)功效的原因及解決思路

      據(jù)車集煤礦2009年上半年四個月的主提升系統(tǒng)影響時間數(shù)據(jù)顯示,四個月累計影響時間共為1191分鐘,其中裝載站占1146分鐘,為總影響時間的96.2%,數(shù)據(jù)顯示影響提升系統(tǒng)效率主要來自提升系統(tǒng)的咽喉——裝載站。可見裝載站運行是否可靠,將直接關(guān)系到系統(tǒng)提升效率,影響到全礦的原煤生產(chǎn)。因此,要重點剖析影響裝載站功效的原因,找出解決的根本辦法,減少它所帶來的影響時間。

      根據(jù)上述問題,結(jié)合實際生產(chǎn)條件,提出解決提升問題的具體思路為:一是技改的最終目的是實現(xiàn)任意環(huán)節(jié)出現(xiàn)故障后仍能雙箕斗提升。二是在能達(dá)到目的的基礎(chǔ)上,要求操作裝置結(jié)構(gòu)簡單,主體結(jié)構(gòu)不被破壞,技改工作量小,改造工期短。三是滿足要求的同時,運行成本力求最低。四是操作方便,運行安全可靠,同時,為減輕員工的勞動強度和克服人為操作的諸多缺陷,盡量采用自動控制。

      二、提升系統(tǒng)技術(shù)改造的具體方案

      原裝載站裝煤系統(tǒng)分別由兩個定量斗,兩條輸送皮帶,兩套給煤機及相應(yīng)的控制開關(guān)和保護裝置組成。它們均是獨立工作。因此,在任一環(huán)節(jié)出現(xiàn)故障后,只能采用單箕斗提升,這使整個提升系統(tǒng)設(shè)備的利用率大大降低,嚴(yán)重制約著全礦的原煤生產(chǎn)。針對上述問題,提出以下技術(shù)改造方案:

      在兩皮帶的卸載滾筒的前方各加設(shè)一個導(dǎo)向溜槽、氣缸及相應(yīng)的控制系統(tǒng),使原獨立兩套裝煤系統(tǒng)能夠互為備用,在任一環(huán)節(jié)出現(xiàn)故障時或?qū)υO(shè)備進行檢修時,可立即啟動該裝置繼續(xù)實現(xiàn)雙箕斗循環(huán)提升,待故障排除或檢修結(jié)束后,返回原獨立運行狀態(tài),具體方案如圖(圖1為改造前,圖2為改造后)。

      圖1技改前

      圖2技改后

      從技改前后圖中可以看出,主要是在各自的皮帶卸載滾筒的前方增設(shè)一塊導(dǎo)向溜槽、支撐架、氣缸和相應(yīng)的自動控制電路組成:

      導(dǎo)向溜槽。當(dāng)其中一套裝煤系統(tǒng)出現(xiàn)故障時,通過它改變溜煤方向,既能相應(yīng)地進行定量斗裝煤,又能為故障側(cè)的定量斗裝煤,從而實現(xiàn)系統(tǒng)互為備用。

      支撐架。導(dǎo)向溜槽支撐架主要用于導(dǎo)向溜槽一端的支撐作用,它是通過軸與導(dǎo)向溜槽連接,以便調(diào)節(jié)導(dǎo)向溜槽的高度。

      氣缸。它的作用是通過自動控制電路來控制氣缸的伸縮,導(dǎo)向溜槽隨氣缸的伸縮改變而改變,實現(xiàn)系統(tǒng)互為備用功能。

      技改后,當(dāng)一、二號的裝煤系統(tǒng)無故障狀態(tài)時,皮帶卸載滾筒前面兩個導(dǎo)向溜槽是垂直下放著的。因此,皮帶卸載滾筒流出的煤只能流入相應(yīng)的定量斗,可見它們是獨立運行;如果發(fā)生故障,例如二號輸送系統(tǒng)因故障停機或檢修停機,一號皮帶機能正常運行,司機只需首次啟動特定按鈕,本裝置可根據(jù)給定的信號執(zhí)行命令,使氣缸伸出托起導(dǎo)向溜槽來攔截煤流,使煤流改變方向,流入二號定量斗內(nèi),待二號定量斗裝滿后,該裝置會自動將氣缸收回。此時,煤可以裝入一號定量斗內(nèi)直至裝滿為止。如果一號、二號定量斗均裝滿時該裝置將會自動停止裝煤任務(wù)。如果兩定量斗其中一個為空,本裝置自動啟動裝煤設(shè)備,繼續(xù)執(zhí)行裝煤任務(wù)。

      三、電氣自動控制原理

      電氣自動控制主要以皮帶煤流的拋物線作為主線,加上自制的一套控制電路,控制電磁閥動作,使氣缸能夠伸出和收回,托起導(dǎo)向溜槽上升或下放,讓煤流改變方向從而達(dá)到定量斗裝煤功能互補的目的。

      圖3中(本圖結(jié)合全自動控制系統(tǒng)),ZK為電源開關(guān);1RD為熔斷器;KK為選向開關(guān)(互鎖開關(guān));RD1為電源指示;1ZJ、2ZJ為1號、2號啟動中間繼電器;3ZJ、4ZJ、5ZJ為中間繼電器;KK為選項;QA1、QA2為啟動按鈕(保持型);SV1、SV2為氣動電磁閥;虛框內(nèi)K1、K2為一號、二號定量斗空信號;3ZJ、4ZJ為擴展繼電器;RD1、YD1是1號定量斗滿(空)指示;RD3、YD2是2號定量斗滿(空)指示。

      圖3電氣控制原理圖

      電氣自動控制原理是,如二號輸送系統(tǒng)發(fā)生故障,先合電源開關(guān)ZK,電源指示燈亮。將選擇開關(guān)撥至1號,按下啟動按鈕QA1,繼電器1ZJ得電吸合,1號皮帶機啟動,1號給煤機延時啟動,即開始為1號定量斗裝煤,待1號定量斗裝滿后K1得電吸合,接通電磁閥SV1電源,氣缸伸出使導(dǎo)向溜槽抬起,此時煤流改變方向為2號定量斗裝煤,待1、2號定量斗全部裝滿后繼電器K1、K2吸合,自保接點3ZJ-1、4ZJ-1斷開其自保回路,給煤機停止運行,皮帶機延時斷電,完成一次兩斗裝煤過程。待1、2號斗全裝滿后等待下一次裝煤任務(wù)。

      四、結(jié)語

      技改后,在增產(chǎn)創(chuàng)收方面,實測記錄顯示,全年裝載站單箕斗提升時間約為58小時,折算到雙箕斗提升時間為29小時,平均提升量為580噸/時,全年多提原煤1.68萬噸,按現(xiàn)原煤市場價格全年可增收1345.6萬元。

      在電能節(jié)約方面,統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,耗電量為2.77萬度/萬噸,年節(jié)約電能約4.47萬度,按現(xiàn)平均電價0.68元/度計算,全年電費節(jié)支為3.04萬元。

      總之,本技改方案根據(jù)現(xiàn)場實際設(shè)計,具有結(jié)構(gòu)簡單、安裝方便、功耗低、效率高、經(jīng)濟實用、操作方便等優(yōu)點。不僅可在故障狀態(tài)下使用,能夠緩解在搶修設(shè)備時的緊迫壓力,也可在設(shè)備大修或設(shè)備更新時使用,大大提高了雙箕斗提升的連續(xù)性,為主井原煤提升節(jié)約時間,提高功效。本技改裝置如果在生產(chǎn)初期安裝效果會更為理想,有較高的應(yīng)用和推廣價值。

      (作者單位:河南煤化集團永煤公司車集煤礦)

      (責(zé)任編輯:龐永厚)

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