陳成 王亞軍 薛江波 盧慶慶 覃淋 張新慶
(塔里木油田公司天然氣事業(yè)部克拉作業(yè)區(qū))
克拉2氣田是我國西氣東輸?shù)闹饕獨(dú)馓铮鳂I(yè)區(qū)建設(shè)有2個(gè)處理廠,第二處理廠是為了滿足調(diào)峰要求并且保證事故狀態(tài)下能平穩(wěn)供氣而于2006年所建,共有4套脫水裝置,設(shè)計(jì)處理量為2000×104m3/d,采用三甘醇(TEG)脫水技術(shù),控制外輸氣水露點(diǎn)小于-10℃。
如圖1所示,原料氣進(jìn)入原料氣聚結(jié)過濾器進(jìn)行氣和烴水混合物的分離,氣體由聚結(jié)過濾器上腔出來進(jìn)入脫水吸收塔,與三甘醇(TEG)進(jìn)行對流,進(jìn)一步脫除干氣中所夾帶的水,干氣從脫水吸收塔上部出來進(jìn)入產(chǎn)品氣分離器進(jìn)行穩(wěn)定和最終分離,最后干氣從產(chǎn)品氣分離器出來進(jìn)入外輸管線。
圖1 三甘醇脫水流程
如圖2所示,三甘醇(TEG)富液從脫水吸收塔出來經(jīng)過精餾柱換熱后進(jìn)入TEG閃蒸罐,初步分離出的富液依次進(jìn)入機(jī)械過濾器、活性碳過濾器、機(jī)械過濾器進(jìn)行過濾,除去其中的雜質(zhì),再進(jìn)入緩沖罐與貧液換熱后進(jìn)入重沸器加熱,蒸出其中的水分,通入汽提氣能更好地使三甘醇(TEG)再生;再生后的貧液進(jìn)入緩沖罐與富液換熱,出來后由TEG循環(huán)泵加壓進(jìn)入脫水吸收塔進(jìn)行循環(huán)。
圖2 三甘醇再生流程
隨著再生溫度的降低,貧液含水率呈增長趨勢,此時(shí)水露點(diǎn)的變化規(guī)律與貧液含水率的變化規(guī)律基本一致,即貧液濃度增加,水露點(diǎn)降低;貧液濃度降低,水露點(diǎn)升高。當(dāng)TEG再生溫度為180℃時(shí)干氣的水露點(diǎn)已經(jīng)出現(xiàn)不合格的情況了,因此TEG再生溫度不宜低于180℃。在180~190℃之間時(shí),溫度越高,再生效果越好。由于溫度調(diào)節(jié)的靈敏性相對較差,導(dǎo)致設(shè)定溫度的波動(dòng)范圍在2℃左右,因此不方便選取180~182℃,綜合經(jīng)濟(jì)效益考慮,最終將再生溫度調(diào)整到184℃。
如圖3、圖4,隨著汽提氣注入量的減少,貧液含水率呈增長趨勢,在確保干氣水露點(diǎn)合格的前提下,要選擇最優(yōu)的汽提氣注入量,只需要考慮汽提氣注入量對TEG濃度的影響,故從節(jié)能降耗的角度出發(fā),初步判定可將汽提氣注入量控制在3~10 m3/h,以確保貧液濃度較高,深度脫水的效果更好。
圖3 汽提氣注入量對TEG含水率的影響
圖4 汽提氣注入量對干氣水露點(diǎn)的影響
對比后得出,在目前這種工況下,三甘醇(TEG)貧液濃度只要大于99.2%,外輸氣水露點(diǎn)就是合格的。根據(jù)單套裝置不同的處理量所需要的TEG流量不同(3~4m3/h),對應(yīng)圖5的汽提氣量對三甘醇濃度的影響曲線查找,得出1L三甘醇(TEG)所用氣量為0.001~0.002m3(GPA標(biāo)準(zhǔn))即可滿足貧液濃度大于99.2%,同時(shí)綜合最優(yōu)的經(jīng)濟(jì)效益考慮,最終將汽提氣注入量調(diào)整到3~6m3/h。
圖5 汽提氣量對三甘醇濃度的影響曲線
工藝參數(shù)優(yōu)化前后對比見表1。
表1 參數(shù)優(yōu)化前后對比
由表1可以看出,在重沸器溫度及汽提氣流量兩項(xiàng)參數(shù)都優(yōu)化以后,外輸干氣的水露點(diǎn)較優(yōu)化前的變化并不大,且都滿足外輸干氣水露點(diǎn)小于-10.0℃的要求,說明在降低了能耗以后,處理結(jié)果依舊是合格的。
裝置重沸器溫度與燃?xì)庀囊姳?。
表2 優(yōu)化后單套裝置燃料氣以及汽提氣消耗
參數(shù)優(yōu)化調(diào)整的效果見表3。
表3 參數(shù)優(yōu)化前后平均能耗對比
1)燃料氣消耗:優(yōu)化運(yùn)行參數(shù)前,每處理1×106m3天然氣消耗燃料氣868.5m3,優(yōu)化運(yùn)行參數(shù)后,每處理1×106m3天然氣消耗燃料氣354m3,每處理1×106m3天然氣燃料氣的消耗量減少了59.2%。
2)總節(jié)約量計(jì)算:截至2010年12月31日,在參數(shù)優(yōu)化以后,第二處理廠共處理天然氣3610.56×106m3。根據(jù)參數(shù)優(yōu)化前后每處理1×106m3天然氣燃料氣的消耗量計(jì)算,總共節(jié)約燃料氣量:(868.5-354)×3610.56=185.76×104m3。
計(jì)算依據(jù)《石油企業(yè)節(jié)能技措項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)方法》[1]。
增量銷售收入計(jì)算公式為:
式中:
R——增量銷售收入;
Q——增量產(chǎn)量;
r——商品率,%;
p——產(chǎn)品價(jià)格。
利潤總額計(jì)算公式為:
式中:
L——利潤總額;
C——總成本費(fèi)用;
Sj——銷售稅金及附加,包括增值稅、城市建設(shè)維護(hù)稅、教育費(fèi)附加和資源稅。
2010年油田凝析油銷售均價(jià)為3880.36元/t,成本價(jià)為406.68元/t,天然氣銷售價(jià)為7839.83元/104m3,成本價(jià)為1985.49元/104m3,此次第二處理廠所實(shí)施的節(jié)能技術(shù)方案無項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用。經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算見表4。
表4 經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算
三甘醇(TEG)的再生操作是一個(gè)復(fù)雜的過程,受到眾多因素的影響,每一個(gè)因素的改變都會(huì)影響三甘醇的再生效果。三甘醇(TEG)再生為一精餾過程,能量消耗巨大,在三甘醇(TEG)再生過程中,分離效果和能量消耗是兩個(gè)互相制約的因素,分離效果總是以能量消耗為代價(jià)的,能量消耗越多,分離效果越好,反之,能量消耗越少,分離效果越差。為在滿足分離要求、滿足生產(chǎn)的條件下降低能耗,節(jié)約能源,采用了方案:把TEG再生溫度從200℃降低到184℃,將汽提氣注入量由25 m3/h控制在5m3/h,不僅確保TEG貧液濃度較高、再生效果良好,還提高了經(jīng)濟(jì)效益。
通過該方案的實(shí)施,大大降低了三甘醇(TEG)再生系統(tǒng)的能耗,年經(jīng)濟(jì)效益達(dá)80.64萬元。
[1]國家能源局.SY/T6473—2009石油企業(yè)節(jié)能技措項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)方法[S],2010.