蓋立成張榮帥曹冬梅
過濾罐作為去除水中殘留不溶性雜質(zhì)的有效技術(shù)裝備,廣泛應(yīng)用于油田污水處理系統(tǒng)。由于含油污水中石油類雜質(zhì)易粘附在濾料表面,現(xiàn)有過濾罐反沖洗排污系統(tǒng)無法將其洗排干凈,日積月累會(huì)導(dǎo)致過濾效果下降,濾料板結(jié),截污失效。
升一聯(lián)合站污水崗目前擔(dān)負(fù)著采油二礦升平油田日均1400m3的污水處理任務(wù)。投產(chǎn)多年來,由于含油污水品質(zhì)發(fā)生了變化,油水分離過程需要的時(shí)間越來越長(zhǎng)?,F(xiàn)有2座沉降罐(自然沉降罐和混凝沉降罐)雖然能沉降、外輸大部分含水污油,但含油污水在系統(tǒng)中流動(dòng)過快,剩余部分含水污油沒有達(dá)到足夠的絮凝沉降時(shí)間就已經(jīng)被分流到過濾罐中,給過濾罐增加了很大的負(fù)荷,使得外輸水質(zhì)含油量、懸浮物含量超標(biāo)。
在過濾罐上層漂浮著大量的污油,難以去除,甚至在過濾罐反沖洗過程中影響濾料的再生效果,使過濾罐內(nèi)壓力明顯增加,給深度污水處理工作帶來很大的麻煩。為此,采取了以下解決方案:
1)由于原有的一級(jí)過濾罐內(nèi)濾料為核桃殼,核桃殼的密度相對(duì)石英砂小得多,不利于收油工作的進(jìn)行,所以現(xiàn)一級(jí)過濾罐內(nèi)采用裝填規(guī)格為0.8~1.2mm的石英砂作為濾料,裝填高度為1.0m,二級(jí)過濾罐內(nèi)濾料改用規(guī)格為0.5~0.8mm的石英砂作為濾料,裝填高度為1.2m。
2)在兩級(jí)過濾罐中上部增設(shè)收油流程,采用自動(dòng)化定期回收過濾罐內(nèi)部上層的油污(圖1)。暫定每班收油一次,收油時(shí),以看窗由黑見清澈水流為止;所收含水污油直接進(jìn)入回收水池。
圖1 自動(dòng)化收油流程
3)兩級(jí)過濾罐先排污,再收油,收油停止后,平穩(wěn)運(yùn)行10min之后進(jìn)行反沖洗操作。
自2012年2月采用過濾罐收油流程以來,過濾罐的收油效果很好,收油的同時(shí)也減少了懸浮物的量。從收油看窗可觀察到過濾罐內(nèi)大量污油流入回收水池內(nèi),直至看窗內(nèi)污水見清亮,收油結(jié)束。通過取樣化驗(yàn),證實(shí)了此收油流程的效果(表1)。
表1 一濾過濾罐收油前后水質(zhì)變化數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
過濾罐增加收油流程是過濾罐工藝改進(jìn)的一個(gè)新舉措,該措施收油效果顯著;反沖洗后濾料再生效果明顯提高;不存在濾料板結(jié)現(xiàn)像,減少了過濾罐酸洗和清罐次數(shù),節(jié)省了費(fèi)用,減少了原油的損失。
采用自動(dòng)化對(duì)一濾內(nèi)污油進(jìn)行定時(shí)回收,使游走在系統(tǒng)里的大部分污油被輕易收至回收水池,減少了員工的工作量,減輕了二濾過濾罐的工作強(qiáng)度,使一濾水質(zhì)的含油量和懸浮物含量合格率上升,減輕了整個(gè)污水處理系統(tǒng)的工作負(fù)荷。