周軍義
(中石化北海煉化有限責(zé)任公司,廣西壯族自治區(qū)北海市 536000)
聚丙烯(PP)作為通用熱塑性樹脂,是重要的化工產(chǎn)品和原料。自1980年以來,世界PP的消耗量以每年9.5% 的速度增長。中石化北海煉化有限責(zé)任公司(以下簡稱北海煉化)200 kt/a PP裝置采用國產(chǎn)第二代環(huán)管法工藝技術(shù),用兩組串聯(lián)的液相環(huán)管反應(yīng)器生產(chǎn)均聚PP,產(chǎn)品牌號有注射、擠壓、薄膜、纖維級等。其中,Z30S產(chǎn)品主要用于生產(chǎn)高速紡絲、膨脹連續(xù)長絲等。該裝置的擠壓造粒系統(tǒng)采用德國WP公司的擠壓機(jī),操作簡單、牌號切換靈活、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定;控制系統(tǒng)采用浙江中控技術(shù)有限公司ECS700技術(shù)。在生產(chǎn)高熔體流動速率(MFR)的Z30S產(chǎn)品期間,裝置多次出現(xiàn)環(huán)管反應(yīng)器溫度、高壓閃蒸罐頂部溫度、產(chǎn)品密度等波動情況,本工作針對裝置的這些波動進(jìn)行分析并提出相應(yīng)的對策,為以后裝置的平穩(wěn)運行奠定基礎(chǔ)。
丙烯在環(huán)管反應(yīng)器中反應(yīng)生成PP時會產(chǎn)生聚合熱,撤熱常是生產(chǎn)中的關(guān)鍵問題之一。根據(jù)中國石化工程建設(shè)有限公司的設(shè)計,在第一環(huán)管反應(yīng)器(R201)中反應(yīng)完成約65%,在第二環(huán)管反應(yīng)器(R202)中完成35%。兩環(huán)管反應(yīng)器中生成的熱量大致與反應(yīng)分配成正比,因此,平穩(wěn)控制R201的撤熱尤其重要。本工藝采取熱對流的方式(即環(huán)管夾套水)撤熱。環(huán)管反應(yīng)器溫度與很多因素[如反應(yīng)是否均勻、環(huán)管中漿液循環(huán)是否均勻、環(huán)管夾套水流量是否平穩(wěn)、夾套水溫度串級控制的比例(P)、積分時間(I)、微分時間(D)調(diào)節(jié)是否平穩(wěn)等]有關(guān)。環(huán)管內(nèi)部漿液循環(huán)由軸流泵控制,軸流泵轉(zhuǎn)速是恒定的,所以漿液循環(huán)可視為均勻;環(huán)管夾套水由離心泵控制,通過監(jiān)控室內(nèi)分散控制系統(tǒng)(DCS)對兩個環(huán)管夾套水泵的出口流量的監(jiān)控可知,夾套水流量基本恒定(在長期使用過程中,由于循環(huán)水中存在雜質(zhì)逐漸使離心泵入口過濾器與換熱器堵塞,影響泵的出口流量,可根據(jù)離心泵出口流量定期清理入口過濾器或者換熱器);北海煉化DCS是聚烯烴行業(yè)中首家采用浙江中控技術(shù)股份有限公司軟件ECS700,該軟件的P,I,D調(diào)節(jié)特點為采用比例微分先行形式(P,D先行是只對測量值起比例微分作用的控制算法,在比例微分環(huán)節(jié)連通反饋通道中位于設(shè)定值與測量值的比較點之前。而在通常的P,D或P,I,D控制算法中,微分控制作用是與偏差的變化速度成正比的,不論設(shè)定值或測量值怎樣突變,微分控制作用都十分強(qiáng)烈。因此,必須緩慢調(diào)整設(shè)定值。為了不受這種限制,對此系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化,可以只對測量值進(jìn)行微分,而測量值一般是不會突然變化的),這種調(diào)節(jié)不同于以往的線性調(diào)節(jié),還缺乏實際經(jīng)驗。開工初期,界區(qū)循環(huán)水溫度波動較大,需要將環(huán)管與夾套水溫度串級調(diào)節(jié),這樣更具靈敏性、提前性,經(jīng)過一段時間地摸索,環(huán)管溫度終于逐步穩(wěn)定。圖1為串級調(diào)節(jié)控制環(huán)管與夾套水溫度的P,I,D優(yōu)化前后對比。
圖1 串級調(diào)節(jié)控制環(huán)管與夾套水溫度的P,I,D優(yōu)化前、后對比Fig.1 Contrast of PID of cascade regulation control loop and jacket water temperature before and after optimization
控制環(huán)管溫度對穩(wěn)定催化劑反應(yīng)活性,環(huán)管反應(yīng)器中漿液密度、H2溶解度以及產(chǎn)品質(zhì)量等非常重要,同時也有利于提高裝置操作運行平穩(wěn)率。
環(huán)管反應(yīng)器中的漿液密度直接影響裝置的產(chǎn)量。以R201為例,假設(shè)丙烯進(jìn)料量、漿液密度、裝置產(chǎn)量分別為F,D,Y,則R201中丙烯轉(zhuǎn)化率(X)為X=[(1-400/D)/500]×900(70 ℃ PP及液相丙烯的密度分別為900,400 kg/m3),Y=FX=[(1-400/D)/500]×900,根據(jù)以上計算,在漿液密度一定的情況下,R201的產(chǎn)量主要與其漿液密度成正比,密度越高,PP漿液在反應(yīng)器中停留時間越長[1],催化劑的利用率就越高,產(chǎn)量就越高。但漿液密度越高,產(chǎn)生的聚合熱越多,則會面臨來不及撤熱的難題。目前,基本控制漿液密度在540~560 kg/m3,這既能保證催化劑的效率和產(chǎn)量,又能保證環(huán)管反應(yīng)器的熱量能夠及時撤出。
環(huán)管反應(yīng)器中的漿液密度主要與環(huán)管溫度、丙烯進(jìn)料量有關(guān)(見圖2)。通常,丙烯進(jìn)料量與催化劑加入量在短時間內(nèi)是穩(wěn)定的,因此,環(huán)管反應(yīng)器中的漿液密度主要與環(huán)管溫度有關(guān)。由圖2可以看出:丙烯進(jìn)料量一定時,環(huán)管反應(yīng)器中的漿液密度、環(huán)管溫度都比較平穩(wěn),但將環(huán)管反應(yīng)器中的漿液密度與丙烯進(jìn)料量串級控制后漿液密度的波動就比較大。因此對漿液密度-丙烯進(jìn)料量串級的P、I、D參數(shù)還有待于進(jìn)一步優(yōu)化。
圖2 環(huán)管反應(yīng)器中漿液密度與溫度、丙烯進(jìn)料量的關(guān)系Fig.2 Relation of the slurry density, temperature and amount of propylene feed in the loop reactor
PP的MFR主要靠H2調(diào)節(jié)。理論上,H2濃度一定,產(chǎn)品PP粉料的MFR則比較穩(wěn)定。H2可作為PP分子鏈的終止劑,它產(chǎn)生的游離基(·H)與PP分子鏈具有活性的一端相結(jié)合,使之失去活性,這樣就阻止了PP大分子鏈的增長,從而達(dá)到控制PP相對分子質(zhì)量(與MFR相關(guān))的目的。北海煉化采用變壓吸附原理提純進(jìn)入PP裝置之前的H2,然后將H2加壓至5.5 MPa后,通過流量控制閥定量加入到環(huán)管反應(yīng)器中。在實際使用中發(fā)現(xiàn)H2變壓吸附單元(PSA)出口的壓力每隔一段時間就會波動,仔細(xì)觀察后發(fā)現(xiàn),在切換另一個吸附塔時(PSA有5個吸附塔輪流提純H2),均升閥的關(guān)閉速度慢于出口閥的打開速度,由于均升閥與其他低壓塔相連,因此該吸附塔會泄壓,導(dǎo)致H2壓縮機(jī)入、出口壓力不平穩(wěn)。在裝置開車生產(chǎn)Z30S初期,H2流量調(diào)節(jié)控制閥未與環(huán)管進(jìn)料丙烯的H2濃度投串級控制,采用自動控制H2加入量來間接調(diào)節(jié)環(huán)管丙烯進(jìn)料中的H2濃度,由于H2壓縮機(jī)出口壓力頻繁波動,不能保證H2供料平穩(wěn),從而導(dǎo)致加入到環(huán)管中的H2流量產(chǎn)生波動,進(jìn)而導(dǎo)致環(huán)管丙烯進(jìn)料中的H2濃度產(chǎn)生波動,最終導(dǎo)致PP粉料MFR產(chǎn)生波動。為了消除H2提純時PSA出口壓力波動,建議通過程序使切換吸附塔時先關(guān)閉均升閥,然后再打開出口閥,或者加快關(guān)閉均升閥的速度。
圖3 PSA出口壓力與加入環(huán)管反應(yīng)器中H2量的關(guān)系Fig.3 Relation between the PSA outlet pressure and the amount of hydrogen added in the loop reactor
在生產(chǎn)Z30S期間,環(huán)管出料閥頻繁出現(xiàn)波動的原因大致有:1)生產(chǎn)高M(jìn)FR產(chǎn)品需要加入的H2量較多,易在高壓洗滌塔中產(chǎn)生大量的不凝氣,導(dǎo)致環(huán)管出料的背壓波動,在環(huán)管出料閥不變的情況下,由于出料前后的壓差(環(huán)管壓力與其背壓的壓差)不同而產(chǎn)生出料量波動;2)生產(chǎn)Z30S初期,控制環(huán)管反應(yīng)器中液相密度較高(約560 kg/m3),比環(huán)管出料管線容易出現(xiàn)輕微的堵塞,后期降低環(huán)管反應(yīng)器中液相密度的效果比較明顯(見圖4)。
圖4 環(huán)管出料控制閥與背壓的關(guān)系Fig.4 Relation between the loop discharge valve and its back pressure
由圖4可知:裝置負(fù)荷在11 t/h時,環(huán)管的出料閥開度在28% 左右屬于正常,但在環(huán)管出料背壓由1.80 MPa降至1.68 MPa時導(dǎo)致壓力降較大,因此出料量大幅上升,從而導(dǎo)致環(huán)管出料閃蒸管線短時間內(nèi)來不及將液態(tài)丙烯氣化,進(jìn)而使閃蒸罐頂部溫度降至連鎖值(55 ℃)以下。出現(xiàn)這種情況時,建議改用手動控制,待環(huán)管壓力及出料量穩(wěn)定后再改自動控制。
對PP生產(chǎn)裝置來說,環(huán)管反應(yīng)器的溫度控制非常嚴(yán)格,因此,優(yōu)化其P,I,D極為重要。北海煉化是國內(nèi)首家采用國產(chǎn)的中控控制系統(tǒng),P,I,D的優(yōu)化還有待于在實踐中繼續(xù)摸索。
產(chǎn)品MFR的平穩(wěn)性直接關(guān)系到裝置的經(jīng)濟(jì)效益, H2加入量必須非常精確。因此,應(yīng)盡可能地降低H2壓力及加入量的波動,增加裝置優(yōu)等品的比例,使經(jīng)濟(jì)效益最大化。
環(huán)管出料量的穩(wěn)定直接影響到裝置后續(xù)系統(tǒng)的平穩(wěn)性。在生產(chǎn)Z30S期間,由于H2加入量增加,導(dǎo)致環(huán)管反應(yīng)器中不凝氣增多,所以要加大高壓丙烯洗滌塔中的不凝氣排放,保證環(huán)管出料量的穩(wěn)定,使裝置平穩(wěn)運行。
[1] 中國石油化工集團(tuán)公司人事部,中國石油天然氣集團(tuán)公司人事服務(wù)中心. 聚丙烯裝置操作工[M].北京:中國石化出版社,2011:76-77.