劉敏軍,葉春華,羅會源
(華東交通大學(xué)軌道交通學(xué)院,江西南昌 330013)
根據(jù)傳統(tǒng)直流電機理論[1-8],直流電機感應(yīng)電動勢的計算式為
在推導(dǎo)計算式(1)時存在以下假設(shè):一是電樞繞組為整距繞組;二是在電機運行過程中每個有效邊(導(dǎo)體)都會產(chǎn)生感應(yīng)電動勢。但電樞繞組多為短距繞組,而且通過對寬電刷直流電機的換向過程進行分析發(fā)現(xiàn)[9],在電機換向的任何瞬間,都會有不少元件被短路。因此第一、第二兩個假設(shè)并不成立。
對于中、大型直流電機,大部分采用的是寬電刷。因此,利用計算式(1)獲得的結(jié)果與實際情況存在較大誤差,正因為這個誤差使得設(shè)計比較完美的電機在實際運用中仍然經(jīng)常出現(xiàn)燒損故障。
假設(shè)有一臺雙層、單疊、整距繞組直流電機,磁極數(shù)2p=4,總導(dǎo)體數(shù)N=72,總換向片數(shù)K=36,總實槽數(shù)Z=36。刷片比Cs=Bd/Yh;Bd為電刷在換向器表面的跨距,即電刷寬度;Yh為相臨兩個換向片在換向器表面的跨距,即換向片節(jié)距,Yh=By+Bh;By為云母片在換向器表面的跨距;Bh為換向片在換向器表面的跨距。
電阻換向是指換向元件中的電流僅與換向回路的電阻有關(guān),是一種理想的換向情況。
當Bd=Yh,即Cs=1時,換向元件中電流發(fā)生方向改變的時間為一個時間點,只有在該時間點換向元件被短路,電流為0,換向元件中電流的變化如圖1(a)所示。在一個換向周期內(nèi)有4個元件在時間點b被短路。
當Bd=2Yh,即Cs=2時,換向元件中電流發(fā)生方向改變的時間為一個時間段,在該時間段內(nèi)換向元件被短路,電流始終為0,換向元件中電流的變化如圖1(b)所示。在一個換向周期內(nèi),有時4個元件在時間段bc被短路,有時8個元件在時間段bc被短路。
圖1 換向元件中電流的變化規(guī)律Fig.1 Current curve of comm utation com ponent
當Bd=3Yh,即Cs=3時,換向元件中電流發(fā)生方向改變的時間為一個時間段,在該時間段內(nèi)換向元件被短路,電流始終為零,換向元件中電流的變化如圖1(c)所示。在一個換向周期內(nèi),有時8個元件在時間段bc被短路,有時12個元件在時間段bc被短路。
通過對不同的Bd值分析可知,當刷片比Cs≤1時,換向元件中電流發(fā)生方向改變的時間為一個時間點,只有在該時間點換向元件被短路,電流為0;當Cs≥2時,換向元件中電流發(fā)生方向改變的時間為一個時間段,在該時間段內(nèi)換向元件被短路,電流始終為0,從而影響了直流電機感應(yīng)電動勢的大小。
當刷片比Cs≤1時,這樣的直流電機稱為窄電刷直流電機;Cs≥2時,這樣的直流電機稱為寬電刷直流電機。
對于寬電刷直流電機,被短路的元件數(shù)平均值為2a(Cs-0.5),但在這些元件中,有a個元件兩接線端所連接的換向片與電刷的接觸面積并不相同,因此它們不能被認為完全短路,在這些元件中產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢一部分在換向回路產(chǎn)生環(huán)流,另一部分通過電刷輸出。因此,在計算感應(yīng)電動勢時需要考慮短路因素的元件數(shù)取2a(Cs-1)。
一個有效邊在磁場中產(chǎn)生的電動勢e為
式中:e為一個有效邊在磁場中產(chǎn)生的電動勢,V;b為氣隙磁通密度,T;l為元件有效邊長度,m;v為電樞表面線速度,m·s-1。
一個有效邊在磁場中產(chǎn)生的平均電動勢ep為
式中:ep為一個有效邊在磁場中產(chǎn)生的平均電動勢,V;bp為氣隙平均磁通密度,T。而
式中:φ為每極磁通,Wb;τ為極距,m。所以
上述(8)式考慮的是整距繞組,而且是理想換向情況。
如果電樞繞組采用短距繞組或長距繞組,則電機的感應(yīng)電動勢會有所減小,但減小的數(shù)值很小,幾乎可以忽略不計。
如果考慮延遲換向情況,被短路的元件邊會產(chǎn)生一個附加電動勢ef
式中:ef為附加電動勢,V;ek為電抗電動勢,V;es為電樞反應(yīng)電動勢,V;eh為換向電動勢,V。
但ef不會從電刷輸出,故對電機的感應(yīng)電動勢不會產(chǎn)生大的影響,電機的感應(yīng)電動勢仍然可按(8)式進行計算。
通過對(8)式與(1)式的比較可知,寬電刷直流電機的感應(yīng)電動勢有所減小,而大、中型直流電機都是寬電刷電機,其內(nèi)阻是非常小的,這樣感應(yīng)電動勢稍有下降,就會造成電樞電流的大幅上升。圖2和圖3就是根據(jù)ZQDR-410型牽引電動機[17]的額定技術(shù)參數(shù)[10],在保持額定電壓和額定轉(zhuǎn)速下獲得的感應(yīng)電動勢Eg和電樞電流Is變化曲線。
從圖2、圖3可以看出,在額定電壓和額定轉(zhuǎn)速下,Cs的增大會使Eg減小,使Is增大。ZQDR-410型直流牽引電動機采用DS74S4分裂式電刷,尺寸為2(12.5mm×50mm×65mm),即電刷寬度Bd=25 mm,而換向節(jié)距Yh=6.28mm,云母片表面寬度為By=1.2 mm,換向片表面寬度為Bh=5.08 mm,Bd≈4Yh,即Cs≈4,按(8)式計算得Eg=521 V,Is=823A,而按(1)式計算得Eg=521.8V,Is=800A。顯然,由于該電機采用寬電刷,使感應(yīng)電動勢下降了0.8 V,而電樞電流增大了23 A。根據(jù)直流電機換向理論,超出了額定電流23A的電樞電流必然導(dǎo)致?lián)Q向進一步惡化,這是該電機在運用中經(jīng)常被燒損的重要原因之一。
圖2 Eg=f(Cs)曲線 Fig.2 Curve of Eg=f(Cs)
圖3 Is=f(Cs)曲線Fig.3 Curve of Is=f(Cs)
對于窄電刷直流電機,電刷寬度對直流電機的感應(yīng)電動勢的影響很小,可以忽略不計,直流電機的感應(yīng)電動勢可按(1)式進行計算;對于寬電刷直流電機,電刷寬度對直流電機的感應(yīng)電動勢的產(chǎn)生較大影響,而且Cs的數(shù)值越大影響越大,因此直流電機的感應(yīng)電動勢應(yīng)該按(8)式進行計算。
寬電刷直流電機會使感應(yīng)電動勢下降,而電樞電流增大,導(dǎo)致?lián)Q向進一步惡化,容易燒損電機。
[1]徐德淦.電機學(xué)[M].北京:機械工業(yè)出版社,2004:30-32.
[2]王廣惠,王鐵光,李樹元.電機與拖動[M].北京:中國電力出版社,2004:22-34.
[3]顧繩谷.電機及拖動基礎(chǔ)[M].上冊.北京:機械工業(yè)出版社,2009:38-40.
[4]沈本蔭.牽引電機[M].北京:中國鐵道出版社,2010:28-45.
[5]張龍.電力機車電機[M].北京:中國鐵道出版社,2011:19-21.
[6]朱行然.ZD315/134-5000kW直流電機換向問題研究[J].上海大中型電機,2010(4):15-18.
[7] HALLRD,KONSTANTYW J.Commutation of DCmotors[J].Industry ApplicationsMagazine,IEEE,2010,16(6):56-62.
[8]倪紅,李海峰.直流電機換向火花的電磁原因解析.內(nèi)燃機車,2011(4):41-44.
[9]劉敏軍,袁梅.寬電刷直流電機換向過程分析及電抗電勢算法[J].華東交通大學(xué)學(xué)報,2012,29(4):19-23.
[10]劉達德.東風(fēng)4型內(nèi)燃機車結(jié)構(gòu)和原理[M].下冊.北京:中國鐵道出版社,1986:26-29.