秦玉超 周 奇
(上海華源安徽錦輝制藥有限公司,安徽阜陽236018)
BOPP(Biaxially Oriented Polypropylene,雙向拉伸聚丙烯)塑瓶大輸液生產(chǎn)中塑瓶的生產(chǎn)工藝分“一步法”和“兩步法”2種?!皟刹椒ā笔侵赶扔勺⑺軝C將BOPP粒子料注塑成瓶胚,再由吹瓶機加熱烘箱將瓶胚加熱并經(jīng)潔凈空氣吹塑成型?!耙徊椒ā眲t是將“兩步法”的第1步“瓶胚注塑”和第2步“吹瓶”通過一個轉(zhuǎn)臺連續(xù)執(zhí)行,并在同一臺設(shè)備上實現(xiàn)注塑和吹瓶。由于“兩步法”吹瓶工藝具有生產(chǎn)速度快、設(shè)備簡單、模具費用低、投資少的優(yōu)點,同時,吹制出的塑瓶重量輕、瓶壁薄厚均勻、透明度好、制造成本低,被國內(nèi)大多數(shù)塑瓶大輸液生產(chǎn)廠家所采用。
“兩步法”的工藝流程為:制胚注塑機將BOPP粒子料制成瓶胚,制成的瓶胚冷卻至室溫后加入吹瓶機料斗,經(jīng)上胚及理胚裝置進入吹瓶機加熱烘箱均勻加熱,將加熱好的瓶胚再送入吹瓶機吹瓶。
該工藝中,瓶胚的冷卻方式有間歇冷卻和在線冷卻2種。2011年以前,國內(nèi)BOPP塑瓶大輸液生產(chǎn)廠家采用的瓶胚冷卻方式均為間歇冷卻,即由瓶胚注塑機制成的瓶胚通過人工裝入潔凈袋裝箱運至瓶胚冷卻間集中堆放冷卻10~12 h至室溫,再由人工運送至吹瓶機加熱,經(jīng)均勻加熱后吹瓶。我公司2009年投產(chǎn)的2條塑瓶大輸液生產(chǎn)線,采用的就是這種間歇冷卻方式。
隨著科技的不斷進步,2011年后,國內(nèi)市場上開始出現(xiàn)瓶胚在線冷卻方式,因該種冷卻方式具有自動化程度高、生產(chǎn)成本低、節(jié)約勞動力等優(yōu)點,正逐漸替代間歇冷卻方式,被廣泛應(yīng)用。
由于BOPP粒子料吹瓶時對瓶胚溫度均勻性要求較高,若吹瓶時瓶胚個體溫差較大或同一瓶胚內(nèi)外溫差較大,吹出的塑瓶會出現(xiàn)褶皺、破瓶,底部聚料、不正,瓶身薄厚不勻、發(fā)白等現(xiàn)象,大大降低吹瓶合格率。為避免以上現(xiàn)象發(fā)生,除保證瓶胚在吹瓶機加熱烘箱中均勻加熱外,還要保證進入吹瓶機加熱烘箱的瓶胚溫度均勻。
一般情況下,由于同一注塑機同時脫模制出的瓶胚溫度在45~55℃左右,溫差較大,不能滿足進入吹瓶機加熱烘箱直接加熱吹瓶的要求。為使送入加熱烘箱的瓶胚溫度均勻,國內(nèi)BOPP塑瓶大輸液生產(chǎn)廠家均采用將瓶胚冷卻到室溫后再送入吹瓶機加熱烘箱進行加熱吹瓶的方式。
瓶胚間歇冷卻需由人工運送至瓶胚冷卻間冷卻一段時間(10~12 h)至室溫后再由人工運送去吹瓶。在實際生產(chǎn)中,這種瓶胚冷卻方式存在以下問題:
(1)由于瓶胚需要人工裝袋、裝箱、運輸、碼放、冷卻后再次轉(zhuǎn)運,生產(chǎn)中易引起碰撞、污染或差錯,從而影響吹瓶質(zhì)量,降低吹瓶及成品合格率;
(2)自動化程度低,整個生產(chǎn)流程由于瓶胚冷卻工序的影響,間歇式生產(chǎn)往往因為人為因素造成停機;
(3)儲存瓶胚需要在潔凈區(qū)占用較大的空間,從而增加空調(diào)系統(tǒng)的送風量,使空調(diào)凈化系統(tǒng)設(shè)備投資及運行成本增大;
(4)增加了勞動力成本。
筆者通過多次對塑瓶生產(chǎn)線進行改造,改進了塑瓶瓶胚的冷卻方式,使其實現(xiàn)在線冷卻,將“兩步法”生產(chǎn)工藝中的間歇生產(chǎn)方式變?yōu)槁?lián)動生產(chǎn)方式,并成功應(yīng)用于生產(chǎn)。
實際生產(chǎn)中,使用激光測溫儀對裝箱碼放冷卻的瓶胚進行分時段抽檢測溫發(fā)現(xiàn):瓶胚均勻冷卻到室溫的時間大約為10~12 h。經(jīng)分析,造成瓶胚冷卻時間較長的原因是由于瓶胚在潔凈袋內(nèi)和外界冷空氣接觸面積不均勻造成的,外圍的瓶胚冷卻較快,而內(nèi)部的瓶胚冷卻較慢。根據(jù)分析,為使冷卻時瓶胚能充分與空氣接觸,考慮將瓶胚單層均勻擺放在潔凈區(qū)內(nèi)冷卻,并且每隔一段時間對冷卻的瓶胚翻轉(zhuǎn)1次,多次實驗發(fā)現(xiàn)該種方式使瓶胚均勻冷卻到室溫的時間大約在30~40m in。
將瓶胚間歇冷卻方式改為在線冷卻,改進后的生產(chǎn)線布局如圖1所示。
注塑機制出的瓶胚通過在線多層往復(fù)式冷胚傳送裝置邊傳送邊冷卻瓶胚,在傳送過程中實現(xiàn)瓶胚的有效冷卻,取代老工藝的人工裝箱儲存冷卻。該工藝使“兩步法”塑瓶大輸液生產(chǎn)從制胚到吹瓶結(jié)束整個工序完全聯(lián)動起來,實現(xiàn)了自動化操作,有效降低了瓶胚在運輸及儲存冷卻過程中被可見異物、微粒等污染的風險,提高了產(chǎn)品質(zhì)量,減少了能耗及工人勞動強度,從而達到了降低生產(chǎn)成本的目的。
通過瓶胚聚集冷卻與個體冷卻效果分析,設(shè)計出一種高效率的瓶胚在線輸送冷卻的裝置,該裝置必須滿足以下要求:
(1)瓶胚在冷卻輸送過程中單層均勻排列;
(2)瓶胚在冷卻輸送過程中最好每隔一段時間進行1次翻轉(zhuǎn);
(3)冷卻時間可在30~40min范圍內(nèi)調(diào)整;
(4)輸送裝置必須能夠儲存40 m in內(nèi)注塑機的瓶胚產(chǎn)量;
(5)結(jié)合生產(chǎn)現(xiàn)場,盡可能少地改動潔凈區(qū)房間布置。
根據(jù)以上要求,選定多層往復(fù)式冷胚傳送裝置來完成瓶胚的在線冷卻和輸送,如圖2所示。
注塑機制出的瓶胚通過提升機輸送至多層往復(fù)式冷胚傳送裝置頂層(1段)呈單層均勻排放向前輸送,輸送至頂層行程末端后翻轉(zhuǎn)進入第2層(2段)冷卻,以此類推,翻轉(zhuǎn)3次后,進入第4段,均勻冷卻至室溫的瓶胚經(jīng)第4段進入吹瓶機加熱烘箱料斗加熱吹瓶。整個行程通過輸送帶的無極調(diào)速,實現(xiàn)冷卻時間在30~40m in內(nèi)可控。
多層往復(fù)式冷胚傳送裝置的寬度、長度、線速度及層數(shù)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)線的實際要求確定,計算方法如下:
(1)瓶胚的尺寸:22mm×76mm。
(2)在線往復(fù)冷胚傳送裝置總面積計算(按生產(chǎn)線250m L規(guī)格、150瓶/m in、瓶胚在線冷卻時間最大40m in,并取1.3的保險系數(shù)計算):面積=0.022×0.076×40×150×1.3=13.04m2。
(3)考慮到瓶胚提升裝置的提升速度及選用的提升皮帶的寬度,若將瓶胚冷卻裝置的寬度定為560mm,那么,瓶胚冷卻裝置的長度=13.04÷0.56=23.3m。
根據(jù)瓶胚在冷卻過程中需翻轉(zhuǎn)及潔凈區(qū)布局和設(shè)備布置的情況,將傳送裝置設(shè)計為3層4段,每段長度6m左右,線速度為0.5~0.9m/min可調(diào)。
該裝置安裝在潔凈區(qū)內(nèi),和瓶胚接觸的冷卻傳送部分選用能滿足GMP要求的橡膠或尼龍材料傳送帶,全部外圍支架包括緊固螺釘選用不銹鋼制作。
為方便操作,降低改造成本,該裝置輸送帶的動力裝置為配套電機與減速器,單獨使用變頻器控制,可實現(xiàn)無極調(diào)速,以滿足調(diào)節(jié)不同冷卻時間的需要。制胚注塑機及吹瓶機瓶胚加熱烘箱無需做任何改動。
將原制胚注塑機儲胚料斗稍作改造后,加裝瓶胚提升輸送機,可使注塑機注塑出的瓶胚不間斷地運送至多層往復(fù)式冷胚傳送裝置。
我公司年產(chǎn)6000萬瓶塑瓶輸液的2條生產(chǎn)線于2011年7月進行了加裝在線多層往復(fù)式冷胚傳送裝置的改造,改造后已連續(xù)運行了18個月,運行效果分析如下:
(1)減少了操作人員,節(jié)約了人員費用。2條塑瓶輸液生產(chǎn)線原采用人工裝箱儲存冷卻方式,每條線需4名操作人員從制胚間將瓶胚裝袋、搬運、碼放到瓶胚儲存冷卻間,冷卻好的瓶胚再由儲存冷卻間搬運至吹瓶間,每天2班,2條線需操作人員16名。改造后每臺吹瓶機配置1套在線往復(fù)冷卻傳送裝置,由1人操作,2條生產(chǎn)線2班共需4人,減少12人,按照每人每年3萬元工資計算,每年節(jié)約工資支出36萬元。
(2)降低了瓶胚在運輸儲存過程中被污染及混淆的風險,提高了吹瓶合格率及產(chǎn)品質(zhì)量,改進后隨機抽查了3批吹瓶崗位記錄,吹瓶合格率比較如表1所示。
表1 吹瓶合格率比較
從表1可知,改進前250m L吹瓶合格率97.5%左右,改進后,吹瓶合格率可達98.7%,若按合格率提高1.2%,年產(chǎn)6000萬瓶的生產(chǎn)量計算,每年可節(jié)約成本10.8萬元左右(按每只塑瓶成本0.15元計)。改進后,由于降低了瓶胚在運輸儲存過程中被污染及混淆的風險,更有利于產(chǎn)品質(zhì)量的控制。
(3)設(shè)備的自動化程度大大提高,整個生產(chǎn)流程由間歇式生產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)槁?lián)動生產(chǎn),減少了由于人為因素停機的時間,提高了生產(chǎn)效率。經(jīng)改進前后實際對比,生產(chǎn)同批量產(chǎn)品,平均每天每條生產(chǎn)線可節(jié)約生產(chǎn)時間0.5 h左右(按每條生產(chǎn)線日產(chǎn)10萬瓶,工作12 h左右計算)。
(4)改造不改變吹瓶機及注塑機的結(jié)構(gòu)及控制部分,潔凈區(qū)布局也未變化,用時短,費用低。2條生產(chǎn)線的改造只需4個工作日,在線往復(fù)冷卻傳送帶、支架、變頻器、電機、減速器及瓶胚提升機等每套裝置加工改造費用約8萬元左右。
運行實踐證明,將BOPP輸液塑瓶生產(chǎn)線瓶胚冷卻方式由人工裝箱儲存冷卻改進為在線冷卻方式,技術(shù)成熟、工藝簡單可行、改造時間短、費用低,改造后提高了產(chǎn)品質(zhì)量及吹瓶合格率,減少了操作人員,節(jié)約了勞動力,可為公司年降低生產(chǎn)成本50萬元左右,效益顯著,并可向同行業(yè)推廣,具有較好的社會效益。
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