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    干熄焦環(huán)境除塵爆炸原因分析及處理

    2013-03-01 07:52:02段素蘭李春燕馬興敏
    冶金動力 2013年10期
    關(guān)鍵詞:焦粉布袋除塵器

    段素蘭,李春燕,馬興敏

    干熄焦環(huán)境除塵爆炸原因分析及處理

    段素蘭1,李春燕2,馬興敏1

    (1.包頭鋼鐵職業(yè)技術(shù)學(xué)院,內(nèi)蒙古包頭041010;2.包鋼(集團)公司焦化廠,內(nèi)蒙古包頭104010)

    包鋼焦化廠1#干熄焦發(fā)生了環(huán)境除塵爆炸,致使除塵系統(tǒng)損壞不能工作。通過對爆炸的原因分析,對今后的運行提出了指導(dǎo)意見,保證除塵系統(tǒng)的安全經(jīng)濟運行。

    爆炸;爆破片;阻力

    1 前言

    干熄焦在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生大量的顆粒污染物(主要是焦粉),為了減少揚塵以及符合大氣污染物的排放標(biāo)準,必須對含塵氣體進行凈化處理。干熄焦環(huán)境除塵用于控制并收集干熄焦在裝、排焦過程及焦炭在轉(zhuǎn)運過程中散發(fā)的大量焦粉塵。干熄焦環(huán)境除塵站的塵源主要來自干熄爐頂裝入裝置處、干熄爐爐頂常用放散口、干熄爐預(yù)存段壓力調(diào)節(jié)放散口、干熄爐底部排焦處及運焦皮帶吸塵點。

    環(huán)境除塵的工作原理是利用除塵風(fēng)機產(chǎn)生吸力,在管式冷卻器內(nèi)對高溫?zé)煔膺M行冷卻,利用百葉式預(yù)除塵器將整個排焦系統(tǒng)的低溫?zé)煔膺M行預(yù)除塵;上述兩種煙氣在低壓脈沖布袋除塵器內(nèi)匯合,過濾回收顆粒粉塵后排向大氣[1]。

    本文論述包鋼焦化廠1#干熄焦自2006年9月投產(chǎn)以來,該裝置生產(chǎn)運行過程中,突然發(fā)生環(huán)境除塵在除塵器的入口管道處(粗顆粒分離器的頂部)發(fā)生爆炸事故,將粗顆粒分離器的入口箱板和側(cè)面部分箱板炸裂并導(dǎo)致除塵器的兩端箱板鼓脹,東西兩側(cè)十個防爆膜均沒有破損。

    2 環(huán)境除塵爆炸原因分析

    2.1 除塵風(fēng)機風(fēng)量的選擇不太合理

    除塵器爆炸必須有足夠的氧氣、高溫源、可燃粉塵、容器4個條件。焦粉爆炸所需要的最低氧氣體積分數(shù)為16%[1],而我們測定環(huán)境除塵的排放尾氣的O2含量在18%~20%;至于高溫源,環(huán)境除塵的粉塵源之一是紅焦裝入干熄爐時對流向上漂浮的粉塵;在環(huán)境除塵的除塵風(fēng)機吸力最大的時候,足可以把細小的焦粒和焦粉吸入除塵器內(nèi)。

    2.2 除塵器泄放面積(爆破片)的確定

    干熄焦環(huán)境除塵原設(shè)計是根據(jù)類比法,只是在每個倉的側(cè)面設(shè)置了爆破片,其尺寸為600×1000的矩形。根據(jù)除塵原理以及現(xiàn)場除塵器的使用條件,我們選擇排放時產(chǎn)生的最大壓力(即突燃時本體設(shè)備的承壓)Pred=200 kPa(表),由于本體在正常運行情況下其內(nèi)部是負壓,為了有效的保護除塵本體,我們選擇其排放終止的泄放壓力Pstat=10 kPa(表),根據(jù)描述粉塵爆炸的列線圖推導(dǎo)出的公式[2]求密閉體防止爆炸應(yīng)該設(shè)置的最小泄放面積為:

    式中,取突燃指數(shù)KST=100~150;

    根據(jù)算法得出的泄放面積應(yīng)該大于原設(shè)計的爆破片面積[2]。

    2.3 除塵器爆破片的厚度確定

    干熄焦環(huán)境除塵原來設(shè)備的爆破片為0.9 mm的鋁板。在環(huán)境除塵爆炸后檢查爆破片完好無損,并未破裂。分析爆破片不破裂的原因時,從設(shè)備本體壁取出一小單元,并用設(shè)備上的爆破片制作了防爆閥試驗臺(即小單元的一個面是用0.9 mm厚的鋁板制作的),用空壓機穩(wěn)步加壓,加到0.23 MPa時,爆破片表面凸起變形25 mm,而殼體鼓起4 mm并未起到防爆的作用。更換鋁板后重新做試驗,在爆破片沿對角線用刀具劃了0.5 mm深的劃痕,重新作泄壓試驗,當(dāng)加壓機的壓力鼓到0.15 MPa時,爆破片破裂,母體表面基本無變化。由此實驗可以說明原來設(shè)備本體的爆破片的耐壓強度偏高,不能對環(huán)境除塵本體起到很好的保護作用。

    2.4 除塵器內(nèi)部阻力太大,泄壓困難

    在環(huán)境除塵爆炸后打開除塵器檢查內(nèi)部的損壞情況,看到除塵器內(nèi)部的部分布袋里的焦粉充滿了布袋,部分布袋里的焦粉占到布袋總長度的1/3~1/2。在內(nèi)部有焦粉的布袋頂部都有損壞的裂口,裂口呈卷曲狀,初步判斷是高溫?zé)龘p的跡象。布袋破裂后,焦粉飄進布袋里面長時間的沉淀,減小了布袋的過風(fēng)面積。在爆炸時,焦粉堵塞的布袋不但失去了除塵作用,而相反起到了阻力作用。另外,1#干熄焦的鍋爐之前發(fā)生過兩次鍋爐爆管,高溫的水蒸氣進入環(huán)境除塵后在布袋上凝結(jié)并與粘著在布袋上的粉塵粘結(jié)后堵塞了布袋,也使布袋的阻力增大。在環(huán)境除塵爆炸發(fā)生的瞬間,箱體內(nèi)的布袋不能起到快速泄壓的作用,由于瞬間壓力過大無處釋放,故而把環(huán)境除塵箱體炸裂。

    2.5 除塵器內(nèi)部進入明火

    環(huán)境除塵器是個密閉的大容器,除塵器集塵箱發(fā)生爆炸可能是集塵箱內(nèi)形成了氫氣等類可燃性氣體積累濃度超標(biāo),有未熄滅的焦粉顆粒進入集塵箱內(nèi)引起爆炸。由于1#干熄焦原設(shè)計干熄爐與環(huán)境除塵位置比較近,所以導(dǎo)致連接干熄爐與環(huán)境除塵之間的管道太短,導(dǎo)致干熄焦在裝焦過程中除塵風(fēng)機吸力稍大就會將零星的燃燒焦粉顆粒吸入環(huán)境除塵器內(nèi),達到爆炸極限即產(chǎn)生爆炸。導(dǎo)致爆炸的火源有兩個出處:一是電動蝶閥的開關(guān)不與裝焦同步,在裝焦時從裝入裝置把紅焦吸入了除塵器內(nèi)部導(dǎo)致;二是由于焦粉和布袋摩擦的靜電放電打火導(dǎo)致。

    3 環(huán)境除塵爆炸防治措施

    3.1 對環(huán)境除塵爆破片的改進

    環(huán)境除塵爆炸后從爆炸損壞的部位來看,經(jīng)過細致分析,在粗顆粒分離器的入口(即除塵器的入口)、除塵器的出口各增設(shè)了兩個防爆口。并根據(jù)試驗的結(jié)果,把所有爆破片的厚度減小到0.5 mm,并在爆破片上劃出0.1 mm深的對角線,這樣降低了爆破片的承受壓力的能力,一但除塵器內(nèi)壓力過大產(chǎn)生爆炸時增強了泄壓能力,導(dǎo)致爆破片先破裂,從而能有效地對除塵器起到保護作用。

    3.2 降低除塵器內(nèi)部的阻力

    除塵器內(nèi)布袋阻力大是由于部分布袋損壞里面充滿焦粉不能過風(fēng)和布袋表面因鍋爐爆管內(nèi)部的水和焦粉粘結(jié)了混合后增大了阻力導(dǎo)致的。通過檢查對這樣的布袋進行更換,更換后的新布袋就不存在阻力大的問題了。在今后的操作中要避免布袋損壞,嚴格控制干熄焦系統(tǒng)的可燃氣體成分,干熄焦系統(tǒng)一旦發(fā)生鍋爐爆管等類似的水系統(tǒng)泄漏事故,應(yīng)及時將除塵風(fēng)機停止運行,避免水汽進入除塵器內(nèi)部,對環(huán)境除塵系統(tǒng)造成影響,另外從布袋的材質(zhì)和性能上來提高其抗水抗酸堿的能力。

    3.3 阻止明火現(xiàn)象的發(fā)生

    根據(jù)干熄爐內(nèi)火源進入除塵器的原因分析,一方面將保持調(diào)解電動蝶閥與裝焦的動作保持同步,另一方面將調(diào)解除塵器的吸力,使其在最低吸力下能滿足環(huán)境除塵系統(tǒng)的工藝要求,而不會把干熄爐內(nèi)的火源吸入除塵器里帶來安全隱患。同時還應(yīng)避免靜電在除塵布袋上積累放電打火,所以除塵布袋的選擇上應(yīng)選用防靜電布袋。

    4 結(jié)論

    根據(jù)此次1#干熄焦環(huán)境除塵爆炸的結(jié)果和分析的結(jié)論,推斷出了本次環(huán)境除塵器爆炸的原因。目前除塵設(shè)備已經(jīng)改進,在今后的操作中要嚴格控制干熄焦循環(huán)系統(tǒng)中的可燃氣體成分及循環(huán)氣體的溫度,同時避免帶水分的氣體進入干熄爐中,還應(yīng)加強對環(huán)境除塵系統(tǒng)的點巡檢力度。從而使環(huán)境除塵器的壽命和除塵效果發(fā)揮到最佳效果。

    [1]潘立慧、魏松波.干熄焦技術(shù)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2005.

    [2]張殿印,張學(xué)義.除塵技術(shù)手冊[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2002.

    Analysis and Treatment of Explosion Accident in CDQ Environment Dedusting System

    DUAN Sulan1,LI Chunyan2,MA Xingmin1
    (1.Baotou Iron&Steel Vocational Technical College,Baotou,Inner Mongolia 041010,China;2.the Coking Plant of Baotou Iron and Steel Group,Baotou,Inner Mongolia 041010,China)

    An explosion happened in the environment dedusting system of the No.1 CDQ facility of Baotou Steel’s coking plant,resulting in a damaged and broken down dedusting system.Through analysis of the accident,instructive opinions were given for future operations,to ensure safe and economical operation of the dedusting system.

    explosion;rupture disc;resistance

    TQ522.16

    B

    1006-6764(2013)10-0023-02

    2013-05-20

    段素蘭(1966-),女,1988年畢業(yè)于鞍山鋼鐵學(xué)院,學(xué)士學(xué)位,高級工程師,現(xiàn)從事煤化工教學(xué)與研究工作。

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