許建華 (長江大學(xué)石油工程學(xué)院,湖北 武漢430100;中國石化石油工程技術(shù)研究院,北京100101)
胡瑞華 (中石化中原油田分公司采油工程技術(shù)研究院,河南 濮陽457001)
滕春鳴,常連玉 (中國石化石油工程技術(shù)研究院,北京100101)
周曉飛 (中石化西南油氣分公司元壩氣田項目部,四川 成都610016)
元壩103H井是西南油氣分公司2009年部署在四川盆地川東北元壩低緩構(gòu)造帶元壩區(qū)塊的一口開發(fā)評價井,目的層為長興組,巖性為灰色灰?guī)r、灰黑色硅質(zhì)巖,屬于海相氣藏,井深達(dá)7052m,垂深6750m,裸眼封固段2157.55m,井斜92.46°,井底靜止溫度達(dá)162℃,循環(huán)溫度137℃。采用四開井身結(jié)構(gòu)完井,四開采用?241.3mm鉆頭,下入 (?193.7+?203.1)mm復(fù)合套管進(jìn)行尾管懸掛全裸眼段封固方式固井工藝。
管串結(jié)構(gòu)為:?193.7mm×12.70mm×VAM-TOP浮鞋+1根?193.7mm×2242-110×12.70mm×VAM-TOP旋流短接+3根?193.7mm×2242-110×12.70mm×VAM-TOP套管+?193.7mm×12.70mm×VAM-TOP浮箍+3根?193.7mm×2242-110×12.70mm×VAM-TOP套管+?193.7mm×12.70mm×VAM-TOP浮箍+3根?193.7mm×2242-110×12.70mm×VAM-TOP套管+?193.7mm×12.70mm×VAM-TOP碰壓球座+431m?193.7mm×2242-110×12.70mm P套管串+?193.7mm TP-CQ母扣×?193.7mm VAM-TOP公扣短節(jié)+649m?193.7mm×110TSS×12.70mm×TP-CQ套管串+?193.7mm TP-CQ公扣×?203.1mm TP-FJ母扣短節(jié)+499m?203.1mm×110TS×17.40mm×TP-FJ套管串+?203.1mm TP-FJ公扣×?193.7mm 3SB母扣短節(jié)+750m?193.7mm×110SS×12.70mm×3SB套管串+?193.7mm×110SS×3SB懸掛器+2650m?127mm×SS105×9.19mm鉆桿+?127mm×?139.7mm變徑短節(jié)+2000m?139.7mm×G105×10.54mm鉆桿+?139.7mm×?127mm轉(zhuǎn)換短節(jié)+?127mm水泥頭。
(1)井深達(dá)7052m,垂深6750m,裸眼封固段長達(dá)2157.55m,造斜點6310m,側(cè)鉆點6610m;A靶點位置7042.61m,最大井斜92.46°,尾管易內(nèi)貼邊造成粘卡,下套管作業(yè)難度較大,套管下入后容易貼邊。
(2)井漏問題嚴(yán)重,鉆進(jìn)過程中發(fā)生過4次大的漏失,分別在6827.93,6887.24,6916.46和7002.06m,層位都位于長興組,巖性為灰?guī)r、含灰云巖,增大了固井過程中漏失的風(fēng)險。
(3)嘉陵江組5段和4段巖性主要是石膏和鹽,此前鹽膏層蠕動的問題不明顯,但汶川大地震后,川東北地區(qū)鹽膏層蠕動的問題日益突出,元壩2井就發(fā)生了鹽膏層段套管擠毀變形的情況,導(dǎo)致試氣管柱被卡,被迫側(cè)鉆。元壩102側(cè)1井也多次在鹽膏層段發(fā)生卡鉆,甚至填井側(cè)鉆。由于此前在固井環(huán)節(jié)沒有考慮鹽膏層蠕動問題,給多口井的后續(xù)作業(yè)帶來困難。
(4)元壩地區(qū)天然氣中普遍含有CO2和H2S等腐蝕性氣體,容易對套管、水泥石造成腐蝕,影響后續(xù)作業(yè)。
(5)環(huán)空間隙小,?241.3mm鉆頭,下入 (?193.7+?203.1)mm復(fù)合套管理論計算單邊最小間隙為19.1mm,不利于水泥漿頂替,同時頂替壓力高增大了漏失風(fēng)險。
(6)套管居中困難,在拉力和自重作用下,大斜度井段套管與上下井壁大面積接觸,套管偏心嚴(yán)重,窄邊鉆井液很難被隔離液和水泥漿頂替出來,影響封固質(zhì)量。
(7)元壩103H井為水平井固井,水平井在井斜40~50°和70~85°時巖屑不易被鉆井液或前置液攜帶出來,同時鉆井液中的重晶石和巖屑等固相在井壁低邊沉淀不易攜帶出來,影響水泥環(huán)膠結(jié)質(zhì)量。
(8)元壩103H井井底溫度達(dá)到162℃,循環(huán)溫度達(dá)137℃,同時封固段長達(dá)2358m,上下溫差達(dá)54.72℃,水泥漿在高溫下運移段長,對水泥漿的抗高溫性能要求高;嘉陵江組含有高壓鹽水層,對水泥漿的抗鹽性能要求高。
通暢的井眼條件可減少下套管風(fēng)險和提高頂替效率。針對元壩103H井復(fù)雜的井眼狀況,為了保證固井施工的安全及固井質(zhì)量,主要從3方面加強了井眼準(zhǔn)備[1]。
1)循序漸近增加通井鉆具的剛性 元壩103H井為超深水平井,斜井段部分井段狗腿度較大,因此制定合理的通井措施可以修正井眼,使井壁光滑,有利于下套管和井眼清洗。為此制定了循序漸近增加通井鉆具剛性的通井工藝措施 (見表1),具體措施是采取加入一個扶正器通井順利后,再加入2個扶正器進(jìn)行通井的技術(shù)措施,最終通井鉆具的剛性不低于套管柱剛性。
表1 元壩103H井通井鉆具組合
2)防漏技術(shù)措施 元壩103H井在鉆進(jìn)過程中發(fā)生過4次大的漏失,導(dǎo)致固井過程中存在較大的漏失風(fēng)險,因此為了保證固井施工的順利進(jìn)行,必須對長興組漏失情況采取針對性的技術(shù)措施。采取的主要技術(shù)措施有:①下套管前做好地層動態(tài)承壓試驗。用1.61g/cm3的鉆井液以30L/s的排量循環(huán)兩周,若有漏失則先進(jìn)行堵漏,直到滿足地層承壓要求。②下套管作業(yè)時必須嚴(yán)格控制套管和鉆具下放速度,每根套管下放時間不少于45s,送放鉆具每立柱下放時間不少于2min。③替漿時控制好頂替鉆井液的排量,根據(jù)替漿的泵壓變化及時調(diào)整替漿排量,保證施工安全。④在領(lǐng)漿及尾漿中加入纖維堵漏材料CemNET,防止固井過程中的漏失;出現(xiàn)漏失時,CemNET材料會很快在漏失位置上形成網(wǎng)狀薄膜,使水泥漿盡快聚積形成濾餅,確保堵漏效果。
3)井眼凈化措施 由于水泥漿粘度高于鉆井液和隔離液,具有更好的攜砂能力,因此井眼沉砂如果不能被充分?jǐn)y帶出來,固井過程中沉砂會在環(huán)空窄間隙處聚集,特別是在懸掛器位置,嚴(yán)重時會導(dǎo)致憋泵等固井事故發(fā)生,因此良好的井眼條件有利于保證套管的順利入井和固井作業(yè)的順利進(jìn)行[2]。①水平井在井斜40~50°和70~85°處巖屑不容易被鉆井液順利攜帶出來,因此在該井段要以1.8m3/min排量做分段循環(huán)和短程起下鉆,旋轉(zhuǎn)活動鉆具,以破壞巖屑床,保證該井段沉砂能夠順利循環(huán)出來。②在2個扶正器通井到底和套管順利入井2個階段之后,分別使用15m3密度為1.55g/cm3、粘度150s以上的稠鉆井液循環(huán)一周,徹底把井內(nèi)砂子攜帶干凈。
良好的鉆井液流動性能、套管的居中是保證替漿排量和提高頂替效率的重要保證,因此對固井前的鉆井液性能和扶正器的安排進(jìn)行針對性的設(shè)計是保證固井質(zhì)量的重要手段,元壩103H井主要采取了以下提高頂替效率的技術(shù)措施[3-6]。
1)先導(dǎo)漿技術(shù) 在固井施工時,注入前置液前先替入50m3密度1.55g/cm3,粘度小于50s,初切小于2Pa,動切力小于8Pa的冷卻、抗鈣先導(dǎo)漿。先導(dǎo)漿的主要作用為:首先,冷卻漿能夠起到降低井底溫度的作用,為水泥漿提供一個溫度比正常循環(huán)時更低的通道,大大降低了施工風(fēng)險;其次,先導(dǎo)漿優(yōu)越性能能夠起到稀釋管壁和井壁泥餅的作用,有利于提高頂替效率;再次,遇到易漏失井時,可以通過降低先導(dǎo)漿密度的方式來降低固井時環(huán)空液柱的壓力,降低漏失風(fēng)險,提高一次固井成功率。
2)合理設(shè)計扶正器的安放保證套管的居中 扶正器采用樹脂剛性螺旋扶正器,該扶正器能使流體在環(huán)空中形成一定的旋流場,有利于循環(huán)出不規(guī)則井眼內(nèi)的鉆井液,提高水泥漿的頂替效率。旋流剛性扶正器設(shè)計為:4892~5392m井段3根套管1只,5892~6600m2根套管1只,6600m (該處井斜37°,側(cè)鉆點6610m)以下1根套管1只,重疊段4根套管1只。軟件模擬顯示,這樣的扶正器設(shè)計可以使套管居中度達(dá)到70%以上。
3)固井前調(diào)整好鉆井液性能 套管入井后,固井前通過循環(huán)逐步將鉆井液的屈服值和靜切力適當(dāng)降低,屈服值控制在8Pa以內(nèi),初切小于2Pa,密度1.55g/cm3,粘度小于55s,改善鉆井液的流動性能,提高頂替效率。
元壩103H井底溫度達(dá)到162℃,循環(huán)溫度達(dá)137℃,上下溫差達(dá)54.72℃,長興組存在易漏失地層,嘉陵江組存在鹽水層;對水泥漿的耐溫、耐壓、抗鹽及防氣竄性能提出了很高的要求,因此提出了雙凝水泥漿結(jié)構(gòu)。雙凝界面選取在6300m處,領(lǐng)漿采用密度為1.60g/cm3高強度低密度防氣竄抗鹽水泥漿體系,尾漿采用密度為1.89g/cm3膠乳防氣竄水泥漿體系 (見表2)。
為了防止發(fā)生氣竄現(xiàn)象,尾漿中加入耐高溫防氣竄劑,同時利用膠乳體系在水泥漿中形成致密的薄膜阻隔氣體進(jìn)入,膠乳顆粒也可以在水泥漿的固相顆粒間填充更多的空間,減小水泥漿的滲透率。試驗證明,采用膠乳水泥漿體系,即使氣體進(jìn)入水泥漿,也可以有效的被封堵在水泥漿中,不至于上竄形成嚴(yán)重的氣竄。
表2 水泥漿體系性能
前置液采用沖洗液加隔離液漿柱結(jié)構(gòu),其中密度為1.02g/cm3,粘度5mPa·s的化學(xué)沖洗液設(shè)計6.4m3,占環(huán)空高度200m,主要作用為稀釋并清除泥餅;密度為1.57g/cm3,粘度25~35mPa·s的隔離液設(shè)計13m3,環(huán)空高度410m,主要作用為有效層流頂替鉆井液,清除泥餅;有效隔離鉆井液及水泥漿,避免水泥漿碰到鉆井液后流變性及稠化時間引起變化,對固井質(zhì)量及施工安全造成影響。
2010年11月29日13∶30~14∶00注入密度1.50g/cm3,粘度55s的先導(dǎo)漿50m3,施工排量1.5m3/min,壓力14MPa;14∶40~14∶55管匯施壓30MPa;14∶55~15∶04注入密度1.02g/cm3的沖洗液6.4m3,施工排量1.0m3/min;15∶05~15∶50注入密度1.57g/cm3的隔離液13m3,施工排量0.3~0.8m3/min,壓力5MPa;16∶10~17∶00注入密度1.61g/cm3的領(lǐng)漿51m3,施工排量0.7~1.0m3/min,壓力5~0MPa;16∶10~17∶00注入密度1.89g/cm3的尾漿30m3,施工排量0.7~1.0m3/min,壓力0;17∶37~17∶41壓膠塞,注入壓塞液2m3;17∶41~18∶11替入密度1.60g/cm3的鉆井液48m3,施工排量1.5m3/min,壓力8~12MPa;18∶11~18∶17替入密度1.57g/cm3的保護(hù)液4.8m3;18∶17~18∶45替入密度1.50g/cm3的鉆井液,施工排量1.5m3/min,替漿至40m3時,排量降至1.1m3/min,替漿至44.7m3時碰壓,碰壓壓力16MPa上升至22MPa,放回水檢查回流,回壓凡爾密封良好。
起出鉆具10柱后進(jìn)行大排量,循環(huán)返出密度1.61g/cm3水泥漿10m3,確認(rèn)無混漿后起鉆5柱,關(guān)井蹩壓10MPa候凝72h,探掃水泥塞測固井質(zhì)量。
12月4日下鉆探得上塞面4530m,計算上塞高100m,掃上塞 (鉆壓60~80kN),井口循環(huán)出水泥石,12月6日探得下塞面位置在6640m。12月8日進(jìn)行電測,電測結(jié)果顯示該井全井段聲幅值在10%~40%,目的層井段聲幅值小于15%,固井質(zhì)量取得了比較理想的結(jié)果。
1)元壩區(qū)塊具有高溫、高壓、高含H2S、CO2和承壓能力低的地層特點,存在壓穩(wěn)窗口窄、水泥漿與泥漿密度差小的防氣竄難題。
2)針對元壩區(qū)塊優(yōu)選的水泥漿體系有良好的低失水、零析水,防竄能力強,水泥漿與承壓堵漏、平衡固井工藝技術(shù)結(jié)合運用,保證了深井超深水平井的固井施工安全,并取得了較好的固井質(zhì)量。
3)通過固井軟件分析設(shè)計合理的扶正器安放,可以保證套管的居中度,有效地提高水泥漿的頂替效率。
4)在元壩區(qū)塊采取的先導(dǎo)漿、耐高溫隔離液、保護(hù)液、通井和控制下套管速度及逐根灌漿等技術(shù)措施,為順利固井提供了有力的保障。
5)優(yōu)選出的膠乳水泥漿體系和提高固井質(zhì)量的綜合技術(shù)措施,通過現(xiàn)場實施取得了良好的應(yīng)用效果,對于元壩地區(qū)超深水平井固井具有借鑒和指導(dǎo)意義。
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