王帥
(遼寧省盤錦市 遼河石化公司制氫車間 ,遼寧 盤錦 124022)
爐檢修包括原料預(yù)熱爐(F101)、轉(zhuǎn)化爐(F102)的檢修,因?yàn)殚L(zhǎng)時(shí)間的高溫及各種腐蝕,很多的管材發(fā)生變形、銹蝕,及耐火磚的脫落等現(xiàn)象,這也是要求檢修人員更多的注意細(xì)節(jié),不放過(guò)任何對(duì)安全生產(chǎn)造成影響的地方。所以要求我們檢修人員熟悉工藝流程,對(duì)照現(xiàn)場(chǎng)情況,有針對(duì)性的進(jìn)行檢修。
原料預(yù)熱爐正常操作期間爐膛溫度360℃,爐管內(nèi)原料氣壓力1.7MPa。爐管材質(zhì)為1Gr5Mo,該爐生產(chǎn)期間操作平穩(wěn),爐體保溫效果較好,熱效率較高,對(duì)流段出口溫度在 170℃。所以在檢修的時(shí)候,針對(duì)具體情況,清理燃燒器、阻火器,開(kāi)人孔,對(duì)爐內(nèi)進(jìn)行檢查:爐墻及爐底平整、無(wú)變形、裂紋、凸起;氧化起皮、焊縫完好。爐管直管段、急彎彎頭肉眼觀察無(wú)彎曲變形、并對(duì)爐管下急彎彎頭測(cè)厚。
F101爐管
爐管共38根,1#入口管,逆時(shí)針到38#出口管,自33#爐管起,顏色漸次變黑,38#爐管與1#爐管顏色對(duì)比明顯不同。這是由于爐管溫度隨著原料在爐管內(nèi)停留時(shí)間延長(zhǎng),越到出口溫度越高,燃料氣中的碳在高溫爐管表面積灰造成。
彎頭設(shè)計(jì)厚度為8mm,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量最小值為7.50mm,最大值為8.96mm,平均值為8.56mm,最大值與最小值差1.46mm。相比1996年測(cè)量數(shù)據(jù)約有1-2mm減薄。彎頭、爐管厚度與設(shè)計(jì)厚度相比基本無(wú)較大差異,腐蝕情況不明顯,可以繼續(xù)使用,但要求我們?cè)谝院笊a(chǎn)過(guò)程中避免由于操作不當(dāng)引起爐管局部熱強(qiáng)度過(guò)大,造成蠕變或氧化腐蝕;減少蒸汽入爐膛,防止耐火磚出現(xiàn)裂紋。
轉(zhuǎn)化爐(F102)在2008年檢修時(shí),更換了部分爐管及上、下尾管,歷時(shí)三年的運(yùn)行,由于原料處理量波動(dòng)較大,及生產(chǎn)不確定因素(如停電等)等造成爐膛溫度短時(shí)間內(nèi)變化大,爐管局部過(guò)熱等問(wèn)題,使?fàn)t管在運(yùn)行后期出現(xiàn)彎曲變形較大,爐墻襯里下段脫落嚴(yán)重,爐外壁溫度最高達(dá)95℃左右,爐管極有可能出現(xiàn)變形的可能。我們分爐管部分、尾管部分、對(duì)流段彎頭箱部分、爐墻、爐底部分、爐引風(fēng)機(jī)部分進(jìn)行了檢修。
開(kāi)人孔,從肉眼上看發(fā)現(xiàn)爐膛內(nèi)爐管均有彎曲變形現(xiàn)象,變形區(qū)集中在距爐管下法蘭1.2-2.3米處,正是爐管溫度最高區(qū)域。最嚴(yán)重的變形,相鄰爐管相距不足50mm,正常距離為141mm?;鹱熘車鸂t墻襯里脫落嚴(yán)重,二、三、四層(共七層)火嘴周圍的襯里基本不存在,爐膛底部堆積著脫落的襯里。人孔門處耐火磚墻倒塌。
我們先后清理了120套火嘴,更換60臺(tái)火嘴球閥;更換嚴(yán)重變形爐管4根;更換上、下尾管17根;爐墻襯里修補(bǔ)100平方米,襯里表面噴高溫耐輻射涂料;人孔門、防爆門、看火門、部分彎頭箱門使用澆注料重做襯里;1997年初裝的19根舊爐管焊縫區(qū)域測(cè)厚(2008年?duì)t管因爐管表面非常粗糙不平,無(wú)法測(cè)厚);裝卸催化劑4.5噸。
(1)爐管部分
F102爐管發(fā)現(xiàn)兩根彎曲爐管,一根向外凸出,一根向內(nèi)凸出。
1994年的爐管 管外壁表面光滑,有凸起膨出變形(白色附著物為耐火襯里)2008年的爐管 管外壁粗糙,凹凸不平,有凸起膨出變形(白色附著物為耐火襯里)測(cè)量爐管彎曲程度實(shí)際最大彎曲處為150mm。
其余三根換下來(lái)的爐管彎曲最大處分別為:125mm、95mm、110mm。
始彎曲處距下法蘭約1200-2300mm。
更換21#爐管及下尾管
更換 1#、4#、6#、18#、20#、21# 上尾管;其它未更換的1994年19根爐管做測(cè)厚檢查(2008年?duì)t管因外表粗糙不能測(cè)厚),測(cè)點(diǎn)在焊縫區(qū)域,厚度沒(méi)有較大變化更換的4根新?tīng)t管,2根為1994年生產(chǎn)爐管,2根為2008生產(chǎn)爐管。其中1994年?duì)t管在存放過(guò)程中因保管不當(dāng),上、下4片法蘭密封面生銹(八角墊片),經(jīng)砂紙打磨,一處法蘭底面密封面出現(xiàn)坑蝕點(diǎn),擔(dān)心此處會(huì)泄漏。為保證96道爐管法蘭密封性,施工隊(duì)伍用風(fēng)鉆緊固螺栓,在開(kāi)工氣密中未發(fā)現(xiàn)有泄漏。
(2)尾管部分
上尾管:各管膨脹變形差異較大,有些尾管外表局部變黑
下尾管:各管膨脹變形差異較大 總體與上尾管相比變形較小
分析尾管膨脹變形差異大原因:1)溫度差異造成;2)2008年尾管與1994年尾管的規(guī)格尺寸不同,1994年尾管與圖紙尺寸不符);3)尾管保溫有兩根一組固定,有三根一組固定,造成膨脹變形效果不同。
(3)對(duì)流段彎頭箱部分
對(duì)流段共分四層:至上到下,分別為水預(yù)熱段、蒸發(fā)段、過(guò)熱段、原料預(yù)熱段。材質(zhì)分別為20#、20#、1Gr5Mo、1Gr19Ni11Nb。最上層的水預(yù)熱段溫度最低,為133℃左右。檢查各段回彎頭情況,只有水預(yù)熱段彎頭出現(xiàn)厚約1mm的覆蓋層;其它各段均與蒸發(fā)段彎頭相似:彎頭基本能看出本色,無(wú)氧化皮、無(wú)脫落起皮現(xiàn)象,焊縫完好。翅片管與管板之間填充的石棉繩部分脫出。
水預(yù)熱段彎頭表面附著物:黃綠色,不是氧化皮,附著在爐管紅色底漆外面,干燥、比較疏松,一刮即落,在彎頭上覆蓋較均勻。可能是燃?xì)庵形⑿」腆w顆粒沉積形成,也有燃?xì)庵械臍執(zhí)迹綗煔庵械腟O32-形成的污垢層。這些污垢容易吸附煙氣中含的硫酸蒸汽,加大爐管表面腐蝕。
(4)爐墻、爐底部分
更換爐管砸開(kāi)爐底澆注料,拿出爐底耐火磚時(shí)發(fā)現(xiàn),大部分爐磚碎裂;還有一塊固定爐管的厚20mm托磚板只剩半塊(估計(jì)2008年檢修時(shí)損壞,當(dāng)時(shí)沒(méi)有更換);爐管伸出在爐外保溫箱內(nèi)的段管,保溫棉量不足。此次檢修重新制作了新托磚板,用耐火澆注料代替部分爐磚重砌爐底,補(bǔ)充了爐外部保溫箱內(nèi)陶纖氈?jǐn)?shù)量。固定了爐管,降低了熱損失。
火嘴周圍襯里脫落情況,白色為襯里本色,脫落露出爐墻磚;褐色為燒焦了。
分析脫落原因:火嘴燃燒時(shí)火焰由噴嘴向四周擴(kuò)散,在火焰噴射范圍內(nèi)形成高溫氣流沖刷區(qū),沖刷襯里;火焰覆射范圍內(nèi)的溫度高于其它部位,造成火嘴周圍襯里膨脹不同,而脫落;襯里過(guò)厚(大于50mm),沖刷出裂縫后,襯里與爐磚附著力降低,也是造成脫落的原因之一。
此次檢修,去除了燒焦板結(jié)變硬的襯里,重新修補(bǔ)了脫落部分,使?fàn)t墻平滑。并在襯里外噴涂了高溫耐輻射涂料,提高燃燒熱效率。
人孔門、防爆門、看火門的保溫襯里原為巖棉,大部分缺損,此次檢修,將原巖棉拆除,重新抹耐火澆注料定型,密封效果和保溫效果大大增強(qiáng)。
(5)爐引風(fēng)機(jī)部分
引風(fēng)機(jī)曾兩次發(fā)生聯(lián)軸器及膜片磨損停機(jī)檢修,生產(chǎn)上降溫、降量處理,給系統(tǒng)造成很大波動(dòng)。而且懷疑轉(zhuǎn)子上附著結(jié)垢產(chǎn)物,造成動(dòng)不平衡,影響轉(zhuǎn)動(dòng)、震值較大。
打開(kāi)轉(zhuǎn)子罩,檢查:轉(zhuǎn)子葉片無(wú)明顯腐蝕;葉片表面雖不光滑,但附著物比較均勻,且為一薄層,對(duì)轉(zhuǎn)動(dòng)造成影響不大(經(jīng)機(jī)動(dòng)、鉗工共同簽定,原定的轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡校正取消);轉(zhuǎn)子所在煙囪底部的四壁腐蝕較嚴(yán)重,硫化物結(jié)垢較厚。
檢修過(guò)程:引風(fēng)機(jī)座加長(zhǎng)200mm,聯(lián)軸器改單膜片為雙膜片連接,降低了噪音,延長(zhǎng)了膜片磨損周期;煙囪底部四壁防腐處理;引風(fēng)機(jī)解體檢修。
轉(zhuǎn)化爐引風(fēng)機(jī)煙囪因低溫硫腐蝕,穿孔,本次檢修修補(bǔ)。
通過(guò)這次檢修,對(duì)于整個(gè)制氫工藝進(jìn)行了徹底的梳理,去除了安全生產(chǎn)的隱患。尤其是原料預(yù)熱爐(F101)、轉(zhuǎn)化爐(F102)的檢修,積累了經(jīng)驗(yàn),對(duì)檢修中發(fā)生的情況,會(huì)在以后的生產(chǎn)操作中進(jìn)行有針對(duì)性的調(diào)整,對(duì)易損、易消耗的部位及時(shí)維護(hù),并進(jìn)行科技創(chuàng)新,及時(shí)地進(jìn)行技術(shù)改造,為安全生產(chǎn)提供強(qiáng)有力的技術(shù)保障。