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      福建煤田復雜鉆孔漏失治理的實踐與探討

      2012-12-04 11:14:24
      鉆探工程 2012年11期
      關鍵詞:孔段木屑煤田

      李 宏

      (福建省第二地質勘探大隊,福建 永安366000)

      “十一五”以來,我隊在“攻深找盲、探邊摸底”的武夷山成礦帶深部找礦工作中,依靠探礦科技進步,通過持續(xù)開展鉆探科研與技術攻關,不斷解決鉆遇難題,先后承擔了煤田勘探鉆探工作量130697.12 m,其中孔深>800 m的鉆孔59個,進尺55854.87 m,保證了地質找礦任務的實現。筆者根據長期的煤田鉆探實踐,在回顧、總結福建煤田鉆孔漏失治理情況的基礎上,探討進一步解決復雜鉆孔漏失治理難題的思路與對策。

      1 福建煤田地層及其鉆探特性

      福建煤田地層的沉積環(huán)境由于多次遭受構造運動破壞,巖層變換頻繁、煤層薄而多,斷層、褶皺發(fā)育,致使煤系地層巖石的完整性、穩(wěn)定性差。主要鉆探技術難題是:上部松軟巖層、斷層破碎帶、童子巖組煤系地層等復雜孔段的孔壁穩(wěn)定性維護,各巖組地層斷層接觸帶、地層裂隙發(fā)育段(梨山組、翠屏山組和童子巖組等)等鉆孔漏失治理,翠屏山組底部存在約40 m厚的硅質石英砂巖鉆效低等(見表1)。

      表1 福建煤田主要地層及其鉆探特性(以漳平市東山岐-赤洋埔礦區(qū)為例)

      2 福建煤田鉆孔漏失的危害

      在福建煤田鉆探工程實踐中,鉆孔漏失常常導致鉆進工作無法安全、順利開展。鉆孔漏失對鉆探生產帶來的主要危害是:孔內不穩(wěn)定層失去泥漿護壁而引起的坍塌、掉塊,嚴重者釀成孔內卡鉆、埋鉆事故,甚至鉆孔報廢;漏失層上部孔段鉆桿柱得不到有效潤滑,磨損加劇,阻力增大,影響鉆進規(guī)程的發(fā)揮;泥漿性能難以保證,孔內巖粉不易排除,泥漿成本高,鉆進效率低等。表2是存在復雜漏失層鉆孔的主要鉆探技術經濟指標,從表2看出,存在復雜漏失層鉆孔的鉆探技術經濟指標很不理想。

      表2 復雜漏失層鉆孔的主要鉆探技術經濟指標

      3 典型鉆孔復雜漏失層的堵漏實踐

      我隊經過多年的研究與試驗,基本上形成了煤系地層泥漿體系:相對比較完整、穩(wěn)定地層采用PHP無固相沖洗液,并加入適量高效潤滑劑(2~2.5 kg/m3);復雜地層使用低固相泥漿(優(yōu)質粘土、PHP、CMC),漏失地層添加堵漏劑。只要沒有鉆孔漏失的存在,或鉆孔漏失的問題可以得到有效的解決,多數復雜地層均可采用泥漿維護鉆孔孔壁穩(wěn)定,保證鉆進順利進行。同時,通過開展鉆頭、鉆進參數、工藝措施等技術優(yōu)化組合研究,也有效地解決了硅質石英砂巖鉆效低的問題。

      3.1 大田石獅崎ZK1402孔漏失治理

      3.1.1 童子巖組(225~770 m)漏失層治理

      2008年7月17日開孔,鉆至341 m孔內出現全漏失,頂漏鉆進至348.15 m,使用水泥(150 kg)堵漏,返水正常。繼續(xù)鉆進至390.52 m地層破碎,再次漏失,采用灌水泥漿堵漏無效后,頂漏鉆進至394.79 m(水位在49.1 m),于2008年9月18日灌水泥(200 kg)漿堵漏。由于灌注工藝不當,發(fā)生鉆桿與89 mm套管擠粘并把89 mm套管帶起的事故。事故處理后,再灌水泥150 kg+木屑3 kg+少量麻絲漿液,掃水泥至364.10 m時發(fā)生卡鉆事故,采用反、頂、滅等方法處理無效,于2008年11月30日移孔重新施工。

      2009年2月24日重新施工至392.30 m孔內出現漏失,水位超100 m。先后使用3 kg 803堵漏劑+木屑、水泥200 kg+木屑6 kg等材料堵漏無效,頂漏鉆進至399.92 m,連續(xù)幾次灌注水泥(400 kg)漿堵漏。通過在水泥漿中添加木屑10 kg+麻袋2只(斷成寸長),最后在380.26 m處遇水泥面,水位升至8.10 m。

      鉆至434.03 m取上的巖心有裂隙,439.10 m再次漏失,水位降至125.50 m。每班2~3次使用803堵漏劑+木屑隨鉆堵漏、頂漏鉆進至518.65 m后,使用水泥150 kg+木屑2 kg+麻袋0.5只(斷成寸長)漿液堵漏,孔內返水正常。

      3.1.2 童子巖組與棲霞組接觸帶漏失治理

      孔深573.45 m時,鉆遇裂隙全漏失,投803堵漏劑+木屑+PHP干粉堵漏,返漿正常,順利施工至802.24 m終孔。

      3.2 大田桃舟南礦區(qū)鉆孔漏失治理

      礦區(qū)0~740 m巖性以泥巖、細粉砂巖、砂質泥巖、細砂巖為主,含較多星散狀菱鐵質鮞粒;740~940 m巖性以泥巖、砂質泥巖為主,含少量菱鐵質結核及化石;940~1011.77 m巖性為灰?guī)r。主要斷層有 F2、F1、F1'裂隙發(fā)育漏失。

      3.2.1 大田桃舟南ZK3203孔

      3.2.1.1 淺部漏失治理

      54.75~66.37 m,裂隙漏失量約 40 L/min,150 kg+木屑5 kg漿液堵漏,返水正常。

      74.9 ~90.96 m,小裂隙、漏失量約20 L/min,使用803堵漏劑+木屑等堵漏,返水正常。

      3.2.1.2 中部長孔段漏失治理

      218.74~220.06 m,砂巖,地層破碎,裂隙較大,不返水,水位從12 m降至180 m。第一次使用水泥150 kg,無效;第二次使用水泥150 kg+木屑5 kg+少量河沙漿液,無效;第三次使用水泥100 kg+木屑5 kg+少量河沙+麻袋一個(斷成30 mm左右),做成水泥球后送入孔內,下鉆擠壓、搗實,返水1/3,漏失量約40 L/min,水位升至26 m。

      225.83~230.5 m地層破碎,漏失、水位降至180 m。頂漏鉆進至230.5 m開始采用水泥球堵漏,使用材料與效果:第一次水泥100 kg+木屑5 kg+少量河沙+麻袋一個(斷成30 mm左右),無效;第二、第三次水泥150 kg+纖維,均無效。自2009年7月14~24日多次使用水泥150 kg+水泥袋30個+木屑5 kg+海帶6 kg+少量河沙做成水泥球后送入孔內,下鉆擠壓、搗實,最后又使用水泥(250 kg)漿加固,水位升至12 m。

      257.8 m砂巖,地層破碎,裂隙較大,不返水,水位90 m,使用803堵漏劑+木屑+水泥袋等惰性材料堵漏,少量返水。

      264.42~266.14 m,孔內不返水,水位110 m。采用水泥250 kg+木屑5 kg漿液堵漏,返水到孔口,補灌150 kg水泥漿。

      286.22~309.53 m,砂巖,裂隙發(fā)育,全漏失,用803堵漏劑+木屑+水泥袋等惰性材料堵漏,少量返水。鉆至303.10 m,不返水、水位140 m,使用水泥300 kg+木屑6 kg+麻袋一個(斷成30 mm左右)漿液堵漏、水泵憋壓,水位升至60 m。

      310.65~331.17 m,間斷返水,多次使用803堵漏劑+木屑水泥袋+麻袋+海帶等惰性材料堵漏,少量返水;鉆至331 m,孔內不返水,水位降至120 m,使用803堵漏劑+木屑+麻袋+海帶等惰性材料堵漏,水位升至17 m。繼續(xù)鉆進至437.75~454.73 m,漏失量從80 L/min到全泵漏失,水位降至120 m,分析判斷為上部331 m處漏失,頂漏鉆進至461.65 m,在340 m架橋,灌水泥(300 kg)漿堵漏,水位升至16 m。

      3.2.1.3 深部漏失治理

      503.40~975.56 m裂隙、漏失量約110 L/min,使用803堵漏劑+木屑+麻袋等惰性材料堵漏,無效。自506.26 m起,反復多次使用803堵漏劑、水泥+木屑+麻袋+海帶等惰性材料堵漏,控制水位在45~75 m之間,使用泥漿頂漏鉆進。由于水源水不夠,等水現象嚴重,每天僅施工2~3回次,多數進尺不足5 m。

      975.56 m孔內不返水,水位降至97 m,頂漏鉆進至1011.77 m終孔。

      3.2.2 大田桃舟南ZK3001孔

      3.2.2.1 淺部砂巖破碎帶(74.77 ~97.37 m)漏失擴孔下套管隔離

      鉆至74.77 m遇砂巖破碎地層,水位從9.5 m降為25.5 m,不返水。頂漏鉆進至83.84 m,先后二次用S71鉆桿做導管灌水泥(用量250、200 kg)漿堵漏,掃水泥后孔內全漏失,頂漏鉆進至86.15 m,擴孔重新下89 mm套管85.09 m。由于套管沒有全部隔離漏失層,依然全漏失,頂漏鉆進至97.37 m,再用S71鉆桿做導管灌150 kg水泥漿堵漏無效后,采取投100 kg水泥球擠壓+100 kg水泥漿堵漏。掃水泥至87.40 m,返水量開始減少,89.60 m全漏失,頂漏掃水泥至97.37 m,再次擴孔下89 mm套管至92.52 m隔離漏失層位,返水正常。

      3.2.2.2 中部砂巖破碎、裂隙發(fā)育地層(217.50~245 m)漏失治理

      217.50~218.3 m返水逐漸變小,225.30 m不返水,水位從24 m降為55 m,用S71鉆桿做導管灌注植物膠(液體)10 kg+木屑2 kg堵漏,返水正常;鉆至240.64 m,再遇孔內漏失,采用上述方法堵漏??咨?76.31 m時,217.50~245 m重新出現漏失,在246 m處架橋,灌入水泥(200 kg)漿堵漏,返水50%。

      3.2.2.3 中深部漏失層治理

      (1)285~547.60 m孔段,巖性以細粉砂巖、砂質泥巖為主,地層破碎、長孔段裂隙發(fā)育,返水很小,采用803堵漏劑+木屑+海帶等惰性材料隨鉆堵漏(用S71鉆桿做導管,把攪拌均勻的漿液從鉆桿口倒入,泵送替漿到位后,靜置20~30 min;補灌803堵漏劑,送水循環(huán),正常后開始鉆進),每班進行2~3次。

      (2)鉆至547.60 m,全漏失,頂漏鉆進至561.04 m,灌水泥(300 kg)漿堵漏無效后,補灌水泥(300 kg)漿,水位升至20.1 m,并順利施工至950.88 m終孔。

      3.3 永安張家山ZK001孔

      3.3.1 261.69 ~339.21 m 漏失孔段治理

      巖心有小裂隙,沖洗液消耗約70 L/min,采用803堵漏劑+木屑漿液堵漏,沖洗液消耗量降至20~50 L/min。鉆至340 m,全泵漏失,灌水泥(100 kg)漿堵漏,下鉆掃孔在330 m遇水泥液面,返水正常。

      3.3.2 468.75 ~496.97 m 漏失孔段治理

      巖心破碎,小~中等裂隙發(fā)育:468.75 m漏失量40~90 L/min;475.85 m開始全漏失,水位22.90 m,孔口可清晰聽到水流聲音;475.85~490.01 m,巖心非常松散破碎,呈松散顆粒狀,為斷層充填物。先后采取以下堵漏措施(見表3)無法解決漏失問題,采用低固相泥漿(使用2臺泥漿攪拌機配漿)頂漏鉆進至900.32 m終孔,總計消耗粘土92 t。

      3.4 其它典型鉆孔漏失治理

      3.4.1 安溪舉口ZK1501孔

      (1)304.52~319.4 m,灰?guī)r,小裂隙,全漏失。灌水泥(150 kg)漿堵漏無效;鉆至319.40 m再灌水泥300 kg+木屑2 kg漿液堵漏,返水正常。

      (2)843.70~875.80 m,砂巖,小 ~中裂隙發(fā)育,全漏失。采用水泥200 kg+木屑3 kg漿液堵漏,少量返水;使用803堵漏劑+木屑堵漏,效果不明顯;鉆至875.80 m灌注水泥250 kg+木屑3 kg+麻袋0.5只(斷成寸長)漿液沒有堵住后,改用“LHDLX堵漏王”堵漏,水位由37.8 m升至10.8 m。

      (3)1177.61 m,棲霞組灰?guī)r,20 cm空洞,全孔漏失??紤]上部地層完整、孔深、堵漏有難度,且臨近終孔,采用頂漏鉆進方法,施工至孔深1217.10 m終孔。

      3.4.2 清流白塔ZK3601孔

      鉆至364.48 m,地層破碎,裂隙漏失,不返水,水位28.3 m。使用803堵漏劑+PHP+木屑等惰性材料堵漏,不返水;頂漏鉆進至396.27 m,使用803堵漏劑+木屑+云母片等惰性材料堵漏,水位升至1.5 m,返水正常,采用泥漿順利施工至終孔。

      3.4.3 大田華溪西ZK1602孔

      139.5 m開始漏水,水位85 m,頂漏鉆進至144.37 m,用 S71鉆桿做導管灌100 kg水泥漿堵漏,返水正常,水位升為9.3 m。

      202.26~211.55 m,地層破碎,裂隙發(fā)育,使用803堵漏劑+PHP+木屑等惰性材料隨鉆堵漏,無效。頂漏鉆進211.55 m,全漏失,水位降為79.20 m,用S71鉆桿做導管灌水泥(100 kg)漿堵漏,掃孔到底,不返水;再灌水泥150 kg+木屑2 kg漿液堵漏,返水正常,水位升為14.15 m。

      251 m~終孔長漏失段治理。鉆至251 m發(fā)生全漏失(水位53.20 m),于孔深253.18 m灌水泥150 kg+木屑2 kg漿液堵漏,返水50%;253.18~761.98 m長孔段裂隙發(fā)育,多處發(fā)生不同程度的漏失,使用803堵漏劑 +PHP+木屑等隨鉆堵漏;761.98 m開始全漏失(水位106.95 m),頂漏鉆進至766.54 m,用S71鉆桿做導管灌水泥(150 kg)漿堵漏,在723 m遇水泥液面,掃孔到底返水60%(水位升至68.30 m),繼續(xù)使用803堵漏劑+木屑等隨鉆堵漏至833.20 m終孔。

      3.4.4 漳平赤洋埔ZK6401孔

      該孔鉆遇88.26~886.73 m長孔段破碎、裂隙地層漏失,漏失量中等~大。88.26~118.88 m,水位48.30 m,采用灌水泥(150 kg)漿堵漏后,返水正常,水位升為22.05 m;118.88~886.73 m,地層比較破碎復雜,使用803堵漏劑、木屑、云母片、棉花殼、麻絲等材料隨鉆堵漏,每班2~3次,保證了鉆孔的正常施工。

      4 福建煤田鉆孔漏失治理的探討

      綜上所述,鉆孔漏失治理是福建煤田深孔鉆探關鍵性技術難題,能否快速、有效地解決這一難題,直接關系到地質找礦成果的實現和效益。

      4.1 福建煤田漏失層的主要特征

      (1)具有多孔隙、高滲透性的風化帶、破碎帶和具有天然裂隙的斷層、節(jié)理等是2種主要的漏失地層。地層的破碎程度、孔段長度、孔(裂)隙的大小與開放情況、地下水的活動等決定了應選擇的堵漏方法與工藝,也反映了漏失層治理的難易程度。

      (2)部分深孔在淺~中部孔段鉆遇洞穴、巖溶地層,坑道老窖、礦渣堆等嚴重漏失層。這類地層的漏失采用常規(guī)的堵漏方法與工藝(如灌注水泥漿、惰性材料充填等)往往是無效的,通常需下套管隔離。

      (3)目前,繩索取心鉆進是我隊煤田勘探的主要工藝,較小的鉆桿柱與孔壁環(huán)狀間隙形成人工機械壓裂作用產生的地層裂隙在所難免,其漏失基本為滲漏~微漏,不必專項治理。

      (4)由于福建煤田勘探主要位于山區(qū),地形高差變化較大,普遍存在地下水徑流。較強的地下徑流增加了鉆孔漏失治理的難度。

      4.2 復雜鉆孔漏失治理效果不佳的原因

      總結福建煤田鉆孔堵漏的實踐,一次性采取措施解決鉆孔漏失的案例不多,常常是通過堵漏措施保證孔內水位達到泥漿護壁需求后采取“頂漏鉆進”,并存在堵漏工藝措施不當造成嚴重孔內事故的現象。主要原因如下。

      (1)沒有認真調查、分析漏失層的特征,盲目選擇堵漏方法與工藝。具體表現是:

      ①堵漏材料顆粒太大或太小,無法進入或充填裂隙、孔隙、孔洞等漏失通道,如圖1所示為纖維材料過大;

      圖1 漳平東山崎礦區(qū)ZK7001孔258~267 m孔段堵漏水泥心(問題:纖維材料過于粗大,混合不均)

      ②地層破碎,堵漏材料進入、填充漏失通道形成的堵漏隔離層薄或強度低,在外力作用下堵漏隔離層遭受破壞重新引發(fā)漏失;

      ③架橋填塞法堵漏的多種堵漏材料級配不合理,無法實現“塞得進、填得實、封得密”的要求;

      ④水泥漿等充填固結法堵漏,采用的機具不當、壓漿水過多或不足等致使堵漏材料不能在漏失孔段留置、進入漏失通道或凝結固化。

      (2)堵漏水平低、經驗不足,對堵漏新技術、新材料(如803堵漏劑、LHDLX堵漏王等)的特性與使用方法沒有足夠的了解與掌握。

      (3)后續(xù)操作失誤,致使堵漏成果遭受破壞,甚至引發(fā)嚴重的孔內事故,如掃水泥下鉆過快、清渣不足等造成的卡、埋鉆事故屢見不鮮。

      (4)鉆孔結構設計不合理,套管下入深度不夠,鉆遇洞穴、巖溶地層,坑道老窖等嚴重漏失層時重新提套管擴孔或花費大量時間護壁堵漏,嚴重影響施工效率,如大田桃舟南ZK3001孔。

      4.3 提高漏失層治理效果的思路與對策

      針對福建煤田漏失層的主要特征,結合具體的堵漏經驗,筆者認為提高漏失層治理效果的思路是:防止堵漏材料被地下水沖走或稀釋,有效填塞、封閉漏失通道?;緦Σ?不必過多關注漏失量的大小,關鍵要注意漏失層的地層特征及地下徑流情況。

      4.3.1 架橋填塞法堵漏

      架橋填塞法堵漏其實是“大顆粒架橋、小顆粒填縫、泥皮封塞”的過程,要求堵漏材料“塞得進、填得實、封得密”。因此,架橋材料要具有廣泛顆粒尺寸的混合料,并合理確定各種不同材料(纖維狀、薄片狀、顆粒狀)的比例。為增加堵漏效果,灌注堵漏材料后宜進行壓力密實。

      4.3.2 充填固結法(如灌注的水泥漿)

      為了有效封堵漏失層中的裂隙、孔隙等鉆孔與地層之間的漏失通道,必須在預定深度范圍內形成具有一定半徑、較高強度的阻水帶。實現條件為:

      (1)應采取有效措施使?jié){液進入、滲透或擠入裂隙、孔隙等通道一定的距離并填充密實,如對裂隙、孔隙小的漏失層采用封閉孔段、壓力注漿;

      (2)應使?jié){液能在漏失層的裂隙、孔隙中停留和不被地下水稀釋,如對裂隙、孔隙大漏失層的對策:采用平衡或增阻(增加漿液流動阻力)灌漿,在漿液中摻入砂、惰性材料、纖維材料等使漏失通道由大變小、由小變微,有地下徑流存在時采用速凝漿液等;

      (3)保證漿液與裂隙、孔隙等漏失通道圍巖膠結成具有一定強度、穩(wěn)定性好的整體,這不僅要合理控制水灰比,也要有效防止堵漏過程中漿液遭受稀釋、破壞;

      (4)無法用泵送的堵漏材料漿液,可采用繩索取心鉆桿為灌注工具:堵漏漿液倒入鉆桿內后,再用泵壓送替漿水。投送水泥球一般采用繩索取心鉆桿。

      5 結語

      通過回顧與總結我隊主要鉆孔漏失治理的情況,我們深感鉆孔漏失是嚴重影響福建煤田勘查鉆探效率、效益與質量的關鍵性技術難題。為更好地解決這一難題,我們期望通過不斷學習、吸收兄弟單位的先進經驗,結合實際情況持續(xù)開展科研與攻關,有效引進新技術、用好新材料。

      本文僅結合鉆探實踐,粗略探討了提高漏失層治理效果的思路與對策,不妥之處,敬請同行指正。

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