譚德寧 黃寶嶺 付振魯
(山東普利森集團(tuán)有限公司,山東德州 253003)
深孔鉆床設(shè)計是一項技術(shù),不是隨便就能設(shè)計好的,國內(nèi)有廣東東莞、山東法因數(shù)控、西安機(jī)床廠、上海順杰機(jī)電、北京哈鏝和山東普利森等廠家,國外的就不提了;論技術(shù)與水平,國內(nèi)大都是仿制,水平中等,在國際上做的較好的是德國TBT公司。在這里介紹一項填補(bǔ)國內(nèi)空白的深孔鉆制造技術(shù)。
圖1是山東普利森集團(tuán)有限公司的ZP2102深孔鉆床,為基型產(chǎn)品,1990年在北京機(jī)床展銷會上獲得金馬二等獎。這里再次進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和量體裁衣的專機(jī)設(shè)計,供國內(nèi)知名人士共睹。
深孔鉆床屬于專用機(jī)床而且特別專,筆者參加設(shè)計了40多臺專機(jī),92%沒有相同的。這里以一種專機(jī)為例,介紹一下設(shè)計的特殊技巧。在1997年北京機(jī)床展銷會上,我公司承接了一臺ZP2102深孔鉆床,用戶為長春一汽公司,安排由我為主進(jìn)行設(shè)計,圖2為加工零件圖,零件的材料為易切鋼35,調(diào)質(zhì)處理,加工件有精度要求。對于深孔鉆削來說,表面粗糙度Ra1.6 μm容易達(dá)到,尺寸精度φ12.7H7容易保證,但是內(nèi)孔對外圓的徑向跳動0.03 mm不易保證。
根據(jù)加工零件的精度要求設(shè)計了一臺專機(jī)。
根據(jù)深孔鉆床的結(jié)構(gòu)和加工零件的精度要求進(jìn)行了兩種布局,如圖3所示。實(shí)踐證明:兩種結(jié)構(gòu)均可滿足使用要求,總體布局一為1997~2001年長春一汽公司使用的結(jié)構(gòu),零件的加工精度為:表面粗糙度Ra1.6 μm,尺寸精度φ12.7H7,內(nèi)孔對外圓的徑向跳動0.02~0.04 mm;在床頭箱02與導(dǎo)向架36之間安裝了一套夾緊裝置90,工件依靠夾緊裝置90上的彈簧夾頭定位,工件的旋轉(zhuǎn)由床頭箱02通過撥臂帶動,導(dǎo)向架36設(shè)計有液壓頂緊缸和回轉(zhuǎn)軸承,這樣導(dǎo)向套既能頂緊工件又能隨工件回轉(zhuǎn)。在使用過程中,夾緊裝置90上的軸承使用1年以后(1天16 h連續(xù)工作,兩班倒)會產(chǎn)生磨損,此時軸承產(chǎn)生間隙0.3 mm左右,當(dāng)導(dǎo)向架36再頂緊工件時會產(chǎn)生圖中細(xì)實(shí)線所示的后仰情況,導(dǎo)致內(nèi)孔對外圓的徑向跳動超差,差值在0.12~0.18 mm。經(jīng)過多次維修,精度難以恢復(fù),最好情況為:內(nèi)孔對外圓的徑向跳動0.06~0.08 mm。
為了徹底解決問題,2002年重新與用戶簽定技術(shù)協(xié)議,設(shè)計了總體布局二的結(jié)構(gòu),使用至今,精度完全達(dá)到要求,機(jī)床使用良好,說明這種結(jié)構(gòu)非常可靠。該結(jié)構(gòu)是在床頭箱主軸2上直接安裝彈簧夾頭3對工件定位,在主軸尾部設(shè)計有夾緊液壓缸1,由彈簧夾頭3后部的拉桿拉緊對工件進(jìn)行定位夾緊,導(dǎo)向套4通過頂緊液壓缸5頂緊工件,在導(dǎo)向套4前端有錐面,頂緊時可進(jìn)行自動封油,深孔鉆6采用插入式結(jié)構(gòu),這樣鉆桿的長度可以縮短。
上述結(jié)構(gòu)是通過液壓控制實(shí)現(xiàn)自動夾緊和松開,該結(jié)構(gòu)決定了需要兩套液壓缸,那么液壓系統(tǒng)需使用兩排疊加閥分別來實(shí)現(xiàn)其動作。從圖3所示,頂緊液壓缸5的缸徑遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于夾緊液壓缸1的缸徑,在相同流量的作用下,頂緊液壓缸5的運(yùn)動速度很慢,需要40 s左右,夾緊液壓缸1的運(yùn)動速度5 s內(nèi)還行,為了解決速度問題,采用了圖4所示的結(jié)構(gòu)。
在管路上只需將兩液壓缸的進(jìn)油管路用一根軟管串聯(lián),再在兩液壓缸的出油管路用另一根軟管路串聯(lián),這樣必然產(chǎn)生夾緊液壓缸1工作結(jié)束后,兩排閥的油路一起給頂緊液壓缸5供油,從而提高了頂緊液壓缸5的運(yùn)動速度,反之,松開時亦然。頂緊液壓缸5的運(yùn)動速度提高到10 s左右,滿足使用要求。
液壓缸是機(jī)床的一個組成部分,在我廠深孔鉆床ZP2102上,離不了用液壓缸來頂緊加工工件,它的控制是依靠液壓閥來實(shí)現(xiàn)的。當(dāng)液壓缸的壓力為0.7 MPa時,頂緊力為8 778 N;當(dāng)液壓缸的壓力為0.2 MPa時,頂緊力為2 508 N。如果采用0.7 MPa的壓力頂緊工件,彈簧卡頭夾緊工件會變形影響加工精度,必需采用0.2 MPa的壓力。參看《液壓樣本》可知,一般的壓力控制閥——減壓閥或溢流閥最低控制壓力為0.6~0.7 MPa,結(jié)構(gòu)如圖5所示,這種結(jié)構(gòu)是非常簡單的。
減壓液壓溢流閥:此種結(jié)構(gòu)的最低壓力能夠控制在0.1~0.2MPa,在液壓缸的進(jìn)油口增加一個減壓式“壓力溢流控制閥”,通過溢流閥調(diào)整回路的壓力。
如圖6所示,圖6a的回路為常用型疊加閥。圖6b的回路在常用型疊加閥基礎(chǔ)上增加了1個“溢流閥和單向閥組合閥”。當(dāng)油缸頂緊時通過溢流閥1流過液壓缸,此時液壓缸的壓力由溢流閥1上的彈簧來調(diào)整。濟(jì)南液壓件廠就可生產(chǎn),壓力可以控制在0.1~0.2 MPa,流過溢流閥1的液壓油不能流過單向閥2,因?yàn)樵趩蜗蜷y內(nèi)已經(jīng)將彈簧的頂緊力增大到開啟壓力在0.7 MPa上。油缸松開時通過單向閥2流過溢流閥1的溢流口流回油箱,此時液壓缸的壓力為2 MPa,這時液壓油不能流過溢流1。由圖5可知:因?yàn)橐簤河蛯⒂涂诙滤?,錐堵只能單方向移動,不可能是雙向的。
這里是另外一種控制頂緊壓力的方法,從圖7液壓原理圖可知,在液壓頂緊缸的進(jìn)油口處安裝了1個管式溢流液壓閥,液壓管道的通徑為φ6 mm,依靠該閥對液壓頂緊缸進(jìn)行0.2 MPa的壓力控制。實(shí)踐證明:該方法可以解決液壓頂緊力大小的問題。
從圖8管式溢流液壓閥結(jié)構(gòu)圖可知:松開右端的鎖緊螺母,操縱調(diào)節(jié)螺桿4使之前進(jìn)或后退,從而改變了調(diào)節(jié)彈簧3的壓縮長度,導(dǎo)致作用在錐閥2的頂緊力產(chǎn)生變化——增大或減小;當(dāng)液壓油從左端進(jìn)油口接頭1進(jìn)入時(接頭1內(nèi)徑只有φ2~3 mm),錐閥2對液壓油起到阻尼作用,迫使流經(jīng)下部出油口的壓力下降,通過改變調(diào)節(jié)彈簧3的壓縮量可以調(diào)節(jié)出油口的壓力的大小,壓力可以控制在0.1~0.2 MPa。
當(dāng)管徑比較大的油液流經(jīng)管徑比較小的管道時,在直徑變化處會產(chǎn)生節(jié)流作用,使小管徑里的油壓力增高,流量會減小,在直徑變化處形成紊流,無論是進(jìn)油口還是出油口正反通油,錐閥2與溢流閥體5始終是開口的,不能完全閉合;這就是利用紊流產(chǎn)生的壓力差使錐閥2不能閉合,確保圖7所示正反通油的原因。
通過上面的理論分析和生產(chǎn)實(shí)踐證明,機(jī)床設(shè)計仿制比較容易,要想做好卻很難;通過對深孔鉆床一種工件實(shí)例的設(shè)計與研究,闡述了機(jī)床結(jié)構(gòu)設(shè)計和液壓閥改進(jìn)設(shè)計,機(jī)床的各個部件之間互相聯(lián)系、相互依存并缺一不可,液壓系統(tǒng)有時會影響整機(jī)的加工精度,本文提出了在液壓控制閥上實(shí)現(xiàn)0.2 MPa壓力的方法,填補(bǔ)了國內(nèi)空白。
[1]陳心昭.現(xiàn)代實(shí)用機(jī)床設(shè)計手冊[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2006.
[2]德州機(jī)床廠.ZP2102、ZK2102 深孔鉆床圖紙[Z].1999.