杜紹貴 李六如 毛章雄 李恩軒
(南車資陽機車有限公司曲軸事業(yè)部,四川641301)
MAN L27/38系列柴油機是德國MAN B&W公司為全球船企設(shè)計開發(fā)的中速柴油機,分為L27/38P和L27/38G兩個系列,在全球得到普遍采用。曲軸作為柴油機的關(guān)鍵零部件,其制造工藝復雜,制造成本約占柴油機成本的五分之一到四分之一。特別是對于像MAN L27/38系列這種鍛造難度特大的曲軸,國內(nèi)多數(shù)主流船用主、輔機制造企業(yè)一直依賴從歐洲、韓國進口。因此探索MAN L27/38系列曲軸鍛件TR鐓鍛工藝,盡快實現(xiàn)MAN L27/38系列曲軸鍛件的國產(chǎn)化和批量生產(chǎn)具有十分重要的意義。
大型全纖維曲軸鍛件主要采用彎曲鐓鍛法鍛造成形,TR彎曲鐓鍛法就是其中的一種,其工藝特點之一是逐拐加熱、逐拐鍛造,通過多次加熱鍛造獲得一支整體曲軸鍛件。因此對于曲軸鍛件,其鍛造工藝設(shè)計的重點和難點是保證單個曲拐(一個連桿頸+兩個曲柄臂)的鍛造成形質(zhì)量。
而影響曲拐鍛造成形質(zhì)量的因素有許多,如加熱溫度、鍛造設(shè)備、鍛造速度、鍛造工藝方法、預鍛量、模具技術(shù)狀態(tài)、潤滑條件、坯料結(jié)構(gòu)尺寸、曲拐結(jié)構(gòu)尺寸等,其中最主要的是坯料結(jié)構(gòu)尺寸、曲拐結(jié)構(gòu)尺寸、和預鍛量的大小。
1.2.1 坯料結(jié)構(gòu)尺寸
坯料結(jié)構(gòu)尺寸主要指用于鍛造成形曲柄臂的坯料直徑、長度以及連桿頸環(huán)槽的尺寸。坯料直徑過大不僅浪費原材料增加曲軸鍛件成本,而且容易在曲柄臂連桿頸側(cè)面形成飛邊。飛邊不利于鍛造過程中曲拐入模,也影響曲軸鍛件美觀以及后續(xù)的機加工,嚴重時必須采取氣割消除。而坯料尺寸過小不僅要額外增加預鍛量,而且還難以保證曲柄臂充填飽滿。所以合理選擇坯料尺寸是TR鍛造工藝設(shè)計的重要環(huán)節(jié)。
1.2.2 曲拐結(jié)構(gòu)尺寸
曲拐結(jié)構(gòu)尺寸主要指曲柄臂橢圓長、短軸尺寸,長、短軸的比值,平衡塊安裝面的高度。在進行鍛件尺寸設(shè)計時,為了保證曲柄臂成形良好,按照經(jīng)驗值應將曲柄臂橢圓長、短軸的比值控制在1~1.3以內(nèi)。雖然比值越小越有利于成形,但會造成機加工余量大而增加原材料消耗;比值太大則容易在曲柄臂連桿頸側(cè)面形成大飛邊,也不利于曲柄臂充滿。合理選擇曲柄臂橢圓長、短軸的比值不僅有利于曲柄臂充填飽滿,而且原材料利用率也能達到一個合理的水平。平衡塊安裝面的高度是評價曲軸鍛件TR彎曲鐓鍛難易程度的重要指標,曲柄臂因“缺肉”(充填不滿)沒有加工量往往就是因為平衡塊安裝面的高度太高所致。為此,TR彎曲鐓鍛法采取預鍛工步來解決曲柄臂“缺肉”問題。
1.2.3 預鍛量
預鍛功能是TR彎曲鐓鍛法的創(chuàng)新點,預鍛的本質(zhì)是通過預鍛模實現(xiàn)對曲軸加熱坯料的非對稱聚料,而預鍛的主要目的就是保證曲柄臂平衡塊安裝面的充滿,特別是對于平衡塊安裝面高而且寬的曲軸,預鍛工步是非常必要的。預鍛量大小的控制是通過調(diào)整預鍛模寬度、高度以及型腔尺寸來實現(xiàn)的,因此預鍛模的設(shè)計非常關(guān)鍵。預鍛模設(shè)計需要重點考慮三個因素即曲柄臂形狀、坯料規(guī)格大小、預鍛后坯料的當量圓直徑。
表1為7L27/38P曲軸成品主要技術(shù)參數(shù)。
7L27/38P曲軸鍛件調(diào)質(zhì)前須進行粗加工,所以曲軸鍛件是否合格是按照粗加工尺寸來進行劃線檢查、驗收的。粗加工尺寸是曲軸鍛件的設(shè)計依據(jù)。7L27/38P曲軸主要粗加工尺寸見表2。
根據(jù)7L27/38P曲軸成品尺寸、粗加工尺寸,綜合考慮調(diào)質(zhì)熱處理變形、鍛件幾何尺寸精度等因素,以保證曲拐成形飽滿,完全滿足粗加工圖的要求為鍛件設(shè)計原則,設(shè)計出了7L27/38P曲軸鍛件。曲軸鍛件材料為42CrMo4,其三維實體圖見圖1,主要技術(shù)參數(shù)見表3。
從表3可知:
(1)7L27/38P曲軸鍛件主軸頸、連桿頸開檔較窄,對鐓鍛用的彎曲上、下模以及定位、夾緊擋板工裝壽命不利。
(2)曲柄臂橢圓長、短軸比值為a/b=567 mm/436 mm=1.3,屬于典型的“瘦長型”曲柄臂,達到了鐓鍛工藝設(shè)計經(jīng)驗控制值的上限。
(3)平衡塊安裝面高度h=224 mm,公司以前還沒有鍛造過這樣的曲軸鍛件。一系列數(shù)據(jù)表明7L27/38P曲軸鍛件是公司歷史上鍛造難度最大的曲軸鍛件。
表1 7L27/38P成品曲軸主要技術(shù)參數(shù)Table 1 Main technical parameters of 7L27/38P finished crankshaft
表2 7L27/38P曲軸主要粗加工技術(shù)參數(shù)Table 2 Technical parameters of rough machining for 7L27/38P crankshaft
表3 7L27/38P曲軸鍛件主要技術(shù)參數(shù)Table 3 Main technical parameters of 7L27/38P crankshaft forging
圖1 7L27/38P曲軸鍛件三維造型Figure 1 3D model of 7L27/38P crankshaft forging
針對上述三個方面的鍛造難點,鐓鍛工藝設(shè)計采取以下措施:
(1)針對主軸頸、連桿頸開檔窄,將定位、夾緊擋板設(shè)計成鑲塊式。
(2)針對“瘦長型”曲柄臂,在保證曲柄臂充填飽滿的前提下必要時在終鍛后氣割飛邊。
(3)為確保平衡塊安裝面充填飽滿,在坯料使用尺寸確定為?332 mm的情況下,一是采用大預鍛量;二是采用一個曲拐兩個火次鍛造完成,即采用加熱、預鍛、再加熱、終鍛方式。
第一次試模鍛造3個曲拐,存在如下質(zhì)量問題。
(1)曲柄臂主軸頸側(cè)面有折疊,見圖2。
(2)曲柄臂連桿頸側(cè)面有折疊,見圖3。
(3)曲柄臂充填不滿,“缺肉”嚴重,見圖4。
(4)曲柄臂連桿頸側(cè)面飛邊過大,見圖5。
圖2 曲柄臂主軸頸側(cè)面折疊Figure 2 Main journal side overlap of crank arm
圖3 曲柄臂連桿頸側(cè)面折疊Figure 3 Crankpin side overlap of crank arm
圖4 曲柄臂平衡塊安裝面“缺肉”Figure 4 Underfill on the mounting surface of crank arm counterbalance
圖5 曲柄臂連桿頸側(cè)面徑向大飛邊Figure 5 Side radial big flash on crankpin of crank arm
從3拐曲軸鍛造試模結(jié)果來看,7L27/38P曲軸鍛件技術(shù)參數(shù)設(shè)計存在嚴重問題,鐓鍛工藝設(shè)計采取的措施效果不夠明顯,還需做進一步的分析并解決存在的問題。
(1)優(yōu)化部分粗加工尺寸,允許局部鍛造黑皮在曲軸半成品交貨狀態(tài)時消除。據(jù)此優(yōu)化了部分鍛件尺寸,特別是曲柄臂鍛件尺寸,以減小鍛造難度。優(yōu)化后的7L27/38P曲軸鍛件主要技術(shù)參數(shù)見表4。
相比表3,曲柄臂橢圓長、短軸的比值a/b=552 mm/460 mm=1.2減小了0.1,平衡塊安裝面高度減小了12 mm。鍛造難度有所降低。
(2)針對曲柄臂主軸頸、連桿頸側(cè)面折疊,與某大學機械工程學院合作,采用DEFORM 3D軟件對鍛造過程進行數(shù)值模擬與仿真分析,弄清了曲柄臂主軸頸、連桿頸側(cè)面折疊產(chǎn)生的原因。根據(jù)數(shù)值模擬與仿真分析結(jié)果,我們將曲軸坯料使用尺寸?332 mm改為?335 mm,坯料連桿頸環(huán)槽由直槽改為帶45°的斜度,解決了曲柄臂連桿頸側(cè)面折疊,見圖6。
表4 優(yōu)化后的7L27/38P曲軸鍛件主要技術(shù)參數(shù)Table 4 Optimized main technical parameters of 7L27/38P crankshaft forging
圖6 曲軸坯料連桿頸環(huán)槽Figure 6 Crankpin ring groove of crankshaft blank
圖7 優(yōu)化前預鍛模模型、實物及剖面圖Figure 7 The blocker model, substance and sectional drawing before optimizing
圖8 2拐L27/38P曲軸鍛件Figure 8 The crankshaft forging of L27/38P with 2 crankthrows
圖9 7L27/38P整體曲軸鍛件Figure 9 7L27/38P integral crankshaft forging
采取兩項工藝措施解決曲柄臂主軸頸側(cè)面折疊,一是優(yōu)化預鍛模型腔尺寸,見圖7;二是預鍛后氣割飛邊。
優(yōu)化后預鍛模L從70 mm增加至100 mm,圓角半徑R從242.5 mm增加至292.5 mm。寬度B從456 mm增加至497 mm。
(3)為解決曲柄臂充填不滿,“缺肉”問題,增加預鍛模寬度,將預鍛模與夾緊、定位擋板之間的間距由30 mm減小到15 mm,以進一步增大預鍛量。
(4)曲柄臂連桿頸側(cè)面飛邊過大。盡管曲柄臂短軸尺寸增加了24 mm,但7L27/38P曲軸鍛件曲柄臂仍屬“瘦長型”,大預鍛量容易導致終鍛時在曲柄臂連桿頸側(cè)面產(chǎn)生大飛邊,為了不影響后續(xù)鍛造入模,采用氣割消除。
3.3 第二次試驗
第二次試模鍛造2個曲拐,實物質(zhì)量表明:曲柄臂內(nèi)、外側(cè)折疊完全消除,平衡塊安裝面“缺肉”都得到了較好解決,至于曲柄臂連桿頸側(cè)大飛邊則通過鍛后氣割予以解決,見圖8。
3.4 整體曲軸鍛件的生產(chǎn)實踐
截止到2011年12月底,L27/38P和L27/38G兩大系列曲軸鍛件都已實現(xiàn)國產(chǎn)化并批量生產(chǎn),已累計生產(chǎn)了52支。曲軸鍛件完全滿足下工序粗加工尺寸要求,一次性交檢合格率100%。圓滿完成了L27/38P、L27/38G曲軸鍛件的開發(fā)任務,結(jié)束了國內(nèi)主流船用主、輔機廠家曲軸完全依賴進口的局面。圖9為7L27/38P整體曲軸鍛件。
曲軸鍛件TR鐓鍛工藝是一個比較復雜的過程,影響因素多且變形機理復雜。要生產(chǎn)出滿足鍛造工藝設(shè)計要求的曲軸鍛件,不僅需要豐富的工藝設(shè)計經(jīng)驗,而且也需要大量的現(xiàn)場生產(chǎn)實踐。合理的工藝設(shè)計、有效的工藝措施以及工序過程的嚴格控制都是必要的質(zhì)量保證手段。特別是采用先進可靠的模擬分析軟件,對于縮短產(chǎn)品開發(fā)周期大有幫助。7L27/38P曲軸鍛件的成功鍛造,驗證了最終優(yōu)化改進的工藝方案是合理的,采取的工藝措施是有效的。
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