周鵬高 彭 俊 劉 楊 甘一風(fēng)
(1.中國石油新疆油田分公司工程技術(shù)研究院,新疆 克拉瑪依 834000;2.中國石油新疆油田分公司百口泉采油廠,新疆 克拉瑪依 834000)
艾克1井位于準噶爾盆地中央坳陷瑪湖凹陷內(nèi),是一口主探二疊系風(fēng)城組一段(P1f1)的風(fēng)險探井。風(fēng)城組自下而上分為風(fēng)一段(P1f1)、風(fēng)二段(P1f2)和風(fēng)三段(P1f3)。該井第三次開鉆采用常規(guī)方式鉆進至風(fēng)三段后,機械鉆速為0.63~0.95 m/h。為了提高鉆井速度,擬在第四次開鉆風(fēng)三段和風(fēng)二段實施氮氣鉆井。
艾克1井第三次開鉆,鉆至4 700 m中完,鉆進揭開風(fēng)三段115 m。為了避免儲層段氣體鉆井井下燃爆風(fēng)險,注入氣體選用氮氣。氮氣鉆井的主要風(fēng)險有井壁失穩(wěn)、地層出油/水和井控問題。
艾克1井實施氮氣鉆井前,其最近的鄰井風(fēng)南7井鉆至4 450 m中完,鉆進揭開風(fēng)城組約1 100 m。艾克1井第三次開鉆的井徑曲線表明,進入風(fēng)城組后井徑規(guī)則,井眼穩(wěn)定性好。應(yīng)用風(fēng)南7井電測資料分析風(fēng)城組井壁穩(wěn)定性[1-3],風(fēng)南7井進入風(fēng)二段后,泊松比下降,抗壓強度增大,將逐漸超過上覆壓力,井眼穩(wěn)定性變好;風(fēng)二段坍塌壓力系數(shù)小于0.6,并有減小趨勢。
綜合上述分析認為,艾克1井第四次開鉆,在風(fēng)三段和風(fēng)二段實施氮氣鉆井,不會發(fā)生大段的井眼力學(xué)失穩(wěn)。由于風(fēng)城組含有泥巖夾層,易坍塌、崩落,且井壁掉塊具有較強的隨機性和不可預(yù)知性,因此,需制定現(xiàn)場應(yīng)急措施。
艾克1井預(yù)測儲層埋藏深為5 013~5 330 m,該區(qū)域鄰井在風(fēng)城組地層壓力系數(shù)最高達1.60。針對氮氣鉆井鉆遇異常高壓的井控風(fēng)險,采取以下對策:①選用105 MPa壓力等級的井控裝備和FX35—17.5/35旋轉(zhuǎn)控制頭,以滿足關(guān)井時井口最高關(guān)井壓力和氮氣鉆井動密封要求;② 第三次開鉆中完后,下入復(fù)合套管:244.5 mm SM125TT套管0~2 750 m+244.5 mm VM110HC套管2 750~4 700 m,套管抗外擠強度分別為53.9 MPa和70.8 MPa,能滿足氮氣鉆井要求;③ 選用耐壓105 MPa的浮閥和旋塞等內(nèi)防噴工具。
預(yù)計風(fēng)三段和風(fēng)二段出現(xiàn)高產(chǎn)油氣流的可能性不大,井控風(fēng)險可控。
氮氣鉆井過程中,地層出油/水易引起卡鉆和井壁失穩(wěn)。根據(jù)已鉆鄰井錄井、測井、試井資料,預(yù)測風(fēng)三段和風(fēng)二段大量出液的可能性不大。氮氣鉆井期間若地層少量出液影響攜巖,可增大注氣量轉(zhuǎn)換為氮氣霧化鉆井;地層出液速度較大(大于5 m3/h)時,可轉(zhuǎn)為常規(guī)鉆井液鉆井[4-5]。
根據(jù)最小動能理論[6],對艾克1井第四次鉆215.9 mm井眼的注氣量進行模擬,計算出滿足環(huán)空節(jié)點處攜巖率為30%的最小注氣量(見圖1a)。地層出油/水時,需要轉(zhuǎn)化為霧化鉆井,霧化鉆井所需最小注氣量如圖1b所示。從圖1可看出,若氮氣鉆井機械鉆速為3~9 m/h,地層無液體產(chǎn)出,保證環(huán)空節(jié)點處攜巖率為30%的最小注氣量為49~540 m3/min;若地層產(chǎn)液量為1~5 m3/h,所需的最小注氣量為68~121 m3/min,地層出液后,攜巖所需氣量急劇增加。
圖1 最小注氣量分析圖
改變氮氣注入量,環(huán)空攜巖率變化規(guī)律如圖2所示。隨著注氣量的增大,攜巖率顯著增大,注氣量增大到一定程度后,攜巖率的變化較小。注氣量過大,會造成經(jīng)濟與動力的浪費,且對管線的沖蝕嚴重[7]。根據(jù)最小注氣量和攜巖率模擬結(jié)果,井段4 700~5 000 m時,合理注氣量為90~110 m3/min;井段5 000~5 400 m時,合理注氣量為110~130 m3/min。
圖3是注氣量為100 m3/min,地層出水量為0~5 m3/min時的氮氣鉆井井筒壓力剖面。從圖3可以看出,地層不出水時,井口立壓僅為1.23 MPa。隨著出水量的增大,立壓逐漸增大,當出水量達到5 m3/min時,立壓接近2.0 MPa。地層出水時立壓絕對值變化不明顯,但相對幅度較大,因此氮氣鉆進過程中應(yīng)加強對立壓的精細監(jiān)測,以利于井下復(fù)雜的識別。
圖2 攜巖率與注氣量的關(guān)系圖
圖3 氮氣鉆井井筒壓力圖
根據(jù)井筒流場模擬結(jié)果,氮氣鉆井正常鉆進時,合適的氣量為90~130 m3/min,當?shù)貙由倭砍鲆海ㄐ∮? m3/h)時需轉(zhuǎn)換為霧化鉆井,所需氣量為130~180 m3/min。為了提高處理井下復(fù)雜能力,配備滿足200 m3/min的氮氣供給設(shè)備:供氣量為27 m3/min的空壓機15臺,處理量為60 m3/min、額定壓力為15 MPa的增壓機4臺,處理量為70 m3/min的制氮設(shè)備3套。
艾克1井第四次開鉆采用氮氣鉆進,井段4 700~5 386 m,總進尺為686 m,共經(jīng)歷了3趟鉆,使用了3只F215.9 mm鉆頭,歷時12 d。氮氣鉆井參數(shù)與技術(shù)指標如表1所示。
氮氣鉆進至井深5 177.08 m處,扭矩上升至30~40 kN·m,立管壓力由1.56 MPa上升至1.98 MPa,轉(zhuǎn)盤憋停,卡具卡死,通過震擊解卡。根據(jù)井底返出巖屑判斷,造成卡鉆的原因是風(fēng)二段鹽質(zhì)泥巖掉塊。在后續(xù)鉆進過程中控制機械鉆速,每鉆進3 m劃眼1次,繼續(xù)鉆進至5 187 m處提鉆換鉆頭。
表1 艾克1井氮氣鉆井參數(shù)與技術(shù)指標表
氮氣鉆進至井深5 386 m時,巖屑潮濕,團塊增加,返出巖屑減少。由于攜巖困難,鉆具懸重接近鉆桿抗拉強度,且地質(zhì)預(yù)告顯示進入主探層風(fēng)一段8 m,因此終止氮氣鉆井,經(jīng)過21 h順利轉(zhuǎn)換為常規(guī)鉆井液鉆井。
艾克1井氮氣鉆井平均鉆速為5.12 m/h,與鄰井風(fēng)南7井相同層位及井段對比,機械鉆速提高了6.92倍,節(jié)省鉆頭13只,技術(shù)效果明顯。
1)風(fēng)城組地層適合氮氣鉆井,不會發(fā)生大段的井眼力學(xué)失穩(wěn)問題。氮氣鉆井的主要難點是地層出水后的攜巖問題,現(xiàn)場應(yīng)根據(jù)井口立壓等工程參數(shù)變化特征和巖屑返出情況,靈活調(diào)整注入?yún)?shù),必要時可適當控制鉆速。
3)在氮氣鉆井期間應(yīng)強化現(xiàn)場管理,應(yīng)嚴密監(jiān)測井下異常,將工程施工與地質(zhì)分析緊密結(jié)合,選準合適的轉(zhuǎn)換時機,高效轉(zhuǎn)換。
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