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      集氣站放空系統(tǒng)改造可行性分析

      2012-09-05 07:49:32溫立憲呂海霞曹敬敏金連城
      石油化工應(yīng)用 2012年12期
      關(guān)鍵詞:分液集氣站水封

      溫立憲,許 勇,呂海霞,王 霄,劉 佳,陳 斌,曹敬敏,金連城

      (中國石油長慶油田分公司第一采氣廠,陜西靖邊 718500)

      1 集氣站放空系統(tǒng)簡介

      目前,集氣站大多采用設(shè)計初期安裝的放空分液罐對放空天然氣進行初步氣液分離,然后進入火炬進行燃燒處理,以實現(xiàn)天然氣放空作業(yè)。集氣站內(nèi)放空作業(yè)有以下三種情況:實際生產(chǎn)過程中,當集氣站設(shè)備出現(xiàn)超壓,系統(tǒng)壓力高于安全閥設(shè)置壓力時,設(shè)備或管線上的安全閥將自動開啟進行泄壓;冬季生產(chǎn)過程中,由于氣井壓力高、環(huán)境溫度低,采氣管線極易出現(xiàn)水合物凍堵現(xiàn)象,此時采取放空作業(yè)降低采氣管線內(nèi)壓力以解除凍堵;另外,部分氣井隨著生產(chǎn)周期的延長,氣井能力降低,難以將井筒內(nèi)積液帶出,通過站內(nèi)放空帶液確保氣井正常生產(chǎn)。集氣站生產(chǎn)流程(見圖1)。

      集氣站內(nèi)放空分液罐容積為1.35 m3,主要由筒體、放空及排污系統(tǒng)組成,放空天然氣進入分液罐中由于容積突然增大,使得放空氣體流速降低,有利于氣液分離,操作人員通過設(shè)備排污閥將分離的游離水排至污水罐中。氣液分離后的天然氣進入φ159×8高為15 m的放空直筒火炬,通過控制火炬頂部設(shè)置電子點火器將其引燃,放空分液罐和直筒火炬具體結(jié)構(gòu)示意圖(見圖2、圖3)。

      集氣站放空作業(yè)時應(yīng)嚴格控制放空速度,放空天然氣先經(jīng)過放空分液罐進行重力沉降氣液分離、絲網(wǎng)捕霧器攔截和聚集,分離后的天然氣中水含量極低。生產(chǎn)實際情況表明,采用放空分液罐和直筒火炬能夠滿足氣田開發(fā)初期集氣站放空作業(yè)。

      2 集氣站放空系統(tǒng)存在問題分析

      隨著靖邊氣田天然氣深入開發(fā),氣井產(chǎn)水量逐年增多。同時泡沫排水采氣等輔助增產(chǎn)工藝,使得氣井產(chǎn)水波動較大。在日常生產(chǎn)放空作業(yè)時,由于放空速度過快,同時氣井產(chǎn)水量不穩(wěn)定,經(jīng)常出現(xiàn)氣水分離不充分情況。高速氣流攜帶部分油水混合物由火炬筒噴出,天然氣由母火引燃,氣田采出水散落在火炬筒周圍,污染周邊環(huán)境。出現(xiàn)火炬放空污染原因主要是氣井生產(chǎn)狀況發(fā)生變化,同時現(xiàn)有放空系統(tǒng)已不能適應(yīng)氣井生產(chǎn)狀況變化對配套工藝的要求。具體分析如下。

      2.1 氣井生產(chǎn)狀況變化

      氣田開發(fā)初期,氣井能量充沛,產(chǎn)水較少,隨著氣田開發(fā)的不斷深入,氣井產(chǎn)水量不斷增大,部分氣井攜液能力降低,需加注起泡劑助排生產(chǎn),產(chǎn)水很不穩(wěn)定,從而增大了操作難度,給放空系統(tǒng)正常運行帶來很大的壓力?,F(xiàn)對A集氣站生產(chǎn)氣井產(chǎn)水變化進行統(tǒng)計。

      從A集氣站所轄氣井生產(chǎn)曲線可知,開發(fā)初期呈現(xiàn)出壓力高、產(chǎn)氣量大、產(chǎn)水較少等特點,隨著產(chǎn)氣量及地層壓力的降低,氣井攜帶游離水量增大,其中4#氣井最大產(chǎn)水為81 m3/d,最小為4 m3/d,產(chǎn)水波動范圍明顯,自2004年實施泡沫排水采氣工藝后,產(chǎn)水在10 m3/d左右。這種不穩(wěn)定產(chǎn)水給集氣站放空作業(yè)帶來很大的難度。

      2.2 放空系統(tǒng)分離設(shè)備現(xiàn)狀

      現(xiàn)有放空系統(tǒng)核心分離設(shè)備為放空分液罐。放空分液罐為主要油水分離設(shè)備,根據(jù)氣液密度差異,采用重力沉降方式達到氣液分離的目的。液滴在隨氣流水平方向的速度u運動的同時,在重力作用下以沉降速度ut向下沉降。在水平速度u不變的情況下,液滴粒徑越大,沉降速度影響越大,受水平速度影響越少,逾先分離。以氣井進站壓力6.4 MPa為例,說明放空天然氣放空分離情況。當氣井進行放空解堵作業(yè)時,6.4 MPa高壓原料氣經(jīng)過節(jié)流閥節(jié)流后瞬時流速可達370 m/s。在高速流體的作用下,原料氣中含有的游離水被拉拽成細小液體,形成氣霧混合流?;旌虾罅黧w在經(jīng)過放空分液罐時,一方面,由于節(jié)流元件的霧化作用,使得分離器中的液滴粒徑變小,受水平流速u的影響較大,受沉降流速ut影響變小,液滴通過分離器的時間變短,部分液滴來不及分離便被帶出分液罐。另一方面,由于流體在順壓力梯度下流動,受到出口向上氣流拉拽作用,干擾了部分液滴向下沉降運動,被帶出分液罐。

      另外,放空分液罐的絲網(wǎng)捕霧器是由f 0.25 mm的1Cr18NiTi不銹鋼絲手工纏繞制成,根據(jù)相關(guān)的腐蝕研究資料表明,當溶液中的H2S質(zhì)量分數(shù)為(10~200)×10-6時,該材料隨著質(zhì)量分數(shù)增加,表明氧化膜開始破壞,腐蝕將逐漸加劇。(1)地質(zhì)研究表明,靖邊氣田天然氣中硫化氫占0.014%~0.098%,平均約為691 mg/m3,局部含量較高,最高達到20 g/m3;(2)由于上述客觀原因,隨著設(shè)備服役年限增長,高礦化度游離水及含硫天然氣對分液罐補霧絲網(wǎng)的侵蝕造成大部分絲網(wǎng)破損嚴重,其捕捉細小液滴的能力被削弱。

      同時,由于放空火炬僅為φ159×8的立管,結(jié)構(gòu)簡單,不具備氣液分離能力,若放空作業(yè)操作速度過快,高速氣流攜帶游離水進入火炬立管的機率增大,將影響火炬的正常燃燒,輕則污染周邊環(huán)境,重則導致含硫化氫天然氣擴散危急居民安全。

      因此,放空分液罐和直筒火炬無法滿足生產(chǎn)放空作業(yè)需求,需對放空系統(tǒng)進行改進以滿足放空作業(yè)需求,消除放空系統(tǒng)缺陷造成的安全隱患。

      3 集氣站放空系統(tǒng)改造

      3.1 更換放空分液罐為雙筒式閃蒸分液罐

      為減少放空過程中天然氣攜帶游離水情況,消除氣體流速控制不當導致游離水進入放空火炬帶來的安全隱患,近年來,新建集氣站均采用雙筒式閃蒸分液罐,放空天然氣中攜帶的游離水沉積在積液包中,利用電動球閥控制閃蒸分液罐液位,進而很大程度上減少了放空氣體攜帶游離水情況。雙筒式閃蒸分液罐具體結(jié)構(gòu)示意(見圖4)。

      放空氣體從氣進口進入,在導流板的作用下,氣流作旋轉(zhuǎn)運動,氣體中的液滴向管壁聚結(jié),并隨氣流一起向下進入罐體內(nèi)的折流板中,折流板進一步吸收液滴的動能,減少液滴的反彈和霧化,最后向下積聚在罐體的底部積液包中。

      溶解有可燃氣體組份的凝液在閃蒸分液罐內(nèi)實現(xiàn)氣液分離過程;分離出的液相經(jīng)排液口排出;氣相則進入旋流管,沿螺旋隔板作強制旋流運動。由于強制的反復(fù)的旋流運動,氣體中的液滴在離心力作用下向旋流管內(nèi)壁聚結(jié),小液滴聚集成大液滴,氣量較小時,向下沉降進入罐體1的底部;氣量較大時,這些聚集的大液滴,會隨氣流向上運動,進入固定閥罩,由于流通截面的擴大,流速降低,向下沉降落入水封液中,補充水封液。進入固定閥罩的氣流,通過固定閥罩和浮動閥罩之間狹小的環(huán)形縫隙,進入其頂部的封閉空間內(nèi),使封閉空間內(nèi)的壓力升高,當壓力產(chǎn)生的向上作用力大于浮動閥罩的重量時,浮動閥罩向上運動,向上運動過程中,封閉空間的容積不斷擴大,減緩了向上運動的速度,隨著氣體流量的增加,浮動閥罩不斷的向上移動,直至固定閥罩上面的通氣孔被打開,氣體經(jīng)水封液上面的通氣孔從出氣口流出;氣體流量變化時,通氣孔的開度隨著變化,此時浮動閥罩內(nèi)外的壓差產(chǎn)生的向上作用力,正好等于浮動閥罩向下的重力,浮動閥罩受力平衡,通氣孔處于一定的開度。氣體經(jīng)水封液上面外環(huán)空間通過時,部分較大的液滴或霧狀液滴在慣性和離心力作用下,沖向吸收吸附層,吸收吸附層可以有效地吸收液滴的動能,避免液滴的反彈和霧化,使液滴吸附于吸收吸附層上面,并向下流入水封液中,水封液超過一定量時,經(jīng)回流管流入罐體1的底部。若不進行放空和閃蒸作業(yè)時,罐體1內(nèi)的氣量減少,氣壓降低,浮動閥罩依靠重力向下運動,支撐于支承板上,其下端沉沒于水封液中,罐體處于水封狀態(tài),通過以上過程就完成了閃蒸、分液和水封阻火的作用功能。雙筒式閃蒸分液罐具有集凝液閃蒸、可燃氣體分液、氣體阻火的水封功能于一體的優(yōu)點,它節(jié)省材料,占用場地面積小,結(jié)構(gòu)簡單,成本低,利用率高。在通常情況下罐體壓力為常壓,只有在集氣站進行放空作業(yè)或者在分離器排液過程中才承壓存液,設(shè)備本體上安全閥的起跳壓力設(shè)定為2.5 MPa,有效地保證了設(shè)備安全運行。

      3.2 更換直筒火炬為旋風式氣液分離型火炬

      為解決直筒火炬放空過程中攜帶液體嚴重的問題,經(jīng)調(diào)研論證,選用旋風式氣液分離型火炬代替原有直筒火炬。改型火炬的本體是由漸縮的筒體組成,放空天然氣沿底部直徑最大的筒體切向進入火炬內(nèi)部,切向進入的天然氣受筒體器壁的約束由上向下作螺旋運動,由于水滴和天然氣的密度差,導致游離水向心力大于氣體的向心力,水滴的質(zhì)量越大,向心力作用效果越明顯,從而實現(xiàn)氣體和水分的進一步分離,分離后的氣體由頂部排出,由母火引燃。同時,放空時打開火炬底部排污閥門及時排放分離出的污水,避免了積水過多導致天然氣攜帶水對火炬燃燒的不利影響。RH-II型火炬結(jié)構(gòu)(見圖5)。

      旋風式放空分液火炬核心設(shè)備為旋風分離器,放空天然氣在旋風分離器內(nèi)的運動情況(見圖6)。

      分離因數(shù)KC是反映旋風分離器的重要指標,它表示離心沉降速度與重力沉降比值,分離因素表示如下:

      其中uT為切向速度,R為軸心距。以50 m/s放空速度核算旋風分離器Kc值(R為0.33 m),計算Kc得為770,即在6.4 MPa氣井放空解堵時,旋風分離器的分離效率為重力分離的770倍。

      4 集氣站放空系統(tǒng)改造效果評價

      為了評價集氣站放空系統(tǒng)的可行性,選取雙筒式閃蒸分液罐+旋風式氣液分離型火炬配套的放空系統(tǒng)和放空分液罐+直筒火炬配套的放空系統(tǒng)進行效果評價。

      4.1 現(xiàn)場采用雙筒式閃蒸分液罐+旋風式氣液分離型火炬放空系統(tǒng)

      為評價雙筒式閃蒸分液罐氣液分離效率,必須對其進出口水含量進行測定,鑒于氣井放空過程中天然氣含水量較多,成分復(fù)雜,不能滿足目前儀器測量及化學測量天然氣水含量方法必要條件,通過對放空系統(tǒng)由雙筒式閃蒸分液罐與旋風分離器配套組成的B、C、D、E集氣站冬季生產(chǎn)放空帶液情況進行統(tǒng)計來評價雙筒式閃蒸分液罐的分離效率(見表1)。

      表1 雙筒式閃蒸分液罐運行情況統(tǒng)計表

      從表1可知,雙筒式閃蒸分液罐的氣液分離效率在85%以上。從現(xiàn)場生產(chǎn)情況來看,旋風式放空分液火炬出口天然氣處燃燒充分,未有液體噴出,認為放空過程中的攜帶液體已在上游分離設(shè)備中分離完全。

      4.2 現(xiàn)場采用放空分液罐+直筒火炬放空系統(tǒng)

      為了評價放空分液罐的分離效率,選取產(chǎn)水量較大的4#試驗氣井進行,利用進站總機關(guān)放空針閥控制放空速度,分別在放空分液罐及旋風式放空分液火炬底部排放污水,具體試驗流程(見圖7)。

      在進站總機關(guān)處放空帶液1 h,火炬底部排污約1.7 m3污水,集氣站內(nèi)放空分液罐排污約為2.3 m3。通過對A集氣站的實驗分析,已燃燒的天然氣中游離水含量近似為零,而通過計算η=2.3/(1.7+2.3)×100%=58%,即就是放空分液罐的氣液分離效率僅為58%,由此驗證了采用放空分液罐+直筒火炬的放空系統(tǒng)由于放空分液罐的分離效率低已不能滿足目前生產(chǎn)的需要。

      通過上述實驗及統(tǒng)計分析,由于雙筒式閃蒸分液罐氣液分離效率在85%以上,加之配套使用旋風式放空分液火炬能夠完全消除放空攜液環(huán)境污染問題。

      5 結(jié)論

      采用雙筒式閃蒸分液罐和旋風式放空分液火炬相結(jié)合的放空工藝模式能夠很好地適應(yīng)集氣站產(chǎn)水量大、出水不穩(wěn)定氣井的放空作業(yè),消除了放空過程中,氣井采出水對周邊環(huán)境的污染問題,消除了硫化氫擴散威脅周圍居民人身安全的風險,具有明顯的社會效益,建議推廣應(yīng)用,為氣田開發(fā)奠定堅實的健康、安全、環(huán)境基礎(chǔ)。

      [1]萬征平,陳亞凌,劉學蕊,等.三甘醇脫水過程中吸附硫化氫研究及環(huán)境保護技術(shù)研討[J].石油化工應(yīng)用,2012,31(4):91-93.

      [2]馮叔初,等.油氣集輸與礦場加工[M].北京:石油大學出版社,1992.

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