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      華能玉環(huán)電廠輸煤系統(tǒng)控制網(wǎng)絡(luò)改造*

      2012-08-15 00:43:56胡建強柏元華
      湖州師范學(xué)院學(xué)報 2012年1期
      關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)運站煤倉輪機(jī)

      胡建強,柏元華

      (華能長興電廠,浙江 長興313100)

      1 概述

      華能玉環(huán)電廠4×1000MW超超臨界燃煤機(jī)組2010年發(fā)電量超過234億千瓦時,卸煤量與上倉量均超過950萬噸.對電廠輸煤系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行提出了更高的要求,使輸煤系統(tǒng)承受了巨大壓力,控制系統(tǒng)布局的不合理性也逐漸暴露.

      輸煤系統(tǒng)由卸煤與儲煤系統(tǒng),上倉及配煤系統(tǒng)等組成.主要包括的設(shè)備有:輸煤皮帶33條(其中C33皮帶為一期、二期上倉連通皮帶)、斗輪機(jī)4臺、卸船機(jī)4臺及其他附屬設(shè)備.其中斗輪機(jī)為卸煤線、上倉線的結(jié)合點,是卸煤線的尾部與上倉線的頭部,同時用于卸煤和上倉,在輸煤系統(tǒng)中占核心位置.輸煤控制系統(tǒng)由以下4種主要運行方式組成:

      (2)碼頭來煤通過煤場設(shè)備直接經(jīng)上倉系統(tǒng)進(jìn)煤倉(限制卸船機(jī)出力,此時碼頭卸船機(jī)出力應(yīng)與上倉系統(tǒng)膠帶輸送機(jī)出力相匹配).

      (3)碼頭來煤通過設(shè)置在斗輪機(jī)上的分流裝置分流一部分進(jìn)入煤場,同時另一部分經(jīng)上倉系統(tǒng)進(jìn)入煤倉.

      (4)斗輪機(jī)從煤場取煤經(jīng)上倉系統(tǒng)進(jìn)煤倉.

      以上4種方式構(gòu)成輸煤系統(tǒng)的主要運行方式.通過皮帶機(jī)及設(shè)備的A、B路切換可得到更多派生運煤、加倉的路徑[1].

      2 輸煤控制系統(tǒng)介紹

      輸煤控制系統(tǒng)控制主機(jī)采用可編程控制器(Modicon Quantum),控制模式為上位機(jī)+雙機(jī)熱備PLC(含光纖冗余通訊總線).設(shè)三臺上位機(jī),其中一臺為工程師站兼操作員站,兩臺為操作員站,可以雙機(jī)操作,兩機(jī)操作之間實現(xiàn)閉鎖.同時配置SIS服務(wù)器,為整個電廠范圍內(nèi)提供信息共享與全廠生產(chǎn)過程的實時信息監(jiān)控.

      程控主機(jī)控制輸煤系統(tǒng)設(shè)備啟、停,現(xiàn)場信息采集與處理,與上位機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)、斗輪機(jī)、卸船機(jī)的通訊,并監(jiān)控煤場噴淋及含煤廢水處理系統(tǒng).上位機(jī)通過冗余的工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)和PLC連接.PLC編程軟件選用 Unity Pro V2.2,上位機(jī)軟件選用Ifix3.5.

      改造前在下列地點設(shè)置本地和遠(yuǎn)程I/O站(2套本地站+10套遠(yuǎn)程分站):

      輸煤脫硫綜合樓#1/2機(jī)組本地I/O柜、輸煤脫硫綜合樓#3/4機(jī)組本地I/O柜;碎煤機(jī)室遠(yuǎn)程I/O柜、煤倉間46.5米層#1/2機(jī)遠(yuǎn)程I/O柜、煤倉間55米層遠(yuǎn)程I/O柜、煤倉間46.5米層#3/4機(jī)遠(yuǎn)程I/O柜、TO5轉(zhuǎn)運站遠(yuǎn)程I/O柜(一期斗輪機(jī))、T24轉(zhuǎn)運站遠(yuǎn)程I/O柜(二期斗輪機(jī))、T21轉(zhuǎn)運站遠(yuǎn)程I/O柜、遠(yuǎn)端輸煤配電間遠(yuǎn)程I/O柜、T02轉(zhuǎn)運站遠(yuǎn)程I/O柜、碼頭變電所遠(yuǎn)程I/O柜.

      3 原系統(tǒng)存在的弊端

      (2)目前上倉分為一、二期兩條上倉線路,在緊急情況下(比如一期上倉線路癱瘓),可通過煤倉間一、二期連通皮帶(C33)實現(xiàn)4臺機(jī)組的上倉.但現(xiàn)有的上倉控制系統(tǒng),無論一二期都統(tǒng)歸于上倉子系統(tǒng).除煤倉間46.5米層#3/4機(jī)遠(yuǎn)程I/O柜外,任意一個上倉轉(zhuǎn)運站I/O柜發(fā)生故障或者通訊故障,都將導(dǎo)致整個上倉子系統(tǒng)癱瘓,并使得上倉無法進(jìn)行.

      4 改造主要內(nèi)容

      為解決上述問題,將上倉線路拆分成獨立的#1/2機(jī)上倉子系統(tǒng)和#3/4機(jī)上倉子系統(tǒng).其中,CPU_1控制#1/2機(jī)上倉子系統(tǒng),新增的CPU控制#3/4機(jī)上倉子系統(tǒng).同時,將主管煤場設(shè)備(主要為斗輪機(jī)及其傳送皮帶)的兩個轉(zhuǎn)運站T05、T24從原卸煤線分別劃入這兩個子系統(tǒng).本次改造將斗輪機(jī)的控制權(quán)改至上倉線,使得上倉線的優(yōu)先地位得到保障.同時,將上倉分為#1/2機(jī)、#3/4機(jī)兩條上倉線路,在緊急情況下,若#3/4機(jī)上倉線路癱瘓,可通過#1/2機(jī)上倉線路,配合煤倉間一、二期連通皮帶保障4臺機(jī)組的上倉.反之亦然.

      以上方案,通過重新規(guī)劃光纜布局,使#1/2機(jī)上倉線路、#3/4機(jī)上倉線路、卸煤線路并列成為3大子系統(tǒng).采用該改造方案,無需改接控制系統(tǒng)信號,無需另外敷設(shè)控制電纜,無需修改邏輯,只需要修改I/O地址的映射,有利于縮短工期并減少調(diào)試時間,對生產(chǎn)的影響降到了最低限度

      5 改造過程

      5.1 改造工作的難點

      由于改造工作的時間節(jié)點正值盛夏,用電負(fù)荷較高,白天基本滿負(fù)荷發(fā)電,機(jī)組耗煤量大而且煤船來港班期密集,卸煤任務(wù)非常繁重.為了盡量減少對生產(chǎn)工作的影響,我們將整個改造工作的時間限制在三小時內(nèi),并將時間選擇在機(jī)組負(fù)荷最低的凌晨.

      考慮到一旦網(wǎng)絡(luò)切換失敗,必須留出的系統(tǒng)復(fù)原時間至少為1小時,實際可供工作的時間僅2個小時.對于執(zhí)行此任務(wù)的工程師而言,2個小時的時間內(nèi),要在7個不同的工作地點(輸煤脫硫控制樓、T21轉(zhuǎn)運站、T05轉(zhuǎn)運站、T24轉(zhuǎn)運站、碎煤機(jī)室、煤倉間46.5米層#1/2機(jī)I/O站、煤倉間55米層I/O站)實施20項以上較為復(fù)雜的技術(shù)操作,其壓力不言而喻.為保障工作能夠順利完成,細(xì)致充分的準(zhǔn)備工作是最為重要的,同時還要求工程師能夠迅速靈活的應(yīng)對各種突發(fā)情況.

      5.2 改造前準(zhǔn)備工作

      (1)舊系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)接線標(biāo)識.“欲求進(jìn),先謀退”.一旦由于各種不可知因素導(dǎo)致切換失敗,我們必須在預(yù)定時間內(nèi)完成系統(tǒng)的準(zhǔn)確恢復(fù).除了原CPU、CPU中的程序需要備份外,原系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的各根接線都必須一一對應(yīng),明確標(biāo)識.這項工作需要花費大量的時間,但絕不可少.

      (2)新系統(tǒng)光路測試.由于整個切換工作的實施階段(去除留下的復(fù)原時間)只有兩個小時,我們需要盡可能地減少切換過程中的意外因素.輸煤控制系統(tǒng)中的通訊基本是以光纜為主,而本次改造新放置了大量的光纜,為了確保切換過程中光纜的可靠性,我們對每根光纜的每一芯都做了衰減率測試并做了明確的標(biāo)識.

      (4)制定詳細(xì)的工作計劃.在網(wǎng)絡(luò)切換正式實施前,需要制定詳細(xì)的工作計劃.我們將切換工作的步序和工作地點制成表格,并在討論后進(jìn)行了優(yōu)化.隨后根據(jù)此計劃,進(jìn)行人員組織,以及工具和備件準(zhǔn)備.

      5.3 網(wǎng)絡(luò)切換工作過程

      (1)為了在切換過程中,能夠?qū)崟r觀察系統(tǒng)狀態(tài),我們首先在工程師站上將CPU、CPU、CPU的程序進(jìn)行下裝.通過對Unity軟件Station>Configuration下遠(yuǎn)程站通訊狀況的觀察,位于輸煤控制樓的工程師就可以及時向在各遠(yuǎn)程站中執(zhí)行網(wǎng)絡(luò)切換任務(wù)的現(xiàn)場工程師發(fā)布即時訊息了.

      (5)在碎煤機(jī)室內(nèi),我們將原先一路的上倉通訊線路按照一期、二期機(jī)組分成2條通訊線路,分別與T05、T24相聯(lián),并通向煤倉間46.5米層#1/2機(jī)I/O站和煤倉間46.5米層#3/4機(jī)I/O站.

      (6)在煤倉間46.5米層#3/4機(jī)I/O站我們將從碎煤機(jī)室來的通訊線路接至煤倉間55米層I/O站的二期機(jī)組部分.至此,整個輸煤通訊網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)了物理上重新的架構(gòu).

      5.4 切換后的系統(tǒng)檢測與修正

      首先進(jìn)行的是通訊監(jiān)測,更新了原工程師站的通訊狀況監(jiān)測圖.我們發(fā)現(xiàn)二期上倉線路中,從煤倉間46.5米層#3/4機(jī)I/O站至煤倉間55米層I/O站A路通訊顯示故障.通過光路測試確定無問題后,我們更換了煤倉間46.5米層#3/4機(jī)I/O站的A路光中繼器,隨后A路通訊得到恢復(fù).

      接著又對上倉線路的單體設(shè)備進(jìn)行了操作,發(fā)現(xiàn)二期犁煤器經(jīng)常報超時故障.經(jīng)過對程序的分析,我們認(rèn)為,原系統(tǒng)中所有犁煤器信號都屬于CPU的遠(yuǎn)程I/O站管轄,其傳輸速度只有一個PLC掃描周期.現(xiàn)二期犁煤器信號改為CPU的遠(yuǎn)程I/O站管轄,需要通過TCP/IP通訊,才能將信號狀態(tài)傳送到CPU上,這個延時可能為2~3秒.原程序中,設(shè)置的犁煤器動作延時為3秒,現(xiàn)在在此基礎(chǔ)上需要增加一定的延時.經(jīng)修正后,犁煤器的工作狀況也恢復(fù)了正常.

      在消除了幾個局部問題后,我們完成了系統(tǒng)的檢測,并交由運行人員使用.

      6 結(jié)束語

      大型火力發(fā)電廠輸煤控制系統(tǒng)存在站點多、網(wǎng)絡(luò)分布廣、I/O點數(shù)多等特點,在布局時需充分考慮系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的可靠性,不給將來的運行留下安全隱患.

      本次改造的范圍涉及大半個輸煤控制系統(tǒng),在緊張有序的工作后,終于準(zhǔn)時恢復(fù)了系統(tǒng)運行.運行人員對本次改造的直觀感受就是“沒有感覺”,這意味著本次改造對于正常生產(chǎn)工作只形成了極小的擾動.這些都和充分的前期準(zhǔn)備工作是分不開的.本次改造提升了系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的合理性和可靠性,為今后長期的安全生產(chǎn)工作打下了堅實的基礎(chǔ).

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