謝毅龍
(寧波鎮(zhèn)洋化工發(fā)展有限公司,浙江寧波315204)
寧波鎮(zhèn)洋化工發(fā)展有限公司于2006年建成投產(chǎn),擁有15萬t/a離子膜燒堿和12萬t/a液氯的生產(chǎn)能力。投產(chǎn)初期采用6臺YLJ-2000/3.5型液環(huán)式氯壓機(納氏泵)輸送氯氣,每臺納氏泵平均運行功率為185 kW,年耗電約888萬kW·h。因硫酸腐蝕和氣液沖蝕等原因造成納氏泵抽力下降,平均每半年需更換一次泵蓋、泵殼和葉輪等過流部件,零配件及檢修費用每年約50萬元。為節(jié)能減排,降低生產(chǎn)運行成本,根據(jù)國內(nèi)氯堿裝置氯氣輸送設(shè)備使用情況,對現(xiàn)有氯壓機系統(tǒng)進行改造,將納氏泵改為離心式氯壓機(透平機)。
鎮(zhèn)洋氯堿裝置現(xiàn)有6臺離子膜復(fù)極電槽,每小時氯氣產(chǎn)量按最高運行電流15.5kA計算,為1.323× 15.5×(144×4+142×2)÷71×22.4×96%=5 340(m3/h)。為保證裝置的安全平穩(wěn)運行,此次改造采用透平機2開1備代替6臺納氏泵,單臺透平機輸送能力按氯氣產(chǎn)量加上20%的調(diào)節(jié)富裕量計算,為:5 340× 1.2÷2=3 204(m3/h)。
為不影響氯堿裝置平穩(wěn)運行,此次氯壓機改造為納氏泵逐臺改造、透平機逐臺投運,其中,首臺透平機將與納氏泵并聯(lián)運行,而納氏泵出口壓力為0.25 MPa(A)左右,為防止透平機出口壓力過高,造成納氏泵出口憋壓、抽力下降,選定透平機出口壓力為0.25~0.30 MPa(A)。
為最大限度地利用原有200 kW電機的電纜、軟啟動等配套設(shè)施,將所選透平機電機功率限定為200 kW。
通過與氯氣透平機生產(chǎn)廠家技術(shù)交流和詢價比價,最終選用國產(chǎn)的LYJ-3200/0.28型透平機3臺,主要技術(shù)參數(shù)為,吸氣能力3 200 m3/h;排氣壓力0.28 MPa(A);電機型號Y-315L1-2/200 kW;冷卻水消耗33 t/h;密封氣消耗20 m3/h;儀表空氣消耗4.5 m3/h。
此透平機由電機、增速箱、壓縮機、氯氣冷卻系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng)和控制監(jiān)測系統(tǒng)組成,是電機驅(qū)動的二級離心式氯氣壓縮機。采用集成式整體設(shè)計,將電機、增速箱、壓縮機與油潤滑系統(tǒng)集成在同一個公用機組底座上。
電機采用200 kW、2 900 r/m普通電機,經(jīng)增速箱提速后,將壓縮機增速至22 065 r/m。壓縮機采用單軸懸臂兩級水平剖分設(shè)計,巴氏合金滑動軸承支承。密封系統(tǒng)采用三腔迷宮式抽充氣結(jié)構(gòu),用干燥氮氣作為密封氣,防止氣中含水過高造成過流部件腐蝕;與抽氣管保持6~10 kPa正壓差,防止氯氣泄漏與潤滑油反應(yīng),影響潤滑油性能。
氯氣首先進入壓縮機一級壓縮,升壓后,進入一級氯氣冷卻器冷卻,再進入第二級壓縮,經(jīng)二級氯氣冷卻器冷卻后,送往后序裝置。氯氣冷卻系統(tǒng)采用2臺列管式冷卻器,經(jīng)防結(jié)水垢涂層處理,單獨設(shè)置在主機旁邊,每臺冷卻器換熱面積為70 m2,冷卻水自循環(huán)水系統(tǒng)總管引入,調(diào)節(jié)供水壓力小于氯氣壓力,采用無壓回水,用pH計實時監(jiān)測回水pH值以確定換熱器有無氯氣滲漏。
潤滑系統(tǒng)由油箱、電加熱器、主油泵、副油泵、油冷卻器、過濾器組成。主機底座與油箱焊成一體,主機起動前,采用副油泵(電動油泵)提供潤滑,主機運行油壓正常后采用主油泵(軸頭油泵)供油潤滑,油壓控制為0.18(±0.02)MPa,油溫控制為30~40℃。
透平機組的監(jiān)測控制系統(tǒng)由測溫、測壓、軸振軸位移監(jiān)測,氯氣回流控制、軸封氣壓控制、防喘振及跑氯控制保護系統(tǒng)組成。機組的運行、調(diào)節(jié)、控制和監(jiān)測采用PLC控制,與主裝置DCS建立通信,保持不間斷監(jiān)控。
為使氯氣壓縮工藝系統(tǒng)符合透平機氯氣壓縮的要求,需對原納氏泵氯壓系統(tǒng)進行改造。為保證進透平機氯氣的含水量<200×10-6且無酸霧,在原氯氣干燥系統(tǒng)出口與透平機進口之間,增加美國孟莫克酸霧捕集器1套。拆除納氏泵及底板,將其砼基礎(chǔ)找平,預(yù)裝地腳螺栓,安裝透平機,找正灌漿。拆除濃硫酸冷卻器和氣液分離器,將其砼基礎(chǔ)找平,預(yù)裝地腳螺栓,安裝氯氣冷卻器,找正灌漿。增加80 m3砼集水池1個,收集氯氣冷卻器回水,用離心式鑄鐵泵送至循環(huán)系統(tǒng)回水管。在透平機附近建造電儀控制間,與主裝置DCS建立通信,實現(xiàn)實時監(jiān)控。每臺透平機組安裝氯氣回流、防喘振、密封氣、跑氯共4組氣動調(diào)節(jié)閥,安裝氯氣、氮氣、潤滑油、壓縮機和電機各系統(tǒng)各類變送器共19臺、安裝現(xiàn)場儀表共10臺。
氯壓機改造費用主要由以下內(nèi)容組成。
(1)3臺透平機組,包括主機、電機、電儀控制柜、機組本體儀表、冷卻器、襯四氟金屬波紋管和隨機備件。
(2)酸霧捕集器殼體1臺、美國孟莫克酸霧捕集器元件3個。
(3)配套儀表:氣動調(diào)節(jié)閥、壓力表、壓力變送器、溫度計、熱電阻、自力式調(diào)節(jié)閥、pH計和通信電纜。
(4)電儀控制間和循環(huán)冷卻水回收設(shè)施建造:電儀控制間、集水池、集水泵和引水罐。
(5)管道、閥門、法蘭、緊固件、墊片、護套管、電纜架等安裝材料和機電儀管道安裝費。
(6)其他費用:壓力管道設(shè)計費、培訓費、動力電纜采購和潤滑油采購費等。
綜合以上各項費用,氯壓機改造總費用為526.7萬元。
本次氯壓機改造項目3臺透平機陸續(xù)投運后,排氣壓力控制為0.30MPa(A),電機運行功率為200kW,2臺透平機并聯(lián)運行能滿足15萬t/a離子膜燒堿裝置的運行要求。
在氯壓機改造前,采用6臺納氏泵輸送氯氣,每臺納氏泵平均運行功率為185 kW,總功率為1 110 kW。氯壓機改造后,每臺透平機平均運行功率為200 kW,總功率為400kW,相比納氏泵每小時節(jié)電710kW·h。按全年運行8 000 h計算,節(jié)電568萬kW·h,按電價0.56元/kW·h計算,節(jié)約電費318.08萬元。
此次氯壓機改造項目總費用為526.7萬元,按所節(jié)約的電費計算,靜態(tài)投資回收期為1.66年。此外,通過氯壓機改造,每年可節(jié)約納氏泵檢修費用50萬元,降低濃硫酸消耗,同時提高氯氣液化溫度、降低液化能耗。
本次氯壓機改造工作自2011年4月以來,歷經(jīng)項目調(diào)研、可行性研究、工程設(shè)計、項目施工、試車驗收等階段,到2012年3月,第三臺透平機安裝投運,歷經(jīng)1年時間。改造工作完成后,透平機組運行能力滿足了15萬t/a離子膜燒堿裝置的運行要求,達到了預(yù)期效果。在改造過程中,機、電、儀、工藝各專業(yè)和設(shè)備所在工段準備工作充分、考慮周密,納氏泵系統(tǒng)的停車拆除和透平機的安裝投運均未影響氯堿裝置的安全穩(wěn)定運行,完全做到無縫對接。但透平機運行過程中也存在一些問題:在6臺電槽電流為15.5kA負荷條件下,透平機及氯總管各回流幾近全關(guān),電機在額定功率附近運行,這就要求崗位操作人員及時調(diào)整、精心操作,以避免電機超負荷運行;因進油冷卻器循環(huán)水處于系統(tǒng)末端,循環(huán)水壓力偏低、水量偏少,在夏季,循環(huán)水溫度將上升,增速箱油溫將超出45℃的控制高限,為了透平機組的安全穩(wěn)定運行,平穩(wěn)渡夏,油冷卻器應(yīng)增加冷凍水冷卻。