楊東瑞 翟 剛 曾慶智
(河南大學,河南開封 475001)
用交叉學科理論和方法解決現(xiàn)實科研與生產中出現(xiàn)的問題,是近年來新興的學科。我們?yōu)榱寺鋵嵑哟笮nI導貫徹科學發(fā)展觀,在學科建設定位中,提出交叉學科建設的目標,初次運用交叉學科管理、理論和方法,為解決學校蘋果園生活區(qū)熱水鍋爐的節(jié)能減排課題進行嘗試和探討。
河南大學蘋果園教職工生活小區(qū)鍋爐房始建于1991年,原有常壓改裝水暖鍋爐,容量為4.2 MW和2.8 MW各一臺,供暖面積92 776 m2。到2005年由于建筑面積擴大,原鍋爐陳舊,在原鍋爐房更新安裝2臺4.2 MW熱水鍋爐。由于原鍋爐房是按2臺4 t/h蒸汽鍋爐設計,面積較小,新安裝熱水鍋爐體積較大,只有把鍋爐省煤器、鼓風機、除塵器、引風機安裝于鍋爐房墻外后面,這樣引風機就布置于院墻下1.5 m處。原鍋爐房位置于住宅區(qū)的外邊沿。墻外是耕地,現(xiàn)住宅小區(qū)擴大,成為住宅小區(qū)的中間位置。現(xiàn)鍋爐房東院墻外是住宅樓山墻間人行通道,為150 mm厚的混凝土道路,寬1.5 m就是家屬院樓的山墻,道路就形成傳振平臺。引風機距住宅樓直線距離3.4 m(按照建筑規(guī)范要求:6 m~9 m)。因此,振動與噪聲兩種因素疊加對樓端的住戶影響較大,反映強烈。
經(jīng)校領導批示,總務處牽頭組織管理、建筑、物理、節(jié)能、環(huán)保、服務總公司等各方面教師、專家、工程技術人員討論,之后決定由總務處工程科組織協(xié)調,有關人員對新安裝鍋爐及運行狀況與存在問題,在系統(tǒng)工程管理的思想指導下進行全面的技術調查、測試、化驗分析,用交叉學科的管理與聯(lián)合的優(yōu)勢共同設計,治理技術措施,從中選出較優(yōu)方案進行治理。
振動來源是由距住宅區(qū)較近的兩臺引風機產生的。鼓風機循環(huán)水泵的振動,一是較輕,二是距離較遠不會對住宅區(qū)造成影響;噪聲源主要是由引風機、鼓風機和送風管道共振產生的(見表1),循環(huán)水泵在室內安裝距離也較遠對室外影響較小;其他機械如爐排電機、減速器、出渣機均在室內,產生的噪聲較小,不會對居住居民造成影響。
表1 蘋果園生活區(qū)鍋爐房鼓、引風機主要技術參數(shù)
根據(jù)GB 3096-93城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準規(guī)定居住文教區(qū)域為主的區(qū)域白天環(huán)境噪聲的上限55 dB(A),晚上45 dB(A)。調查測試顯示距鍋爐房4.8 m外最近的居住戶二層樓內感覺噪聲最大,臥室為噪聲 62 dB(A);客廳距引風機 6 m處,噪聲61 dB(A)對居住戶影響很大。在鍋爐房院墻外(引風機最近處)1 m測試值70.2 dB(A),在鍋爐房院墻內對鼓風機房外測試值:89.7 dB(A) ~90.7 dB(A),室內值:98 dB(A),鼓風機銘牌,噪聲不大于82 dB(A),測試值大于銘牌值16 dB(A);引風機房外測試值:98 dB(A)~97 dB(A);室內測試值:103 dB(A)~105 dB(A)。引風機銘牌,噪聲不大于 90 dB(A),測試值大于銘牌值約14 dB(A)。影響附近居民的噪聲源,出于鼓風機,鼓風機距居民樓較遠;引風機距離最近影響最大。
鍋爐測試調查,引風機前測點,鍋爐煙氣過剩系數(shù)∝py≥3.2以上,排煙熱損失q2=10.81%。經(jīng)調整鼓、引風機風門,仍是不能降至良好燃燒工況和節(jié)能運行的范圍。對鼓、引風機風門調至不大于55%以后由于鼓風機風壓下降爐排下送風穿透煤層困難,影響鍋爐正常燃燒。現(xiàn)場情況分析:除煙道系統(tǒng)連接處不嚴,漏風和除塵器落灰斗的鎖集器密封不嚴,漏風因素外,引風機引風量大是主要原因之一。經(jīng)用畢托管,U型壓力計測試煙道系統(tǒng)阻力。分析系統(tǒng)阻力較小,引風風壓余量較大,降低引風機富余風壓既可節(jié)約電能,又可降低鍋爐煙氣過剩系數(shù),減少排煙熱損失,提高鍋爐熱效率,節(jié)約煤炭。降低引風機富余風壓,采用降低風機轉速是最有效的方法,同時又可降低引風機噪聲和減輕風機的振動對附近居住戶的影響。
降低風機轉速,可起到“釜底抽薪”的效果,但如果降低不當又會對鍋爐燃燒帶來負面影響。引風機降速與之相關的參數(shù)計算:
知道煤的工業(yè)分析發(fā)熱量,Qydw=21 859.9 kJ/kg,按經(jīng)驗公式作近似計算,對于煙煤、無煙煤及貧煤。
上面的計算是標準狀態(tài)下的體積,實際煙氣的體積應考慮煙氣溫度的影響;排煙溫度200℃。
熱水鍋爐滿負荷燃煤1 100 kg/h。
總煙氣量 =Vsjy·B=10.74 ×1 100=11 814 m3/h。
風機改裝計算:
在風機改裝時,介質的密度不變,即ρ=ρ0;可改變的參數(shù)轉速n。
風機轉速的影響:
我們采取對鍋爐現(xiàn)使用的煤種進行工業(yè)分析計算出理論近似煙氣量。按現(xiàn)用鍋爐滿負荷1 100 kg/h燃燒量?,F(xiàn)用煤種(與鍋爐設計煤種不同)理論近似煙氣量11 814 m3/h,對引風機轉速從1 380 r/min調整降至1 200 r/min,引風機此時理論風量15 670 m3/h>11 814 m3/h:結論滿足。轉速調整后理論風壓為3 181 Pa大于克服系統(tǒng)阻力所需要風壓。風機轉速調整技術常用的方法有:1)液力耦合器調節(jié);2)內饋調節(jié);3)變頻調節(jié);4)對C型連接引風機可用變更皮帶輪調節(jié)。1種~3種調節(jié)方式節(jié)能效果顯著,經(jīng)研究由于資金的限制,又考慮到每年采暖期只有四個月,鍋爐風機利用率不高,該風機是C型連接,決定采用更換從動皮帶輪的調節(jié)轉速的方式,引風機從動皮帶輪由原φ330 mm增大至φ400 mm,引風機轉速由1 380 r/min降至1 200 r/min,更換后引風機房內噪聲降至81 dB(A)(在新風機房內實測)下降23 dB(A),引風機振動明顯降低。運行中調整后的煙氣過剩系數(shù)下降至∝py=1.89,排煙熱損失降至q2=7.25%。
1)在鼓、引風機房內采用墻壁、天花板消聲、吸聲、隔聲措施治理。鼓、引風機房墻體,采用多孔磚砌筑,磚孔向房內方向,內墻面不做粉刷。磚孔面與巖棉層相對,形成吸聲和消聲功能??拷用駱堑墓?、引風機外墻,采用細石混凝土甩粘辦法,形成凹凸不平和蜂窩的形狀,使之起到吸收聲波減輕與住宅樓墻面的反射噪聲。引風機屋頂面為空心板,沙灰墊層、珍珠巖保溫、水泥砂漿找平層,作防水卷材,并砌筑高300 mm女兒墻等。
2)為了減少煙氣流動的阻力損耗,煙氣流速選用較低的煙氣流速V=11.67 m/s,改變原制造廠家煙氣管道直徑由534 mm增至660 mm,為減少管道振動噪聲增加2個混凝土支點,并用巖棉墊支以預防振動傳播,同時并用100 mm巖棉外包。面層再使用兩層玻璃絲纖維棉外包并刷三遍環(huán)氧樹脂保護層。
3)引風機房內墻和天花板下,使用30 mm×20 mm木龍骨,間隔200 mm縱向固定在多孔磚墻面和天花板上,然后使用100 mm巖棉平鋪在龍骨間隙內和龍骨上。然后使用鋼網(wǎng)壓在巖棉上預防膨脹,并在面層上使用塑料條固定在內木龍骨上起到吸聲、消聲固定的作用。
4)為降低引風機的振動傳播,在引風機房基礎內周邊挖寬500 mm,深800 mm,低于引風機基礎的減振溝,并在靠近居民樓的一面打進地下φ100 mm的舊鋼管。一排深1.5 m并將粗砂填滿減振溝,鋼管頂端高于溝內粗砂面50 mm,這樣能起到向地下傳振吸聲和隔斷傳振的效果。
5)鼓風機房兩側各安裝長800 mm,寬500 mm多層、多孔、不通徑的消聲窗一個,以降低噪聲向外傳播并保持通風、散發(fā)引風機產生的熱量。
本項工程經(jīng)過開封市環(huán)保監(jiān)測站測試,居住區(qū)域白天55 dB(A),晚上45 dB(A),符合居民文教區(qū)環(huán)境噪聲標準要求。
在這項綜合工程中試用交叉學科共用治理的過程中從鍋爐、風機、節(jié)能專業(yè)、煙風阻力計算的角度對現(xiàn)用煤種的理論煙氣量和克服煙道系統(tǒng)實際所需風壓壓頭著手合理降低鍋爐引風機富余壓頭,降低引風機轉速后既降低了引風機噪聲和振動擾民,又降低鍋爐排煙熱損失q2=3.56%(10.81%下降至7.25%),提高熱水鍋爐熱效率3.56%,采暖期2臺4.2 MW鍋爐節(jié)煤174.65 t,現(xiàn)用煤價680元/t折合人民幣11.876萬元,引風機節(jié)電由原運行功率37.2 kW降至25.30 kW,每小時節(jié)電11.9 kW,兩臺節(jié)電23.8 kW·h,按120 d計算,節(jié)電68 544 kW·h×0.56元/(kW·h)=38 384元。同時達到降低噪聲23 dB(A)(在新機房內實測)和減振的雙重效果。為建筑、物理專業(yè)用常規(guī)方法減震降噪提供一個新的思路,使多個專業(yè)的不同措施在效果上形成合力。取得既節(jié)約能源(煤電),又治理噪聲和振動的環(huán)境效果。希望我們這點粗淺的認識對今后交叉學科科研的同行能起到“拋磚引玉”的效果。
[1] 張永照,陳聽寬,黃祥新,等.工業(yè)鍋爐[M].北京:機械工業(yè)出版社,1993.
[2] 譚天佑,梁鳳珍.工業(yè)通風除塵技術[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,1984.