• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

      某125 MW機(jī)組出力不足及熱耗高原因分析

      2012-07-06 03:26:52嵇國(guó)軍周榮勤
      電力工程技術(shù) 2012年2期
      關(guān)鍵詞:熱耗通流抽汽

      嵇國(guó)軍,周榮勤

      (江蘇協(xié)聯(lián)熱電集團(tuán)有限公司,江蘇宜興214200)

      江蘇協(xié)聯(lián)熱電集團(tuán)有限公司5號(hào)汽輪機(jī)與6號(hào)汽輪機(jī)均為上海汽輪機(jī)有限公司設(shè)計(jì)制造,2臺(tái)機(jī)機(jī)型完全一致,屬于超高壓再熱供熱機(jī)組,額定功率為125 MW,額定抽汽量為127 t/h,額定進(jìn)汽量為466 t/h,調(diào)門(mén)全開(kāi)純凝工況下出力為163 MW,最大進(jìn)汽流量為490 t/h,發(fā)電機(jī)額定功率為150 MW,配套鍋爐額定流量為480 t/h。按照設(shè)計(jì)要求,在額定參數(shù)下,只要汽輪機(jī)所有調(diào)門(mén)全開(kāi),汽輪機(jī)主蒸汽流量可以達(dá)到490 t/h,而實(shí)際上5號(hào)機(jī)在調(diào)門(mén)全開(kāi)情況下,主蒸汽流量最大只有464 t/h,而6號(hào)機(jī)能達(dá)到設(shè)計(jì)要求。為此,公司組織力量會(huì)同制造廠對(duì)5號(hào)機(jī)組進(jìn)行全面的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析,由于5號(hào)機(jī)調(diào)節(jié)級(jí)溫度計(jì)安裝時(shí)外面缺少保護(hù)套管,造成機(jī)組投運(yùn)不久溫度計(jì)就斷裂了,斷裂的熱電偶頭部把調(diào)節(jié)級(jí)葉片碰撞得變形,誤導(dǎo)了分析,造成多次不必要的開(kāi)缸檢查。2011年5月,通過(guò)江蘇方天電力技術(shù)有限公司及制造廠專家現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行分析會(huì)診,最終判定為調(diào)節(jié)級(jí)噴嘴供貨時(shí)出錯(cuò),并在2011年5月檢修中得到了初步解決。

      1 機(jī)組技術(shù)特性

      (1)汽輪機(jī)的額定功率為125 MW,超高壓、中間再熱式、高中壓合缸、雙缸、雙排汽、單軸、一級(jí)調(diào)整抽汽凝汽式汽輪機(jī)。

      (2)機(jī)組型號(hào)為C125-13.24/0.981/535/535,工廠產(chǎn)品號(hào)為181。額定功率為125 MW;主汽門(mén)前蒸汽額定壓力為13.24 MPa(a);主汽門(mén)前蒸汽額定溫度為535℃;再熱汽門(mén)蒸汽額定溫度為535℃;調(diào)整抽汽壓力為0.981 MPa(a);額定抽汽流量為127 t/h;最大抽汽流量為150 t/h;額定背壓為4.9 kPa(a);額定工況蒸汽流量為466 t/h;額定工況下凈熱耗為7 033.2 kJ/(kW·h)。

      (3)汽輪機(jī)性能保證工況。

      額定工況(THA):汽輪機(jī)在額定主蒸汽參數(shù)、再熱蒸汽參數(shù)下,調(diào)整工業(yè)抽汽參數(shù)為0.981 MPa(a),127 t/h,補(bǔ)水率為0%+抽汽流量損失131.6 t/h,補(bǔ)水至凝汽器,背壓為額定值4.9 kPa(a),回?zé)嵯到y(tǒng)正常投運(yùn),發(fā)電機(jī)輸出端的凈功率為125 MW。

      夏季工況(TRL):汽輪機(jī)在額定主汽參數(shù)、再熱蒸汽參數(shù)下,補(bǔ)水率為4%BMCR+抽汽流量損失155.45 t/h,補(bǔ)水至凝汽器,背壓為11.8 kPa(a),調(diào)整供熱參數(shù)為0.981 MPa(a),127 t/h,回?zé)嵯到y(tǒng)正常投運(yùn),發(fā)電機(jī)輸出銘牌功率118.037 MW。

      純凝工況:汽輪機(jī)在額定主汽參數(shù)、再熱蒸汽參數(shù)下,汽輪機(jī)進(jìn)汽量等于466 t/h,補(bǔ)水率為0%,背壓為4.9 kPa(a),回?zé)嵯到y(tǒng)正常投運(yùn),汽機(jī)能發(fā)出最大功率156.865 MW。

      調(diào)門(mén)全開(kāi)純凝工況(VWO):汽輪機(jī)在額定主汽參數(shù)、再熱蒸汽參數(shù)下,汽輪機(jī)進(jìn)汽量為490 t/h,補(bǔ)水率為0%,背壓為額定值4.9 kPa(a),回?zé)嵯到y(tǒng)正常投運(yùn),汽機(jī)能發(fā)出最大功率193.819 MW。

      冬季工況(BMCR):汽輪機(jī)在額定蒸汽參數(shù)下,汽機(jī)進(jìn)汽量為480 t/h,調(diào)整工業(yè)抽汽參數(shù)為0.981 MPa(a),150 t/h,補(bǔ)水率0%+抽汽流量損失155.45 t/h,補(bǔ)水至凝汽器,背壓為額定值4.9 kPa(a),回?zé)嵯到y(tǒng)正常投運(yùn),汽機(jī)能發(fā)出最大功率123.964 MW。

      發(fā)電機(jī)額定功率為150 MW,制造廠家為山東濟(jì)南發(fā)電設(shè)備廠。

      鍋爐額定流量為480 t/h,制造廠家為哈爾濱鍋爐有限公司。

      2 主要異?,F(xiàn)象

      2.1 5號(hào)機(jī)熱耗偏高

      江蘇協(xié)聯(lián)熱點(diǎn)有限公司5號(hào)機(jī)組于2004年12月投產(chǎn),6號(hào)機(jī)于2005年7月投產(chǎn),2臺(tái)機(jī)全部投產(chǎn)后均由江蘇方天電力技術(shù)有限公司進(jìn)行了性能測(cè)試。經(jīng)過(guò)2臺(tái)機(jī)測(cè)試報(bào)告的對(duì)比,150 MW純凝工況5號(hào)機(jī)的熱耗為8 552.63 kJ/(kW·h),6號(hào)機(jī)熱耗為8 378.31 kJ/(kW·h),5號(hào)機(jī)熱耗比6號(hào)機(jī)熱耗要高出174.32 kJ/(kW·h);135 MW負(fù)荷60 t/h供熱工況下,5號(hào)機(jī)熱耗為7 904.76 kJ/(kW·h),6號(hào)機(jī)熱耗為7 780.98 kJ/(kW·h),5號(hào)機(jī)熱耗要比6號(hào)機(jī)熱耗高出123.78 kJ/(kW·h)。而根據(jù)公司正常運(yùn)行時(shí)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表及瞬間抓圖數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,5號(hào)機(jī)的熱耗一直比6號(hào)機(jī)要高出130~140 kJ/(kW·h)。

      2.2 5號(hào)機(jī)調(diào)節(jié)級(jí)壓降大

      在2臺(tái)機(jī)全部投運(yùn)后,在相同負(fù)荷,相同凝汽器背壓、相同主蒸汽參數(shù)及相同供熱參數(shù)情況下,5號(hào)機(jī)主蒸汽調(diào)門(mén)前壓力到調(diào)節(jié)級(jí)后壓力降一直比6號(hào)機(jī)要大,而且隨著負(fù)荷的增加壓降增大,一般情況偏大0.5 MPa,最大達(dá)到1.0 MPa,溫降也比6號(hào)機(jī)偏高5~10℃。

      2.3 5號(hào)機(jī)出力帶不足

      5號(hào)機(jī)投產(chǎn)初期由于供熱量一直不高,負(fù)荷也沒(méi)有帶足,主蒸汽流量最大也只有420 t/h,5號(hào)機(jī)組出力帶不上的問(wèn)題一直也沒(méi)有暴露出來(lái)。隨著機(jī)組供熱量的不斷增大,2007年發(fā)現(xiàn)了主蒸汽量在調(diào)門(mén)全開(kāi)的情況下,最大只能帶到460 t/h左右,2011年4月16日,2臺(tái)機(jī)組調(diào)門(mén)全開(kāi)工況下的試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表1所示。

      表1 調(diào)門(mén)全開(kāi)試驗(yàn)數(shù)據(jù)

      3 原因分析

      由于2臺(tái)相同125 MW機(jī)組自從投產(chǎn)后帶負(fù)荷能力及熱耗一直偏差較大,5號(hào)機(jī)由于受進(jìn)汽量的限制,不僅僅是接帶電負(fù)荷和熱負(fù)荷能力差,更是由于發(fā)電標(biāo)煤耗高于6號(hào)機(jī)達(dá)5 g/(kW·h)多而困擾著電廠。按5號(hào)機(jī)全年發(fā)電量10億kW·h計(jì)算,全年將多消耗標(biāo)煤5000t,標(biāo)煤價(jià)按照1100元/t計(jì)算,全年將多增加開(kāi)支550萬(wàn)元,在目前電力企業(yè)如此嚴(yán)峻的情況下,確實(shí)是公司的一塊心病。為此,幾年來(lái)該公司組織大量人力、物力、財(cái)力對(duì)5號(hào)機(jī)組進(jìn)行全面分析和檢查,機(jī)組投產(chǎn)以來(lái)共進(jìn)行了4次開(kāi)缸檢查。

      3.1 調(diào)節(jié)級(jí)葉片及第一級(jí)隔板噴嘴變形

      調(diào)節(jié)級(jí)后熱電偶溫度由于在安裝初期沒(méi)有安裝隔套,導(dǎo)致新機(jī)組投運(yùn)后不久,熱電偶因汽流的擾動(dòng)和沖擊斷裂,調(diào)節(jié)級(jí)后溫度失去了監(jiān)視,主蒸汽流量的溫度補(bǔ)償也只能通過(guò)調(diào)節(jié)級(jí)汽缸溫度來(lái)測(cè)算出。由于熱耗一直高于6號(hào)機(jī)組,而且調(diào)節(jié)級(jí)壓降溫降均比6號(hào)機(jī)組大,為此,在新機(jī)組投產(chǎn)一年后的大修中,檢查發(fā)現(xiàn)5號(hào)機(jī)調(diào)節(jié)級(jí)動(dòng)葉片及第一級(jí)隔板進(jìn)汽口全部因熱電偶頭碰撞而變形。通過(guò)制造廠技術(shù)人員來(lái)廠檢修,認(rèn)為熱耗高、壓降大的主要原因?yàn)檫@兩處通流變形造成,且制作了專用工具進(jìn)行修復(fù)整形,并重新安裝了熱電偶。但啟動(dòng)不久又發(fā)生了斷裂情況,為此在2009年4月再次對(duì)機(jī)組進(jìn)行了開(kāi)缸檢查,并提高了熱電偶的材質(zhì),更換了熱電偶廠家,修復(fù)了變形噴嘴,次月啟動(dòng)后又發(fā)生了熱電偶斷裂。為了查出并消除熱耗高的真正原因,公司于2010年3月再次對(duì)該機(jī)組進(jìn)行開(kāi)缸檢查,修復(fù)變形噴嘴后,決定不再安裝調(diào)節(jié)級(jí)熱電偶,可啟動(dòng)后機(jī)組出力及熱耗仍沒(méi)有得到顯著改變,調(diào)節(jié)級(jí)葉片因碰撞變形修復(fù)后的照片如圖1所示。

      圖1 調(diào)節(jié)級(jí)葉片變形后修復(fù)照片

      3.2 系統(tǒng)泄漏

      系統(tǒng)內(nèi)漏也是分析和查找的重要原因之一,由于高低壓旁路泄漏較為嚴(yán)重,經(jīng)過(guò)紅外成像儀測(cè)量保溫外溫度分別為:高壓旁路后溫度86.7℃,低壓旁路后的溫度49.8℃。在DCS畫(huà)面中高、低級(jí)旁路后的蒸汽溫度分別顯示307℃及84℃。高壓旁路的泄漏使部分蒸汽沒(méi)有進(jìn)入主汽門(mén)就直接從旁路漏掉,造成調(diào)門(mén)前主蒸汽壓力降低,加上由于鍋爐安全閥略微泄漏,鍋爐出口主蒸汽壓力帶不到額定,導(dǎo)致汽輪機(jī)主蒸汽壓力一直低于設(shè)計(jì)壓力,從而使主蒸汽比容增大,在通流面積一定的條件下,會(huì)使進(jìn)汽能力減小,從這點(diǎn)來(lái)看,在進(jìn)主汽門(mén)前高旁的泄漏量大是導(dǎo)致進(jìn)汽量帶不上的原因之一,而低壓力旁路泄漏則會(huì)大大降低中低壓缸的效率,影響發(fā)電出力,工況數(shù)據(jù)比較如表2所示,主蒸汽流量分別偏低2.38%~9.61%。為此,根據(jù)5號(hào)機(jī)高低旁路后的蒸汽溫度,對(duì)6號(hào)機(jī)做了似類泄漏量的試驗(yàn),在確保2臺(tái)機(jī)主蒸汽參數(shù)及電熱負(fù)荷相同工況下,檢查旁路減溫水門(mén)關(guān)嚴(yán),逐漸開(kāi)啟高壓旁路門(mén),使高旁后蒸汽溫度和5號(hào)機(jī)相同,觀察6號(hào)機(jī)主汽流量的變化,同樣試驗(yàn)方法開(kāi)啟6號(hào)機(jī)低壓旁路門(mén),觀察主汽流量變化。試驗(yàn)結(jié)果是主汽流量變化較小,排除了旁路泄漏影響出力及流量的可能。同時(shí)檢查導(dǎo)汽管疏水至高壓疏水聯(lián)箱門(mén)全部關(guān)閉嚴(yán)密,疏水門(mén)后管道全部常溫,檢查系統(tǒng)沒(méi)有任何外漏現(xiàn)象。

      3.3 主汽門(mén)及調(diào)門(mén)開(kāi)度不到位

      檢查主汽門(mén)開(kāi)度為全開(kāi),對(duì)調(diào)門(mén)開(kāi)度進(jìn)行了檢查,經(jīng)過(guò)對(duì)2臺(tái)機(jī)組調(diào)門(mén)全部解體后測(cè)量比較,設(shè)計(jì)要求閥門(mén)的開(kāi)度為34 mm,經(jīng)檢查和調(diào)整,2臺(tái)機(jī)所有的調(diào)門(mén)開(kāi)度全部符合要求,如表3所示。同時(shí),在導(dǎo)汽管疏水門(mén)前加裝了2個(gè)壓力測(cè)點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)視,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)調(diào)門(mén)任何異?,F(xiàn)象,在調(diào)門(mén)全開(kāi)情況下,導(dǎo)汽管壓力和主汽門(mén)前壓力基本相同,判斷調(diào)門(mén)及主汽門(mén)對(duì)通流應(yīng)該沒(méi)有任何影響[1]。

      表3 調(diào)門(mén)開(kāi)度數(shù)據(jù) mm

      3.4 主蒸汽系統(tǒng)異物堵

      主汽門(mén)及噴嘴蒸汽室的節(jié)流也是造成壓降增加的原因之一。為此對(duì)主汽門(mén)通流口徑及濾網(wǎng)進(jìn)行了全面檢查,并拆除了臨時(shí)濾網(wǎng),全部滿足設(shè)計(jì)要求,并在這幾次大修中由江蘇方天公司技術(shù)人員通過(guò)內(nèi)窺鏡分別從4個(gè)調(diào)門(mén)口及108個(gè)噴嘴出口對(duì)導(dǎo)汽管、噴嘴室進(jìn)行檢查,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有異物影響通流。

      3.5 汽輪機(jī)通流間隙偏大

      通流間隙偏大也是影響機(jī)組出力及熱耗的原因之一。為此在5號(hào)機(jī)通流間隙調(diào)整時(shí)要求全部達(dá)到設(shè)計(jì)要求,并在高低壓平衡活塞汽封及軸封增加了多道刷式汽封,刷式汽封的間隙全部調(diào)整在0.15 mm左右。通過(guò)對(duì)5號(hào)機(jī)、6號(hào)機(jī)通流間隙的數(shù)據(jù)比較,2臺(tái)機(jī)通流間隙基本接近,理論上說(shuō)5號(hào)機(jī)經(jīng)濟(jì)性要比6號(hào)機(jī)好,而且如果通流間隙偏大,只能影響的是機(jī)組的效率而造成機(jī)組出力不足,但進(jìn)汽量不會(huì)受影響,除非因過(guò)橋汽封泄漏而影響主蒸汽計(jì)量出錯(cuò),因此,可排除通流間隙對(duì)出力及熱耗的影響[2]。

      3.6 表計(jì)誤差

      由于主蒸汽流量是根據(jù)汽輪機(jī)調(diào)速級(jí)壓力、調(diào)速級(jí)溫度、機(jī)組背壓等計(jì)算出來(lái)的,因此機(jī)組熱耗的計(jì)算和相關(guān)的溫度、壓力、流量密切相關(guān)。為此,對(duì)所有涉及計(jì)算熱耗的溫度、壓力、流量表進(jìn)行校核,并通過(guò)汽水平衡來(lái)核算相關(guān)流量的準(zhǔn)確性,并在再熱蒸汽高溫段上增加了彎管流量計(jì)來(lái)測(cè)量再熱蒸汽流量,通過(guò)它再來(lái)核對(duì)其他流量和汽水平衡的準(zhǔn)確性,核算結(jié)果證實(shí)5號(hào)機(jī)熱耗確實(shí)高于6號(hào)機(jī)。

      3.7 調(diào)節(jié)級(jí)噴嘴用錯(cuò)

      2011年3月,江蘇協(xié)聯(lián)熱電集團(tuán)有限公司再次組織制造廠及省汽輪機(jī)技術(shù)專家。來(lái)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行分析查找原因,結(jié)合5號(hào)機(jī)、6號(hào)機(jī)及某電廠125 MW供熱機(jī)組最大出力的分析,如表4所示。可以看出,公司5號(hào)機(jī)組與某電廠125 MW供熱機(jī)組有著驚人的相似,兩公司出廠機(jī)型分別為181機(jī)型及A181機(jī)型,兩機(jī)型的主要區(qū)別是供熱量不同,181機(jī)型額定抽汽量為127 t/h,而A181機(jī)型額定抽汽量為50 t/h,兩機(jī)型的調(diào)節(jié)級(jí)噴嘴尺寸不一樣,前者出口通流尺寸為17×6.7 mm,后者出口通流尺寸為15×6.7 mm,而且通過(guò)到制造廠設(shè)計(jì)室核對(duì)兩機(jī)型的噴嘴安裝尺寸,發(fā)現(xiàn)除了噴嘴出口尺寸不相同外,其他的制造安裝等尺寸全部相同。同時(shí)根據(jù)制造廠人員透露,由于在2003年前后制造任務(wù)特別重,曾經(jīng)出現(xiàn)過(guò)其他類型機(jī)組噴嘴組在發(fā)貨過(guò)程中出過(guò)差錯(cuò),但由于無(wú)法安裝而得到了及時(shí)更換。通過(guò)綜合匯總分析,最終將出力和熱耗高的問(wèn)題集中在噴嘴用錯(cuò)的原因上。

      4 解決處理

      由于噴嘴組的制造周期需要一年,通過(guò)和制造廠家的溝通和商量,兼顧電廠的實(shí)際情況,經(jīng)過(guò)制造廠家設(shè)計(jì)人員的計(jì)算和強(qiáng)度核對(duì),提供了噴嘴臨時(shí)處理方案。將噴嘴拆下返廠,由制造廠對(duì)噴嘴的寬度進(jìn)行電脈沖擴(kuò)大,將噴嘴尺寸改為15×7.6 mm,以增大通流面積??梢越鉀Q節(jié)流損失,使機(jī)組出力和熱耗得到好轉(zhuǎn),但由此也破壞了原有噴嘴的型線,噴嘴處效率會(huì)有所降低,修理后的噴嘴如圖2所示。通過(guò)2011年5月再次揭缸,確認(rèn)了噴嘴錯(cuò)用,經(jīng)過(guò)返廠加工處理,目前機(jī)組基本能夠達(dá)到設(shè)計(jì)出力(如表4所示)。但2臺(tái)機(jī)組熱耗仍相差有60 kJ/(kW·h),且制造廠已加工了標(biāo)準(zhǔn)新噴嘴,計(jì)劃在2012年上半年更換。

      圖2 加工處理后的A181噴嘴

      表4 相關(guān)機(jī)組調(diào)門(mén)全開(kāi)工況部分參數(shù)

      5 結(jié)束語(yǔ)

      在5號(hào)機(jī)組出力不足及熱耗高的分析中可以看出,影響機(jī)組熱耗及出力的因素有很多,既有運(yùn)行參數(shù)調(diào)整的原因,也有系統(tǒng)泄漏、表計(jì)誤差及機(jī)組安裝原因,同時(shí)也要從機(jī)組制造、出廠組裝等因素去查找,并通過(guò)同類型及相近類型機(jī)型的設(shè)計(jì)運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行詳細(xì)比較,可以少走彎路,較快地查出原因并解決問(wèn)題。

      [1]趙常興.汽輪機(jī)組技術(shù)手冊(cè)[M].北京:中國(guó)電力出版社,2007.

      [2]霍 鵬.汽輪機(jī)帶負(fù)荷能力下降問(wèn)題分析[J].廣東電力,2005,18(11):44-47.

      猜你喜歡
      熱耗通流抽汽
      300MW和600MW等級(jí)汽輪機(jī)通流改造經(jīng)濟(jì)性研究
      能源工程(2021年6期)2022-01-06 02:04:36
      600MW超臨界機(jī)組供熱供汽后對(duì)發(fā)電出力影響分析
      汽輪機(jī)通流改造節(jié)能效果及經(jīng)濟(jì)性分析
      能源工程(2021年3期)2021-08-05 07:26:08
      供熱機(jī)組抽汽改造方案及試驗(yàn)分析
      典型600MW汽輪機(jī)組熱耗高的原因分析及改進(jìn)措施
      生物質(zhì)電廠汽耗、熱耗偏高分析及措施
      200 MW汽輪機(jī)整體優(yōu)化改造及效果評(píng)價(jià)
      300MW級(jí)亞臨界汽輪機(jī)抽汽方式、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及選型的討論
      汽輪機(jī)通流部分故障診斷方法探究
      600MW超臨界汽輪機(jī)通流改造及效果探究
      东源县| 阿瓦提县| 平舆县| 固镇县| 织金县| 延安市| 宁晋县| 交口县| 清水河县| 永泰县| 长兴县| 三门峡市| 沛县| 阜城县| 辛集市| 大城县| 西青区| 华池县| 连山| 云林县| 五峰| 裕民县| 永平县| 台山市| 东安县| 琼海市| 彭山县| 连江县| 遵化市| 双流县| 邵武市| 南和县| 扎囊县| 涟源市| 汉川市| 济源市| 内江市| 五常市| 茂名市| 宿迁市| 渝北区|