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      石灰石-石膏濕法脫硫裝置的運(yùn)行維護(hù)分析

      2012-07-03 07:06:06薛巨勇
      電力工程技術(shù) 2012年6期
      關(guān)鍵詞:吸收塔結(jié)垢橫梁

      薛巨勇

      (射陽(yáng)港發(fā)電有限責(zé)任公司,江蘇 射陽(yáng) 224345)

      某電廠3號(hào)、4號(hào)機(jī)組為137.5 MW機(jī)組鍋爐為超高壓中間再熱自然循環(huán)汽包爐,每臺(tái)爐配備雙室三電場(chǎng)靜電除塵器,除塵效率大于99.4%。改造工程安裝了石灰石-石膏濕法煙氣脫硫裝置,處理能力為鍋爐BMCR工況時(shí)的煙氣量,脫硫效率大于95%。3號(hào)、4號(hào)爐脫硫系統(tǒng)是典型的兩爐一塔的脫硫裝置,由煙氣系統(tǒng)、吸收塔系統(tǒng)、石膏脫水、石灰石粉制備漿液系統(tǒng)、工藝水系統(tǒng)、事故漿池及漿液疏排系統(tǒng)、廢水處理等系統(tǒng)組成。該系統(tǒng)自2005年12月投入運(yùn)行以來(lái),運(yùn)行情況良好,但系統(tǒng)設(shè)備存在的磨損、結(jié)垢堵塞等問(wèn)題影響著脫硫系統(tǒng)的可靠性和經(jīng)濟(jì)性。

      1 吸收塔噴淋層橫梁磨蝕情況分析

      實(shí)際運(yùn)行中,由于煙氣中的SO2不可能百分之百的被脫除,且由于石灰石濕法洗滌方法不能有效吸收煙氣中的SO3,因此殘余的SO2和SO3與水接觸后生成亞硫酸霧和硫酸霧,再加上少量的HCl霧,在溫度較低且濕度較大的情況下,這種腐蝕性介質(zhì)極易形成液滴而沉積在溫度較低的壁面或吸收塔噴淋母管上,從而造成較強(qiáng)的腐蝕,經(jīng)長(zhǎng)期運(yùn)行后,引起吸收塔噴淋母管的主支撐橫梁兩端封頭有漿液泄漏,從這一泄漏現(xiàn)象判斷為橫梁內(nèi)部磨蝕穿孔,如圖1所示。由于工作介質(zhì)強(qiáng)腐蝕性,對(duì)橫梁的破壞性極大,要立即進(jìn)行修復(fù)處理。

      圖1 吸收塔橫梁磨損穿孔

      1.1 吸收塔噴淋層橫梁損壞的原因

      噴淋層的主橫梁由10 mm鋼板拼制焊接而成,截面為400×600 mm的長(zhǎng)方形,總長(zhǎng)為11.11 m,其間由鋼板分隔為8個(gè)1.385 m的箱體,每塊隔板靠近底邊和封頭的4個(gè)角留有工藝孔,橫梁的表面采用耐磨型玻璃鱗片防腐。運(yùn)行時(shí),靠近主橫梁附近的噴嘴噴出的漿液覆蓋在橫梁上,防止煙氣沿著橫梁側(cè)壁逃逸。

      正是由于這種貼壁運(yùn)行的設(shè)計(jì),日積月累的沖刷造成橫梁壁面耐磨防腐層損壞,并進(jìn)一步腐蝕、磨蝕鋼板,最終導(dǎo)致箱體穿孔,漿液通過(guò)隔板上的小孔流出至塔外。橫梁箱體劣化的趨勢(shì)很明顯,噴淋漿液對(duì)橫梁箱體外壁腐蝕和磨損沒(méi)有停止,橫梁箱體內(nèi)部進(jìn)入強(qiáng)腐蝕性的漿液,鋼板發(fā)生較強(qiáng)烈的腐蝕破壞,漿液進(jìn)入橫梁箱體后,還增加了橫梁的自重,破壞橫梁的承載能力。

      1.2 采取的措施

      (1)采用挖補(bǔ)的方法修復(fù)橫梁損壞的部位,同時(shí)對(duì)被漿液污染的8個(gè)箱體開(kāi)孔清洗。橫梁損壞的機(jī)理主要防腐層被磨蝕,因此,對(duì)所有被加工面和破損部位采取加強(qiáng)型防腐防磨措施,在原有防腐方案上,增加防腐防磨層的厚度,通過(guò)增加玻璃絲布,加強(qiáng)每層之間的結(jié)構(gòu)力,按比例摻配陶瓷粉,增加防腐層的抗磨性能。對(duì)噴淋區(qū)所有被漿液覆蓋的區(qū)域檢查,塔壁有部分已被磨蝕破壞,同樣采取焊補(bǔ)的措施進(jìn)行修復(fù)。

      (2)磨蝕性與漿液的密度有關(guān),密度越高,漿液的磨蝕性越強(qiáng)。因此,在運(yùn)行中要嚴(yán)格控制吸收塔漿液密度。

      (3)優(yōu)化噴淋層噴嘴的布置,在保證漿液覆蓋率的情況下,重新選擇的噴嘴覆蓋高度,根據(jù)噴嘴特性及兩層噴淋之間距離重新調(diào)整噴嘴高度,避開(kāi)漿液對(duì)橫梁的沖刷,避免噴淋層橫梁被沖刷損壞。

      2 噴淋層堵塞的問(wèn)題分析

      噴淋層噴淋模型是否完好是影響脫硫系統(tǒng)高效運(yùn)行的主要因素,每次停爐都要對(duì)噴淋層進(jìn)行檢查。噴淋層噴嘴堵塞的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,如圖2所示。噴嘴堵塞后形成了噴淋盲區(qū),大量未經(jīng)洗滌的煙氣逃逸,影響了脫硫效率,甚至造成下游工藝系統(tǒng)運(yùn)行惡化。

      圖2 噴淋層噴嘴堵塞

      2.1 噴淋層噴嘴堵塞的原因分析

      噴淋層噴嘴堵塞主要是吸收塔漿液中存在大顆粒的雜質(zhì),運(yùn)行時(shí)通過(guò)漿液循環(huán)泵進(jìn)入噴淋層噴嘴,由于噴嘴為倒錐體,雜質(zhì)卡在噴嘴上,日積月累造成噴嘴堵塞。對(duì)于雜質(zhì)的產(chǎn)生主要有2個(gè)途徑,一是系統(tǒng)中殘留的工業(yè)垃圾,二是因操作控制的原因,系統(tǒng)紊亂積垢生成顆粒較大的雜質(zhì)。

      2.2 噴淋層噴嘴堵塞對(duì)策措施

      (1)在每次大小修后,徹底清理脫硫工藝系統(tǒng),同時(shí)控制好制漿系統(tǒng)、脫水系統(tǒng)以及地坑排水至吸收塔的污染物,避免雜質(zhì)殘留在系統(tǒng)內(nèi),造成噴淋層噴嘴堵塞。

      (2)提高鍋爐電除塵器的效率和可靠性,減少煙氣中的粉塵進(jìn)入脫硫工藝系統(tǒng)。

      (3)運(yùn)行控制吸收塔漿液中石膏過(guò)飽和度最大不超過(guò)140%,避免積垢形成雜質(zhì)。

      (4)選擇合理的pH值運(yùn)行,漿液的PH值對(duì)系統(tǒng)結(jié)垢的影響程度較高,漿液的PH值高,意味著堿度大,有利于堿性溶液與酸性氣體之間的化學(xué)反應(yīng),對(duì)脫除SO2有利,但對(duì)脫硫的氧化會(huì)起抑制作用,適當(dāng)降低并保持相對(duì)穩(wěn)定的PH值,可以抑制H2SO3分解為,使反應(yīng)物大多為易溶性的Ca(HSO3)2。從而減輕系統(tǒng)內(nèi)的結(jié)垢傾向。保證吸收塔漿液的充分氧化,避免形成積垢[1]。

      (5)定期向吸收劑中加入添加劑,如鎂離子、乙二酸等,緩解垢物的生成。

      (6)在長(zhǎng)期低負(fù)荷的情況下,不要長(zhǎng)期停運(yùn)噴淋層,應(yīng)定期切換,防止煙塵及石膏附著在噴嘴上造成噴嘴堵塞。

      3 除霧器運(yùn)行中壓差大的分析

      脫硫系統(tǒng)在運(yùn)行中,發(fā)生過(guò)除霧嚴(yán)重積垢的問(wèn)題。除霧器的壓差由原有的不到100 Pa上升到400 Pa,并且有迅速升高的趨勢(shì),加強(qiáng)沖洗已無(wú)法恢復(fù)正常值,嚴(yán)重威脅設(shè)備系統(tǒng)的安全,停系統(tǒng)后檢查除霧器,除霧器積垢已非常嚴(yán)重。

      3.1 除霧器結(jié)垢和堵塞的原因分析

      造成除霧器結(jié)垢和堵塞的原因有很多,除受除霧器自身的葉型、沖洗水壓、沖洗水量、沖洗覆蓋率、沖洗周期影響外,還與化學(xué)反應(yīng)過(guò)程、被處理煙氣的含固量、煙氣流速和其他外因有關(guān)。其中化學(xué)反應(yīng)過(guò)程對(duì)除霧器的運(yùn)行性能有很大的影響,當(dāng)煙氣通過(guò)除濕裝置時(shí),其中的SO2與除霧器表面的漿液會(huì)發(fā)生SO2的吸收反應(yīng),會(huì)形成大量的亞硫酸鹽和硫酸鹽,經(jīng)過(guò)一定時(shí)間以后將會(huì)發(fā)生結(jié)垢現(xiàn)象。

      (1)從除霧器各級(jí)葉片結(jié)垢的情況來(lái)看,噴淋層噴嘴堵塞往往是除霧器葉片結(jié)垢的主要原因。首先,噴淋層噴嘴大面積的堵塞,煙氣的穿透力增強(qiáng),煙氣拖拽大量漿液顆粒上行。同時(shí),這部分煙氣溫度相對(duì)較高,很容易將灰垢留在葉片上。這時(shí),如果還按原有的沖洗頻率、沖洗水量沖洗,已經(jīng)不能滿足除霧器葉片的沖洗需要,積灰迅速在S型葉片的腰部堆積,這部分積灰在葉片上結(jié)晶生產(chǎn)石膏垢,在只有0.2 MPa左右的沖洗水壓下,已很難將除霧器徹底沖洗干凈,除霧器工況持續(xù)惡化,最終導(dǎo)致除霧器壓差嚴(yán)重超標(biāo)。

      (2)在檢查中發(fā)現(xiàn),第一級(jí)除霧器迎風(fēng)面葉片屋脊頂部最為嚴(yán)重,這與除霧器沖洗噴嘴沖洗模型有一定的關(guān)系,設(shè)計(jì)要求噴嘴與葉片最大距離在1 m以?xún)?nèi),而噴嘴距屋脊處的距離較遠(yuǎn),沖洗效果相對(duì)較差,沖洗不足的部位易形成結(jié)垢,一旦葉片上形成晶粒基體,很快會(huì)在此基礎(chǔ)上長(zhǎng)大,這是除霧器屋脊頂部易結(jié)垢的主要原因。

      (3)在運(yùn)行中,煙氣的流速對(duì)除霧器的性能有很大影響。保持較高的煙氣流速可以得到較好的分離效果,但一旦超過(guò)臨界流速會(huì)造成除霧器液滴二次攜帶,在除霧器平臺(tái)上集聚了大量的石膏漿液與工況除霧器惡化有關(guān),除霧器葉片的通流面積變小,在煙氣負(fù)荷增加后,煙氣流速超過(guò)臨界流速,除霧器液滴發(fā)生大量二次攜帶,煙氣通過(guò)除霧器后迅速擴(kuò)容,失去動(dòng)力的漿液落在除霧器平臺(tái)上。也就是在本次檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)除霧器平臺(tái)上出現(xiàn)大量石膏的原因。

      (4)除霧器塔體處的結(jié)垢是除霧器葉片結(jié)晶物的外延,靠近塔體的葉片上石膏緩慢地生長(zhǎng),最終擴(kuò)展到塔體上,并進(jìn)一步生長(zhǎng)產(chǎn)生大量的結(jié)垢。

      (5)檢查除霧器沖洗模型,部分噴嘴噴出的為水柱,并不是擴(kuò)散開(kāi)的水幕,不能有效覆蓋葉片,存在盲區(qū)。

      3.2 除霧器堵塞處理情況及對(duì)策措施

      (1)利用停爐機(jī)會(huì),采用高壓水對(duì)除霧器葉片進(jìn)行徹底清理。并逐一檢查除霧器沖洗噴嘴,更換損壞的噴嘴,確保除霧器的沖洗模型。

      (2)盡量消除除霧器的結(jié)垢現(xiàn)象。一般情況下,如除霧器發(fā)生結(jié)垢的原因是在氧化程度低下,甚至無(wú)氧化發(fā)生的條件下生成的一種反應(yīng)物Ca(SO3)0.8(SO4)0.21/2H2O,稱(chēng)為CSS軟垢,使系統(tǒng)發(fā)生堵塞。而控制氧化是目前采取的一個(gè)有效方法,實(shí)驗(yàn)研究證明,當(dāng)亞硫酸鈣的氧化率15%~95%,鈣的利用率低于80%時(shí),硫酸鈣容易結(jié)垢,而控制氧化是采用抑制或強(qiáng)制氧化的方法將氧化率控制在小于15%或大于95%,即可有效控制硫酸鈣的結(jié)垢現(xiàn)象。

      (3)采取有效措施,保證噴淋層噴嘴可靠運(yùn)行,使?jié){液均勻完整地覆蓋噴淋層,減少熱煙氣逃逸和漿液過(guò)量攜帶。

      (4)第一級(jí)除霧器葉片的負(fù)載最大,后面的葉片負(fù)擔(dān)相對(duì)較輕。因此,修改除霧器沖洗功能組,增加第一級(jí)沖洗的頻率和沖洗時(shí)長(zhǎng),調(diào)整合適的二、三級(jí)沖洗模式,達(dá)到最佳的沖洗效果。

      (5)合理控制吸收塔漿液池的液位,確保除霧器能及時(shí)沖洗。

      (6)通過(guò)運(yùn)行調(diào)節(jié),盡量保證除霧器在合適的參數(shù)狀態(tài)下運(yùn)行,以保證達(dá)到最好除霧性能,并保證除霧器不發(fā)生結(jié)垢和堵塞。

      (7)加強(qiáng)除塵器的管理,提高除塵器的效率和可靠性,嚴(yán)格控制煙氣中的含塵量,煙氣通過(guò)噴淋層洗滌后,仍有部分灰粒進(jìn)入除霧器,增加除霧器的負(fù)擔(dān)。減少灰塵進(jìn)入工藝系統(tǒng)。

      (8)定期檢驗(yàn)除霧器的壓差變送器,為運(yùn)行提供準(zhǔn)確的判斷,及時(shí)采取措施,確保除霧器在清潔的狀態(tài)下運(yùn)行。

      4 增壓風(fēng)機(jī)磨損情況分析及措施

      3號(hào)、4號(hào)爐脫硫系統(tǒng)采用的是靜葉可調(diào)軸流風(fēng)機(jī),葉輪、固定導(dǎo)葉采取了防磨措施。但在機(jī)組停運(yùn)時(shí)檢查,3號(hào)、4號(hào)爐升壓機(jī)風(fēng)機(jī)葉輪防磨層磨損較嚴(yán)重,如圖3所示。其中葉輪的耐磨鼻全部磨損可見(jiàn)母材,葉片工作面的磨蝕也較嚴(yán)重,不少部位的防磨層已經(jīng)因磨損露出了母材。

      4.1 原因分析

      圖3 升壓風(fēng)機(jī)葉片防磨層磨損

      風(fēng)機(jī)葉輪的磨損主要與煙氣中含塵量和含塵顆粒的大小、硬度有關(guān)。3號(hào)、4號(hào)爐除塵器為雙室三電場(chǎng),除塵效率相對(duì)較低,由于長(zhǎng)期燃用低發(fā)熱量、高灰份的劣質(zhì)煤,煙氣含塵量已超過(guò)電除塵器的處理能力,經(jīng)處理后的煙氣含塵量較高,煙氣含塵量大是造成葉輪磨損的主要原因。葉輪原有防磨措施是采用熱噴涂的涂裝工藝,由于工藝控制相對(duì)的復(fù)雜,必須解決噴焊所引起的工件變形和噴層裂紋等問(wèn)題,現(xiàn)場(chǎng)很難滿足工藝要求,需要將葉輪返回制造廠修復(fù)處理。

      4.2 對(duì)策措施

      (1)風(fēng)機(jī)在強(qiáng)磨蝕氣氛中運(yùn)行,必然會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重的磨損。因此,必須加強(qiáng)電除塵器的運(yùn)行維護(hù)管理消除一切不利于電除塵運(yùn)行的因素,保證除塵器除塵效率始終處于最佳狀態(tài),降低煙氣含塵量,減小設(shè)備的磨損。(2)由于磨損量在不斷增加,要做好應(yīng)對(duì)風(fēng)機(jī)不平衡振動(dòng)的故障,及時(shí)對(duì)葉輪進(jìn)行動(dòng)平衡消缺。(3)做好設(shè)備備品管理,增加葉輪的備品,利用機(jī)組大小修時(shí)間,更換備用葉輪,將磨損的葉輪輪流返廠修復(fù)。(4)應(yīng)考慮采用組合式葉輪,葉片上的耐磨件可拆卸更換,可以節(jié)約大量的維修費(fèi)用和縮短檢修工期。

      5 GGH積垢堵塞分析

      在設(shè)計(jì)時(shí),雖然已考慮了GGH換熱元件防堵塞的問(wèn)題,但GGH運(yùn)行一段時(shí)間仍會(huì)有沉積物堵塞GGH換熱片,如圖4所示。由于GGH換熱元件積垢,使壓差增大,增加系統(tǒng)運(yùn)行阻力,甚至造成增壓風(fēng)機(jī)發(fā)生失速或喘振故障,直接影響脫硫系統(tǒng)的安全性和經(jīng)濟(jì)性。

      圖4 GGH換熱元件積垢

      5.1 GGH積垢情況

      轉(zhuǎn)子換熱元件冷端最外圓弧的區(qū)域積垢最為嚴(yán)重,垢物非常致密、堅(jiān)硬,覆蓋寬度約0.5 m,占整個(gè)換熱元件截面25%,損失非常大。其他區(qū)域也有比較多的積垢,轉(zhuǎn)子換熱元件的熱端相對(duì)比較干凈。

      5.2 GGH積垢原因分析

      (1)近年來(lái)電廠采購(gòu)到的多為低發(fā)熱量、高灰份的劣質(zhì)煤,加之3號(hào)、4號(hào)爐除塵器為雙室三電場(chǎng),除塵效率相對(duì)偏低,導(dǎo)致煙氣系統(tǒng)含塵量偏大,造成GGH換熱元件積灰的可能性大大增加。

      (2)除霧器在運(yùn)行中,有一定數(shù)量的石膏漿液透過(guò)除霧器逃逸,進(jìn)入GGH換熱元件,這部分漿液較難清除,很容易在GGH換熱元件上附著固化。同時(shí),由于除霧器的煙氣進(jìn)入GGH前不斷冷卻,水滴在煙道壁上匯聚并沿著煙道壁進(jìn)入GGH,主要作用在換熱元件的外圓和內(nèi)圓上,徑向覆蓋范圍較廣,分?jǐn)偟南鄬?duì)較少。在外圓上粉塵吸潮后,經(jīng)過(guò)高溫?zé)煔獾淖饔?,形成非常致密、?jiān)硬的灰垢。

      (3)GGH是旋轉(zhuǎn)設(shè)備,運(yùn)行中外圓的線速度最高,吹灰吹掃時(shí)作用在外圓的時(shí)間相對(duì)最短,由于外圓上積灰最為嚴(yán)重,吹灰的不徹底,在GGH換熱元件的外圓上日積月累形成最為嚴(yán)重的附著物。

      (4)GGH在線沖洗有2種模式,分別是壓縮空氣吹掃和高壓水沖洗。通過(guò)觀察,壓縮空氣吹掃時(shí),壓縮空氣壓力達(dá)不到設(shè)定值,壓縮空氣的壓力甚至低于0.4 MPa,壓縮空氣的吹掃性能大打折扣。高壓水沖洗的壓力為10 MPa,總的沖洗效果良好,但對(duì)于外圓上的灰垢處理的效果并不明顯,并且這種沖洗模式廠方推薦每年不超過(guò)6次。

      5.3 采取防堵塞結(jié)垢的措施

      (1)加強(qiáng)電除塵器的維護(hù),嚴(yán)格控制電除塵器的投入率和除塵效率,使除塵器保持長(zhǎng)期高效運(yùn)行,控制進(jìn)入脫硫系統(tǒng)的煙氣含塵量。

      (2)嚴(yán)格執(zhí)行除霧器的沖洗制度,按時(shí)對(duì)除霧器進(jìn)行沖洗,防止除霧器葉片積灰,造成石膏漿液的逃逸。

      (3)對(duì)壓縮空氣吹灰噴嘴進(jìn)行改造,將原有的6只噴嘴改為4只噴嘴,使壓縮空氣吹掃的壓力達(dá)到0.6 MPa以上,提高壓縮空氣的吹灰性能。

      (4)利用機(jī)組停運(yùn)機(jī)會(huì),對(duì)GGH換熱元件徹底進(jìn)行清理,清除殘余的積垢。

      (5)與GGH廠家溝通,增加GGH高壓水沖洗頻率,按每月一次定期工作執(zhí)行,或根據(jù)GGH壓差值決定及時(shí)沖洗,及時(shí)清除GGH換熱元件上的灰垢,不讓其硬化。

      (6)需要對(duì)吹灰器進(jìn)一步改造,采用蒸汽吹灰,提高吹灰器的吹灰能力。

      (7)擬對(duì)GGH凈煙氣側(cè)煙道改造,在煙道的內(nèi)壁上增設(shè)環(huán)形槽,用于收集吸收塔出口匯聚的水滴,并將其返回至吸收塔,減少水與GGH換熱元件上灰份作用的機(jī)會(huì),減輕換熱元件積垢。

      6 結(jié)束語(yǔ)

      本文結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,介紹了石灰石-石膏濕法煙氣脫硫裝置中主設(shè)備存在的腐蝕磨損和結(jié)垢堵塞的問(wèn)題,對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行了分析,有針對(duì)性地從工藝設(shè)計(jì)、設(shè)備結(jié)構(gòu)、操作控制等方面提出解決方案和對(duì)策措施,并在原有設(shè)備的基礎(chǔ)上提出改進(jìn)建議,提高設(shè)備的可靠性,對(duì)今后脫硫系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和設(shè)備選型具有一定的指導(dǎo)意義。

      [1]曾庭華.濕法煙氣脫硫系統(tǒng)的調(diào)試、試驗(yàn)及運(yùn)行[M].北京:中國(guó)電力出版社,2008.

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