吳 斌,暢行利
(西安理工晶體科技有限公司,陜西西安710077)
對于硅芯爐設(shè)備來講速度系統(tǒng)無疑是核心的部分,硅芯拉制的全過程其實(shí)是一個上下軸變速加旋轉(zhuǎn)運(yùn)動的過程。在拉制時,拉晶人員對于拉制速度的控制和判斷是硅芯拉制的重點(diǎn)。要想把拉制速度控制好必須要求速度系統(tǒng)的精度和響應(yīng)速度。同樣判斷好速度就要求速度系統(tǒng)反饋信號,速度快,精度高且穩(wěn)定不受干擾。
現(xiàn)在的硅芯爐大都采用直流伺服系統(tǒng)加模擬調(diào)速作為速度控制系統(tǒng)的基礎(chǔ),例如GX-36系列硅芯爐。系統(tǒng)單元由直流伺服電機(jī)、PWM直流控制器、信號處理PCB板、PLC組成。如圖1所示。
此速度系統(tǒng)中間環(huán)節(jié)較多,計算機(jī)接受操作指令后下達(dá)到PLC,通過PLC轉(zhuǎn)換為模擬速度信號傳遞到速度控制板PCB,處理后再到PWM控制器最后才能到達(dá)執(zhí)行機(jī)構(gòu),反饋的速度信號同樣要經(jīng)過這些環(huán)節(jié)才能到計算機(jī)畫面顯示。再次,由于速度系統(tǒng)的控制信號為模擬信號,中間處理環(huán)節(jié)多,容易受到高頻電源以及外界的干擾,例如速度控制板PCB自身沒有很好的屏蔽外殼,干擾很容易進(jìn)入,在設(shè)備調(diào)試中多次顯現(xiàn)此問題。硅芯爐完整的速度系統(tǒng)包含上軸慢速,上軸快速,下軸慢速,下軸快速,下軸旋轉(zhuǎn),每一個速度單元都有兩塊速度控制PCB導(dǎo)致電柜內(nèi)部接線很繁雜,線之間的分布電容無法避免,PCB板之間,導(dǎo)線之間互相干擾,使得信號更加不穩(wěn)定。
圖1 直流伺服系統(tǒng)單元構(gòu)成圖
考慮到后期調(diào)試維護(hù),模擬信號電路完全基于人為的調(diào)節(jié),設(shè)備生產(chǎn)和出廠調(diào)試時間很長,長期使用后模擬電路本身的零漂和不穩(wěn)定使得后期維護(hù)很麻煩,這樣無形之中增加了周期和成本。
從上面看出以直流伺服加模擬調(diào)速為基礎(chǔ)的速度控制系統(tǒng)不能很好地滿足現(xiàn)有硅芯拉制工藝的要求,同時增加設(shè)備的周期和成本,為此提高硅芯設(shè)備速度系統(tǒng)精度和反應(yīng)速度、穩(wěn)定性是設(shè)計硅芯設(shè)備的主要方向。
硅芯爐速度系統(tǒng)主要包含:上軸慢速,上軸快速,下軸慢速,下軸快速,下軸旋轉(zhuǎn)。這5個單元有各自獨(dú)立的執(zhí)行機(jī)構(gòu)和傳動機(jī)構(gòu)。由于直流電機(jī)速比比較小,不能兼顧設(shè)備各速度單元快慢速的范圍,所以快慢速度單元分開來控制。這樣設(shè)計,單元很多。在考慮方案時可以采取合并快慢速單元,例如將上軸慢速和上軸快速合并為一個上軸速度,兼顧兩個速度范圍,達(dá)到精簡單元的目標(biāo)。
考慮方案時以精簡速度單元為目標(biāo),同時采用合理的速度控制模式來替換原來直流伺服加模擬調(diào)速的模式。參考現(xiàn)行的一些控制模式重點(diǎn)考慮了以下速度控制和控制模式。①步進(jìn)電機(jī)系統(tǒng)。②以脈沖作為交流伺服控制方式。③以數(shù)字通訊為交流伺服控制方式。
步進(jìn)電機(jī)價格低廉,且體積小易于安裝,無累計誤差,開環(huán)控制簡單。首先由于步進(jìn)電機(jī)自身沒有反饋信號,速度信號反饋需另外的傳感器采集。步進(jìn)電機(jī)低頻性不好很容易出現(xiàn)低頻震動,加速時準(zhǔn)備時間長,一般步進(jìn)電機(jī)從靜止到工作速度需要200~400 ms,反映較慢。同時步進(jìn)電機(jī)高速一般都是工作在300~600 r/min,而如果要達(dá)到合并快慢速的方式來考慮,硅芯爐的速比為1∶20 000,要求電機(jī)轉(zhuǎn)速很高,且變化頻繁。現(xiàn)在的步進(jìn)電機(jī)大都使用脈沖來控制,速度變化頻繁對于PLC脈沖的處理難度會加大,程序處理會比較復(fù)雜且效率不高??梢钥闯霾竭M(jìn)電機(jī)系統(tǒng)不適合速度范圍大,速度變化快的拉制工藝。
交流伺服的速度比很大一般可以達(dá)1∶50 000符合整合速度單元的大速度比的要求。交流伺服一般都有很好的過載能力,其最大轉(zhuǎn)矩為額定轉(zhuǎn)矩的3倍,可用于克服電動瞬間的慣性力矩。且在額定速度范圍內(nèi)力矩基本保持不變。采用脈沖為控制信號,那么一套交流伺服就要一個獨(dú)立脈沖源,我們現(xiàn)在使用的小型PLC一般只有3個脈沖源,如果按照整合快慢速后的速度系統(tǒng)單元數(shù)量來算就占滿了這3個脈沖源,設(shè)備轉(zhuǎn)盤控制等其他系統(tǒng)就沒有脈沖源使用。這樣就需要更換PLC,增加脈沖源。同時硅芯爐處于高頻環(huán)境中,高頻對脈沖的生成和傳遞都有干擾作用,肯定會影響到速度系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
現(xiàn)在絕大部分的交流伺服控制器都帶有通訊接口,可以直接和PLC的通訊口相連接,利用數(shù)字通訊的方式來傳遞速度指令,不需要什么特殊的硬件要求。且速度反饋信號可以通過數(shù)字通訊直接傳到PLC,無需中間環(huán)節(jié),且理論上可以在高頻環(huán)境下穩(wěn)定運(yùn)行。
從以上分析看出方案三比較可行。
為了進(jìn)一步驗(yàn)證方案三我們選用三套同型號的交流伺服按照方案三構(gòu)成上軸速度,下軸速度,下軸旋轉(zhuǎn)。圖2所示為交流伺服速度系統(tǒng)示意圖。
圖2 交流伺服速度系統(tǒng)
構(gòu)建好速度系統(tǒng)結(jié)構(gòu),要進(jìn)行各速度單元的機(jī)械傳動機(jī)構(gòu)的計算和設(shè)計以及伺服功能規(guī)劃。具體過程如下:
(1)上軸速度:伺服電機(jī)連接減速部件,末端帶動導(dǎo)輪做旋轉(zhuǎn)運(yùn)動。導(dǎo)輪上安裝軟軸做上下運(yùn)動。
A)確定減速機(jī)構(gòu)減速比和結(jié)構(gòu)
伺服電機(jī)轉(zhuǎn)速由減速機(jī)構(gòu)減速后傳遞給傳動軸做軸向位移運(yùn)動??梢员硎緸椋?/p>
式中:V電機(jī)為伺服電機(jī)轉(zhuǎn)速;
x為減速機(jī)構(gòu)的減速比;
K導(dǎo)輪周長;
V軸為軸向速度。
根據(jù)硅芯爐拉制工藝上軸V軸,Vmax=2000 mm/min,最小 Vmin=0.1 mm/min,K=200 mm,將值代入(1)式,則得:
式中:VH是上軸運(yùn)動速度為Vmax時對應(yīng)得伺服電機(jī)轉(zhuǎn)速,VL是上軸運(yùn)動速度為Vmin時對應(yīng)得伺服電機(jī)轉(zhuǎn)速。
由于伺服電機(jī)轉(zhuǎn)速范圍為0.1~5000 r。選取VH=2000 r/min,VL=0.1 r/min,得 x=200。確定減速比后,將減速機(jī)構(gòu)分成兩部分,因?yàn)樯陷S要求減速機(jī)構(gòu)能夠自鎖。所以減速機(jī)構(gòu)分為兩部分1:10的星型減速器和1:20的蝸輪蝸桿減速。蝸輪蝸桿減速機(jī)可以自鎖,滿足了設(shè)備要求。
B)速度精度驗(yàn)證
硅芯拉晶工藝要求上軸速度精度為小數(shù)點(diǎn)后一位有效.例如0.2 mm/min,而且交流伺服電機(jī)轉(zhuǎn)速的精度為0.1 r/m,再次引入式(1):
式中:x上軸伺服電機(jī)轉(zhuǎn)速;M上軸速度。
以上計算得出電機(jī)速度精度和上軸速度精度是吻合的,不會出現(xiàn)小數(shù)后面第二位,可見這個減速比完全滿足上軸速度和伺服電機(jī)精度要求。
(2)下軸速度:伺服電機(jī)連接減速部件然后連接絲杠進(jìn)行上下運(yùn)動從而帶動下軸運(yùn)動。
A) 確定減速比及其結(jié)構(gòu)
伺服電機(jī)轉(zhuǎn)速由減速機(jī)構(gòu)減速后傳遞給傳動軸做軸向位移運(yùn)動。由以下公式可以表示電機(jī)轉(zhuǎn)速與軸向速度的關(guān)系:
式中:V電機(jī)為伺服電機(jī)轉(zhuǎn)速;x為減速機(jī)構(gòu)減速比;P為絲杠螺距;V軸軸向速度。
根據(jù)硅芯爐拉制工藝下軸V軸,Vmax=200 mm/min,Vmin=0.01 mm/min,P=5 mm。將值代入(3)式,則得:
式中:VH是下軸運(yùn)動速度為Vmax時對應(yīng)得伺服電機(jī)轉(zhuǎn)速,VL是下軸運(yùn)動速度為Vmin時對應(yīng)得伺服電機(jī)轉(zhuǎn)速。
由于伺服電機(jī)轉(zhuǎn)速范圍為0.1~5000 r。選取VH=2000 r/min,VL=0.1 r/min,得 x=50。由于下軸負(fù)載較重,絲杠不能自鎖。所以減速機(jī)構(gòu)分為兩部分1:5的星型減速器和1:10的蝸輪蝸桿減速。蝸輪蝸桿可以自鎖,滿足了設(shè)備要求。
B)速度精度驗(yàn)證
硅芯拉晶工藝要求下軸速度精度為小數(shù)點(diǎn)后二位有效.例如0.09 mm/min,而且交流伺服電機(jī)轉(zhuǎn)速的精度為0.1 r/min,再次引入式(3):
式中:x下軸伺服電機(jī)轉(zhuǎn)速;M下軸速度。
以上計算看出下軸速度乘以10倍后,不會出現(xiàn)小數(shù)后第二位,可見這個減速比完全滿足下軸速度精度和伺服電機(jī)精度要求。
(3)下軸旋轉(zhuǎn):旋轉(zhuǎn)給電機(jī)帶動渦輪蝸桿減速然后再通過皮帶平行傳遞給下軸。
A)確定減速比及其結(jié)構(gòu)
伺服電機(jī)轉(zhuǎn)速由減速機(jī)構(gòu)減速后通過皮帶平行傳遞給傳動軸做軸向位移運(yùn)動。由以下公式可以表示電機(jī)轉(zhuǎn)速與軸向速度的關(guān)系:
式中:V電機(jī)為伺服電機(jī)轉(zhuǎn)速;
x減速機(jī)構(gòu)減速比;
N皮帶傳遞比;
V軸為軸向速度。
根據(jù)硅芯爐拉制工藝下軸旋轉(zhuǎn)V軸,Vmax=30 r/min,Vmin=0.1 r/min,N=2,將值代入(5)式,則得:
式中:VH是下軸運(yùn)動速度為Vmax時對應(yīng)的伺服電機(jī)轉(zhuǎn)速,VL是下軸運(yùn)動速度為Vmin時對應(yīng)的伺服電機(jī)轉(zhuǎn)速。
由于伺服電機(jī)轉(zhuǎn)速范圍為0.1~5000 r。選取VH=600 r/m,VL=2 r/m,得x=40。同上下軸將減速機(jī)構(gòu)分成兩部分:1:20的蝸輪蝸桿和1:2的皮帶。蝸輪蝸桿可以自鎖,滿足了設(shè)備要求。
B)速度精度驗(yàn)證
硅芯拉晶工藝要求下軸旋轉(zhuǎn)速度精度為小數(shù)點(diǎn)后一位有效,例如0.1 r/min,而且交流伺服電機(jī)轉(zhuǎn)速的精度為0.1 r/min,再次引入式(5):
式中:x下軸旋轉(zhuǎn)伺服電機(jī)轉(zhuǎn)速;M下軸旋轉(zhuǎn)速度。
以上計算看出下軸旋轉(zhuǎn)速度乘以20倍后,不會出現(xiàn)小數(shù)后第二位,可見這個減速比完全滿足下軸旋轉(zhuǎn)速度精度和伺服電機(jī)精度要求。
(4)伺服功能規(guī)劃。根據(jù)拉制硅芯的工藝特點(diǎn),速度系統(tǒng)需要有緊急停止,上下限位和快慢速切換功能。原來這些功能的實(shí)現(xiàn)全部靠按鈕和機(jī)械開關(guān)觸點(diǎn)直接接線到PLC的I/O口,外部開關(guān)信號從PLC經(jīng)過內(nèi)部程序掃描,再由I/O傳遞到速度控制PCB,最后到PWM控制器來實(shí)現(xiàn)這些功能,響應(yīng)很慢。尤其快慢速切換會出現(xiàn)延時現(xiàn)象。很不利于拉晶人員操作,容易導(dǎo)致料和籽晶碰線圈打火。
現(xiàn)在直接利用交流伺服控制器的I/O口,可以實(shí)現(xiàn)這些功能,將外部的按鈕和觸點(diǎn)信號直接連線到交流伺服控制器本身的I/O口,然后將交流伺服控制器I/O口按照提前規(guī)劃好的功能需求,依次在伺服控制器面板上直接定義好即可。一旦外部信號進(jìn)入伺服控制器,直接對按鈕,觸點(diǎn)對動作做出反應(yīng),反應(yīng)速度很快,不會出現(xiàn)較長的延時現(xiàn)象,大大提高了設(shè)備的安全性。
實(shí)驗(yàn)?zāi)康氖菫榱藴y試交流伺服系統(tǒng)加數(shù)字通訊的模式在模擬熱態(tài)環(huán)境下是否具有較好的速度精度、反應(yīng)和穩(wěn)定性。同時還要通過加載測試選擇的伺服是否滿足帶載要求。
將前期設(shè)計好的減速機(jī)構(gòu)安裝于硅芯爐設(shè)備。然后將PLC與上位機(jī)電腦連接。圖3所示為上位機(jī)實(shí)驗(yàn)畫面。
其中:SL上軸速度,CL下軸速度,RL下軸旋轉(zhuǎn)。
實(shí)驗(yàn)平臺準(zhǔn)備好后首先靜態(tài)(無高頻環(huán)境)測試了速度系統(tǒng)運(yùn)行動作(上位機(jī)按鈕功能)和伺服規(guī)劃功能。靜態(tài)完畢后上下軸機(jī)構(gòu)都加載相當(dāng)量的負(fù)載,并開啟高頻電源,進(jìn)行熱態(tài)測試。
圖3 上位機(jī)實(shí)驗(yàn)畫面
首先通過測試上軸速度(按照測試速度值測試×3的計長范圍來計時)測試速度精度。得表格1。
表1 速度測試結(jié)果
取出181s最大值和最小值178 s。計算速度精度。偏差都在3%以內(nèi)。符合硅芯爐速度精度要求。
再進(jìn)行伺服電機(jī)快速力矩測試,考慮到上下運(yùn)動時負(fù)載有變化,所以要在加載時反復(fù)上下運(yùn)動測試。我們選取下軸測試(下軸有一定負(fù)載要求)采用最大速度200 mm/min。經(jīng)過對伺服控制器中轉(zhuǎn)矩參數(shù)的觀測,交流伺服的力矩特性配合1:50的減速比完全滿足力矩要求。
實(shí)驗(yàn)過程中,沒有出現(xiàn)速度跳變,通訊中斷等情況,上位機(jī)和伺服窗口顯示正常。通過上位機(jī)測試到PLC收發(fā)數(shù)據(jù)幾乎沒有丟失。
經(jīng)過系統(tǒng)方案的實(shí)驗(yàn)與驗(yàn)證,看出交流伺服系統(tǒng)完全可以滿足硅芯爐的技術(shù)規(guī)范,且比現(xiàn)有技術(shù)層次更高。從成本層面考慮由于采用交流伺服可以整合上軸快慢速和下軸快慢速,比原來的設(shè)備減少了2套減速機(jī)構(gòu)和2個控制器且取消了所用的PCB板。不但降低了經(jīng)濟(jì)成本且生產(chǎn)周期成本也大大縮短。調(diào)試周期也可以節(jié)省許多。
總之,交流伺服加數(shù)字通信的控制模式完全能夠滿足硅芯爐的技術(shù)規(guī)范。