張愛紅,張兆濤,馬從照
(中國石油大港石化分公司,天津大港 300280)
大港石化公司140 萬噸/年重油催化裂化裝置由中國石化工程建設(shè)公司設(shè)計(jì),1996 年12 月建成投產(chǎn),采用兩段再生工藝,主要加工大港原油的減壓蠟油、減壓渣油和焦化蠟油。為進(jìn)一步提高液收、降低裝置能耗,實(shí)現(xiàn)反應(yīng)溫度和劑油比的靈活調(diào)節(jié),2012 年6 月采用洛陽維達(dá)石化工程有限公司開發(fā)、設(shè)計(jì)的冷再生催化劑循環(huán)(CRC)專利技術(shù)對裝置進(jìn)行改造。
采用冷再生劑循環(huán)催化裂化技術(shù)(CRC—FCC)在再生催化劑循環(huán)線路上增加冷卻器降低再生催化劑的溫度,實(shí)現(xiàn)“低溫接觸、大劑油比、高催化劑活性”的反應(yīng)要求,同時(shí)為噻吩硫化物向H2S 轉(zhuǎn)移的氫轉(zhuǎn)移反應(yīng)提供更有利的條件[1],達(dá)到改善產(chǎn)品分布,提高總液收,改善汽油產(chǎn)品質(zhì)量,降低裝置能耗,從而提高裝置經(jīng)濟(jì)效益的目的。
改造主要內(nèi)容包括將原脫氣罐拆除、在原脫氣罐位置新增一臺(tái)CRC 再生劑冷卻器;拆除原一中原料換熱器,新增2 臺(tái)原料蒸汽換熱器。
改造標(biāo)定期間原料油性質(zhì)(見表1)。由表1 看出,與空白標(biāo)定相比,原料2 %回收溫度由332 ℃增至361 ℃;原料族組成有所變化,飽和份、瀝青質(zhì)含量降低,芳香份、膠質(zhì)含量增加。但原料的主要性質(zhì):殘?zhí)俊⒚芏?、重金屬、硫含量基本相同?/p>
裝置空白標(biāo)定期間由于半再生滑閥漏量,為保證正常的催化劑循環(huán),采取“高反應(yīng)溫度、低催化劑活性”方案來控制合適的反應(yīng)深度。CRC 標(biāo)定期間主要按照CRC 設(shè)計(jì)條件,并兼顧汽油辛烷值的方案進(jìn)行生產(chǎn)。由表2 可以看出,改造標(biāo)定期間操作條件與設(shè)計(jì)條件基本相符。
表2 主要操作條件
與空白標(biāo)定相比,采用CRC 改造后,汽油收率增加6.62%,柴油收率降低6.31%,液化氣收率增加1.68%,干氣收率降低1.07 %,油漿收率降低0.93 %,生焦率基本持平,輕油收率增加0.31 %,總液收增加1.99 %,兩次標(biāo)定產(chǎn)品分布數(shù)據(jù)(見表3)。
表3 產(chǎn)品分布
實(shí)施CRC 改造后,再生催化劑冷后溫度降低32 ℃,劑油比增加0.91,實(shí)現(xiàn)了“低溫接觸、大劑油比、高催化劑活性”的反應(yīng)要求,有效的促進(jìn)了遵照正碳離子機(jī)理進(jìn)行的催化裂化反應(yīng),抑制了熱裂化反應(yīng)[2]。干氣產(chǎn)率明顯降低,總液收顯著增加,達(dá)到了改善產(chǎn)品分布的目標(biāo)。
與空白標(biāo)定相比,CRC 改造后劑油比提高,劑油比焦增加;而反應(yīng)溫度降低,催化焦降低。兩種因素綜合來看,裝置生焦基本持平。
3.2.1 汽油性質(zhì) 改造后穩(wěn)定汽油族組成發(fā)生變化:飽和烴含量增加2.76 %,烯烴含量降低8.72 %,芳烴含量增加5.96 %,穩(wěn)定汽油總硫含量降低27 mg/L。這是因?yàn)楦脑旌髣┯捅仍黾樱鄬υ黾恿舜呋瘎┗钚灾行?,有利于氫轉(zhuǎn)移、芳構(gòu)化反應(yīng)的結(jié)果。
改造后汽油辛烷值(RON)下降0.7 個(gè)單位。主要是由于改造后原料性質(zhì)、汽油切割點(diǎn)的影響。
原料性質(zhì)影響:改造后催化原料中缺少了3 %的減一線餾分,原料初餾點(diǎn)大幅提高,族組成發(fā)生變化,原料性質(zhì)的變化對汽油辛烷值造成影響。試驗(yàn)證明,原料中摻入減一線餾分比例為1.23 %時(shí),在相同反應(yīng)條件下,辛烷值增加約0.5 個(gè)單位。按此影響比例,由于原料性質(zhì)變化影響辛烷值降低約1 個(gè)單位。
汽油餾程影響:改造后標(biāo)定期間汽油干點(diǎn)提高了22.9 ℃,由于高辛烷值的低碳烯烴存在于沸點(diǎn)較低的汽油餾分中,而干點(diǎn)提高,汽油芳烴含量增加,綜合看,汽油干點(diǎn)提高辛烷值下降。本公司化驗(yàn)分析數(shù)據(jù)表明,汽油餾程影響辛烷值降低約0.2 個(gè)單位。
去除以上影響因素,CRC 改造后催化汽油辛烷值增加0.5 個(gè)單位。
表4 穩(wěn)定汽油性質(zhì)數(shù)據(jù)
3.2.2 柴油性質(zhì) 柴油性質(zhì)數(shù)據(jù)(見表5)。由表可知,與空白數(shù)據(jù)相比,改造標(biāo)定時(shí)混合柴油十六烷值增加1.6 個(gè)單位,密度、初餾點(diǎn)、凝點(diǎn)上升,95 %點(diǎn)稍有下降,這是改造標(biāo)定期間改變汽柴油切割點(diǎn),柴油初餾點(diǎn)升高的影響。柴油主要性質(zhì)未發(fā)生大的變化。
表5 柴油性質(zhì)數(shù)據(jù)
3.2.3 液化氣組成 由表6 可以看出,穩(wěn)定液化氣中丙烯含量由35.91 %增加至38.11 %,增加2.2 %。主要因?yàn)橐夯瘹猱a(chǎn)品中除催化自產(chǎn)液化氣外,還包括不含丙烯的重整以及加氫裂化裝置的液化氣,排除外來液化氣因素的影響后,兩次標(biāo)定期間催化液化氣中的丙烯含量無明顯變化。
表6 液化氣性質(zhì)數(shù)據(jù)
3.2.4 干氣組成 干氣組成數(shù)據(jù)(見表7)。由表7 可知,干氣中H2含量明顯增加。主要原因是“低溫、大劑油比”促進(jìn)了催化裂化反應(yīng)中芳構(gòu)化和氫轉(zhuǎn)移反應(yīng)[3],芳構(gòu)化反應(yīng)脫氫遠(yuǎn)大于烯烴飽和的氫轉(zhuǎn)移耗氫數(shù)量,干氣中H2含量大幅增加。
表7 干氣分析數(shù)據(jù)
CRC 技術(shù)的特點(diǎn)是強(qiáng)化正碳離子反應(yīng),增強(qiáng)了氫轉(zhuǎn)移、異構(gòu)化等放熱反應(yīng),在保持同樣的轉(zhuǎn)化率情況下反應(yīng)需熱有所降低,因此再生總?cè)釙?huì)增加。
兩次標(biāo)定能耗變化數(shù)據(jù)(見表8)。裝置進(jìn)行CRC改造后,總蒸汽及除氧水能耗降低7.03 kgEO/t 原料,燒焦能耗基本持平,裝置總能耗降低6.73 kgEO/t 原料,節(jié)能效果顯著。
相關(guān)原料和產(chǎn)品的價(jià)格(見表9)。
從表10 可以看出,按催化裝置加工能力140 萬噸/年估算,進(jìn)行CRC 改造后當(dāng)年產(chǎn)生的效益為7 422萬元。
表8 裝置總能耗對比
表9 相關(guān)原料及產(chǎn)品價(jià)格
表10 CRC 改造經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算表
從裝置的標(biāo)定結(jié)果及運(yùn)行情況看,催化裂化裝置實(shí)施CRC 技術(shù)改造后,裝置運(yùn)行正常,操作平穩(wěn),調(diào)節(jié)靈活;增強(qiáng)了正碳離子反應(yīng),降低了熱裂化反應(yīng),反應(yīng)溫度和劑油比可靈活調(diào)節(jié)。產(chǎn)品分布得到優(yōu)化,產(chǎn)品質(zhì)量明顯改善,能耗大幅降低,經(jīng)濟(jì)效益可觀。表明大港石化CRC 技術(shù)的工業(yè)應(yīng)用取得成功。
[1] 趙博藝,楊朝合,山紅紅,等.溫度和劑油比對汽油催化裂化脫硫的影響[J].催化學(xué)報(bào),2001,11(6):595-596.
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[3] 王虎,王東明,田愛珍,等.催化裂化汽油芳構(gòu)化影響因素研究[J].石化工業(yè)應(yīng)用,2009,28(4):16-19.