李艷萍 ,李 勇 ,許立國
(1.國網(wǎng)技術(shù)學(xué)院,山東 濟南 250002;2.山東電力集團公司,山東 濟南 250001;3.山東電力集團公司電力科學(xué)研究院,山東 濟南 250002)
山東某電廠擴建設(shè)計裝機容量為2×1000MW,采用當?shù)匚鬯幚韽S出水(中水)為循環(huán)冷卻水補充水。 中水應(yīng)用于循環(huán)冷卻水補充水時,除了常規(guī)生產(chǎn)中的結(jié)垢、腐蝕、菌藻等問題外,還要考慮中水中特有的氨、磷等帶來的問題[1]?;痣姀S循環(huán)冷卻水系統(tǒng)在達到一定的濃縮倍率時會發(fā)生結(jié)垢和金屬材料腐蝕,影響機組安全穩(wěn)定運行,添加阻垢劑是控制循環(huán)冷卻水系統(tǒng)結(jié)垢的主要手段,不同的水質(zhì)和處理工藝需要的阻垢劑不同,因此,阻垢劑的效果評價工作尤為重要[2]。
試驗?zāi)康氖强疾烨捌诔醪胶Y選出來的兩種阻垢劑用于目前中水水質(zhì)的阻垢效果,確定最優(yōu)阻垢劑、添加濃度等條件,并用中型模擬試驗驗證運行效果,為該機組循環(huán)冷卻水系統(tǒng)設(shè)計、工藝流程的確定、設(shè)備選型、投產(chǎn)后的運行控制提供依據(jù)和指導(dǎo)[3]。
前期中水深度處理工藝:污水處理廠出水→石灰軟化處理→深度生化處理(BAF)→循環(huán)冷卻水補充水。
前期初選出效果較好的SD2316和SD519復(fù)合阻垢緩蝕劑特性見表1。
表1 阻垢緩蝕劑產(chǎn)品特性
1.2.1 試驗儀器
DRDT型水垢測試儀,儀器測試原理如圖1。
1.2.2 試驗方法
試驗參考HG/T2024-2009《水處理劑阻垢性能測定方法》進行。在水垢測試儀中加入補充水,分別加入試驗藥量的A、B阻垢緩蝕劑,在(45±1)℃、進出口溫差為3~6℃條件下進行循環(huán)水濃縮,保持水箱容積,定時分析水質(zhì)并繪制循環(huán)水濃縮曲線,計算 ΔB(ΔB=KCl-KCa),并控制 ΔB≤0.2。 當ΔB≥0.2時,即認為循環(huán)水開始出現(xiàn)結(jié)垢現(xiàn)象,得到極限碳酸鹽硬度和極限濃縮倍率[4]。
圖1 DRDT型水垢測定儀系統(tǒng)圖
1.2.3 試驗水樣
試驗用補充水水質(zhì)如表2。
1.2.4 試驗結(jié)果及分析
阻垢緩蝕劑各加藥量時中水靜態(tài)試驗結(jié)果如圖2。
圖2 阻垢緩蝕劑不同加藥量時達到的極限濃縮倍率
試驗結(jié)果表明:
(1)在試驗中水水質(zhì)條件下,阻垢緩蝕劑A、B產(chǎn)品加藥量在達到或超過6 mg/L后,阻垢效果(即達到的極限濃縮倍率)基本一致。因此,補充水中阻垢緩蝕劑產(chǎn)品加藥量應(yīng)達到≥6 mg/L。
(2)同條件下A阻垢緩蝕劑效果好于B阻垢緩蝕劑。
表2 試驗水樣主要水質(zhì)
(3)因中水水質(zhì)較差且水質(zhì)波動性大,實際工業(yè)運行控制值應(yīng)不高于極限濃縮倍率KCa×0.8,才能安全穩(wěn)定運行。即選擇阻垢緩蝕劑A加藥量為6mg/L、8mg/L時,實際運行濃縮倍率控制在5.28、5.46之內(nèi);選擇阻垢緩蝕劑加藥量為6 mg/L、8 mg/L時,實際運行濃縮倍率控制在4.44、4.76之內(nèi)。
根椐上述試驗結(jié)果,確定試驗用阻垢緩蝕劑產(chǎn)品A、B,加藥量6~8 mg/L,采用深度處理后未加酸和加酸調(diào)pH值的兩種水質(zhì)中水作循環(huán)水補充水,用半動態(tài)法對其進行濃縮倍率試驗,考察在一定加藥量下可以達到的較高濃縮倍率和能夠穩(wěn)定運行的循環(huán)水水質(zhì),為循環(huán)水動態(tài)模擬試驗提供阻垢緩蝕劑加藥量和控制指標等依據(jù)。
試驗中補充水阻垢緩蝕劑加藥量為8 mg/L時,循環(huán)水極限穩(wěn)定水質(zhì)如表3所示。
表3 各阻垢緩蝕劑穩(wěn)定的循環(huán)水水質(zhì)
試驗結(jié)果表明:以深度處理后的中水作循環(huán)水補充水時,復(fù)合阻垢緩蝕劑SD2316的阻垢效果較好,其在補充水中的加藥量以6~8 mg/L為宜,并作為后續(xù)循環(huán)水動態(tài)模擬試驗以復(fù)合阻垢緩蝕劑試驗用藥品。
采用WDM-D循環(huán)水動態(tài)模擬裝置,系統(tǒng)工藝流程見圖3。 試驗參考HG/T 2160-2008《冷卻水動態(tài)模擬試驗方法》進行。 采用測定動態(tài)模擬試驗裝置進出口水溫、蒸汽溫度和系統(tǒng)流量等參數(shù)的方法,通過調(diào)節(jié)排污穩(wěn)定所要求的濃縮倍率、控制入口水溫,利用微機計算在一定濃縮倍率時換熱管污垢熱阻。 試驗期間連續(xù)分析循環(huán)水水質(zhì),同步完成凝汽器管材腐蝕試驗。通過循環(huán)水水質(zhì)分析和污垢熱阻的變化趨勢兩方面來判斷水處理工藝的防垢效果,考察和評估整個工藝和循環(huán)水控制的合理性,并確定最終的加藥量、能夠穩(wěn)定的循環(huán)水水質(zhì)和運行控制濃縮倍率[1]。
圖3 動態(tài)模擬流程示意圖
3.2.1 動態(tài)模擬試驗中水水質(zhì)
動態(tài)模擬試驗中水水質(zhì)如表4。
3.2.2 試驗參數(shù)
電廠凝汽器管材:317L不銹鋼,Φ25mm×0.5mm,長度650 mm(有效傳熱長度570 mm);
系統(tǒng)水容積240 L,循環(huán)水流量600 L/h,流速0.4 m/s;
阻垢緩蝕劑SD2316,補充水中加藥量為8mg/L(未加酸調(diào)整pH)和6 mg/L(加酸調(diào)整pH)。
表4 中水深度處理后水質(zhì)分析表
3.2.3 中水深度處理不加酸循環(huán)水動態(tài)試驗
此階段考察以未加酸的中水為循環(huán)水補充水,阻垢緩蝕劑SD2316加藥量為8 mg/L的動態(tài)模擬試驗運行效果。循環(huán)水動態(tài)模擬試驗實際運行曲線如圖4,日平均污垢熱阻曲線如圖5。試驗后期濃縮倍率控制在4.0左右,循環(huán)水水質(zhì)及冷凝管內(nèi)情況見表5。
圖4 循環(huán)水運行曲線
圖5 污垢熱阻日平均值
由運行試驗結(jié)果可以看出:
(1)濃縮倍率低于 4.0 時,ΔB 小于 0.2,模擬凝汽器傳熱面上無垢物附著,污垢熱阻很低且無增長,循環(huán)水水質(zhì)穩(wěn)定;濃縮倍率達到4.4時,模擬凝汽器管開始出現(xiàn)結(jié)垢;
表5 循環(huán)水試驗后凝汽器管附著物情況及穩(wěn)定水質(zhì)
表6 循環(huán)水試驗后凝汽器管附著物情況及穩(wěn)定水質(zhì)
(2)維持濃縮倍率在4.0左右時,ΔB接近0.2,說明此補充水質(zhì)和循環(huán)水處理工藝下,濃縮倍率最大只能維持在4倍運行。
3.2.4 中水深度處理并加酸調(diào)整pH后循環(huán)水動態(tài)試驗
此階段試驗是考察中水加酸調(diào)節(jié)后,循環(huán)水運行時可達到穩(wěn)定的最大濃縮倍率。由于加酸降低了堿度和pH,因此調(diào)整SD2316加藥量為6mg/L。其他控制條件和僅經(jīng)過深度處理的中水試驗相同。試驗后期濃縮倍率控制在4.8~5.1左右,循環(huán)水水質(zhì)及冷凝管內(nèi)情況見表6。
由運行試驗結(jié)果可以看出:
(1)濃縮倍率低于 5.0時,ΔB 小于 0.2,模擬凝汽器傳熱面上無垢物附著,污垢熱阻很低且無增長,循環(huán)水水質(zhì)穩(wěn)定;濃縮倍率達到5.5時,模擬凝汽器管開始出現(xiàn)結(jié)垢;
(2)維持濃縮倍率在5.0左右時,ΔB接近0.2,說明此補充水質(zhì)和循環(huán)水處理工藝下,濃縮倍率最大只能維持在5倍運行。
該機組目前已經(jīng)投運近兩年,循環(huán)冷卻水補充水以中水為主,視水量情況添加不高于50%的地表水,定期投膠球清洗系統(tǒng),阻垢緩蝕劑采用SD2316,加藥量 8 mg/L,濃縮倍率 3.5~4.0,ΔB<0.2。在常規(guī)新機組檢查性大修中,凝汽器不銹鋼管內(nèi)表面光亮、無結(jié)垢、無腐蝕。機組的實際運行效果表明,試驗所給出的阻垢緩蝕劑藥品、加藥濃度、濃縮倍率等控制參數(shù)符合機組實際運行情況,本評價方法可靠、可行。