相 峰
(北京鐵路安全監(jiān)督管理辦公室駐豐臺(tái)車輛段 驗(yàn)收室,北京100070)
中國鐵路重載貨運(yùn)技術(shù)得到了快速發(fā)展,提速貨車技術(shù)得到了全面推廣應(yīng)用。目前,中國80%以上貨車具備了時(shí)速120km技術(shù)基礎(chǔ),新造貨車實(shí)現(xiàn)了載重由60t級(jí)向70t級(jí)全面升級(jí)換代,大秦線80t級(jí)運(yùn)煤專用貨車2萬t重載列車的順利開行,實(shí)現(xiàn)了重載運(yùn)輸?shù)男驴缭健?/p>
行車設(shè)備故障會(huì)造成列車停車、晚點(diǎn)、設(shè)備損壞,影響正常的鐵路運(yùn)輸秩序,影響鐵路運(yùn)輸效率,影響鐵路部門運(yùn)輸效益。制動(dòng)抱閘故障是僅次于熱軸故障的問題,是運(yùn)用部門關(guān)注和著力解決的重點(diǎn)之一。
為了解制動(dòng)抱閘故障的具體情況,對(duì)2011-05—2012-01鐵道部公布的《鐵路貨車責(zé)任行車設(shè)備故障明細(xì)》進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。共發(fā)生D類以上事故54起,其中抱閘8起,抱閘占總數(shù)的14.8%,共發(fā)生行車設(shè)備故障383起,其中抱閘61起,抱閘占總數(shù)的15.9%。
導(dǎo)致抱閘的原因有120閥、閘調(diào)器、基礎(chǔ)制動(dòng)、閘瓦、空重車閥、密封墊等,其中120閥48起,閘調(diào)器4起,基礎(chǔ)制動(dòng)4起,閘瓦6起,空重車閥2起,密封墊2起,其他3起。具體情況見表1。
其中120閥導(dǎo)致的抱閘數(shù)量48起,占整個(gè)抱閘數(shù)量的69%。具體情況見表1。120主閥主活塞膜板穿孔25起,是120閥抱閘故障的一半以上。因此,120閥是造成抱閘故障的主要原因,而主活塞橡膠膜板穿孔是其中的重要因素。
對(duì)120閥造成抱閘故障的原因進(jìn)行分析、制定糾正預(yù)防措施,對(duì)于降低制動(dòng)抱閘故障有重要意義。
表1中120主閥主活塞膜板穿孔25起,加速緩解膜板穿孔1起,橡膠膜板穿孔占120閥故障一半以上。120閥有主閥膜板、加速緩解閥膜板、局減閥膜板、緊急閥膜板、緩解閥膜板共5種。其中主閥膜板和緊急閥膜板雙側(cè)受力,最大壓差達(dá)到600kPa,同時(shí)還要滿足-50℃的低溫要求,這對(duì)橡膠生產(chǎn)提出了較高的要求。橡膠膜板是120閥的關(guān)鍵零件,鐵道部定點(diǎn)生產(chǎn)。隨著我國橡膠工業(yè)的發(fā)展,橡膠膜板的壽命已經(jīng)大大提高,基本能夠滿足貨車2年段修期的要求。同國外同類產(chǎn)品相比,橡膠件的壽命還需繼續(xù)研究提高。
表1 抱閘故障原因統(tǒng)計(jì)
近期有運(yùn)用現(xiàn)場(chǎng)反饋橡膠膜板老化嚴(yán)重。圖1是投入運(yùn)用不到3個(gè)月緊急閥橡膠膜板老化嚴(yán)重的照片,膜板四周的“R形圓弧”已經(jīng)變成“方形”。橡膠膜板穿孔和橡膠膜板老化有直接的原因。
橡膠件老化嚴(yán)重的原因,和解凍庫溫度過高、時(shí)間過長(zhǎng)有關(guān)系,高溫解凍庫的溫度和時(shí)間與鐵道部標(biāo)準(zhǔn)不符。
圖1 緊急閥橡膠膜板老化嚴(yán)重
表1中120主閥作用不良的有9起,120主閥閥面缺油、劃傷、有異物的有7起,120主閥主活塞螺母松動(dòng)的1起。
金屬滑閥結(jié)構(gòu)是120閥主控機(jī)構(gòu),如圖2所示?;y底面與滑閥座面、滑閥上面與節(jié)制閥的配合研磨面靠金屬研磨面密封。當(dāng)金屬研磨面上油膜破壞時(shí)滑閥易漏泄,當(dāng)壓力空氣中含有雜質(zhì)時(shí)容易拉傷金屬研磨面造成滑閥漏泄,當(dāng)金屬研磨面磨損時(shí)也會(huì)造成滑閥漏泄。而且,滑閥底面和滑閥座面是研磨平面配合,配合平面沒有存油結(jié)構(gòu),加之研磨平面使用時(shí)處于垂直狀態(tài),該表面只能存在很薄的油膜,起潤(rùn)滑和密封作用。如果加大滑閥面涂抹硅油量,組裝后閥面油膜較厚,120主閥性能試驗(yàn)時(shí)會(huì)掩蓋閥面研磨不合格導(dǎo)致的漏泄問題。主閥動(dòng)作一定次數(shù)或使用一段時(shí)間后,研磨平面油膜變薄,閥面研磨不合格導(dǎo)致的漏泄問題就會(huì)顯現(xiàn)出來。
圖2 120閥主控機(jī)構(gòu)組成圖
120主閥閥面缺油、劃傷,以及由此造成的漏泄超標(biāo)、作用不良,是120閥的金屬滑閥結(jié)構(gòu)決定的。加強(qiáng)組裝清潔度控制,提高車輛風(fēng)源質(zhì)量,提升研磨水平,有利于延長(zhǎng)120閥滑閥機(jī)構(gòu)的使用時(shí)間。
120閥主活塞緊固螺母的擰緊力矩是60~80Nm,嚴(yán)格按此技術(shù)要求執(zhí)行可有效防止主活塞緊固螺母的松動(dòng)問題。
表1中120緊急閥放風(fēng)閥蓋鑲套竄出的2起,120緊急閥活塞桿內(nèi)異物的2起。
圖3 120緊急閥組成圖
如圖3所示。緊急閥放風(fēng)閥蓋鑲套竄出時(shí),導(dǎo)致放風(fēng)閥下側(cè)壓力降低、放風(fēng)閥上下側(cè)壓力不平衡、放風(fēng)閥打開,列車管壓力排大氣,列車意外緊急。120緊急閥活塞桿內(nèi)有異物時(shí),活塞桿內(nèi)的安定孔被堵塞、常用制動(dòng)時(shí)緊急室向列車管逆流的通路不暢、緊急活塞下移頂開先導(dǎo)閥、放風(fēng)閥打開,列車管壓力排大氣,列車意外緊急。
加強(qiáng)組裝清潔度控制,提高車輛風(fēng)源質(zhì)量,有利于防止異物進(jìn)入緊急活塞桿堵塞安定孔。應(yīng)對(duì)放風(fēng)閥蓋壓套工藝進(jìn)行控制,對(duì)壓套時(shí)的“壓噸”力曲線進(jìn)行研究,防止放風(fēng)閥蓋鑲套竄出。
120閥出廠前要逐一在120閥試驗(yàn)臺(tái)上進(jìn)行性能試驗(yàn),裝車前車輛制造(檢修)單位在120閥試驗(yàn)臺(tái)上還要逐一進(jìn)行性能試驗(yàn),裝車后整車要進(jìn)行單車制動(dòng)試驗(yàn),車輛編組后要進(jìn)行列車編組試驗(yàn)。120閥要經(jīng)過“層層關(guān)口”才能投入運(yùn)用。
出現(xiàn)抱閘故障后,單車制動(dòng)試驗(yàn)合格、車輛基礎(chǔ)制動(dòng)裝置正常、手制動(dòng)機(jī)在緩解位,抱閘原因無法確認(rèn)。120閥在試驗(yàn)臺(tái)試驗(yàn)時(shí)某些指標(biāo)超標(biāo),如制動(dòng)位局減排氣口漏泄超標(biāo),緩解位主閥排氣口漏泄超標(biāo),主閥性能試驗(yàn)中保壓穩(wěn)定孔試驗(yàn)不合格,但此類超標(biāo)不是導(dǎo)致抱閘的直接原因。分解后發(fā)現(xiàn)主閥閥面缺油、劃傷、有異物、主活塞螺母松動(dòng)等問題,最后定責(zé)120閥。
應(yīng)對(duì)單車試驗(yàn)方法、120閥試驗(yàn)方法進(jìn)行研究,通過試驗(yàn)就能確定120閥是否是導(dǎo)致抱閘直接原因。在120閥性能試驗(yàn)、裝車后單車試驗(yàn)時(shí)就能及時(shí)發(fā)現(xiàn)有故障隱患的閥,防止投入運(yùn)用后產(chǎn)生抱閘故障。
加強(qiáng)對(duì)高溫解凍庫的溫度和時(shí)間進(jìn)行控制,使之符合鐵道部標(biāo)準(zhǔn),防止對(duì)橡膠件造成損害。同時(shí),繼續(xù)進(jìn)行提高橡膠件適應(yīng)高低溫環(huán)境的研究。
加強(qiáng)組裝清潔度控制,提高車輛風(fēng)源質(zhì)量,提升研磨水平,延長(zhǎng)120閥滑閥機(jī)構(gòu)的使用時(shí)間。同時(shí),研究滑閥機(jī)構(gòu)的儲(chǔ)油結(jié)構(gòu)。
對(duì)單車試驗(yàn)方法、120閥試驗(yàn)方法進(jìn)行研究,在120閥性能試驗(yàn)、裝車后單車試驗(yàn)時(shí)就能及時(shí)發(fā)現(xiàn)有故障隱患的閥,防止投入運(yùn)用后產(chǎn)生抱閘故障。