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      二灘水電站發(fā)電機(jī)推力/下導(dǎo)冷卻器故障分析與處理

      2012-04-26 06:27:12王鄖中
      水力發(fā)電 2012年10期
      關(guān)鍵詞:鏡板油流出水管

      王鄖中

      (二灘水電開發(fā)有限責(zé)任公司二灘水力發(fā)電廠,四川 攀枝花 617000)

      1 工程概況

      二灘水電站位于四川省攀枝花境內(nèi)的雅礱江干流上,共安裝6臺混流式水輪發(fā)電機(jī)組,單機(jī)容量612 MV·A,發(fā)電機(jī)型號為SF550-42/12782,布置形式為立軸半傘式,設(shè)計多年平均發(fā)電量170億kW·h。發(fā)電機(jī)的推力/下導(dǎo)軸承布置在下機(jī)架上,推力軸承支撐方式為小彈簧簇式,下導(dǎo)瓦采用分塊扇形擺動瓦結(jié)構(gòu)。推力/下導(dǎo)軸承公用同一油槽,油槽內(nèi)裝有4個油冷卻器,油流屬動壓油循環(huán),依靠推力軸承旋轉(zhuǎn)部件的黏滯泵作用和冷卻油的對流,形成循環(huán)油路,對推力/下導(dǎo)軸承冷卻,內(nèi)循環(huán)冷卻。

      2 推力/下導(dǎo)冷卻器性能與結(jié)構(gòu)

      二灘電站推力/下導(dǎo)油槽冷卻器主要參數(shù):總冷卻水流量12.1 L/s;冷卻水溫度最高22.5℃;冷卻水工作壓力為0.25~1.0 MPa;下導(dǎo)軸承損耗10 kW;推力軸承損耗517 kW;單個冷卻器制冷量200 kW。

      推力/下導(dǎo)油槽冷卻器為長方體狀,有8行8列共64根紫銅管通過端頭的U形管和匯流管連接,銅管外側(cè)套裝有螺旋狀鋁質(zhì)散熱翅片,銅管長度方向有4組壓板分為5段固定。詳細(xì)結(jié)構(gòu)如圖1所示。

      圖1 推力/下導(dǎo)冷卻器結(jié)構(gòu)

      3 故障現(xiàn)象

      2011年12月5號機(jī)組C修,在打開推力/下導(dǎo)油槽側(cè)蓋板后,發(fā)現(xiàn)油槽底部散落著很多冷卻器的散熱翅片,4個推力/下導(dǎo)油槽冷卻器散熱翅片均有不同程度的損壞,其中2號冷卻器長86 mm的散熱翅片脫落, 4號冷卻器脫落的翅片長度為240 mm,最為嚴(yán)重;散熱翅片脫落后,與之相連的散熱翅片也會松動,可以自由活動,如果不處理,隨著運(yùn)行時間的增加,松動的翅片也將脫落。進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn):2、3、4號冷卻器中間段最上方靠油槽內(nèi)側(cè)的翅片均有不同程度的損壞;另外, 4號冷卻器中間段靠油流的上游段翅片也有損壞,也是最上方靠油槽內(nèi)側(cè)。1號冷卻器木質(zhì)夾板脫落,脫落的夾板在油槽底部被找到時已面目全非,且長度減少75 mm。脫落的翅片主要散落在油槽底部、相鄰?fù)屏ν邠鯄K之間的油流通道內(nèi)或卡在冷卻器相鄰銅管中間。

      在發(fā)電機(jī)推力/下導(dǎo)油槽內(nèi)散落有如此多的冷卻器鋁質(zhì)散熱翅片,給機(jī)組的安全運(yùn)行造成了嚴(yán)重的安全隱患,如果不及時處理,后果不堪設(shè)想。

      4 原因分析

      經(jīng)過分析認(rèn)為,推力/下導(dǎo)油槽冷卻器散熱翅片損壞的主要原因為:

      (1)1號冷卻器有一塊木質(zhì)夾板脫落,在油槽中隨油流旋轉(zhuǎn),直接撞擊到翅片,使其損壞。木質(zhì)夾板是橫向放置在兩層冷卻器銅管中間,沿高度、寬度方向用10、20 mm厚的鋼板通過雙頭螺桿固定壓緊,鋼板和冷卻器翅片之間墊6 mm厚的毛氈保護(hù)翅片。冷卻器進(jìn)出水管的設(shè)計中心距為mm,以往年度檢修時,因為擔(dān)心螺栓松動,經(jīng)常對其緊固,而冷卻器銅管之間的毛氈可壓縮,致使進(jìn)出水管的實際中心距減小。經(jīng)現(xiàn)場測量,1號冷卻器進(jìn)出水管的中心距與下機(jī)架進(jìn)出水管孔的中心距相差30 mm,冷卻器安裝時人為抬高冷卻器上部的出水管,而使冷卻器頂層和上部第2層之間靠近匯流管側(cè)的木質(zhì)夾板松動,在機(jī)組運(yùn)行時脫落。

      (2)內(nèi)循環(huán)的油槽冷卻器油流速度場和冷熱油的分布較復(fù)雜,但是冷卻器中間段內(nèi)側(cè)最上方的銅管翅片最接近鏡板外圓處,油流高速旋轉(zhuǎn)沖擊冷卻翅片而損壞。機(jī)組運(yùn)行時,鏡板外圓處的線速度V=πD·Ne=31.2 m/s,式中,D為鏡板外徑,4.17 m;Ne為機(jī)組額定轉(zhuǎn)速,142.9 r/min。鏡板外圓處的油流經(jīng)擴(kuò)散緩沖減弱,再進(jìn)入冷卻器遇到阻力,其進(jìn)入冷卻器的平均油速,Va=0.2V1/2=1.117 m/s,因此V/Va=27.9。鏡板外圓處的速度是冷卻器內(nèi)部平均流速的27.9倍,離鏡板距離最近的部位最容易損壞。

      5 處理措施

      5.1 調(diào)換冷卻器木條位置

      將冷卻器第一、二層之間靠近匯水管側(cè)橫向木條由原來的橫向長螺桿和豎向木條的背油側(cè)移至迎油側(cè),這樣即使木條松動,因其處在迎油側(cè),油槽油流的旋轉(zhuǎn)將其壓在橫向長螺桿或豎向木條上,也不會脫落。為了更加安全,還將橫向木條用φ2 mm的鐵絲牢固綁扎在兩側(cè)的豎向壓板上。

      5.2 調(diào)整冷卻器進(jìn)出水管中心距

      通過更換毛氈、改變橫向木條的厚度等形式,調(diào)整冷卻器進(jìn)出水管中心距,使其與在對應(yīng)的下機(jī)架進(jìn)出水管孔的中心距相等或正偏差2.5 mm范圍之內(nèi)。調(diào)整合格后,螺紋處涂樂泰242螺紋鎖固膠,并加裝鎖片,以后在機(jī)組檢修時,就不要輕易地松動或者緊固螺栓,使冷卻器進(jìn)出水管中心距不變。

      5.3 松散的散熱翅片加固處理

      為了不影響換熱效果,將冷卻器松散的散熱翅片集中推到同一側(cè),在冷卻器無翅片的銅管上用銅絲代替翅片螺旋狀纏繞并固定,將松散的散熱翅片緊緊地靠在橫向或豎向壓板上。如圖2所示。

      圖2 松散散熱翅片的處理

      5.4 清理油槽

      對油槽進(jìn)行徹底的清理,將散落的散熱翅片清理干凈,包括相鄰?fù)屏ν邠鯄K之間的油流通道中、冷卻器銅管翅片之間、油槽底部等處的翅片。

      6 結(jié) 論

      推力/下導(dǎo)油槽冷卻器是發(fā)電機(jī)推力/下導(dǎo)軸承的重要部件之一,直接關(guān)系到發(fā)電機(jī)的推力瓦溫、下導(dǎo)瓦溫、油溫是否正常。對二灘水電站5號機(jī)推力/下導(dǎo)冷卻器散熱翅片損壞進(jìn)行原因分析和處理,對電站油槽冷卻器的設(shè)計制造、安裝、檢修維護(hù)有著重要的借鑒意義,可以避免因為冷卻器故障而發(fā)生推力瓦、下導(dǎo)瓦的異常和冷卻器換熱效果的降低等類似問題。

      [1] 柳梅.內(nèi)循環(huán)推力軸承抽屜式油冷卻器傳熱計算 [J].大電機(jī)技術(shù), 2004(6):25-27.

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