文/楊宗義馬功社
黃陵二號煤礦核定生產(chǎn)能力700萬噸,井下裝備兩套大采高綜采設(shè)備,工作面回撤工藝在黃陵礦區(qū)缺少成熟經(jīng)驗,在吸取和借鑒其他礦井大采高綜采工作面回撤方法后,先后成功組織實施了試采工作面、206工作面等9個大采高綜采工作面的閉采與回撤。
1.地質(zhì)特征
(1)地質(zhì)條件。工作面開采2號煤層,平均厚度4.5m,單一近水平煤層,西南~北東走向,傾向西北,地層傾角 1°~5°,煤層結(jié)構(gòu)較簡單,局部含有1層矸石層,厚度0.2~0.4m,夾矸巖性為泥巖。
(2)圍巖性質(zhì)。偽頂:一般0.5m左右,多為泥巖、砂質(zhì)泥巖,其與煤層直接接觸,該層薄隨采隨落,極不穩(wěn)定,零星分布。
直接頂:以粉砂巖、細(xì)粒砂巖為主,局部為泥巖或砂質(zhì)泥巖,呈厚層狀,多與煤層直接接觸,厚度為1.5~8.0m左右。
老頂:以灰白色—淺灰白色中—細(xì)粒砂巖為主 (即K2標(biāo)志層)。碎屑成分以石英為主,約占84%,長石少量,其他約占10%。巖性較堅硬,呈厚層狀,不易跨落,全井田分布,層位穩(wěn)定,厚度1.0~34.2m。
底板:煤層直接底板為灰黑色泥巖,厚度0.05~0.96m。老底為淺灰綠色細(xì)粒砂巖,泥、鈣質(zhì)膠結(jié),巖石致密,較堅硬,厚度8.95~9.77m。
2.巷道布置
206工作面裝備大采高成套綜采設(shè)備,工作面走向長度1920m,工作面長度為260m。工作面采用三巷布置,分別為輔運巷、膠帶巷、回風(fēng)巷,其中工作面的輔運巷作為下一個工作面的回風(fēng)巷重復(fù)使用,支護方法均采用錨網(wǎng)索聯(lián)合支護。
試采工作面和107工作面在回撤期間都施工有主、輔撤架通道,但均未取得理想效果,以107工作面回撤過程中尤為突出。因工作面施工主、輔撤架通道,工作面回采后期頂板壓力較大,輔助撤架通道出現(xiàn)頂板劇烈下沉、冒頂、片幫底鼓,無法滿足安全使用,影響工作面回撤速度與安全。從206工作面開始取消了撤架通道,僅施工一條出架通道,取得了較好效果(如圖 1)。
107工作面撤架采用“中間向兩頭”回撤,在工作面閉采后期,尤其是停架后,撤架通道空間較大,頂板來壓集中在機頭與機尾,特別是巷道交叉處,兩頭均要維護,回撤期間頂板管理困難;回撤路線上需通過聯(lián)絡(luò)巷進入輔運巷或回風(fēng)巷,車輛連續(xù)拐彎,操作難度增加,嚴(yán)重影響撤架速度。
從206工作面開始采用“兩頭向中間”的回撤方式,將機頭、機尾設(shè)備撤出后,即可以進行撤架,只需要維護一條出架通道,頂板管理較容易;將支架抽出后掉向,直接由撤架通道進入出架通道,運至輔運大巷,路線順暢,環(huán)節(jié)簡單。
1.閉采工藝
綜采工作在閉采工藝上基本相同,進入閉采后,工作面提前降低采高至4m,在距停采線18m時開始掛經(jīng)緯網(wǎng),網(wǎng)規(guī)格為10×1.2m,網(wǎng)孔 40×40mm,錯茬搭接,短邊搭接500mm,長邊搭接200mm,用14#鐵絲綁扎,每米4道;距停采位置12m時開始掛雙網(wǎng)并在網(wǎng)下掛鋼絲繩,直徑21mm,兩頭用錨桿固定。
停采后工作面頂板支護方式均采用錨索(梁)支護,回撤工作面通道在回撤支架過程中,寬度達(dá)到8m以上,支護稍不及時就會發(fā)生漏頂,嚴(yán)重影響安全及支架回撤,而過多加強支護又會延遲回撤支架時間,導(dǎo)致頂、底板移近量增加,造成安全隱患。經(jīng)過研究分析,并結(jié)合井下實際情況,在錨索施工數(shù)量不變的前提下,對206工作面通道錨索布置形式進行了改進,在工作面回撤過程中沒有發(fā)生漏頂事故,工作面回撤提前安全順利結(jié)束。通過對回撤工作面通道錨索布置形式的改進,保證了工作面支架的安全順利回撤,并縮短了回撤工期。
2.回撤工藝改進
通過對107工作面及后續(xù)幾個工作面回撤工作的總結(jié),改進206工作面回撤工藝方案。
(1)巷道布置上取消主、輔撤架通道,僅施工一條出架通道,工作面停架后,利用煤機割出一定寬度的通道,作為撤架通道,將該通道進行加固維護。
(2)出架路線由原來的“中間向兩頭”改為“兩頭向中間”回撤,利用出架通道撤出支架。
(3)工作面頂板支護取消垛式支架,采用錨網(wǎng)索聯(lián)合支護。
3.回撤工藝比較
(1)安全使用方面。107工作面撤架工藝主要有以下不足:
一是需提前施工主、輔撤架通道,且與工作面方向垂直,受工作面采動壓力影響,巷道不斷形變底鼓,尤其是到回采后期,進入超前支撐壓力影響范圍之內(nèi),主撤架通道因有垛式支架支護,巷道底鼓,副撤架通道盡管進行了錨索加固,還是會出現(xiàn)頂板下沉、片幫從而難以維護,在聯(lián)絡(luò)巷交叉口處發(fā)生冒頂現(xiàn)象,無法滿足使用。
二是主撤架通道需提前對下垛式支架進行維護,其搬運、維護工作量大。
三是工作面必須要與主撤架通道全面貫通,在工作面閉采期間頂、底板層位難以掌握,全面貫通后容易形成臺階,為了保證車輛運行,必須花費大量人力、時間清煤、起底,此期間工作面頂板一旦來壓,將難以維護,不利于后期撤架。
四是107工作面撤架工藝的回撤通道跨度增加,帶來維護難度的增加,尤其是支架抽出后,壓力集中在垛式支架之上,回撤比較危險。
五是出架通道為矩形斷面,抗壓能力差,未回撤之前頂板出現(xiàn)彎曲下沉現(xiàn)象,增加維護工程量。
(2)技術(shù)改進。針對107工作面撤架工藝的不足,206工作面撤架工藝進行了革新與改進:
一是巷道布置上取消了主、輔撤架通道,撤架通道在工作面停架后,直接由煤機割出撤架通道,不需要與提前施工好的主撤架通道貫通,工作面采高及層位控制上比較簡單,同時可以根據(jù)工作面壓力狀況調(diào)整機頭、機尾的推進長度,實際操作靈活。
二是撤架通道寬度3.6m,采用錨網(wǎng)索支護,跨度較107工作面回撤工藝減少,對頂板維護特別是回撤后期頂板維護十分有利;在工作面中間位置施工一條回撤通道,布置在實煤體中,周邊無其他巷道,斷面采用圓弧拱,其抗壓性能大大提高。
三是相應(yīng)取消了擺放垛式支架,維護工程量大大減少。
(3)經(jīng)濟效益。206工作面撤架工藝比107工作面撤架工藝節(jié)省費用350.7萬元。
二號煤礦對9個大采高綜采工作面的回撤工藝的不斷進行優(yōu)化與改進,最終形成了一套安全、快速的回撤工藝。目前回撤完成的206工作面從閉采開始到回撤結(jié)束,歷時24天。其中閉采用時7天,回撤設(shè)備用時15天,支架回撤僅用時11天,實現(xiàn)了安全快速安裝,具有指導(dǎo)意義。