楊文俊
平頂山天安煤業(yè)三礦有限責(zé)任公司,河南 平頂山 467000
平頂山天安煤業(yè)三礦有限責(zé)任公司始建于1955年10月,1957年12月31日投產(chǎn),設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力30萬(wàn)噸,經(jīng)過(guò)54年的發(fā)展,隨著采區(qū)的接替和開(kāi)采的下延,深部礦井的垂青應(yīng)力明顯增大,構(gòu)造應(yīng)力復(fù)雜,地應(yīng)力高,在高地應(yīng)力作用下,開(kāi)采采動(dòng)地壓的影響顯現(xiàn)越來(lái)明顯。三礦原礦井和十號(hào)井由于受到采動(dòng)壓力的影響后,圍巖變形加劇,圍巖破壞嚴(yán)重,使巷道的支架隨圍巖的變形破壞而造成巷道斷面縮小,影響礦井通風(fēng)、運(yùn)輸?shù)陌踩?。由于壓力的關(guān)系造成巷道支架失穩(wěn)變形壓壞,使巷修維護(hù)周期短,原有生產(chǎn)能力已經(jīng)不能滿(mǎn)足客觀要求,為此,特對(duì)三礦原礦井和十號(hào)井支護(hù)等系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化。
三礦下轄兩對(duì)礦井:原礦井和十號(hào)井。原礦井偽頂為炭質(zhì)泥巖,直接底板為砂質(zhì)泥巖,頂板較平整、穩(wěn)定,堅(jiān)硬,易隨回柱垮落,老頂初次來(lái)壓不明顯,但次后周期來(lái)壓明顯,偽頂易隨煤冒落,不易管理,底板松軟易底鼓,屬中等穩(wěn)定性頂?shù)装濉J?hào)井由丁、己、庚3個(gè)采區(qū)組成,直接頂板為L(zhǎng)5灰?guī)r,底板為砂質(zhì)泥巖,灰?guī)r頂板較平整,抗壓強(qiáng)度大,不隨回柱垮落,采空區(qū)懸頂時(shí)間長(zhǎng),常呈周期性垮落,初次來(lái)壓明顯,且較大,應(yīng)屬難冒落堅(jiān)硬頂板,底板為泥巖時(shí),遇水易變軟,底板為砂質(zhì)泥巖時(shí),穩(wěn)定性較好。
三礦原礦井和十號(hào)井巷道原均采用架棚支護(hù),本次優(yōu)化實(shí)驗(yàn)在項(xiàng)目研究的基礎(chǔ)上,于2008年4月1日起開(kāi)始動(dòng)工,對(duì)原礦井和十號(hào)井采取錨桿錨索加注粉煤灰水泥漿錨注聯(lián)合支護(hù),優(yōu)化工作2009年10月30日完工。通過(guò)近幾年對(duì)該巷道進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè),巷道支架優(yōu)化取得了良好的支護(hù)效果和經(jīng)營(yíng)效果。
結(jié)合平頂山天安煤業(yè)三礦實(shí)際,在原有資源基礎(chǔ)上,充分利用現(xiàn)有條件,對(duì)礦井各個(gè)支護(hù)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,保證礦井生產(chǎn)采區(qū)的正常接替,盡快解決運(yùn)輸、通風(fēng)和提升能力不足的問(wèn)題。鑒于此,我們對(duì)不同巷道支護(hù)技術(shù)進(jìn)行了比較。
原礦井和十號(hào)井巷道原均采用架棚支護(hù),原巷支護(hù)變形后,采取重新開(kāi)刷兩幫、臥底后新支設(shè)支架。優(yōu)點(diǎn):施工速度快,初期投入??;缺點(diǎn):巷道變形快,維修周期一般為6個(gè)月~10個(gè)月,反復(fù)巷修總投入大。
在常規(guī)支護(hù)下,巷道需23個(gè)月維護(hù)一次(改棚)、46個(gè)月徹底維修一次,從掘進(jìn)開(kāi)始邊掘邊修直到回采結(jié)束。錨注支護(hù)是對(duì)變形后的巷道支護(hù),采取重新開(kāi)刷兩幫、臥底后采用錨桿錨索配合注水泥粉煤灰漿支護(hù)。優(yōu)點(diǎn):支護(hù)時(shí)間達(dá)到三年以上;缺點(diǎn):施工工藝復(fù)雜,施工速度慢。
錨注聯(lián)合支護(hù)技術(shù)對(duì)已掘變形破壞嚴(yán)重巷道進(jìn)行修復(fù)加固,錨注后使巷道圍巖拱頂上的荷載能有效的傳遞到巷幫,由于巷幫支護(hù)到位,能把荷載移到底板,由于巷道周?chē)M合拱厚度的加大,能減少作用在底板上的荷載集中度,有利于減輕巷道底板巖石中的應(yīng)力,減輕巷道底鼓。
通過(guò)不同巷道支護(hù)技術(shù)之比較,三礦在原礦井和十號(hào)井巷道的巷道支護(hù)優(yōu)化中,采用錨注聯(lián)合支護(hù)技術(shù)是非常符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際的。錨注聯(lián)合支護(hù)的注漿采用壁后注漿,漿液將巷道周?chē)缮?、破碎的圍巖凝膠結(jié)成一個(gè)整體,提高了巖體的強(qiáng)度,實(shí)現(xiàn)利用圍巖本身作為支護(hù)結(jié)構(gòu)的一部分,充分發(fā)揮圍巖的自承能力。
三礦在原礦井和十號(hào)井巷道的支護(hù)中應(yīng)用粉煤灰對(duì)圍巖進(jìn)行了加固,根據(jù)觀測(cè)結(jié)果,并對(duì)經(jīng)粉煤灰加固后的巷道圍巖進(jìn)行了實(shí)地開(kāi)挖觀察,巷道的收斂變形情況和巷道圍巖凝結(jié)情況均達(dá)到了用純水泥作注漿材料的加固支護(hù)效果,巷道維修周期與單純的錨網(wǎng)和架棚相比可延長(zhǎng)6倍以上。
錨注工序分為錨桿支護(hù)、打設(shè)注漿錨桿、噴漿、注漿。在拱型棚支護(hù)地段錨注時(shí),我們將拱形棚腿背面凹槽與巷道底板交接處先封斷,以防止注漿液順凹槽滲入巷道底板,削弱注漿效果。實(shí)測(cè)錨網(wǎng)支護(hù)采用水泥粉煤灰混合注漿巷道變形如下。
本次根據(jù)受損巷道的不同情況,采用不同層次的注漿錨注,保證了修復(fù)后巷道的穩(wěn)定性,使巷道的通風(fēng)狀況與運(yùn)輸狀況運(yùn)行良好。
漿液采用50%的粉煤灰,我們?cè)谙铝锨皩?duì)水泥、粉煤灰細(xì)篩去除雜質(zhì)及硬塊,并按體積比配合好全部裝入攪拌機(jī)后進(jìn)行攪拌。水泥與粉煤灰的比例為1:1,這樣既能減少水泥的投入量,又能讓巷道注漿后達(dá)到支護(hù)要求,確保巷道注漿后能將頁(yè)巖有效的膠結(jié)成整體。注漿按從小到大的方式控制壓力,到終止壓力后應(yīng)等待一段時(shí)間,壓力穩(wěn)定后再關(guān)截止閥。
U型鋼支護(hù)架棚每米3122元、卡纜、支拉桿、坑木、小板、金屬網(wǎng)等合計(jì)15762元;錨注支護(hù)錨桿每米663元、錨索、托盤(pán)、錨固劑、金屬網(wǎng)、水泥、粉煤灰、注漿管、瑪麗散等合計(jì)2428元。
通過(guò)以上經(jīng)濟(jì)比較分析可知,在同一周期內(nèi)使用錨桿索支護(hù)配合注水泥粉煤灰漿比架硼支護(hù)費(fèi)用低得多,錨注支護(hù)施工易行,通過(guò)漿液控制固化周?chē)鷩鷰r,控制加固圍巖厚度,因此,可以使巷道獲得足夠的承壓拱厚度及強(qiáng)度來(lái)達(dá)到支護(hù)的要求??偟膩?lái)講,三礦原礦井和十號(hào)井支護(hù)的優(yōu)化保證了礦井生產(chǎn)的正常接替,解決了運(yùn)輸、通風(fēng)和提升能力不足的問(wèn)題,為優(yōu)化后礦井生產(chǎn)成本降低,原煤產(chǎn)量提高打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
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