潘繼真,魏海濤,肖國振
(河北國華滄東發(fā)電有限責任公司,河北 滄州 061113)
某電廠在投入商業(yè)運營初期,循環(huán)水系統(tǒng)保持兩機四泵運行方式。夏季,由于海水溫度高,兩機四泵運行方式能夠很好地滿足機組在各工況下的運行需求。但是隨著炎熱夏季的結(jié)束,環(huán)境溫度和海水溫度逐漸降低,在兩機四泵運行方式下凝汽器端差逐漸增大、凝汽器真空逐漸升高,循環(huán)水泵耗能多的弊端越來越突出。循環(huán)水系統(tǒng)經(jīng)濟運行可以通過以下方式進行:循環(huán)泵電機變頻改造,循環(huán)泵電機改雙速,在兩機三泵運行方式下進一步停運1臺循環(huán)泵以實現(xiàn)兩機兩泵運行方式。目前,由于國內(nèi)大容量循環(huán)泵電機變頻改造費用很高且成功案例很少、變頻器故障率較高、對環(huán)境要求苛刻、維護工作量大且設(shè)備壽命短等原因,在目前技術(shù)條件下暫不適宜進行改造。 循環(huán)泵電機改雙速費用相對較低,但由于進口電機設(shè)計空間狹小,改造困難相對較大,國內(nèi)一些廠家對進口電機改造后存在的問題尚未得到徹底解決,目前國內(nèi)對大容量進口電機改雙速條件尚不成熟。根據(jù)汽溫及海水溫度變化調(diào)整循環(huán)泵運行臺數(shù)的方法是最容易實現(xiàn)的,隨著設(shè)備制造業(yè)技術(shù)水平的提高和日常運行維護工作的深入,設(shè)備可靠性得到了大幅度提升,單泵運行期間設(shè)備跳閘的幾率很低,通過設(shè)備檢修維護工作的深入、定期試驗和輪換工作的推進及專項控制措施的執(zhí)行,兩機兩泵的安全運行方式得到保障[1-4]。
某電廠地處沿海,一期工程采用2臺600 MW亞臨界、中間再熱、單軸四缸四排汽、凝汽式汽輪機組,為上海汽輪機有限公司采用美國西屋公司技術(shù)生產(chǎn),主蒸汽壓力為16.7 MPa,主蒸汽溫度為538℃,再熱蒸汽壓力為3.234 MPa,再熱蒸汽溫度為538℃,額定工況蒸汽流量為1 758.297 t/h,額定工況下設(shè)計凈熱耗為7 745.5 kJ/kWh;凝汽器為雙背壓、雙殼體對分流程、表面式凝汽器,冷卻面積為38 000 m2,循環(huán)倍率為55,設(shè)計平均背壓為5.4 kPa,凝汽器阻力約為70 kPa,設(shè)計出水溫度為10~33℃,設(shè)計進水溫度為20~43℃;每臺機組配備2臺型號為2BE1 353-0MY4的水環(huán)式真空泵,轉(zhuǎn)速為590 r/min,凝汽器最低運行背壓下抽吸壓力為4.9 kPa,真空泵極限抽吸壓力為3.3 kPa。
該電廠循環(huán)水系統(tǒng)采用海水直接冷卻,未設(shè)置冷卻水塔,循環(huán)水通過凝汽器自然降溫后直接排至大海。在2臺機組循環(huán)泵出口設(shè)置聯(lián)絡(luò)管,在聯(lián)絡(luò)管上設(shè)置隔斷蝶閥,能夠?qū)崿F(xiàn)雙機循環(huán)水系統(tǒng)的快速聯(lián)通和隔絕。每臺機組配置2臺由日本進口的雙筒形、立式、單支座、固定轉(zhuǎn)速、固定葉片、可抽芯斜流泵,轉(zhuǎn)速為330 r/min,電機功率為3 300 kW,單臺泵流量為10.31m3/s,揚程為21.44m。
為取得兩機四泵、兩機三泵、兩機兩泵不同組合方式下A機組的實際運行數(shù)據(jù),配合不同的循環(huán)水聯(lián)絡(luò)門狀態(tài)和機組凝汽器循環(huán)水出口門開度,在每種循環(huán)泵組合方式下分別進行3組試驗,見圖1~圖3。
由圖1可見,在兩機四泵運行方式下,2臺機組循環(huán)水聯(lián)絡(luò)門關(guān)閉,在A機組凝汽器循環(huán)水出口門開度分別為100%、90%和80%時,循環(huán)水流量與循環(huán)水泵耗功變化均不大,綜合分析可將90%開度作為兩機四泵運行方式下的循環(huán)水出口門開度。
由圖2可見,在兩機三泵運行方式下,2臺機組循環(huán)水聯(lián)絡(luò)管閥門開啟,在A機組凝汽器循環(huán)水出口門開度分別為70%、85%和100%時進行測量,開度從70%升至85%時,循環(huán)水流量增加較多,從85%升至100%全開時的循環(huán)水流量變化很小,相應(yīng)2次變化時的循環(huán)水泵耗功增加量基本一致,綜合分析可將85%開度作為兩機三泵運行方式下的循環(huán)水出口門開度。
由圖3可見,在兩機兩泵情況下,2臺機組循環(huán)水聯(lián)絡(luò)管閥門開啟,在A機組凝汽器循環(huán)水出口門度分別為40%、50%和60%時進行測量,開度從40%升至50%時,循環(huán)水流量增幅較大,而從50%變至60%開度時的循環(huán)水流量增幅略低,同時,相應(yīng)循環(huán)水泵耗功變化不大,綜合分析可將50%開度作為兩機兩泵運行方式下的循環(huán)水出口門開度。
表1 機組負荷在各工況下的背壓計算值kPa
圖4 凝汽器熱負荷與電功率的關(guān)系曲線
通過各主機試驗工況下的凝汽器特性計算,可得在不同電功率下的凝汽器熱負荷如圖4所示。
在忽略潮位變化影響的前提下,凝汽器變工況計算有3個重要的變量參數(shù),第一個變量為循環(huán)水流量,即對應(yīng)不同的循環(huán)水泵組合方式;第二個變量為凝汽器循環(huán)冷卻水入口溫度;第三個變量為凝汽器熱負荷,即對應(yīng)不同的主機負荷。
根據(jù)各負荷試驗下的凝汽器實際運行特性,分別改變上述3個變量參數(shù),通過凝汽器變工況計算,得出A機組在不同循環(huán)水泵組合方式下,負荷分別為600 MW、500 MW、400 MW、300 MW時,循環(huán)冷卻水入口溫度在5~33℃取值的凝汽器背壓見表1。考慮到汽輪機排汽的極限背壓值,對低于3 kPa的背壓計算值均取為3 kPa來進行計算。
根據(jù)循環(huán)水泵在不同組合方式下的流量與耗功關(guān)系和在不同海水溫度下凝汽器真空與機組負荷的對應(yīng)關(guān)系,得出A機組在不同循環(huán)水組合方式下的凝汽器背壓,即可計算出背壓變化所引起的機組出力變化。
對機組出力變化和循環(huán)水泵的耗功變化匯總比較,可得在不同主機負荷、不同循環(huán)冷卻水溫時A機組運行的最佳真空值見表2。
在實際工作中可根據(jù)每周或每月的循環(huán)水溫情況,同時參考負荷調(diào)度計劃情況,制定切合實際的循環(huán)水泵運行方式和啟停規(guī)則,最大限度地接近最佳方式運行。由循環(huán)水泵經(jīng)濟運行方式分界線(圖5)可知,當海水溫度高于27℃時,選擇“兩機四泵”運行方式;海水溫度在18~27℃時選擇“兩機三泵”運行方式;在海水溫度降至18℃以下時選擇“兩機兩泵”運行方式。
表2 A機組運行的最佳真空值 kPa
圖5 循環(huán)水泵經(jīng)濟運行方式分界線
通過對近幾年來電廠用作循環(huán)水的海水溫度進行統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)雖然每年同一天的海水溫度略有偏差,但每年海水溫度變化時間基本相同,2010~2011年海水溫度變化與日期對應(yīng)關(guān)系見表3。
由表3可知,每年能夠?qū)崿F(xiàn)“兩機兩泵”經(jīng)濟運行方式的時間長達197 d,考慮每臺機組每年檢修循環(huán)泵停運30 d,每年實際采用“兩機兩泵”經(jīng)濟運行方式的時間按137 d計算,在循環(huán)泵電耗方面,“兩機兩泵”運行方式比“兩機三泵”運行方式每年能減少廠用電耗867.7萬kWh,按0.35元/kWh電價計算,至少增加公司收入300多萬元,節(jié)能效果顯著。
在不同的循環(huán)水泵組合方式下,根據(jù)優(yōu)化前后的凝汽器循環(huán)水泵出門開度和凝汽器背壓,可計算在600 MW負荷、循環(huán)冷卻水溫為20℃時,優(yōu)化前后所引起的機組出力增加值見表4。
表3 2010~2011年海水溫度變化與日期對應(yīng)關(guān)系
表4 優(yōu)化前后的節(jié)能效果對比
目前,大多數(shù)電廠已經(jīng)實現(xiàn)了“兩機三泵”運行方式,只是沒有將海水溫度對機組經(jīng)濟性的影響進行深入研究,因此沒有選擇好“兩機三泵”的最佳運行時間,同時,有許多電廠還沒有在海水溫度低于18℃時實現(xiàn)“兩機兩泵”的運行方式[5-6]。
循環(huán)水系統(tǒng)運行方式優(yōu)化后,每年能減少廠用電耗867.7萬kWh,按0.35元/kWh計算,在循環(huán)水泵電耗方面至少使公司收入增加300多萬元,節(jié)能效果顯著。近幾年國內(nèi)電力建設(shè)迅猛發(fā)展,尤其在沿海地區(qū)建設(shè)了許多單機容量為600 MW的機組并相繼投入商業(yè)運營。該廠2×600 MW機組循環(huán)水系統(tǒng)經(jīng)濟運行方式的優(yōu)化對國內(nèi)同類型沿海電廠提供了借鑒。
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