胡 斌,陳 涌
(淮北礦業(yè)集團岱河煤礦機電科,安徽淮北 235038)
岱河煤礦主排水系統(tǒng)集中控制研究與應(yīng)用
胡 斌,陳 涌
(淮北礦業(yè)集團岱河煤礦機電科,安徽淮北 235038)
闡述了集中控制技術(shù)在煤礦排水系統(tǒng)運用中起到的作用及意義,并針對性說明了對系統(tǒng)設(shè)計的要求。通過對實現(xiàn)系統(tǒng)集中控制的原理、可靠性、數(shù)據(jù)自動采集、模擬量曲線、圖像、運行參數(shù)的動態(tài)顯示及數(shù)據(jù)的傳輸方式等技術(shù)要點的具體分析,進一步說明了該技術(shù)的科學(xué)性和可行性。最后介紹了該技術(shù)在岱河煤礦成功運用的效果,用事實說明了系統(tǒng)在改造后取得的安全效益、社會效益及經(jīng)濟效益。
集控;自動化;主排水
煤礦排水系統(tǒng)承擔(dān)排出井下全部涌水的重要任務(wù),是保障煤礦安全生產(chǎn)的最重要環(huán)節(jié),其各種設(shè)備運行的可靠性、經(jīng)濟性直接關(guān)系到煤礦的安全效益和經(jīng)濟效益,因此建立現(xiàn)代化控制排水系統(tǒng)是現(xiàn)代化礦井發(fā)展的必然趨勢。目前國外先進礦井已經(jīng)實現(xiàn)了可編程控制的自動化排水系統(tǒng),結(jié)束了高耗能、低效率的時代,但目前國內(nèi)煤礦井下主排水系統(tǒng)仍多采用落后的排水方式和控制系統(tǒng),這將嚴(yán)重影響井下排水泵房的安全管理水平和經(jīng)濟效益的提高。
近年來國內(nèi)的許多自動化公司針對我國排水系統(tǒng)發(fā)展情況,對排水系統(tǒng)如何實現(xiàn)自動化進行了深入的研究,并積極引進國外先進技術(shù),在系統(tǒng)的在線監(jiān)測、自動輪換工作、自動控制、動態(tài)顯示以及通訊方式等方面取得顯著成果。一些企業(yè)與國外公司合作開發(fā)了各種先進控制系統(tǒng),并在我國眾多煤礦成功運用,取得良好的效果。我國煤礦排水自動化控制技術(shù)已經(jīng)作為成熟技術(shù)應(yīng)用到許多先進礦井。為了充分利用當(dāng)代先進的科技成果,提升礦井機電管理現(xiàn)代化水平,建設(shè)按綜合自動化的管理礦井。礦井主排水系統(tǒng)作為其中重要的子系統(tǒng),實現(xiàn)自動化排水意義重大。
2.1 控制系統(tǒng)由手動集中控制、自動集中控制和就地控制三種控制模式,可以根據(jù)現(xiàn)場實際情況由操作者選用,確保在系統(tǒng)正常運行時操作靈活、易于維護,在系統(tǒng)出現(xiàn)故障時可以就地控制,確保排水設(shè)備的正常運行,保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
2.2 能夠自動采集水泵的各種運行參數(shù),并通過液晶觸摸屏以圖形、圖像、數(shù)據(jù)、文字等方式,直觀、形象、實時地反映系統(tǒng)工作狀態(tài)以及水倉水位、電機工作電流、電機溫度、水泵出水壓力等參數(shù)。
2.3 通過檢測水倉水位、電機電流、電機電壓、閘閥、流量、真空度等參數(shù),控制水泵工作,也可通過井下泵房操作控制水泵運行。
2.4 系統(tǒng)具有現(xiàn)場監(jiān)測、故障判斷、記憶及報警功能,并且可以顯示各種實時運行參數(shù)和設(shè)備狀態(tài)。
2.5 能夠根據(jù)監(jiān)測到的信息判斷水泵的工作情況,故障時能及時發(fā)出報警信號,并根據(jù)故障類型停泵。
2.6 可自動、手動控制水泵的啟停及閘閥的開、關(guān)及開度。2.7 保證整個系統(tǒng)運行經(jīng)濟可靠、故障率低、維護方便。
2.8 控制設(shè)備或傳感器的選型滿足煤礦安全生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定。
實現(xiàn)自動化控制主要依據(jù)水倉水位變化與水倉蓄水容積的關(guān)系及水泵“避峰填谷”運行的原則,對自動化排水系統(tǒng)選擇性分時段排水控制。礦井排水電費是煤礦生產(chǎn)成本的重要組成部分,直接影響噸煤成本的高低,而鑒于高峰、平段、低谷的三種電價有著巨大的差別,因此采取“削峰填谷”的分時段排水方式成為了節(jié)約電費的必要手段,這就要求我們研究礦井涌水量、水倉儲水能力、各時段電價、排水能力以及管網(wǎng)特性等之間的關(guān)系,使自動化系統(tǒng)做到合理利用水倉,白天多儲水,夜間多排水,并調(diào)整運行水泵數(shù)量,降低最大電力的需求量和管網(wǎng)阻力,實現(xiàn)最低排水成本。
3.1 水倉水位變化與水倉蓄水容積 水倉、清理斜巷、吸水井等斷面為不規(guī)則狀。水倉蓄水量是水位、清理斜巷角度、水倉坡度和水倉斷面積的函數(shù)。其中清理斜巷角度、水倉坡度和水倉斷面積在系統(tǒng)中為常數(shù),故水倉蓄水量是水位的一元函數(shù)。水位傳感器設(shè)在吸水井中。
3.2 水泵“避峰填谷”運行 根據(jù)水倉水位的變化合理調(diào)動水泵在用電的平段和谷段工作,避免峰段啟動,調(diào)度水泵在平段和谷段將水倉水位排降到設(shè)定水位,使水倉騰出盡可能大的空間容納更多的礦井涌水,在峰段盡可能少開泵,達到減少電費支出,確保重要負(fù)荷供電。
由于礦井涌水量、主排水泵的流量、管網(wǎng)阻力、水倉容積等參數(shù)均為變量,設(shè)計必須將礦井安全放在首位,建立動態(tài)數(shù)學(xué)模型,針對各參量的變化,對控制方案實時求解,實現(xiàn)礦井排水自動化。
4.1 模擬量數(shù)據(jù)和數(shù)字量數(shù)據(jù)自動采集 自動化系統(tǒng)以各種現(xiàn)場數(shù)據(jù)作為控制依據(jù),數(shù)據(jù)的采集尤其重要。自動化排水系統(tǒng)要求實時監(jiān)測水倉水位、水泵排水壓力、真空度及電機電壓、電流、功率等。以下內(nèi)容闡述如何實現(xiàn)各種數(shù)據(jù)的采集:水位檢測—采用壓力檢測法。使用壓力傳感器四個,分別安裝在四個吸水井中。當(dāng)水位上升時,導(dǎo)管中的空氣柱受到壓縮,傳感器壓力隨之上升,而傳感器輸出電流與壓力呈線性關(guān)系。因此,該壓力值就可以在就地控制箱的儀表上顯示出來,并經(jīng)過PLC上傳至上位計算機。而在吸水井的上、下水位限位置安裝水位開關(guān),可以控制開停水泵。壓力檢測——在每個排水泵的的進水管和出水管各安裝一個壓力傳感器,數(shù)值可以直接顯示在就地控制箱的儀表上,并經(jīng)PLC上傳至上位計算機。真空度檢測——在真空泵和每臺泵的引水管上安裝電接點真空表,作為水泵啟動時的灌引水檢測。
電動機電壓、電流、功率檢測——四臺高壓電機的電壓、電流、功率由6KV開關(guān)柜內(nèi)的電機綜合保護控制器直接傳入網(wǎng)絡(luò),另一路電流互感器電流信號顯示在就地控制箱電流表上。真空泵電動機的電壓、電流、功率數(shù)據(jù)由其就地控制箱內(nèi)的綜合保護控制器傳入網(wǎng)絡(luò)。
4.2 模擬量曲線、圖像、運行參數(shù)的動態(tài)顯示 模擬量曲線、圖像、運行參數(shù)的動態(tài)顯示必須建立系統(tǒng)的信息平臺,以工業(yè)現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)總線為主干,工控機、PLC、有數(shù)據(jù)通訊端口的電機保護控制器、傳感器等作為網(wǎng)絡(luò)分站掛在總線上,以實現(xiàn)相互間的數(shù)據(jù)通信,構(gòu)成系統(tǒng)的平臺。主電機的電壓、電流、功率、運行信息通過6KV開關(guān)柜內(nèi)的電機綜合保護控制器的通訊端口傳入網(wǎng)絡(luò);其余的模擬量、開關(guān)量如水位、流量、壓力、行程開關(guān)開閉、接觸器通斷等,通過就地控制箱中的PLC的I/O接口進入網(wǎng)絡(luò)。
4.3 自動化排水系統(tǒng)的可靠性 水倉水位傳感器是系統(tǒng)的關(guān)鍵器件,必須有高度的可靠性和準(zhǔn)確性才能滿足系統(tǒng)的需要。所以采用主要和輔助傳感器配合使用的檢測模式,該模式具有以下功能特點:在集中控制模式下,可由人工選擇四個吸水井中的某一個傳感器為主傳感器,其測量數(shù)據(jù)參與自動控制。選為主傳感器的條件是:傳感器工作正常且所在吸水井的進水閥門處于開啟狀態(tài)。其余未被選中的3個傳感器也符合條件,但只作為輔助傳感器,不參與自動控制,其測量數(shù)據(jù)作為參考值與主傳感器的測量數(shù)據(jù)進行比較,一旦發(fā)生測量數(shù)據(jù)相差太大的情況,立即發(fā)出警報,通知操作人員檢查故障原因。此種方式的水位檢測,可大幅度提高水位檢測儀表的可靠性,加上操作人員按照巡回檢查制度對水位進行檢查,可以及時調(diào)整檢測數(shù)據(jù),避免由數(shù)據(jù)中斷和數(shù)據(jù)不準(zhǔn)引起的事故。
煤炭是我國最主要的資源之一,在煤炭資源開發(fā)利用的同時,礦井的生產(chǎn)也大量地消耗著各種能源,建立節(jié)能、高效的現(xiàn)代化礦井尤其重要。目前岱河礦機電管理規(guī)范化已經(jīng)達到較高的水平,可編程控制技術(shù)已經(jīng)在岱河礦的主、副井和地面生產(chǎn)系統(tǒng)等得到廣泛應(yīng)用,主排水系統(tǒng)集中控制的成功運用成為煤礦實現(xiàn)機電管理現(xiàn)代化、統(tǒng)一集成化的重要舉措。系統(tǒng)的設(shè)計從技術(shù)管理、設(shè)備操作、安全保護等全面進行優(yōu)化,建立了節(jié)能經(jīng)濟型自動化排水系統(tǒng),其技術(shù)水平和管理水平位于國內(nèi)先進行列。主要體現(xiàn)在:(1)排水系統(tǒng)改造后,排水系統(tǒng)的效率由過去的56.6%提高到84%,每年節(jié)省用電140萬KWh,約45萬元。系統(tǒng)實現(xiàn)減員提效,每年可減少資金投入35萬元。(2)系統(tǒng)最大程度減少了由于人員操作造成的設(shè)備故障和安全問題,減小了設(shè)備維修量,確保排水系統(tǒng)安全運轉(zhuǎn),為煤礦正常生產(chǎn)提供可靠保障。(3)控制系統(tǒng)根據(jù)煤礦涌水量,按照“削峰填谷”原則合理運行水泵,減少了電力損耗,降低噸煤成本。(4)自動化排水系統(tǒng)降低了工人勞動強度,提高了科技含量,其操作方式從根本上改變了煤礦工人技術(shù)含量低、勞動強度大的傳統(tǒng)缺陷。
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責(zé)任編輯:訾興建
TP273
A
1671-8275(2011)01-0015-02
2010-11-15
胡斌(1979-),男,安徽淮北人,淮北礦業(yè)集團岱河煤礦機電科工程師。
陳涌(1962-),男,安徽淮北人,淮北礦業(yè)集團岱河煤礦機電科工程師。